詹智良 李元君
廣西魚峰集團水泥股份有限公司,廣西 柳州 545008
離線型預(yù)分解窯脫硝技改分析
詹智良 李元君
廣西魚峰集團水泥股份有限公司,廣西 柳州 545008
廣西魚峰集團水泥股份有限公司水泥生產(chǎn)線2線為3 200 t/d預(yù)熱預(yù)分解窯,配置預(yù)熱器為離線型雙系列四級旋風(fēng)筒,分解爐為SLC型分解爐。在實施脫硝技術(shù)前,氮氧化物平均在850 mg/m3左右。改造后可以實現(xiàn)氮氧化物排放按國家要求控制,但成本較高。究其原因,一是還原劑噴入點不合理,二是噴射系統(tǒng)有待優(yōu)化。
預(yù)分解窯 脫硝
廣西魚峰集團水泥股份有限公司水泥生產(chǎn)線2線,是20世紀(jì)80年代從丹麥?zhǔn)访芩构疽M的3 200 t/d熟料預(yù)熱預(yù)分解窯。預(yù)熱器為離線型雙系列四級旋風(fēng)筒,分解爐為SLC型分解爐。離線型分解爐設(shè)置在窯尾上升煙道一側(cè),窯氣與爐氣各走一系列預(yù)熱器,并各用一臺主排風(fēng)機。窯氣走的預(yù)熱器為窯列,爐氣走的預(yù)熱器為爐列?;剞D(zhuǎn)窯及預(yù)熱器主要結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1,窯尾預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)如圖1所示。
該系統(tǒng)在采用SNCR非催化還原脫硝技術(shù)實施技改前,各設(shè)備、窯工況均處于正常狀態(tài),氮氧化物平均在850 mg/m3左右。改造后可以實現(xiàn)氮氧化物排放達到國家要求,但成本較高。本文就改造過程中的問題進行分析,并提出改進措施。
1.1 還原劑噴入點的選擇條件
公司2014年2月,邀請A公司對2線窯進行脫硝技改,選用SNCR非催化還原脫硝技術(shù),其原理是:將還原劑(氨水或尿素水溶液)通過霧化噴射系統(tǒng)直接噴入分解爐合適溫度區(qū)域,霧化后的氨與 NOx(NO、NO2等混合物)進行選擇性非催化還原反應(yīng),將NOx 轉(zhuǎn)化成無污染的N2和水。還原劑噴入點位置至關(guān)重要,當(dāng)噴入點溫度過低,脫硝效率會降低;噴入點溫度過高,還原劑會直接被氧化成N2和NO,最終也會影響脫硝效率。因此為了提高脫硝反應(yīng)效率并實現(xiàn)NH3的逃逸最小化,噴入點的選擇需滿足以下條件:溫度窗口合適,為850~1 000 ℃;噴入的位置沒有火焰;還原劑在反應(yīng)區(qū)域有足夠的停留時間。
1.2 氨水噴槍的布置
A公司噴射系統(tǒng)由一臺多級離心泵、6只噴槍、儀表、閥門、電氣控制柜組成噴射系統(tǒng)。6只噴槍由一臺多級離心泵提供噴射動力。6只噴槍均布置在煙道上,各噴槍點位置和大致溫度范圍見表2。
表1 回轉(zhuǎn)窯及預(yù)熱器主要結(jié)構(gòu)參數(shù)
2.1 試機效果
脫硝技改于7月初進行第一次試機。試機前,各設(shè)備、窯工況均處于正常狀態(tài),氮氧化物平均在850 mg/m3。試機時6只噴槍同時工作,還原劑為濃線型預(yù)分解窯煙道和窯列中NOx 以熱力型NOx為主,爐列中NOx 以燃料型NOx為主。A廠安裝的噴槍,均布置在煙道上,故只能對回轉(zhuǎn)窯內(nèi)產(chǎn)生的NOx進行脫硝,不能對分解爐內(nèi)產(chǎn)生的NOx進行脫硝。因此第一次脫硝試機效果較差。此外,從本次試機可以看出,在這條離線型預(yù)分解窯中,窯列產(chǎn)生的NOx約占50%~60%,爐列燃料型NOx約占40%~50%。
圖1 窯尾預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)
表2 各噴槍點位置和大致溫度范圍
表3 脫硝技改第一次試機結(jié)果
3.1 氨水噴槍點的位置優(yōu)化
