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      呼圖壁儲氣庫KBU-6注氣壓縮機(jī)適應(yīng)性改造

      2015-08-15 00:51:32陳月娥趙勇王先朝中石油新疆油田公司采氣一廠新疆克拉瑪依834000
      化工管理 2015年11期
      關(guān)鍵詞:油器閥片氣閥

      陳月娥 趙勇 王先朝(中石油新疆油田公司采氣一廠,新疆 克拉瑪依 834000)

      為保證新疆北疆穩(wěn)定供氣和西氣東輸二線戰(zhàn)略安全,新疆油田公司選定呼圖壁氣田改建地下儲氣庫,壓縮機(jī)全部采用ARIEL公司KBU-6臥式對稱平衡雙作用往復(fù)壓縮機(jī)。本文對呼圖壁儲氣庫壓縮機(jī)常見故障及機(jī)理進(jìn)行了分析,并根據(jù)故障情況制定了適應(yīng)性改造方案,對往復(fù)式壓縮機(jī)的故障削減研究有著重要的意義。

      1 壓縮機(jī)運(yùn)行故障分析

      第一注氣周期期間,各類故障導(dǎo)致壓縮機(jī)停機(jī)211次。往復(fù)式壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、部件繁多,故而引起故障的原因很復(fù)雜,具有多樣性和并發(fā)性。運(yùn)行期間三類問題對注氣壓縮機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行影響較大:第一類是壓縮機(jī)氣閥故障造成壓縮機(jī)停機(jī)35次;第二類是壓縮機(jī)振動造成管線卡箍上的螺栓斷裂;第三類是壓縮機(jī)出口除油系統(tǒng)除油效率低,氣缸潤滑油隨天然氣進(jìn)入氣層,對氣層造成一定的污染。針對這三類問題,提出相應(yīng)的技術(shù)改造方案。

      2 壓縮機(jī)適應(yīng)性改造

      2.1 壓縮機(jī)氣閥改造

      2.1.1 氣閥損壞原因分析

      呼圖壁儲氣庫壓縮機(jī)所使用氣閥為網(wǎng)狀閥,主要由閥座、升程限制器、閥片、彈簧、氣閥螺栓和螺母組成。通過對損壞氣閥狀況分析,損壞原因主要有兩類:

      2.1.1.1 氣閥開啟和關(guān)閉由氣體沖擊和下部8根彈簧雙重作用力而產(chǎn)生,氣閥高頻運(yùn)行極易造成彈簧疲勞損壞,其中某一根彈簧損壞會導(dǎo)致閥片運(yùn)動不平衡,與閥座產(chǎn)生撞擊,損壞閥片。

      2.1.1.2 注氣壓縮機(jī)氣閥運(yùn)行工況嚴(yán)苛,二級氣閥閥隙氣流速度最高達(dá)51m/s,閥片撞擊頻率33次/秒,每天撞擊次數(shù)高達(dá)285萬次。

      2.1.2 氣閥結(jié)構(gòu)改造

      對儲氣庫注氣壓縮機(jī)氣閥實際運(yùn)行工況進(jìn)行計算機(jī)動態(tài)仿真模擬計算,根據(jù)計算結(jié)果對氣閥進(jìn)行相應(yīng)的改造設(shè)計。通過分析研究,對氣閥改造如下:

      2.1.2.1 重新對閥片材質(zhì)進(jìn)行選材,采用航天復(fù)合材料(聚醚醚酮本體,添加二硫化鉬及碳纖維等),該材料具有較好的柔性,適合于嚴(yán)格要求低摩擦系數(shù)和耐磨耗用途的場合,并將閥片加厚,提高閥片抗沖擊能力;

      2.1.2.2 取消閥片定位銷,讓閥片有更大的運(yùn)行自由度,有效避免氣流脈動紊流導(dǎo)致閥片傾側(cè)運(yùn)動時卡住,并特別設(shè)計一種彈簧減振栓,用于降低撞擊力;

      2.1.2.3 重新核算氣閥彈簧,修正彈簧的啟閉角,并重新布局彈簧,改善閥片的運(yùn)動性能。

      將改造后的新型氣閥應(yīng)用于5#壓縮機(jī)組,運(yùn)行4000小時,24只氣閥均未損壞,氣閥使用壽命延長了300%。

      2.2 壓縮機(jī)管箍改造

      2.2.1 管箍斷裂原因分析

      經(jīng)過一段時期對震動產(chǎn)生的機(jī)理和設(shè)備本身結(jié)構(gòu)適應(yīng)性分析,確定造成卡箍斷裂的原因有兩點:

