趙鵬飛等
摘 要:針對目前高壓斷路器產(chǎn)品所配彈簧操動機構(gòu)在實際運行過程中存在的問題進行統(tǒng)計分析,運用質(zhì)量統(tǒng)計工具找出問題的根源,并有針對性地制定有效的糾正措施,確保產(chǎn)品實物質(zhì)量得到有效控制。
關(guān)鍵詞:彈簧操動機構(gòu);質(zhì)量統(tǒng)計分析;糾正措施;質(zhì)量控制
彈簧操動機構(gòu)是一種利用彈簧作為儲能元件的機械式操動機構(gòu),是126kV及以下高壓斷路器的重要組成部分。其工作原理是通過電動機通過減速裝置帶動彈簧實現(xiàn)儲能,并經(jīng)過鎖扣系統(tǒng)保持在儲能狀態(tài)。當給出合閘命令,鎖扣系統(tǒng)脫扣,合閘彈簧釋放能量,經(jīng)過機械傳遞單元帶動斷路器觸頭運動至合閘位置并保持。同樣給出分閘命令,合閘狀態(tài)解除,分閘彈簧釋放能量,又經(jīng)過機械傳遞單元帶動斷路器觸頭運動至分閘位置并保持。因此,彈簧操動機構(gòu)是高壓斷路器機械運動的最核心組件。加強彈簧操動機構(gòu)的質(zhì)量控制對高壓斷路器產(chǎn)品的安全運行至關(guān)重要。
1 彈簧操動機構(gòu)目前存在的主要問題
(1)斷路器整體機械特性參數(shù)不符合要求,以LW34C-40.5大電流斷路器所配CT35F-Ⅰ機構(gòu)為例,主要反映在分、合閘速度偏低(基本上在標準值的下限)。隨機選取近期生產(chǎn)的10臺該型號產(chǎn)品進行統(tǒng)計,分、合閘速度見表1、表2所示。
從以上統(tǒng)計可以看出,LW34C-40.5大電流斷路器產(chǎn)品合閘速度也偏低,其測試數(shù)據(jù)離散程度較高,波動范圍較大,數(shù)據(jù)不穩(wěn)定。Cpk指數(shù)<0.67,過程能力嚴重不足。
(2)斷路器機械特性參數(shù)不穩(wěn)定,多次操作或者放置若干時間后機械特性數(shù)據(jù)就發(fā)生了變化。
(3)斷路器機械操作不可靠,出現(xiàn)儲能不到位和合空(即合閘狀態(tài)不能保持直接分閘)現(xiàn)象。
(4)機構(gòu)震動較大,容易造成機構(gòu)箱內(nèi)二次元器件和二次導線松動等現(xiàn)象,造成二次控制回路異常。
(5)機構(gòu)分、合閘電磁鐵損壞較為嚴重。
2 存在問題的分析
作為彈簧操動機構(gòu),其動作過程分為三個階段:儲能、合閘和分閘。這三個階段相互獨立又相互關(guān)聯(lián),其動作過程除儲能時間為秒級(一般為十幾秒),分、合閘過程均為瞬時(毫秒級,幾十毫秒)。同時機構(gòu)的操作功很大,從幾百焦到幾千焦,震動很大。因此對機構(gòu)機械傳動的分析比較復(fù)雜,對機構(gòu)出現(xiàn)問題的分析需要系統(tǒng)的調(diào)查和計算。任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都會影響產(chǎn)品機械傳動出現(xiàn)故障。對于機構(gòu)質(zhì)量問題,大體應(yīng)該從兩方面進行分析。
2.1 機構(gòu)與斷路器本體的特性匹配原因
機構(gòu)作為斷路器本體運動的動力來源,必須與本體的特性有效地匹配。要充分了解本體分、合閘過程的摩擦力、重力、轉(zhuǎn)動慣量等能量需求,并可控。對于斷路器相關(guān)產(chǎn)品,電滑動連接部分(壓氣缸與表帶觸指的配合)就非常關(guān)鍵。同樣以LW34C-40.5大電流斷路器產(chǎn)品為例,裝配時普遍反映本體單極運動過程抱緊力較大。根據(jù)設(shè)計需要本體所需的操作功為1500J:
2.2 機構(gòu)自身機械穩(wěn)定性原因
由于彈簧操動機構(gòu)內(nèi)部零部件很多且相互關(guān)聯(lián),因此對機構(gòu)零部件尺寸、材質(zhì)、硬度等性能和機構(gòu)裝配時的調(diào)試尺寸要求較高。其產(chǎn)生問題的原因主要為:
