吳大亮
(中國石油云南石化公司)
根據(jù)國家柴油質量升級進度,2017年柴油質量要達到國Ⅴ的標準要求。目前,某公司生產柴油標準為國Ⅲ車用柴油,直餾柴油比例大,硫含量高,與國Ⅳ及國Ⅴ標準要求相比差距較大。氫氣資源不足是制約降低硫含量的主要問題,為此制定了柴油質量升級技術方案。
目前,公司柴油生產裝置主要包括350×104t/a常減壓裝置、60×104t/a二催化裝置、120×104t/a三催化裝置、45×104t/a柴油加氫精制裝置、80×104t/a中壓加氫裝置等;主要調和組分包括常一線、常二線、加氫裂化柴油、加氫精制柴油,柴油質量見表1。公司柴油產品滿足GB 19147—2009《車用柴油》國Ⅲ標準,對比國Ⅳ及國Ⅴ柴油質量標準仍存在差距。國Ⅳ及國Ⅴ柴油標準見表2。
表1 當前柴油產品質量
表2 車用柴油國Ⅳ及國Ⅴ標準主要技術指標
柴油升級主要問題是硫含量高,由于現(xiàn)柴油產品中未加氫處理的直餾柴油占比約60%,直餾柴油加氫能力不足,硫含量443mg/kg,距離國Ⅳ及國Ⅴ標準要求差距大。直餾柴油和催化柴油進一步加氫,沒有氫氣資源。
在高寒地區(qū),冬季低凝柴油需求量大。柴油產品質量升級的同時更要結合市場需求,提升產品的附加值。
柴油升級的目標是:柴油質量2017年達到國Ⅴ的標準要求,升級方案遵循“產品結構優(yōu)化、技術指標先進、經濟效益先進、節(jié)能低碳環(huán)?!钡脑瓌t。
2.2.1 直餾柴油全部加氫精制
為確保柴油產品滿足總硫≤10mg/kg國Ⅴ車用柴油指標要求,超過70%的直餾柴油需要經過加氫精制處理,裝置加工規(guī)模需要達到100×104t/a,計劃采用連續(xù)液相床加氫工藝,產品質量指標達到總硫含量≤10mg/kg國Ⅴ車用柴油調和組分的要求。
2.2.2 低成本解決氫氣平衡問題
公司主要產氫裝置為60×104t/a連續(xù)重整裝置、10 000m3/h催化裂化干氣PSA(變壓吸附法)裝置、4×104t/a甲乙酮裝置;主要耗氫裝置包括80×104t/a中壓加氫、45×104t/a柴油加氫/臨氫降凝裝置、在建90×104t/a汽油精制裝置。氫氣平衡現(xiàn)狀見表3。
表3 氫氣平衡現(xiàn)狀
測算汽油達到國Ⅴ、柴油達到國Ⅴ質量標準時公司氫氣缺口5 500t,低成本解決氫氣平衡問題,保持公司的競爭力和贏利能力,是公司規(guī)劃發(fā)展最重要的問題之一。對比新建20 000m3/h標準天然氣(煉油廠氣)裂變制氫方案,建議采取“擴建10 000m3/h煉油廠氣PSA裝置”、“催化中汽油進重整”兩種途徑解決氫氣平衡問題。
2.2.3 保持優(yōu)化的產品結構
公司現(xiàn)汽油產品高標號汽油比例100%,柴油產品中低凝柴油比例約30%,高效產品比例達42%。柴油產品質量升級后適應市場需求,產品結構仍需進一步優(yōu)化,在加工成本提高的同時,確保獲取更高的經營效益。
2.2.4 解決系統(tǒng)優(yōu)化和公用工程配套問題
公司新建裝置系統(tǒng)依托條件較好,水、電、汽、風、氮等公用工程設施基本可依托現(xiàn)有。主要工作量:一是,配套建設柴油加氫裝置外圍建設部分,以滿足新建裝置物料輸轉和公用工程供給;二是,對現(xiàn)有胺液再生系統(tǒng)進行增容改造,以滿足汽柴油升級裝置循環(huán)氫、含硫氣體脫硫的胺液增量需求;三是,按照新規(guī)范要求對低壓泄放系統(tǒng)進行升級。
