李彬
【摘 要】汽輪機軸瓦溫度是機組運行控制的重要參數(shù)之一,300WM機組在運行和啟停過程中會出現(xiàn)軸瓦溫度異?,F(xiàn)象,軸瓦溫度過高會嚴重威脅機組的安全運行。本文通過對大唐略陽發(fā)電有限責任公司330MW汽輪機發(fā)電機前軸承瓦溫異常的原因進行分析,制定了相應處理方案,并在B級檢修中執(zhí)行,最終使該瓦瓦溫達到設計值范圍,確保了機組安全穩(wěn)定運行。
【關鍵詞】 汽輪機 軸瓦 瓦溫
大唐略陽發(fā)電有限責任公司6號汽輪機組為北京北重汽輪發(fā)電機廠生產(chǎn)的330MW亞臨界,凝汽式汽輪機,共有8只支持軸承和1只推力軸承。支持軸承全部采用橢圓軸承。機組支持軸承采用下部雙側進油,兩端泄油。各軸承均設金屬溫度測點,1至6瓦沿軸向前后各設一個溫度測點,報警值:95℃,停機值:110℃。7、8瓦各設一個溫度測點,報警值:110℃,停機值:120℃。
1 出現(xiàn)的問題
略陽公司6號汽輪機在2013年A修結束開機過程中,發(fā)電機前軸承(以下簡稱7瓦)金屬溫度異常升高,在較短時間內(nèi)達到105℃,接近110℃報警值。因此進行了臨時停機消缺。
公司技術部門研究后初步制定出以下措施:將7瓦進油管節(jié)流孔直徑自38mm擴至42mm;將潤滑母管油壓自0.16mpa調(diào)高至0.18mpa。通過增加進油面積,提高潤滑油母管油壓以增大潤滑油進油量,提高潤滑油冷卻效率。
該措施執(zhí)行后開機運行過程中,7瓦瓦溫仍然呈持續(xù)上升趨勢,并超過110℃報警值,最高達到了116℃。沒有達到預期的效果,軸瓦金屬溫度長期超標大大降低了機組健康水平,給機組安全、穩(wěn)定運行造成極大的威脅。
2 要因確定
我們一邊監(jiān)視運行,一邊積極采取各種方法進行試驗、查找7瓦金屬溫度超標的原因,力爭找到解決7瓦金屬溫度嚴重超標的方法。
2.1啟動頂軸油泵,頂起轉子,減小軸瓦負荷
啟動頂軸油泵,運行油壓18.49Mpa,啟動后7瓦瓦溫迅速下降至97℃,但隨著機組負荷的變化,瓦溫又呈上升趨勢,最終溫度升至114℃,效果不明顯。
2.2機組真空對軸瓦溫度的影響
通過觀察發(fā)現(xiàn)機組負荷變化時,機組真空在-88至-92KPa范圍內(nèi)變化,7瓦金屬溫度在97至114℃范圍內(nèi)變化,最高達118.5℃,接近停機值(停機值為120℃),在5、6、7瓦處分別架百分表測量真空變化時5、6、7瓦的標高變化,發(fā)現(xiàn)在真空從-89KPa上升到-91KPa,5瓦標高降低0.12mm,5瓦溫度基本無變化,6瓦標高降低0.05mm,6瓦溫度由93℃,降到90℃,7瓦標高無變化,溫度由105℃上升到118℃,反之,降低真空,真空從-91KPa下降到-89KPa,5瓦標高升高0.12mm,5瓦溫度基本無變化,6瓦標高升高0.05mm,6瓦溫度由90℃升高到93℃,7瓦標高無變化,溫度由118℃下降到106℃。
2.3分析主要原因、制定臨時方案
7瓦標高太高,在機組真空升高時,由于低壓缸下沉,引起低壓缸前后軸承標高下降, 7瓦受到的載荷變大,引起7瓦金屬溫度升高,最終造成7瓦金屬溫度超過報警值接近停機值達118℃。根據(jù)以上原因制定出下列臨時方案:
(1)長期運行一臺頂軸油泵,頂起轉子,減小軸瓦載荷??紤]到頂軸油泵長期在18.49MPa的高壓下運行,容易造成油泵損壞和頂軸油管接頭漏油的風險,決定將壓力降到14.5MPa運行。
(2)降低機組真空運行,減少低壓缸的下沉量,達到降低7瓦金屬溫度的目的,但該方法極大降低了機組經(jīng)濟性,沒有采用。
(3)在凝汽器底部支起千斤頂,適當頂升千斤頂,限制低壓缸的下沉量,升高5、6瓦標高,降低7瓦載荷,降低7瓦金屬溫度。
(4)臨時方案的實施和效果。長期運行一臺頂軸油泵,凝汽器底部逐步支起所有千斤頂,并同時在低壓缸前、后軸承箱及7瓦外端蓋處架設百分表,以監(jiān)測頂起高度,在頂升過程中嚴密監(jiān)視汽輪機各瓦的溫度和振動的變化,防止機組跳機。最終,低壓缸前軸承箱(5瓦)頂起0.15mm、5瓦金屬溫度上升6℃,低壓缸后軸承箱(6瓦)頂起0.03mm,6瓦金屬溫度上升4℃,達到93.5℃,接近報警值(報警值為95℃)。停止頂升后,7瓦金屬溫度降低至102℃,通過長時間的觀察,7瓦瓦溫一直在93-104℃之間波動,走勢曲線仍呈現(xiàn)波動型,但較之前有大幅下降且低于報警值(發(fā)電機軸瓦金屬溫度報警值為110℃),監(jiān)視運行。
