藍(lán)日臣
回轉(zhuǎn)窯窯尾煙室下沉偏擺的應(yīng)急處理
Emergency Treatment of Subsidence and Deflection of Rotary Kiln Inlet Chamber
藍(lán)日臣
我公司?3.2m×50m 1 000t/d熟料生產(chǎn)線于1996年1月建成投產(chǎn),該條生產(chǎn)線是我國引進(jìn)、吸收國外先進(jìn)新型干法水泥生產(chǎn)的第一代技術(shù)的第三條生產(chǎn)線,生產(chǎn)線投入運(yùn)行之初,日產(chǎn)熟料僅為900t左右,經(jīng)多次改造后,產(chǎn)量達(dá)到1 350t/d左右,能耗大幅下降。2014年6月13日,窯尾煙室下沉偏擺,密封石墨塊全部脫落,窯尾內(nèi)筒與料斗嚴(yán)重刮碰變形,熱料大量外漏,回轉(zhuǎn)窯已無法正常生產(chǎn),需停窯處理。14日,公司組織專業(yè)人員到現(xiàn)場(chǎng)查找原因并有效解決了該問題。
通過現(xiàn)場(chǎng)觀察,煙室已嚴(yán)重下沉并往西邊偏擺,窯尾內(nèi)筒直筒與料斗直筒嚴(yán)重刮碰(圖1),料斗直筒脫焊外翻變形,支撐煙室四根支柱有兩根已彎曲,窯磨擦受力大,無法轉(zhuǎn)窯,必須把煙室校正復(fù)位后才能恢復(fù)生產(chǎn)。
從現(xiàn)場(chǎng)情況來看導(dǎo)致煙室下沉偏擺的原因有兩個(gè):一是2013年7~10月,我們?cè)鴮?duì)窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)進(jìn)行改造,在DD爐出口加了50m長的鵝頸彎管,以提高產(chǎn)量,降低能耗。在改造中由于預(yù)留的熱膨脹量不夠,生產(chǎn)受熱膨脹后,DD爐整體下沉。由于連接DD爐與煙室的縮口錯(cuò)位(因?yàn)樵O(shè)計(jì)原因,DD爐錐體垂直中心線與煙室縮口位置垂直中心錯(cuò)位)導(dǎo)致連接縮口膨脹節(jié)失效,致使煙室與DD爐變成剛性連接,熱膨脹后,煙室受到下壓力的作用而下沉。由于窯是由東向西旋轉(zhuǎn)(從窯頭方向看),煙室下沉后,內(nèi)筒直筒與料斗直筒刮碰,順著窯的轉(zhuǎn)向往西偏擺。二是支撐煙室底部的四根支柱中靠近底部的兩根已腐蝕生銹,致使承重力下降。
圖1 窯尾煙室側(cè)面圖
圖2 窯尾煙室正面圖
經(jīng)過認(rèn)真研究并結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)實(shí)際情況,決定在煙室底部焊接兩個(gè)支撐座,用以抬高煙室時(shí)作為支撐點(diǎn);再在煙室底部西側(cè)焊接一個(gè)支撐座,用以煙室抬高后由西往東頂,方便校正,如圖2所示。
用兩臺(tái)100t液壓千斤頂撐在焊接好的煙室底部兩個(gè)支座,再用一臺(tái)50t液壓千斤頂頂在焊接好的煙室底部西側(cè)支座,由西往東頂。底部兩臺(tái)液壓千斤頂同時(shí)往上頂,每次抬高10mm后,50t的液壓千斤頂再由西往東頂,之后松動(dòng)底部兩臺(tái)液壓千斤頂,使其擺正后再繼續(xù)往上頂,如此反復(fù)五次進(jìn)行校正,之后測(cè)量料斗直筒與內(nèi)筒直筒間隙,符合圖紙要求后,在不拆除液壓千斤頂?shù)臓顟B(tài)下,更換加固煙室四個(gè)支柱,完成后,點(diǎn)火升溫投料。整個(gè)校正過程用時(shí)2d。為防止熱態(tài)下煙室變形偏擺,50t液壓千斤頂暫不拆除,保持由西往東的頂力,恢復(fù)生產(chǎn)一周后再拆除。此方案實(shí)施后取得了良好效果,煙室恢復(fù)到正常位置,沒有移位變形,經(jīng)過一個(gè)多月的運(yùn)行,未發(fā)現(xiàn)有耐火材料掉落的現(xiàn)象。
TQ172.622.29文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
1001-6171(2015)03-0084-01
通訊地址:廣西華宏水泥股份有限公司,廣西南寧530200;2014-09-07;編輯:孫娟