擬采用連續(xù)液相床加氫技術,催化劑均選用國內催化劑[1]。裝置設計規(guī)模為100×104t/a,開工時間為8 400h/a,操作彈性為60%~120%,主要由反應部分(含氫氣壓縮機和循環(huán)氫壓縮機)、分餾部分、公用工程3部分組成。加氫裝置產品滿足總硫含量≤10mg/kg的國Ⅴ車用柴油調和組分要求。裝置設計原料油性質見表4,裝置液體產品初估性質見表5。
公司PSA裝置由變壓吸附提氫、解吸氣緩沖系統(tǒng)及產品脫氧精制系統(tǒng)組成,2001年7月竣工。裝置的建設規(guī)模為處理催化裂化干氣10 000m3/h,裝置原料為加氫低分氣、二催化干氣、三催化干氣、重整干氣的混合氣,主要生產氫氣,副產解吸氣。隨著原料氣處理量需求的增加,原有動力設備已經不能滿足需求,因此,需要對該項目進行改造。經核算改造后原料氣處理量15 000m3/h,可產氫氣3 635m3/h,同時,有11 365m3/h的副產解吸氣經壓縮后回到瓦斯管網去。根據(jù)公司新建項目投產后的最新原料氣條件,只需對原有的PSA裝置更換動力設備,進行維護改造,裝填吸附劑即可滿足生產需求。PSA裝置改造后提高了裝置的處理量4 000×104m3/a,可產氫氣3 635m3/h,同時,提高了環(huán)境效益,項目在經濟上可行[2]。
表4 裝置設計原料油性質
表5 裝置液體產品初估性質
目前,公司重整裝置負荷率約為70%,進一步拓展重整原料來源,低成本彌補氫氣缺口,同時,增產高標號汽油產品是保持競爭力的需求。
項目利用舊半再生重整裝置預加氫裝置的平面和主要設備,原料為汽油加氫裝置抽出的中汽油,可生產符合重整裝置進料質量要求的原料 16.5×104t/a,提高氫氣產量0.45×104t/a。
公司柴油加氫裝置投產后,精制干氣、液態(tài)烴產量將增加約3 000t/a,硫磺產量在現(xiàn)有基礎上增加600t,測算含硫氣體精制、硫磺尾氣胺洗需增加胺液循環(huán)量約15t/h。測算現(xiàn)有脫硫精制裝置胺液塔、硫磺尾氣胺液洗滌塔均能滿足增量需求,不需改造;但是,胺液再生系統(tǒng)已經處于負荷上限,需要根據(jù)現(xiàn)有兩套系統(tǒng)情況,進行增容改造。
規(guī)劃方案實施后,實現(xiàn)了氫氣平衡,柴油調和池硫含量<10mg/kg,達到了預期規(guī)劃目標。柴油組分調和情況見表6,氫氣平衡情況見表7。
表6 柴油調和
表7 產氫、用氫平衡
一是,采取“擴建10 000m3/h煉油廠氣PSA裝置”、“催化中汽油進重整”兩項技術改造措施,低成本解決氫氣資源不足問題。
二是,新建100×104t/a柴油加氫裝置,直餾柴油和催化柴油加氫的硫含量達到降低目標。
三是,胺液再生系統(tǒng)擴容改造后,提高了干氣、液態(tài)烴的脫硫處理能力,達到環(huán)保指標要求。
四是,在現(xiàn)有的土地平面不變情況下,規(guī)劃方案實施后,生產柴油質量達到國Ⅴ柴油的能力。
五是,柴油質量升級的同時公司產品結構進一步得到優(yōu)化,高標號汽油比例100%,低凝柴油比例約為30%。
[1] 方向晨,關明華,廖士剛.加氫精制[M].北京:中國石化出版社,2006:129-156.
[2] 齊立志,張邵波,艾中秋.制氫裝置安全運行與管理[M].北京:中國石化出版社,2006:37-41.