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      Φ3200mm造氣爐燒型煤總結(jié)

      2015-03-26 22:43:38張建恩
      氮肥與合成氣 2015年10期
      關(guān)鍵詞:造氣氣爐水煤氣

      張建恩

      (鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司河南鶴壁458000)

      Φ3200mm造氣爐燒型煤總結(jié)

      張建恩

      (鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司河南鶴壁458000)

      鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力350kt/a甲醇、300kt/a二甲醚,尾氣副產(chǎn)液化天然氣(LNG)10kt/a。2011年前,造氣系統(tǒng)Φ2610mm直筒造氣爐和Φ2610mm/2800mm錐形造氣爐摻燒40%型煤,噸醇煤耗1.6~1.8t,甚至達(dá)到2.0t。為此,2011年底對(duì)造氣系統(tǒng)進(jìn)行了改造。改造方案是淘汰所有Φ2610mm造氣爐,改用12臺(tái)Φ3200mm造氣爐,并考慮全燒型煤(煤棒),改造目標(biāo)是噸醇耗煤棒1.52t、總水煤氣量80000m3/h。Φ3200mm造氣系統(tǒng)自2012年9月逐段調(diào)試開車,至2013年4月,3套系統(tǒng)12臺(tái)造氣爐全部投入運(yùn)行,目前運(yùn)行良好。

      1 改造及配套裝置

      1.1工藝流程

      淘汰所有的Φ2610mm造氣爐,選用12臺(tái) Φ3200mm造氣爐(單爐水煤氣量7000m3/h),爐體總高7000mm,夾套高度3600mm,盡可能補(bǔ)償型煤蓄熱量差的弊端。12臺(tái)Φ3200mm造氣爐分3套系統(tǒng),每套系統(tǒng)共用1臺(tái)聯(lián)合廢熱鍋爐和1臺(tái)洗氣塔。根據(jù)甲醇生產(chǎn)的特點(diǎn),主要工藝流程為單爐吹風(fēng)氣經(jīng)除塵器除塵后去三廢爐系統(tǒng),上行煤氣直接和集塵后的下行煤氣進(jìn)入煤氣總管,經(jīng)聯(lián)合廢熱鍋爐回收顯熱后送入洗氣塔,進(jìn)一步除塵降溫后進(jìn)氣柜。

      1.2配套裝置

      將原有2條煤球生產(chǎn)線(300kt/a)改造擴(kuò)建為2條煤棒生產(chǎn)線(600kt/a)。采用Φ3200mm型煤專用寶塔型八層六邊爐箅??紤]產(chǎn)氣量,選用C900-1.28鼓風(fēng)機(jī)(開3備1),采用上提式加焦機(jī)和自動(dòng)炭層高度測(cè)量裝置,選用不停爐下渣裝置,液壓閥裝閥檢并設(shè)置聯(lián)鎖。

      2 操作條件

      2.1原料型煤系統(tǒng)

      (1)干煤棒水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在<2.0%,冷強(qiáng)度70~90kg/cm2,熱強(qiáng)度25~35kg/cm2。

      (2)首先控制粉碎環(huán)節(jié),要求粉碎后粒度<3.00mm,其中顆粒0.45mm以下的必須達(dá)到65%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))以上;其次固體黏結(jié)劑質(zhì)量要求,在保證腐殖酸含量前提下要求粒度≤0.1mm,以保證黏結(jié)劑分散性,然后進(jìn)行攪拌、熟化、成型和烘干。采取三級(jí)篩分,嚴(yán)格控制入爐煤棒含粉率(質(zhì)量分?jǐn)?shù)<3%)。

      2.2造氣爐工藝條件

      (1)保證優(yōu)質(zhì)煤棒,選用加長(zhǎng)造氣爐爐體、水夾套和大風(fēng)量風(fēng)機(jī),為高炭層操作提供了先決條件,也保證了氣化層的蓄熱性。采用自動(dòng)加焦裝置將料層(炭層)控制在3200mm左右。

      (2)根據(jù)實(shí)際情況,吹風(fēng)時(shí),確保造氣爐爐底空氣壓力達(dá)23~25kPa;造氣循環(huán)中吹風(fēng)時(shí)間比例(含1s吹凈)在22%時(shí),吹風(fēng)氣中CO體積分?jǐn)?shù)在5.0%左右,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

