(河北鐵集團(tuán)唐鋼公司)
葛玉春 馬明鑫
唐鋼2 號高爐于2013年10月29日進(jìn)行停爐大修,主要更換爐缸耐材,全部銅冷卻壁和部分鐵冷卻壁,高爐于2014年1月6日16∶ 16 點火送風(fēng),實現(xiàn)了開爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。開爐后冶煉強度提高較快,高爐壁體溫度持續(xù)下行,壓量關(guān)系趨緊,風(fēng)量水平萎縮,爐墻出現(xiàn)嚴(yán)重粘結(jié),最終導(dǎo)致爐況失常。2014上半年多次調(diào)整上部裝料制度,但效果很不理想,并沒有解決爐墻粘結(jié)問題,高爐下半年以均勻活躍爐缸為突破口,適當(dāng)加長和縮小風(fēng)口面積,提高鼓風(fēng)動能,改善爐缸的透氣性和透液性,創(chuàng)造爐況順行條件,結(jié)合改善原燃料質(zhì)量,加強操作爐型管理,爐前鐵口噴濺現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn),爐況適應(yīng)能力明顯增強,長期保持穩(wěn)定順行,煤氣利用率得到改善,燃料比不斷降低。
正常生產(chǎn)的高爐,爐墻內(nèi)側(cè)有粘結(jié)物(又稱渣皮),穩(wěn)定而活躍的渣皮層有保護(hù)爐墻的作用,但由于各種原因?qū)е聽t料在爐墻上形成粘結(jié),那就破壞了正常的操作爐型,使高爐下料不暢,煤氣流分布不合理,高爐的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將受到極大的影響[1]。根據(jù)粘結(jié)的形狀分為環(huán)形粘結(jié)和局部粘結(jié),環(huán)行粘結(jié)遍布整個高爐截面,局部粘結(jié)居于爐內(nèi)一側(cè),環(huán)形粘結(jié)和局部粘結(jié)是由于高爐圓周工作不均勻才造成的。根據(jù)粘結(jié)生成部位來分,又分為上部粘結(jié)和下部粘結(jié),上部粘結(jié)主要是由于對邊緣管道行程、原燃料堿金屬含量高或粉末多、長期的低料線作業(yè)、偏料、爐內(nèi)高溫區(qū)上移等因素造成的;下部粘結(jié)多是爐溫、渣堿度大幅波動、下部管道行程、懸料、冷卻強度過大以及冷卻設(shè)備漏水等因素造成的[2]。
唐鋼2 號高爐爐腹、爐腰和爐身下部采用銅冷卻壁,爐身8 段~13 段采用鑄鐵冷卻壁,各段冷卻壁的平均溫度變化如圖1、圖2 所示。
從圖1、圖2 可以看出,1)高爐共出現(xiàn)了四次冷卻壁溫度處于低點的時間段;2)四次粘結(jié)銅冷卻壁的波動幅度較小,在一定溫度區(qū)間內(nèi)震蕩;3)8 段~10 段冷卻壁的溫度變化較劇烈,而11 段~13 段冷卻壁的溫度變化幅度較小。根據(jù)冷卻壁的溫度變化情況可判斷,爐墻粘結(jié)主要發(fā)生在爐身中下部。
唐鋼2 號高爐全爐溫差的變化趨勢如圖3 所示。
從圖3 可以看出,這四次粘結(jié)全爐水溫差既有各分區(qū)水溫差相差很大的,又有各分區(qū)水溫差基本接近的,由此可判斷出這四次粘結(jié)既有局部粘結(jié)又有環(huán)形粘結(jié)。
根據(jù)全爐各區(qū)總溫差近似計算出各段水溫差,進(jìn)而計算出單塊冷卻壁熱流強度,由已知爐襯電偶溫度計算出爐襯內(nèi)側(cè)表面溫度,即爐內(nèi)溫度,并由此得出正常狀態(tài)下的爐內(nèi)溫度波動范圍,以此作為判斷爐襯工作狀態(tài)的依據(jù)。