2.2.1 彈簧性能不良原因。反復(fù)操作后,其實際做功將發(fā)生變化(降低)。同樣以CT35F-Ⅰ機構(gòu)介紹,其設(shè)計的輸出功不滿足要求,但為了保證機械特性參數(shù)符合要求,通常做法是調(diào)整合閘彈簧的初壓力以增大機構(gòu)的輸出功。但帶來的致命問題是往往超出了彈簧的壓力極限,致使彈簧性能大幅降低。壓縮彈簧強壓試驗前后力值數(shù)據(jù)對比見表3所示。
試驗結(jié)果:從以上數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過強壓試驗后彈簧的性能發(fā)生了較大變化,主要表現(xiàn)在壓縮彈簧原始長度和力值的明顯降低,操作功降低明顯。
2.2.2 機構(gòu)關(guān)鍵零部件關(guān)鍵尺寸不良原因。對于機構(gòu)的主要關(guān)鍵零部件例如凸輪、 子、扇形板等,由于機械傳動需要,其外型結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,對關(guān)鍵尺寸要求非常高。以分閘 子為例,其弧面尺寸如果不符合要求,將直接影響扣接量導致合閘過程失效。
2.2.3 機構(gòu)零部件材質(zhì)、硬度等性能不良原因。作為彈簧操動機構(gòu),依靠彈簧釋放能量產(chǎn)生的巨大碰撞實現(xiàn)機械傳動,會產(chǎn)生較大的沖擊力,因此對各轉(zhuǎn)動零部件的材質(zhì)和硬度等指標要求較高。以銷軸為例,其材質(zhì)硬度要符合一定范圍,不能過高也不能太低。太低容易造成磨損產(chǎn)生配合配合間隙造成傳動不良,太高又容易產(chǎn)生裂紋甚至斷裂。
2.2.4 機構(gòu)零部件裝配配合原因。對于目前多數(shù)機構(gòu),要求傳動環(huán)節(jié)配合的非常有效。對于所有尺寸都在公差范圍內(nèi)合格的零部件,由于加工的公差偏離程度不同,很容易造成各個零部件公差的累積,致使傳動過程失效。
2.2.5 機構(gòu)調(diào)試尺寸原因。對于機構(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的調(diào)試是非常重要的,必須根據(jù)嚴格計算后的尺寸要求對機構(gòu)進行調(diào)整。以扣接量為例,扣接量要調(diào)整在規(guī)定的范圍內(nèi)(一般為2mm-4mm之間),太小容易造成合閘狀態(tài)不能有效保持,斷路器先合后分即常說的合分、合空現(xiàn)象。太大使得斷路器不能有效分閘尤其是低電壓下分閘。
3 加強彈簧操動機構(gòu)質(zhì)量控制的措施
根據(jù)以上的問題統(tǒng)計和原因分析,應(yīng)采取針對性措施對機構(gòu)質(zhì)量進行控制。從兩方面著手進行:
(1)加強對試驗數(shù)據(jù)的分析,從系統(tǒng)上對機構(gòu)質(zhì)量問題進行分析。收集試驗數(shù)據(jù),利用質(zhì)量統(tǒng)計工具定期對其試驗數(shù)據(jù)進行分析,了解產(chǎn)品是否存在質(zhì)量波動及變化規(guī)律,以便從系統(tǒng)上找到問題出現(xiàn)的根本原因,從而可以指定有效的整改措施,防止問題的重復(fù)發(fā)生。
(2)加強理論計算和仿真分析,不斷優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計,提高產(chǎn)品技術(shù)的可靠性和先進性。
(3)加強機構(gòu)裝配調(diào)試全過程的深入研究,完善各項裝配要求和質(zhì)量控制點,并制定有效的保證措施。
(4)加強檢驗力度,完善檢驗試驗方法,明確檢驗標準。
4 結(jié)束語
對彈簧操動機構(gòu)質(zhì)量的控制,必須通過理論計算和大量試驗驗證,掌握機構(gòu)傳動和與本體匹配的核心技術(shù),借助先進的設(shè)備對機構(gòu)主要零部件關(guān)鍵尺寸進行檢驗技術(shù)研究,加強裝配和調(diào)試工藝的研究使之得到明確和具有可操作性,從而有效進行質(zhì)量控制。
參考文獻
[1]GB1984-2014.高壓交流斷路器[S].