吳少榮 楊宏兵
摘 要:在大型的組裝型企業(yè)中,由于工序間錯綜復雜關系及各工序節(jié)拍時間的差異,造成流水線部分工序出現(xiàn)產(chǎn)品堆積或待料現(xiàn)象,直接導致整個生產(chǎn)線效率下降。本文以濾波器生產(chǎn)廠組裝車間為研究對象,研究濾波器組裝流水線各工序間的平衡問題,利用6西格瑪?shù)腄MAIC流程對各工序進行現(xiàn)狀分析和改進,使得各工序節(jié)拍時間趨于最優(yōu),以提升整個產(chǎn)線生產(chǎn)效率。
關鍵詞:精益生產(chǎn);DMAIC;濾波器;節(jié)拍時間
1 概述
隨著企業(yè)對高效率、高質(zhì)量以及低成本要求的提高,傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式和理念已經(jīng)難以適應企業(yè)的發(fā)展,精益生產(chǎn)作為一個全新的企業(yè)生產(chǎn)管理理念,近些年已引起越來越多的關注。面對一種新的生產(chǎn)模式與理念,很多企業(yè)往往以偏概全,不能從全局進行考慮和策劃,很難獲得預期效果。對于精益生產(chǎn)來說,不僅需要企業(yè)要有全局觀念,更要能夠找準突破口,通過以點帶面的方式順利推動精益生產(chǎn)的導入和實施。而對于企業(yè)實際生產(chǎn)來說,工序平衡的好壞將會直接影響生產(chǎn)線效率,因此,如何利用精益生產(chǎn)中各種工具改進和完善工序平衡,是推進精益生產(chǎn)必須要面對和解決的問題,對企業(yè)生產(chǎn)效率的提高起著至關重要的作用。
2 濾波器組裝車間現(xiàn)狀分析
以某企業(yè)濾波器組裝車間為研究對象,在濾波器裝配過程中,由于工序安排及人力配置問題,造成生產(chǎn)效率沒有被完全釋放,導致嚴重的資源隱形浪費。因此,需要對整個濾波器組裝生產(chǎn)線各工序進行分析和研究,找出瓶頸及改善點。
按照現(xiàn)有的生產(chǎn)流程圖分別計算每個工序的節(jié)拍時間,再分別計算出組裝線各工序的標準產(chǎn)能。濾波器組裝流程如圖1所示,濾波器組裝過程主要包括兩個步驟:預制過程和組裝過程。部分材料需通過預先制作和裝配,然后作為原材料輸入到最終組裝線。因此,需要解決兩個問題:其一是預制材料必須能夠滿足組裝線的生產(chǎn)需要;其二是必須發(fā)現(xiàn)和消除總裝線的瓶頸工序,以提高產(chǎn)能從而滿足規(guī)定數(shù)量的成品產(chǎn)出。
濾波器總裝線和預制線節(jié)拍及產(chǎn)能分別如表1和表2所示,從濾波器生產(chǎn)節(jié)拍時間分析來看,瓶頸工序是“BMA壓塊裝配(g)”和“焊接(h)”,每臺產(chǎn)品的節(jié)拍時間都是75秒,以及“諧振桿裝配(c)”工序的節(jié)拍時間是60秒。因此,如果能夠降低上述工序的節(jié)拍時間便可提升生產(chǎn)線的整體效率。目前,該濾波器生產(chǎn)線的每天實際單班產(chǎn)出(P)為420臺左右,組裝線人員數(shù)為21人,預制線工人人數(shù)為10人。按照現(xiàn)有的工序安排,不難計算出生產(chǎn)線人員效率為79.5%。具體計算如下:
P/min(a,i)=420/528=79.5%
其中,P為單班產(chǎn)出;,a和i分別代表每個工序的代號。
3 DMAIC改善流程
DMAIC是指定義Define、測量Measure、分析Analyze、改進Improve、控制Control五個階段構(gòu)成的過程改進方法,一般用于對現(xiàn)有流程的改進,包括制造過程、服務過程以及工作過程等。
定義(D),我們將濾波器組裝流水線的效率提升作為此次改善的項目。測量(M),我們按照改善前的流程進行相關效率的統(tǒng)計和測算。分析(A),根據(jù)節(jié)拍時間和瓶頸工序統(tǒng)計分析,找出需要改進的工序和改善點。改進(I),根據(jù)分析后得出改進的項目,從而進行相應的改善。控制(C),對于改善的項目進行固化,確保改善的落實。
由統(tǒng)計的節(jié)拍時間,可以清晰地看到瓶頸工序為:焊接和BMA壓塊裝配,節(jié)拍時間為75秒。按照其余工序的節(jié)拍時間分析,工人在作業(yè)時負荷不是很重。因此我們需要對這兩個工序進行優(yōu)化改進,以提升整個流水線的生產(chǎn)效率。然后,通過分析預制線的節(jié)拍時間,可以看出,預制線中各工序的節(jié)拍時間較少,因此正常情況下,不會導致裝配線停料現(xiàn)象。
根據(jù)對工序?qū)嶋H操作情況分析和研究后發(fā)現(xiàn),可以將焊接和清潔由一個工位完成,焊接完成之后直接進行清潔,然后此工位由4個人進行作業(yè)。并且可以將預制線“小壓塊放螺釘”工序合并到“BMA電纜固定”中,這樣便可節(jié)約一個操作人員。然而“BMA電纜固定”工序的節(jié)拍時間增加至65秒,而下個工序“BMA壓塊裝配”的節(jié)拍時間為75秒,因此可以將節(jié)省的操作人員安排到這兩個工序中間,用于承擔這兩個工位的部分工作。最終確定“BMA電纜固定”工序的人員數(shù)為1.5人,“BMA壓塊裝配”工序的人員數(shù)為1.5人。因此,最后可得到這兩個工序的節(jié)拍時間分別為44秒和50秒。優(yōu)化后的濾波器組裝流程如圖2所示,優(yōu)化后的總裝線生產(chǎn)節(jié)拍及產(chǎn)能如表3所示。不難看出,經(jīng)過DMAIC對濾波器組裝線流程進行改善和優(yōu)化后,整個裝配流水線標準產(chǎn)能從原來的520pcs提升至609pcs,在沒有增加流水線操作人員的前提下,標準產(chǎn)能提升約14.6%。
4總結(jié)
本文以某公司濾波器生產(chǎn)廠組裝車間為研究對象,針對公司濾波器組裝線的現(xiàn)狀和特點,以DMAIC為工具對濾波器整個生產(chǎn)流程進行分析和改進,發(fā)現(xiàn)濾波器裝配線瓶頸工序,并通過工序合并以及操作人員的重新配置,消除了濾波器組裝線的瓶頸工序,改善和平衡了各工序間的負荷,在沒有增加操作人員的前提下,較大幅度提升了整個裝配流水線的標準產(chǎn)能,有效地提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率。
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基金項目:國家自然科學基金項目51005160以及江蘇省高校自然科學研究項目13KJB460005。
作者簡介:吳少榮(1981-),男,江蘇吳江人,蘇州大學機電工程學院,機械工程在讀碩士,研究方向為精益生產(chǎn);楊宏兵(1977-),男,蘇州大學機電工程學院,副教授,博士,研究領域為控制理論和控制工程。