王立年
(江西星火有機(jī)硅廠 江西九江)
江西星火有機(jī)硅廠的鍋爐UG35/39-M8是無(wú)錫鍋爐廠1990年生產(chǎn)的產(chǎn)品,1991年投入運(yùn)行。原設(shè)計(jì)參數(shù)是:額定蒸發(fā)量為35 t/h,過(guò)熱蒸汽壓力39 kgf/cm2,過(guò)熱蒸汽溫度為450℃,鍋筒內(nèi)蒸汽工作壓力為43 kgf/cm2,給水溫度104℃,給水壓力47 kgf/cm2,熱空氣溫度140℃,連續(xù)排污率5%;燃煤要求:CP57.61% ,HP3.16% ,OP4.189% ,NP0.63% ,SP0.79% ,WP5.53% ,AP28.086%,干燥無(wú)基揮發(fā)分Vr14.12%,QHP=5243 kcal/kg,軟化溫度t2=1500℃。因鏈條鍋爐對(duì)煤種的要求比較苛刻,在能源形式比較緊張,煙煤價(jià)格較高的情況下,經(jīng)過(guò)考察和論證,決定對(duì)其進(jìn)行改造,改造為循環(huán)流化床鍋爐。實(shí)踐證明,改造后的鍋爐運(yùn)行效果良好,對(duì)燃料的適應(yīng)性較廣,燃燒效率高。不但能燃燒揮發(fā)分較低的煤種,極大改善了燃燒狀況,也減少了燃煤消耗。主要優(yōu)點(diǎn)如下:
(1)流化床鍋爐爐膛出口增加分離器后,可收集部分飛灰返回爐膛燃燒,有效提高了燃煤的燃燒效率,降低灰渣的含碳量,也使燃煤的煤種范圍增大。
(2)拆除了前后拱、布風(fēng)板設(shè)置在-3 m層,增大了爐膛的有效容積,總有效容積可以達(dá)到240 m3,噸氣有效容積是6.5 m3。
(3)下部增加50 m2埋管,埋管的吸熱量是整個(gè)蒸發(fā)吸熱量的40%以上,所以在燃用低熱值燃料時(shí),也可使鍋爐的出力達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷的效果,并有一定的超負(fù)荷能力。
(4)燃燒效率高。例如,對(duì)無(wú)煙煤可達(dá)到97%,對(duì)其他煤種也可達(dá)到98%~99.5%,燃燒效率可與煤粉燃燒時(shí)相比。
(1)鍋爐由鏈條鍋爐改造為低溫分離,低倍率循環(huán)流化床鍋爐,循環(huán)燃料系統(tǒng)未能正常運(yùn)行,飛灰回燃系統(tǒng)壽命周期較短,主要體現(xiàn)在飛灰分離器的使用周期較短。例如,鍋爐運(yùn)行約半年,飛灰循環(huán)回燃系統(tǒng)就逐步喪失了循環(huán)床鍋爐的基本功能。
(2)飛灰回料口設(shè)置在埋管上面,埋管上部爐膛的熱量因被埋管大量吸收,故該部位溫度一直較低,低于固定碳最低著火溫度。造成了回燃效果差,起不到循環(huán)燃燒的目的。
(3)鍋爐給煤口設(shè)計(jì)在埋管上面,造成了進(jìn)入燃燒室的細(xì)煤進(jìn)爐后落在料層上面,在快速烘干后,被1~3 m/s速度的煙氣大量帶走,造成煤耗高,鍋爐熱效率低,對(duì)煤質(zhì)適應(yīng)性差等。同時(shí)給煤口因未設(shè)計(jì)播煤風(fēng),造成燃燒時(shí)的不均勻。
(4)埋管受熱面過(guò)多,埋管位置過(guò)低,造成燃料區(qū)降溫快,對(duì)煤炭燃盡影響大。料面上層處于進(jìn)管中間,吸熱過(guò)大極不利于煤炭的燃燒,煤炭飛灰也很快被煙氣帶走。
(5)由于改造時(shí)增加了大量埋管,使受熱面積驟增,試運(yùn)行時(shí)產(chǎn)汽量超過(guò)45 t/h;因煙氣含塵量高,改造方采取了割掉后水冷壁18根水冷管的方法,造成有效受熱面積減少,在降低蒸發(fā)量的同時(shí),對(duì)汽溫控制極為不利。
(6)爐門(mén)位置設(shè)計(jì)不合理。爐門(mén)被設(shè)置在給煤口下方,極易被高溫爐料燒毀,造成停爐和維修次數(shù)增多等情況,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。
