張俊陽
(葛洲壩集團(tuán) 第二工程有限公司,四川 成都610091)
江蘇宜興抽水蓄能電站上水庫(kù)副壩為碾壓混凝土(RCC)重力壩。壩高36.7 m,長(zhǎng)216 m 分為8 個(gè)壩段,混凝土總方量為8.6 萬m3,其中常態(tài)混凝土1.54 萬m3,碾壓混凝土6.8 萬m3;上游防滲層采用變態(tài)混凝土,壩體內(nèi)部及下游面碾壓混凝土為R90100#W4F50 三級(jí)配,壩體上游防滲體碾壓混凝土為R90200#W8F100 二級(jí)配,其中上游迎水面50 cm 為變態(tài)混凝土,壩基為常態(tài)混凝土R90200#W8F100。
采用海螺牌普硅42.5 級(jí)水泥,I 級(jí)粉煤灰,人工砂巖骨料,JG3 緩凝高效減水劑,引氣劑為DH9。副壩混凝土施工配合比見表1。
表1 碾壓混凝土施工配合比表
混凝土采用3 m3強(qiáng)制式攪拌機(jī)拌制,攪拌時(shí)間75~90 s。機(jī)口及倉(cāng)面VC 值分別控制在4~8 s 和5~10 s。
混凝土運(yùn)輸有兩種方式:①自卸車直接入倉(cāng)。②自卸車倉(cāng)外水平運(yùn)輸,負(fù)壓溜槽垂直運(yùn)輸入倉(cāng),倉(cāng)面采用自卸汽車轉(zhuǎn)運(yùn)到填筑作業(yè)面。
混凝土攤鋪采用1 臺(tái)D80 推土機(jī)以進(jìn)占法平倉(cāng)攤鋪,松鋪層厚33~35 cm,碾壓層厚30 cm。
采用12.3 t 雙筒振動(dòng)碾碾壓,起振力140 kN、振動(dòng)頻率30~45 Hz、振幅0.8 mm。按無振2 遍+有振6 遍進(jìn)行碾壓。
Ⅰ型冷縫,其倉(cāng)內(nèi)混凝土間歇時(shí)間為9 h,一般為混凝土供料出現(xiàn)異常,使倉(cāng)內(nèi)已鋪混凝土接近初凝時(shí)的層面處理可直接繼續(xù)填筑上升,層面是否增鋪砂漿,應(yīng)根據(jù)當(dāng)時(shí)天氣和層面具體情況決定。
Ⅱ型縫,其倉(cāng)內(nèi)混凝土間歇時(shí)間為36 h,一般為分倉(cāng)施工縫。通常按常規(guī)沖毛后層面鋪砂漿再進(jìn)行上一層混凝土施工,其處理效果較好。
采用人工挖槽注漿,槽深為鋪填厚度的1/2。注漿后再用被挖出的混凝土覆蓋,振搗密實(shí),注漿量為45 L~50 L/m3,注漿漿液在現(xiàn)場(chǎng)就近攪拌。
壩段橫縫采用“先碾后切”方法形成,國(guó)產(chǎn)手持式振動(dòng)切縫機(jī)切縫,切刀長(zhǎng)200 mm,厚16 mm,切縫深為250 mm,將裁切好的條狀彩條布隨切刀插入混凝土,形成連續(xù)縱縫。
壩體碾壓混凝土主要是進(jìn)行碾壓參數(shù)的控制。采用核子密度儀檢測(cè)碾壓層混凝土的壓實(shí)密度,同時(shí)對(duì)出機(jī)口和倉(cāng)面混凝土的性能進(jìn)行檢測(cè)。其檢測(cè)項(xiàng)目有:VC 值、混凝土含氣量、溫度等,并現(xiàn)場(chǎng)制作試件進(jìn)行28 d、90 d 的抗壓強(qiáng)度、劈拉、抗凍、抗?jié)B及極限拉伸值的檢測(cè)。
1)由于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)砂的石粉含量為6.8%~10%左右,業(yè)主要求在混凝土拌制投料時(shí)采用人工投放外購(gòu)的袋裝石粉。經(jīng)對(duì)外購(gòu)石粉進(jìn)行檢測(cè),其顆粒粒徑全部在0.08 mm 以下,摻入量約為5%~8%,使石粉含量達(dá)到10%~16%。
2)關(guān)于砂石骨料中的石粉對(duì)碾壓混凝土性能的影響,試驗(yàn)證明當(dāng)保持水泥和粉煤灰用量不變的條件下,一定含量的石粉可以增加混凝土的可碾性,而對(duì)混凝土的VC 值影響不大,有利于提高混凝土的抗?jié)B性與抗凍性。但是,如果石粉中細(xì)小顆粒(<0.08 mm)含量過大,會(huì)導(dǎo)致用水量增加,不僅現(xiàn)場(chǎng)碾壓性能得不到改善,還會(huì)增加碾壓混凝土的干縮值,而且人工投料強(qiáng)度大,不利于現(xiàn)場(chǎng)操作。