3 制定方案及實施
3.1方案制定
通過以上原因分析和臨時降低7瓦的溫度,經(jīng)過討論最終制定出下列方案:
(1)利用停機機會對低發(fā)轉子進行中心復測及調(diào)整。
(2)對5、6、7瓦分別進行解體檢查,檢查軸瓦和軸徑有無損傷。
3.2方案實施
在2014年B級檢修中,我們對既定方案進行實施:
3.2.1軸承解體,軸瓦和軸徑檢查和處理
在2014年B修中,我們對5、6、7瓦分別進行了解體檢查,檢查結果如下:
5瓦解體后經(jīng)仔細檢查,5瓦烏金表面無損傷,無裂紋,無脫胎現(xiàn)象,5瓦軸頸無磨損。6瓦解體后經(jīng)仔細檢查,6瓦烏金表面無損傷,無裂紋,無脫胎現(xiàn)象,6瓦軸頸無磨損。
7瓦解體后發(fā)現(xiàn)7瓦軸頸處出現(xiàn)多條磨損的深槽,最深處超過2mm,檢查7瓦發(fā)現(xiàn)7瓦烏金面損壞嚴重,損傷嚴重,需要返廠處理。北重廠經(jīng)過強度校核后,將發(fā)電機轉子7瓦軸頸處直徑由450mm車細至445.42mm,保留密封瓦處轉子直徑不變,(車削部位如圖1所示),并根據(jù)車削后的軸頸尺寸按照技術要求重新澆筑修配軸瓦。
圖1 7瓦軸頸車削加工示意圖
3.2.2低發(fā)轉子中心測量及調(diào)整
在停機后,我們在凝汽器水側無水,汽側灌水1.18米,千斤頂頂升的狀態(tài)下對低發(fā)轉子進行了中心復測,測量結果如下(表架低壓轉子,表針指向發(fā)電機轉子,方向面向機頭,單位:mm,下同):
中心偏差:上偏心0.025;左偏心0.025 ;張口偏差:下張口0.02;右張口0.035
由測量數(shù)據(jù)看來,中心及張口值偏差都在合理范圍內(nèi),這也與在千斤頂支起后,7瓦溫度回到安全范圍內(nèi)的結果相印證。松開凝汽器底部千斤頂,水側無水,汽側灌水1.2米,工況下對低發(fā)轉子再次進行測量,測量結果如下:
中心偏差:上偏心0.115;左偏心0.11
張口偏差:下張口0.04;右張口0.045
由此數(shù)據(jù)可知,在凝汽器底部千斤頂支撐力去掉后,發(fā)電機張口無明顯變化,但中心偏差已經(jīng)超出要求范圍,由此可以確定,由于7瓦標高偏高,在運行中真空較高時,低壓缸下沉量較大,使7瓦載荷增大,導致7瓦瓦溫異常升高。
根據(jù)這一測量結果,考慮到6號機自2008年B修以來,7瓦金屬溫度一直偏高,將凝汽器汽側灌水高度由1.18米升高到1.342米,進行找中心測量調(diào)整,最終將發(fā)電機靜子前側抽掉0.20mm墊片,后側抽掉0.48mm墊片,通過平移發(fā)電機靜子的方法進行左右方向的調(diào)整,調(diào)整后對低發(fā)中心進行復測,測量結果如下:
中心偏差:下偏心0.0125;左偏心0.02
張口偏差:上張口0.01;右張口0.01
調(diào)整后的測量結果顯示中心及張口均在0.02mm以內(nèi),達到標準范圍內(nèi)。
3.2.3低壓缸后軸承調(diào)整
由于在停機前6瓦溫度達94℃接近報警值(報警值為95℃),6瓦緊鄰7瓦,為了保證6瓦負載荷不至過重,在6瓦底部抽掉0.07mm墊片。同時將6瓦進油管節(jié)流孔直徑由Φ38mm擴至Φ40mm,增大進油量,降低6瓦溫度。
4處理效果
B修結束開機運行后,從沖轉到帶負荷到最終滿負荷330MW發(fā)電,7瓦瓦溫最高至88℃,離報警溫度110℃相差27℃,較停機前下降明顯,停機前后瓦溫值見表1。
5 結語
由機組開機后運行參數(shù)來看,6瓦瓦溫為80/87℃,較停機前79/90℃略有下降,7瓦瓦溫在83℃至88℃之間,8瓦瓦溫較停機前90℃至94℃之間變化全部在報警值以下,機組各瓦振動無明顯變化。通過這一結果可以看出,此次7瓦溫度異常缺陷的處理是成功的,保證機組能在各種工況下安全運行,機組運行的安全性得到極大地提高。