(7)下部爐膛問(wèn)題。主要是混凝土及布風(fēng)板的結(jié)合部設(shè)計(jì)得不合理,預(yù)留間隙未能充分考慮到熱膨脹等問(wèn)題。不但把風(fēng)室周?chē)?根混凝土梁脹裂,也已危及到了安全生產(chǎn)。
(8)風(fēng)室出渣口位置設(shè)計(jì)得太低,造成出渣空間不夠,嚴(yán)重影響了出渣操作。尤其是使用煤質(zhì)較差的燃煤時(shí),不但會(huì)發(fā)生渣打量增加,出渣時(shí)渣打難度加大,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度也大大增加。
(9)原設(shè)計(jì)下部燃燒室是用耐火磚砌筑,在啟停爐時(shí)造成的熱脹冷縮,使砌塊極易傾斜和倒塌,造成使用壽命較短及維修材料增多等。該爐自2003年投入運(yùn)行后,2004年至2006年連續(xù)3年都發(fā)生了后墻或側(cè)墻倒塌的情況。因布風(fēng)板面積較大,風(fēng)帽多達(dá)2000余個(gè),試運(yùn)行時(shí)就造成了風(fēng)機(jī)的超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)等問(wèn)題,隨后改造方使用耐火磚及澆筑材料封堵布風(fēng)板及風(fēng)帽,剛投入運(yùn)行時(shí)雖然風(fēng)量風(fēng)壓正常,但隨后的幾年里又出現(xiàn)了風(fēng)帽與耐火磚間的澆筑材料被磨損,間隙增大。造成停爐后每次靜態(tài)測(cè)試的風(fēng)壓值,均不相同。由于左右2風(fēng)室風(fēng)壓值的不同,使點(diǎn)爐時(shí)難于控制風(fēng)壓而使其不能平衡。
根據(jù)近年來(lái)的運(yùn)行情況與循環(huán)流化床發(fā)展?fàn)顩r,以及針對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題等,提出改進(jìn)措施。
(1)飛灰循環(huán)回燃系統(tǒng)采用中科院的技術(shù)方案,即飛灰回燃系統(tǒng)。采用的是中溫分離方式,即分離器安裝在低過(guò)后面,選用多管高效,高耐磨旋風(fēng)分離器。多管分離器為平行四邊形結(jié)構(gòu),即每根管的長(zhǎng)度相等,阻力一樣,煙氣流場(chǎng)相同。改變了梯型結(jié)構(gòu)的分離器形式,如每根管的長(zhǎng)度與阻力不等,流場(chǎng)不均勻,分離效率低,分離筒與導(dǎo)向葉片連成一體,無(wú)間隙,無(wú)煙氣短路現(xiàn)象等。為提高分離效率,分離筒、導(dǎo)向葉片和出煙管都由高溫陶瓷材料做成,不僅耐熱耐磨,而且使用壽命長(zhǎng),一般使用時(shí)間>5年。支撐板采用耐熱合金鋼,可耐600℃以上的高溫,強(qiáng)度高,抗氧化,使用壽命>10年。分離筒的分離半徑>125 mm,煙氣流速為30 m/s左右,切割半徑小,分離效率高。分離效率>99%,不僅直徑為0.02 mm的顆粒可以分離下來(lái),而且阻力小,只有約500 Pa。
(2)原分離器是安裝在一、二段省煤器之間,現(xiàn)將分離器安裝在低過(guò)后,使分離溫度>550℃,旋風(fēng)分離使旋轉(zhuǎn)煙氣的擾動(dòng)打破了灰包碳結(jié)構(gòu),又是高溫返料,所以非常有利于飛灰的燃盡。分離效率高,可達(dá)98%,循環(huán)倍率為7-8倍,熱效率>87%,飛灰含碳量<7%。
循環(huán)系統(tǒng)回料口改在了后床埋管下部,離風(fēng)帽100~120 mm處,使回料飛灰可直接進(jìn)入高溫爐料區(qū)(>900℃)重新燃燒。