      2.2.1.1 壓縮后的天然氣以脈沖狀態(tài)外輸,產(chǎn)生脈沖震動,由于機(jī)組冷卻和運(yùn)行時緩沖罐熱膨脹狀態(tài)不同,使得緩沖罐支撐存在虛撐或頂絲過緊現(xiàn)象,起不到有效的抑振作用,造成管線振動過大。

      2.2.1.2 固定式管箍能夠有效抑制垂向振動,而對水平向振動無法產(chǎn)生有效穩(wěn)固作用,水平向沖擊力較大,造成管箍螺栓斷裂,并且管箍的螺栓為焊接結(jié)構(gòu),一旦損壞不能及時更換。

      2.3 管箍適應(yīng)性改造

      2.3.1 在二級出口緩沖罐的底座下面增加墊塊,機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)后,機(jī)組部件及管線經(jīng)過充分受熱膨脹,定期檢查并調(diào)整每臺機(jī)組二級出口緩沖罐的支撐,降低振動幅度。

      2.3.2 根據(jù)管線震動特點重新設(shè)計管線卡箍,每個固定點采用兩個半環(huán)形鋼箍包裹管線,使其受力于管線180°面,以克服來自于垂直向和水平向震動。管箍底座采用活動螺母固定,便于拆卸和更換。

      采用設(shè)計發(fā)明的新型管箍,同時定期檢查調(diào)整緩沖罐支撐,壓縮機(jī)震動由9mm/s降低到4mm/s,并且再無管箍斷裂現(xiàn)象發(fā)生,出現(xiàn)螺栓振松現(xiàn)象,只需緊固即可。

      3.3 除油器內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      3.3.1 除油效率低原因分析

      3.3.1.1 濾芯固定不牢:將除油器打開后發(fā)現(xiàn),內(nèi)部安裝濾芯6個,其中4個因螺桿固定不緊,與底座脫開,天然氣未經(jīng)過除油濾芯除油,直接輸出。

      3.3.1.2 濾芯選型不佳:對濾芯安裝完好的除油器取樣化驗,發(fā)現(xiàn)氣體含油量依然很高,表面因濾芯孔隙度過大或選型不佳導(dǎo)致處理量不夠。

      3.3.2 除油器適應(yīng)性改造

      3.3.2.1 經(jīng)多次試驗,研制出頂部固定盤,將除濾芯頂部通過一個固定盤固定,使其成為一個整體,避免了單根濾芯因受到局部沖擊過大而搖曳脫落。

      3.3.2.2 將原配置的A-11667型號除油濾芯,更換為PCH?GC-336型號的濾芯。新型濾芯由不同尺寸纖維和高密度聚酯交錯纏繞,層層覆蓋,最終形成一個錐形螺旋,增加了潤滑油的除油效率,而原濾芯過濾層只采用了普通聚酯材料,簡單疊加方式。此外與原濾芯相比,新濾芯材質(zhì)更加結(jié)實耐用,厚度增加了1mm,能夠降低高壓力沖擊對濾芯的損壞,延長了濾芯使用壽命。

      除油器內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造及優(yōu)化后,壓縮機(jī)潤滑油除油效率凈增加96%。

      4 結(jié)語

      通過對壓縮機(jī)進(jìn)行適應(yīng)性改造,2013年因設(shè)備故障停機(jī)累計211次,2014年故障停機(jī)僅26次,故障停機(jī)率降低85.6%,改善了壓縮機(jī)運(yùn)行效率,延長壓縮機(jī)使用壽命,為含有大型壓縮機(jī)組的其他氣田及儲氣庫提供了可供借鑒的解決措施。

      [1]王發(fā)輝等.往復(fù)壓縮機(jī)故障診斷研究現(xiàn)狀及展望《壓縮機(jī)技術(shù)》2007年第2期.

      [2]渠汝濤等.往復(fù)活塞式壓縮機(jī)關(guān)鍵部件故障原因分析《科技創(chuàng)新與應(yīng)用》2014年第24期.

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