圖1 銅冷卻壁的溫度變化
圖2 鐵冷卻壁的溫度變化
圖3 全爐分區(qū)水溫差的變化
開爐初期的爐襯內(nèi)側(cè)表面溫度即表示爐內(nèi)溫度,以開爐后的爐襯電偶溫度穩(wěn)定階段作為基準(zhǔn)期,計算出爐內(nèi)基準(zhǔn)溫度。爐內(nèi)溫度計算方法如圖4 所示。
1)熱流強度的計算
單位面積冷卻壁的熱流強度計算公式如下:
式中:q——熱流強度,w/m2;
V——水量,m3/h;
ΔT——水溫差,℃;
A——冷卻壁面積,m2。
2)爐內(nèi)溫度的計算
式中:q——熱流強度,w/m2;
λ——導(dǎo)熱系數(shù),w/m·℃;
L——測溫點到爐襯內(nèi)側(cè)距離,m;
T1——爐襯電偶溫度,℃;
T2——爐襯內(nèi)側(cè)溫度,℃。
3)爐內(nèi)基準(zhǔn)溫度的選擇
圖4 爐內(nèi)溫度計算示意圖
選取爐襯溫度平穩(wěn)的一段時期作為基準(zhǔn)計算,時間段選為2014年1月11日~19日,并由此計算出爐襯正常工作狀態(tài)下的正、負(fù)波動區(qū)間,即得出Max(T2)和Min(T2)。
計算同公式(1)和公式(2),得出非正常工作狀態(tài)下的爐襯內(nèi)側(cè)溫度T2',并由此跟爐內(nèi)基準(zhǔn)溫度范圍做比較,判斷此時爐襯工作狀態(tài):
當(dāng)T2'<Min(T2)時,判斷為“爐墻粘結(jié)”,并根據(jù)公式(2)反算出粘結(jié)尺寸;
當(dāng)T2'>Max(T2)時,視情況判斷為“爐襯侵蝕”;
(6)管理功能薄弱。多數(shù)平臺把重點放在實驗項目的虛擬仿真技術(shù)上,而對仿真實驗平臺的管理功能研發(fā)投入精力較少,導(dǎo)致管理功能較弱。學(xué)生的實驗預(yù)習(xí)、預(yù)約、操作、記錄、書寫報告、提交成果,教師的實時審批、監(jiān)管、指導(dǎo)、批閱等各環(huán)節(jié)都應(yīng)在仿真平臺中實時進(jìn)行,平臺不僅要有仿真試驗功能,更應(yīng)具有實驗全過程實時管理功能,這樣才能更好的提高實驗教學(xué)質(zhì)量。
當(dāng)Min(T2)≤T2'≤Max(T2)時,判斷為“正?!薄?/p>
以2014年3月2日的爐身溫度為例,得出的計算結(jié)果如圖5 所示。
圖5 爐身各段四區(qū)爐墻粘結(jié)物計算厚度示意圖
結(jié)合計算結(jié)果、圖5 以及高爐運行參數(shù)可以判斷:1)高爐各區(qū)均出現(xiàn)不同程度爐墻粘結(jié)現(xiàn)象;2)爐墻粘結(jié)在高爐爐身徑向方向上具有一致性;3)爐身8 段~10 段爐墻粘結(jié)具有不均勻性,一區(qū)和四區(qū)粘結(jié)比較嚴(yán)重。
二爐大修6 段、7 段銅冷卻壁和8 段鐵冷卻壁全部重新更換為鑲磚冷卻壁,9 段冷卻壁只更換8塊鑲磚冷卻壁,其余32 塊未更換且鑲磚已掉光,所以8 段與9 段交接的地方約有170 mm 錯臺,上部噴涂彌補的效果很小,10 段~13 段局部各有2 塊~4塊冷卻壁更換,局部存在爐型不規(guī)整。
合理的操作爐型是煤氣流在經(jīng)過爐腰后上升過程中不斷收縮,而錯臺的存在勢必會打破這一平衡,首先會造成爐料下降不順暢,其次使得熱的煤氣流在經(jīng)過爐身下部這個錯臺后進(jìn)入一個較之前大的容積范圍,從而造成流速上的降低,使得在這個區(qū)域熱的煤氣流和爐料的熱交換增加,極易造成爐料提早過熔,在發(fā)生下部煤氣流異常時形成粘結(jié)。