(3)將埋管上部進(jìn)煤改為料層中下部進(jìn)煤。煤炭直接進(jìn)入高溫爐料中部后,可與>900℃的爐料混合燃燒。大大增加了細(xì)煤在爐料中的停留時(shí)間,提高了燃燒效率,同時(shí)也適應(yīng)了3000 Kcal的劣質(zhì)煤的使用。進(jìn)煤口高度以床面上部300 mm處進(jìn)煤較為合適,并在進(jìn)煤口上下各設(shè)一個(gè)播煤風(fēng)口,將煤炭均勻推入整個(gè)爐料中,使燃燒更加充分和均勻。利用現(xiàn)有給煤系統(tǒng),將進(jìn)煤口改在下部進(jìn)煤。
(4)由于埋管設(shè)置太多,原設(shè)計(jì)埋管受熱面積>50 m2。由于埋管會(huì)在爐料中傳熱,而降溫較大,造成燃燒穩(wěn)定性差,上層爐料較輕的細(xì)煤在埋管空隙中沸騰,因吸熱快不易燃盡,而被煙氣大量帶走,造成煤耗高,煙氣顏色變黑(不符合環(huán)保要求)。特別是增大風(fēng)量或提高負(fù)荷時(shí),則更為嚴(yán)重。為此,將下層埋管割掉,增大料層燃燒空間,減少埋管受熱面積。使實(shí)際埋管受熱面積得到有效控制,一般控制在40±2 m2時(shí)較為合適。
(5)恢復(fù)后水冷壁被割掉的18根水冷壁管,以提高爐膛受熱面和蒸發(fā)量。由于爐膛燃燒空間大,又是在中心帶燃燒,所以水冷壁對(duì)燃燒空間影響較小,能夠吸收大量輻射熱。
(6)重新設(shè)計(jì)和改造爐膛下部混凝土上梁柱,將風(fēng)室和布風(fēng)板放在工字鋼梁上,并留有膨脹空間,以及各部位的膨脹空隙,以確保高溫運(yùn)行時(shí)設(shè)備的安全與穩(wěn)定。
(7)由于磚砌爐膛用于循環(huán)流化床上時(shí)壽命較短,主要是易倒塌和磨損。為此,采用了循環(huán)流化床專(zhuān)用,且是耐高溫、高耐磨和高強(qiáng)度澆注材料來(lái)澆注爐墻,極大提高了爐膛壽命。
(8)將省煤器改為螺旋翅片管省煤器,其優(yōu)點(diǎn)是:
①傳熱面積大,是相同光管省煤器的4~6倍。
②體積小,重量輕。例如,35 t/h鍋爐上管排數(shù)量由原來(lái)的35排減少到26排,由原來(lái)的3層省煤器減為2層省煤器,而且比原3層省煤器還增大了2倍多的傳熱面積。既節(jié)省大量空間,為飛灰循環(huán)系統(tǒng)留下足夠大的鍋爐尾部的上部空間,又便于旋風(fēng)分離器的安裝。
③大大減少了飛灰對(duì)省煤器的磨損。由于安裝排數(shù)的大幅減少,省煤器內(nèi)的風(fēng)速由6~9 m/s降到4~5 m/s,使省煤器的壽命成倍上升。
④成本低。由于數(shù)量上減少了40%以上,整體重量大幅減輕,更新該省煤器比換光管省煤器成本略低。
(9)用耐火磚及澆筑材料封堵布風(fēng)板及風(fēng)帽時(shí),因澆筑材料常被磨損而使間隙增大,而漏風(fēng)又造成2風(fēng)室風(fēng)壓值的不平衡。為此,采用鋼板從風(fēng)室內(nèi)將布風(fēng)板焊接密封。同時(shí)增加爐內(nèi)的自動(dòng)噴鈣脫硫裝置,即利用生石灰作為脫硫劑,并配備1套四級(jí)電除塵器及氣力輸灰系統(tǒng),既達(dá)到了設(shè)備防腐的目的,又凈化了空氣。
(1)能正常使用3000 kcal熱值的劣質(zhì)煤炭。
(2)蒸發(fā)量>35 t/h。
(3)鍋爐熱效率>85%。
(4)運(yùn)行可靠,維修量小。連續(xù)安全運(yùn)行周期多在3個(gè)月以上。
(5)除塵、脫硫指標(biāo)可觀。例如,煙塵排放濃度<50 mg/m3;煙塵去除率>99.8%;脫硫效率、SO2排放濃度達(dá)到預(yù)期目標(biāo),如鈣脫硫在Ca/S比為1.8~2.5時(shí),脫硫效率一般可達(dá)90%。煙氣排放的SO2濃度符合《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2003)Ⅲ時(shí)段城鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)的要求。已達(dá)到改造后的預(yù)期效果。