      (3)蒸汽用量及分配。外來發(fā)電后的背壓蒸汽(0.35~0.40MPa,200~230℃)經(jīng)蒸汽減壓閥調(diào)壓后和聯(lián)合廢熱鍋爐所產(chǎn)的過熱蒸汽一起進(jìn)入蒸汽緩沖罐,混合后的蒸汽供造氣爐;水夾套產(chǎn)生的1.4MPa蒸汽主要供二甲醚裝置使用,一部分進(jìn)入蒸汽緩沖罐用于調(diào)整蒸汽溫度和壓力;由蒸汽緩沖罐出來的0.04~0.05MPa、溫度200~210℃的混合蒸汽送入造氣爐。根據(jù)造氣爐實(shí)際工況,下吹蒸汽時(shí)間分配百分比控制在42%~43%。造氣爐所產(chǎn)的水煤氣中CO2體積分?jǐn)?shù)控制在9.0%,CO體積分?jǐn)?shù)可穩(wěn)定在32.0~33.0%,略優(yōu)于預(yù)期目標(biāo)。

      (4)由于型煤的特性,上行煤氣溫度基本穩(wěn)定在280~300℃;同時(shí),考慮水煤氣氣質(zhì)、氣量和消耗,下行煤氣溫度控制在280~300℃,灰倉(cāng)溫度穩(wěn)定在250~300℃;為降低造氣系統(tǒng)的阻力,聯(lián)合廢熱鍋爐出口溫度力爭(zhēng)穩(wěn)定在170℃左右,氣柜進(jìn)口水煤氣溫度穩(wěn)定在<40℃。

      (5)由于造氣系統(tǒng)配置合理、煤質(zhì)穩(wěn)定,吹風(fēng)氣中帶出物質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本穩(wěn)定在<4%,灰渣含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在<18%。

      3 運(yùn)行效果

      新系統(tǒng)運(yùn)行以來,爐況穩(wěn)定、操作彈性大,氣質(zhì)、氣量均優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo),12臺(tái)Φ3200mm造氣爐總發(fā)氣量在85000m3/h水煤氣左右,水煤氣有效氣成分(CO+CO2)體積分?jǐn)?shù)穩(wěn)定在86.5%左右;同時(shí),甲醇、二甲醚系統(tǒng)的生產(chǎn)配置合理,噸醇耗煤棒控制在1.48t左右。

      4 存在問題及解決措施

      4.1大齒圈毀壞頻繁

      造氣系統(tǒng)運(yùn)行將近1年時(shí)(2013年底),經(jīng)常出現(xiàn)爐條機(jī)拉不動(dòng)情況,檢查發(fā)現(xiàn)大齒圈磨損嚴(yán)重,其使用周期在9~13個(gè)月。

      (1)原因。①由于爐底使用水沖除灰和間歇制氣的特點(diǎn),齒圈存在電化學(xué)腐蝕和濕硫化氫應(yīng)力腐蝕的雙重作用。②爐體、夾套、有效炭層加高后,負(fù)荷也相應(yīng)加大,爐底結(jié)構(gòu)等沒有相應(yīng)加大,大齒圈磨壞的概率必然增大。

      (2)處理措施。①針對(duì)造氣循環(huán)水腐蝕,取消了爐底水沖和爐底水封,將原水沖下水管道與單爐風(fēng)閥后風(fēng)管接通,改用吹風(fēng)階段空氣吹灰,效果相當(dāng)不錯(cuò);而取消爐底水封隱含的爐內(nèi)憋壓隱患,則由閥檢聯(lián)鎖和爐頂手動(dòng)泄放管來補(bǔ)償。②針對(duì)爐底傳動(dòng)負(fù)荷大問題,大齒圈材質(zhì)改為40Cr,同時(shí),加強(qiáng)爐底注油及注油密封。改造后,大齒圈運(yùn)行周期最長(zhǎng)已達(dá)18個(gè)月。

      4.2自動(dòng)下灰時(shí)灰斗發(fā)生爆炸

      (1)原因。①下灰隔斷閥閥板泄漏,下灰時(shí)灰斗內(nèi)煤氣在下灰口與空氣形成可爆氣體,遇明火或高溫時(shí)發(fā)生爆炸。②下灰量大或間隔時(shí)間長(zhǎng)造成隔斷閥閥板關(guān)閉不嚴(yán),且操作工在下吹階段下灰,給爆炸創(chuàng)造了條件。

      (2)處理措施。定時(shí)或及時(shí)檢修隔斷閥,根據(jù)下渣量及時(shí)下灰,避免出現(xiàn)夾渣等隔斷閥閥板關(guān)閉不嚴(yán)現(xiàn)象;同時(shí),規(guī)定二次上吹結(jié)束即開始下灰,且盡量保證在上吹結(jié)束前下完,確有不正常情況時(shí)及時(shí)停爐。另外,在灰斗上安裝蒸汽管線,下灰過程采用適量蒸汽保證灰斗微正壓。

      2015-06-18)

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