針對初期設(shè)置的噴槍位置不能實現(xiàn)對分解爐內(nèi)產(chǎn)生的NOx進行脫硝,A公司重新優(yōu)化氨水噴槍點,將原來在煙道10 m處的2只噴槍改裝到預(yù)熱器7樓分解爐鵝頸管處,該部位溫度約為880~930 ℃。因技改時間限制,6個噴槍仍由一臺多級離心泵提供噴射動力。噴槍噴射點位置見圖2。
3.2 優(yōu)化效果
脫硝優(yōu)化技改于7月中旬進行試機。試機前,各設(shè)備、窯工況均處于正常狀態(tài),氮氧化物平均在度20%的氨水。試機結(jié)果見表3。
從表3數(shù)據(jù)可以看出,試機效果并不理想,即使噴氨水量達到1 t/h以上,廢氣中NOx的含量勉強降至國家要求400 mg/Nm3以下。
2.2 原因分析
2.2.1 水泥窯NOx產(chǎn)生環(huán)節(jié)分析
預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氮氧化物,主要來自回轉(zhuǎn)窯和分解爐,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)主要是煅燒時物料熔融和礦物重結(jié)晶過程,物料溫度必須超過1 400 ℃,通常水泥窯主燃燒器形成的火焰溫度為1 800~2 200 ℃,在如此高溫下,窯內(nèi)氣流中的氧氣和氮氣會反應(yīng)生成氮氧化物,通常稱之為熱力型NOx。在水泥生產(chǎn)過程中,大約60%的煤粉進入分解爐,爐內(nèi)溫度一般在850~1 000 ℃之間,在此溫度下,基本可以不考慮熱力型NOx的形成,但是煤粉自身的氮元素會與氧氣發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生氮氧化物,通常稱之為燃料型NOx。另外,低溫火焰下由于含碳自由基的存在會生成瞬時型NOx。
2.2 第一次脫硝效果差原因
從預(yù)分解窯產(chǎn)生NOx的最主要來源可知:離880 mg/m3。試機是6只噴槍同時工作,還原劑為濃度20%的氨水。試機結(jié)果見表4。
圖2 噴槍噴射點位置
從表4數(shù)據(jù)可以看出,試機效果也不理想,即使噴氨水量達到0.7 t/h以上,NOx的含量勉強降至國家要求400 mg/Nm3以下。A公司同期對我公司3線(2 500 t/d在線型預(yù)分解窯)進行脫硝技改,3線窯正常時氮氧化物平均在830 mg/m3,噴槍點布置在分解爐鵝頸管上部。表5為3線脫硝技改效果數(shù)據(jù)。
對比2條線脫硝效果可以看出,2線窯脫硝效果遠不如3線窯理想,表現(xiàn)在:2線脫硝效率遠低于3線,2線脫硝率約為60%,3線脫硝率達到70%以上;噴氨水量較多,直接影響運行成本,2線噴氨水量達到0.7 t/h,是3線噴氨水量的2倍還多,2線噴氨水成本就達到4元/t熟料。
表4 噴槍噴射點位置優(yōu)化后的效果
表5 3線脫硝技改效果
本次技改說明,水泥預(yù)分解窯脫硝系統(tǒng)必須依據(jù)水泥窯NOx產(chǎn)生原理,根據(jù)窯型的實際情況,合理確定還原劑噴入點,噴點位置的選擇至關(guān)重要。目前2線脫硝系統(tǒng)正常運行,但存在脫硝率低、噴氨水量大的問題,未來脫硝系統(tǒng)優(yōu)化的方向為:
(1)煙道噴槍點下移。煙道噴槍點的溫度為880~900 ℃,并非氨水最佳反應(yīng)溫度,應(yīng)將噴槍點下移在900~1 000 ℃的區(qū)域,以提高氨水脫硝反應(yīng)效率并實現(xiàn)NH3逃逸的最小化。
(2)增加分解爐噴氨水量。目前分解爐產(chǎn)生的燃料型約占總NOx的40%~50%,僅2只噴槍噴射氨水是不夠的,至少要3只以上。
(3)增加一臺多級離心泵控制分解爐噴槍。目前分解爐的2只噴槍距煙道4只噴槍有30 m的高差。目前僅一臺多級離心泵控制6只噴槍,就導(dǎo)致噴槍間阻力不同,壓力不同,分解爐的噴槍壓力偏低,噴射效果差。因此應(yīng)多增加一臺多級離心泵及其附屬設(shè)備控制分解爐噴槍。
2014-10-10)
TQ172.622.26; X38
B
1008-0473(2015)01-0053-03
10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.01.014