當(dāng)環(huán)保要求燒結(jié)機限產(chǎn)時,高爐配吃大量落地?zé)Y(jié)礦,燒結(jié)礦堿度的大幅調(diào)整或焦炭結(jié)構(gòu)的頻繁變化,這些都會造成原燃料質(zhì)量的大幅波動,勢必會造成爐內(nèi)煤氣流的變化,進(jìn)而影響到爐缸熱制度和造渣制度,而爐缸熱量的變化和爐料堿度的變化會導(dǎo)致爐料軟熔帶根部的上下變化,很容易形成爐墻粘結(jié)。
二爐爐腹角78 ゜31 '5 ″偏大,開爐下部風(fēng)口面積偏大,風(fēng)口長度偏短,容易造成邊緣氣流發(fā)展,爐缸中心吹不透,爐缸工作狀態(tài)逐步變差,爐況波動較大。采取長期發(fā)展邊緣煤氣流的操作制度是滋生爐墻粘結(jié)的溫床[1],邊緣煤氣流旺盛,促成高爐沿爐墻處溫度升高,礦石過早熔化,當(dāng)出現(xiàn)懸料、坐料等爐況失常時,高爐圓周溫度下降,已熔化的爐料就可能再凝結(jié),形成粘結(jié)。
精料是高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),提高入爐品位是精料的核心。原燃料質(zhì)量提高,改善高爐料柱透氣性和透液性,有利于降低入爐焦比和操作爐型的穩(wěn)定,減少了局部管道氣流。
1)2 號高爐確定合理的爐料結(jié)構(gòu)為:燒結(jié)礦(74%)+球團(tuán)礦(6%)+麥克礦(20%),嚴(yán)格控制生礦比不超20%,通過調(diào)整燒結(jié)礦和球團(tuán)礦的配比調(diào)整爐渣堿度,入爐礦石品位達(dá)到57.8%左右,渣量大幅降低,渣鐵比降到320kg/t. Fe 左右,入爐礦石品位提高和渣量降低能有效改善料柱透氣性和透液性,同時能形成合理穩(wěn)定的軟熔帶,有利于爐況的穩(wěn)定順行。
2)及時了解原燃料,特別是焦炭質(zhì)量和燒結(jié)礦的變化,自產(chǎn)焦產(chǎn)量不能滿足生產(chǎn),且質(zhì)量不穩(wěn)定,必須配吃一定數(shù)量的外購焦,外購焦的比例約為40%,在一定程度上能夠提高和穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,保持焦炭結(jié)構(gòu)長期穩(wěn)定,加強對焦炭灰份、轉(zhuǎn)鼓、反應(yīng)性和反應(yīng)后強度等指標(biāo)的監(jiān)控,高爐區(qū)和焦化區(qū)、燒結(jié)區(qū)加強聯(lián)系與溝通,當(dāng)焦炭質(zhì)量和燒結(jié)礦發(fā)生波動時及時采取應(yīng)對措施,避免爐況出現(xiàn)較大波動。
3)高爐加強篩網(wǎng)管理,提高篩分效果,減少入爐料粉末,對焦炭和燒結(jié)礦進(jìn)行槽下篩分管理,合理控制篩速,在保證不影響上料速度的前提下,盡量關(guān)小閘門開度。要求崗位人員加強責(zé)任心,加強原燃料系統(tǒng)的檢查與維護(hù),定時檢查原燃料設(shè)備,清理槽下篩網(wǎng)。
合理的下部送風(fēng)制度是爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),決定著下部初始煤氣流分布,確保爐缸工作均勻活躍,爐頂布料決定著爐料分布和中上部煤氣流走向。
