賈公禮 吳松達(dá)(.華電富拉爾基發(fā)電廠汽機(jī)車間,黑龍江 齊齊哈爾 604;.華電富拉爾基熱電廠發(fā)電部,黑龍江 齊齊哈爾 604)
凝汽器真空低的原因分析與處理
賈公禮1吳松達(dá)2
(1.華電富拉爾基發(fā)電廠汽機(jī)車間,黑龍江 齊齊哈爾 161041;2.華電富拉爾基熱電廠發(fā)電部,黑龍江 齊齊哈爾 161041)
摘要:本文針對富拉爾基發(fā)電廠6號機(jī)組凝汽器真空低、嚴(yán)密性不合格的實際情況,從凝汽器喉部焊接工藝、凝汽器二次循環(huán)水濾網(wǎng)及膠球清洗裝置、射水抽汽器、軸封系統(tǒng)、負(fù)壓系統(tǒng)管路閥門等相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)入手進(jìn)行闡述分析,查找原因制定了改善措施。運行試驗證明改進(jìn)效果顯著,凝汽器的真空明顯提高。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);凝汽器;真空;嚴(yán)密性
機(jī)組真空高低是火電廠重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),據(jù)估算真空嚴(yán)密性每降低1kPa,發(fā)電煤耗將平均升高2.6(g/kW.h),因此提高機(jī)組真空將會帶來明顯經(jīng)濟(jì)效益。
富拉爾基發(fā)電廠6號機(jī)為N200-12.75 /535/535-55型汽輪機(jī),是哈爾濱汽輪機(jī)廠依照60、70年代的技術(shù)在70年代末、80年代初生產(chǎn)的設(shè)備。目前6號機(jī)真空低、嚴(yán)密性不合格一直影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)性,在兩臺射水泵同時投入的情況下,真空值僅能維持在-94kPa左右。機(jī)組真空低,表明真空系統(tǒng)存在大的或較多的漏點,在一臺射水抽氣器運行的情況下單位時間內(nèi)漏入的空氣量不能被完全抽出,而兩臺射水抽汽器的出力僅能維持較低的真空值,無法達(dá)到機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)真空值。雖然在機(jī)組停備及運行過程中對真空系統(tǒng)進(jìn)行了全面查漏和堵漏,但機(jī)組真空提高有限,問題仍未得到根本解決,影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運行。
1.1 凝汽器本體及換熱管系影響
凝汽器是汽輪機(jī)組的一個重要組成部分,其作用是在汽輪機(jī)排汽口建立并維持必要的真空,將進(jìn)入凝汽器的蒸汽凝結(jié)成水,放出的汽化潛熱,重新作為鍋爐給水。在汽輪機(jī)凝汽器中,蒸汽和凝結(jié)水是兩相共存的,蒸汽壓力是凝結(jié)水溫度所對應(yīng)的飽和壓力。
1.2 射水泵及射水抽汽器出力不足
射水泵及射水抽汽器出力對真空影響不容忽視,一旦射水泵及射水抽汽器出力不足,凝汽器汽側(cè)充滿蒸汽和空氣的混合氣體,這些不凝結(jié)氣體不能及時抽出,將使傳熱端差增高,增大熱阻,影響換熱致使端差增大造成真空下降。
當(dāng)凝汽器排汽壓力、漏入凝汽器空氣量及射水抽汽器抽吸的空氣量一定時,射水抽汽器工作水溫應(yīng)盡量接近20℃,水溫過高,對應(yīng)該溫度的水汽化壓力也增大,從而限制真空的提高。當(dāng)射水泵出口水溫度發(fā)生變化時,抽汽器的工作能力將發(fā)生變化,隨著射水泵出口水溫的不斷提高,射水抽汽器的工作能力隨之降低,凝汽器的真空下降,傳熱端差增大,排汽溫度升高。
1.3 中低壓軸封及立面法蘭、低壓缸結(jié)合面漏汽影響
為了防止中壓缸排汽端及低壓缸的兩端空氣漏入,中低壓軸封型式及間隙調(diào)整極為重要。哈爾濱汽輪機(jī)廠原設(shè)計為梳齒型汽封,汽封間隙控制在0.45mm~0.65mm,近幾年端部汽封型式有了較大改進(jìn),蜂窩汽封、刷式汽封等新型汽封得到廣泛應(yīng)用,蜂窩汽封間隙標(biāo)準(zhǔn)為0.45mm~0.55mm,刷式汽封間隙標(biāo)準(zhǔn)為0.15mm~0.25mm,因此汽封選型及汽封間隙調(diào)整工藝水平直接影響機(jī)組真空。
中低壓缸立面法蘭、低壓缸結(jié)合面嚴(yán)密性對真空影響同樣不可忽視,大修中應(yīng)重點檢查,并根據(jù)具體情況進(jìn)行改進(jìn)處理。