1)本工程設(shè)計(jì)要求碾壓混凝土拌和物VC 值控制在5 s~10 s。實(shí)際施工中現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師在進(jìn)行該項(xiàng)目控制時(shí)裁定,當(dāng)VC 值<5 s 時(shí)即作為棄料處理。由于各種原因,砂石骨料的含水量難以控制在6%以內(nèi),即使不加水所拌制的混凝土VC值也<5 s,造成大量混凝土拌和物浪費(fèi),經(jīng)濟(jì)損失較大。
2)實(shí)際上,有關(guān)規(guī)范規(guī)定的碾壓混凝土VC 值經(jīng)歷了20 s±5 s(86 版)、5~15 s(94 版)、5~12 s(2000 版)三個(gè)不同范圍的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì),九十年代后期至今,大多數(shù)工程碾壓混凝土VC 值已經(jīng)明顯低于5~12 s 的規(guī)定,VC 值明顯減小,各工程控制范圍不盡相同,當(dāng)氣溫較高時(shí)(高于25℃)大都采用0~5 s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定的5~12 s。
3)施工實(shí)踐證明,對(duì)碾壓混凝土拌和物的VC 值應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制,機(jī)口VC 值可根據(jù)施工時(shí)的氣溫適當(dāng)調(diào)整,調(diào)整方法為VC 值+1 s,用水量?1.5~2.0 kg/m3,倉(cāng)面VC 值控制以不陷碾、碾壓后混凝土表面泛漿稍具“彈性”則有利于保證碾壓混凝土的質(zhì)量。
實(shí)際上該項(xiàng)技術(shù)已在多個(gè)工程中得到應(yīng)用。通過本工程施工實(shí)踐,這種新的碾壓技術(shù)可以用較小的澆筑能力覆蓋較大面積的壩體澆筑倉(cāng)面。使同層Ⅱ段立模工序可與Ⅰ段澆筑工序重疊,提高施工工效,加快施工進(jìn)度。同時(shí),由于倉(cāng)面面積減小,碾壓層間間隔時(shí)間縮短,有利于提高碾壓混凝土層間結(jié)合質(zhì)量。斜層部位為施工通道,其碾壓混凝土的芯樣獲得率、抗剪強(qiáng)度指標(biāo)略優(yōu)于通倉(cāng)薄層鋪筑法,二者壓水試驗(yàn)成果接近。因此,斜層平推鋪筑法是碾壓混凝土筑壩施工中值得推廣的一項(xiàng)新方法。
本工程由于壩基廊道常態(tài)混凝土與碾壓混凝土分開澆筑,二者之間形成了一道施工逢。施工逢按照鑿毛后鋪砂漿的方法進(jìn)行處理。從最終效果來看,水平施工逢處理較好,但岸坡段基礎(chǔ)常態(tài)混凝土與碾壓混凝土之間的施工縫存在明顯的滲水痕跡,因此建議該施工縫設(shè)置一道止水或者斜坡基巖面常態(tài)混凝土與碾壓混凝土同時(shí)上升。
本工程下游壩坡面采用預(yù)制混凝土梁作為模板。預(yù)制梁斷面為高60 cm×寬44 cm、長(zhǎng)3 m。從施工應(yīng)用情況來看,采用預(yù)制梁作為模板,施工簡(jiǎn)單,節(jié)省工期和成本,但難以滿足作為混凝土永久外露面的外觀質(zhì)量要求。故對(duì)464.2 m 高程以上部分壩體永久外露面采用多卡大平面模板,獲得了較好的外觀質(zhì)量。
碾壓混凝土芯樣獲得率達(dá)95.13%,見表2,取出單根芯樣最大長(zhǎng)度為8.36 m。
表2 副壩碾壓混凝土芯樣獲得率統(tǒng)計(jì)及外觀評(píng)定表
壓水試驗(yàn)透水率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)成果,見表3,試驗(yàn)結(jié)果表明,二級(jí)配混凝土透水率<0.5 Lu,三級(jí)配混凝土透水率<1 Lu,均滿足設(shè)計(jì)要求。
表3 副壩碾壓混凝土壓水試驗(yàn)透水率統(tǒng)計(jì)表
宜興抽水蓄能電站副壩碾壓混凝土(RCC)重力壩施工質(zhì)量?jī)?yōu)良,通過工程實(shí)踐,工程技術(shù)應(yīng)用取得了成功,施工技術(shù)可供同類工程借鑒。