梁春育 武金林 王忠軍
(新疆獨山子石化公司煉油廠 新疆獨山子)
煉油廠無鹽水裝置有兩臺HY80-315立式離心泵,運行期間經(jīng)常出現(xiàn)堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象,即啟動數(shù)分鐘后,泵軸立即停止旋轉(zhuǎn)。斷開聯(lián)軸器,檢查電機,滾動軸承,兩者均完好,松開壓蓋,去掉盤根填料后,用管鉗可將泵軸轉(zhuǎn)動,但扭矩大。后將泵體吊出,檢查葉輪處無異物及卡死現(xiàn)象。
懷疑四氟軸承與軸配合間隙過小。根據(jù)檢修規(guī)程標準,四氟軸承與軸配合間隙為0.3~0.4 mm,查閱該泵出廠資料,原設(shè)計間隙0~0.07 mm,極限間隙0.1 mm。因此可以判斷,故障點是幾個支撐泵軸的四氟軸承卡死,且兩臺泵出現(xiàn)同一故障,應(yīng)為軸和四氟軸承配合過緊所致。將所有四氟軸承拆下,發(fā)現(xiàn)在四氟軸承和軸之間有顆粒狀化合物(直徑0.1~0.3 mm,是無鹽水裝置所添加的調(diào)和劑),導致四氟軸承變形,將軸卡住。根據(jù)無鹽水裝置的特點,將四氟軸承與軸配合間隙調(diào)到0.3~0.4 mm后重新安裝,泵恢復正常運行。
由此故障可知,泵設(shè)計和制造時,泵軸與四氟軸承的配合間隙選擇要合理。首先應(yīng)考慮四氟軸承是靠水進行潤滑的,水和化合物應(yīng)能進入軸和四氟軸承的間隙,并綜合考慮支撐管、泵軸直線度和系統(tǒng)加工、裝配誤差等。若配合間隙過小,四氟軸承潤滑不充分,即會引起堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象。若軸和軸承間隙過大,軸和軸承不同心,中心距較大,易出現(xiàn)軸抖動現(xiàn)象。如持續(xù)時間過長,將會使四氟軸承燒毀。因此,對于立式長軸泵,軸與四氟軸承的配合間隙一般選0.3~0.4 mm為宜。