1.4 真空系統(tǒng)管道閥門漏泄
二次漏汽導(dǎo)八抽管道閥門法蘭、盤根壓蘭,真空破壞門、排汽缸安全門等真空系統(tǒng)閥門嚴(yán)密性也是影響機(jī)組真空的重要因素。一旦不凝結(jié)氣體漏入量大不能完全抽出將使傳熱端差增高,增大熱阻,造成真空下降。
針對6號機(jī)組真空低、嚴(yán)密性不合格問題,在6號機(jī)組大修前進(jìn)行了大量試驗和分析研究,查找到了負(fù)壓系統(tǒng)及設(shè)備存在的問題,制定了改進(jìn)方案并在大修中進(jìn)行了有針對性治理。
2.1 凝汽器及負(fù)壓系統(tǒng)檢查處理
運行中6號機(jī)組進(jìn)行真空嚴(yán)密性試驗時,嚴(yán)密性極差無法滿足試驗要求,關(guān)閉射水器空氣門后,真空系統(tǒng)無法維持8min,必須處理。運行中進(jìn)行過超聲波查漏治理,停機(jī)后凝汽器及負(fù)壓系統(tǒng)多次注高水位查漏治理,問題雖未徹底解決。但大量試驗和分析研究發(fā)現(xiàn)凝汽器喉部焊縫及二漏導(dǎo)八抽管路焊縫頻繁漏泄,直接影響凝汽器真空。
2.2 凝汽器換熱管臟污、結(jié)垢處理
6號機(jī)組沒有安裝凝汽器膠球清洗裝置,凝汽器換熱管臟污、結(jié)垢嚴(yán)重。凝汽器膠球清洗裝置是長期保持凝汽器換熱管清潔、換熱高效的設(shè)備。本次大修中更換了循環(huán)水二次濾網(wǎng),加裝了凝汽器膠球清洗裝置,對凝汽器TP304不銹鋼管進(jìn)行高壓水清洗,鋼管清洗是提高換熱系數(shù)的最有效措施。并對管板進(jìn)行防腐,防止鋼管漲口處因腐蝕漏泄。
2.3 射水器本身設(shè)計缺陷,出力不足
6號機(jī)2號射水抽汽器出力不足,本次大修更換為300S58A型低壓頭大流量射水泵及TD-90型多通道射水抽汽器。更換后射水抽汽器出力穩(wěn)定,抽汽量加大,電機(jī)耗功減少,節(jié)能效果明顯。
2.4 軸封改進(jìn)、負(fù)壓系統(tǒng)閥門治漏
大修中對蜂窩式汽封間隙按照0.40mm ~0.50mm進(jìn)行調(diào)整,安裝時進(jìn)行認(rèn)真檢查驗收,使汽封間隙、對口間隙均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),提高檢修工藝,減少軸封漏汽。
大修中對中低壓缸立面法蘭、低壓缸結(jié)合面進(jìn)行檢查,對軸封二漏導(dǎo)八抽門、射水抽氣器空氣門、真空破壞門、排汽缸安全門等真空系統(tǒng)閥門進(jìn)行檢修,均符合標(biāo)準(zhǔn)。
2.5 修后效果
6號機(jī)大修后機(jī)組的真空改善明顯,修前6號機(jī)2臺射水泵同時運行真空僅達(dá)到-94kPa,修后6號機(jī)單臺射水泵運行真空已經(jīng)達(dá)到-96.5kPa,修后真空提高了2.5kPa,為機(jī)組近十年最好水平。
真空嚴(yán)密性每降低1kPa,發(fā)電煤耗將平均降低2.6g/kW·h,以6號機(jī)組200MW額定出力,年均5000h的可用小時數(shù),每噸燃煤500元計算,每年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為:
每年節(jié)省燃煤2.5kPa×2.6g/kW·h× 200000kW·h×5000h=6500t
年經(jīng)濟(jì)效益6500t×500元/t=325萬元。
通過上述排查處理,顯著提高了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,改變了減負(fù)荷進(jìn)行單臺凝汽器干燥的操作方式,避免循環(huán)水泵頻繁啟停,節(jié)省了大量人工和避免了材料浪費。同時改變了2臺射水泵同時運行的方式及凝汽器干燥風(fēng)機(jī)造成的廠用電損耗,間接經(jīng)濟(jì)效益同樣可觀,值得我們在今后的工作中參考應(yīng)用。
參考資料
[1] 哈爾濱汽輪機(jī)廠,朝陽發(fā)電廠.20萬千瓦汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)和運行[M]. 北京:電力工業(yè)出版社,1980.
[2]吳季蘭.汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2000.
中圖分類號:TK26
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A