4.2.1 上部裝料制度的調(diào)整
使用以形成布料平臺為根本的裝料制度,使平臺的寬度和穩(wěn)定性達(dá)到最佳狀態(tài),確立“穩(wěn)定中心氣流,適當(dāng)抑制邊緣氣流”的布料方針,提高爐況的適應(yīng)性和最佳的煤氣利用率,保證爐溫充沛穩(wěn)定,渣鐵流動性好,下料均勻穩(wěn)定,爐體溫度合適穩(wěn)定。
開爐點火送風(fēng)后的裝料制度調(diào)整過程見表1。
表1 爐況各階段裝料制度
由表1 可知,調(diào)整過程主要為先嘗試開放邊緣氣流,避免爐墻粘結(jié),但是效果并不好,然后調(diào)整為抑制邊緣氣流,穩(wěn)定中心氣流,消除邊緣竄氣和偏滑尺現(xiàn)象,穩(wěn)定壁體溫度場,最后逐步形成邊緣平坦、中心漏斗的料面形狀,邊緣及中心氣流進(jìn)一步合理穩(wěn)定,煤氣利用明顯改善,達(dá)到45%以上,冷卻壁溫度場穩(wěn)定性提高,爐況實現(xiàn)長期穩(wěn)定順行。
4.2.2 下部送風(fēng)制度的調(diào)整
下部調(diào)劑主要調(diào)整風(fēng)口長度和面積,使送風(fēng)制度更加合理,形成合理的初始煤氣流,確保爐缸工作均勻活躍。開爐以后,風(fēng)口面積S =0.3292 m2,風(fēng)口具體配置見表2。
表2 開爐后高爐風(fēng)口調(diào)整具體配置
由表2 可知,2014年下半年大幅縮小風(fēng)口面積和加長風(fēng)口長度,保持煤氣流吹透中心,實現(xiàn)爐缸工作均勻活躍,結(jié)合進(jìn)行上部裝料制度的摸索,達(dá)到上下部制度相匹配,在大風(fēng)量水平的基礎(chǔ)上,充分抑制邊緣氣流,確保爐況穩(wěn)定順行。
1)冶煉過程中控制充足且穩(wěn)定的爐溫是保證高爐穩(wěn)定順行的基本前提,2 號高爐控制生鐵[Si]在0.45% ~0.55%,鐵水物理熱1500 ℃以上,增強對外界不利因素的抵抗能力,減少爐況波動,風(fēng)口全部均勻噴吹,提高風(fēng)溫平均水平,充分發(fā)揮熱風(fēng)爐的潛力,加強對熱風(fēng)爐燒爐和換爐的管理,提高全風(fēng)溫意識,保證渣鐵物理熱充足穩(wěn)定。
2)控制適宜的爐渣堿度,綜合考慮爐渣流動性和脫硫能力兩方面的影響,造渣制度選擇爐渣堿度在1.15 ~1.20。由于外礦中Al2O3含量較高,導(dǎo)致高爐渣中Al2O3含量較高,爐渣的冶金性能也發(fā)生了變化,保持MgO/Al2O3在0. 5 ~0. 6,爐渣中的Al2O3是各種原燃料帶入高爐的,可通過合理配煤,降低噴吹煤粉和焦炭帶入高爐Al2O3量。
結(jié)合原燃料質(zhì)量情況,通過調(diào)整上下部制度等一系列措施的實施,唐鋼2 號高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到有效地提高,2014年第四季度和2015年第一季度主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表3。
表3 2014年第四季度和2015年第一季度主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1)爐型合理穩(wěn)定:實現(xiàn)渣皮穩(wěn)定,壁體溫度場合理,高爐適應(yīng)原燃料變化能力明顯增強,爐況大幅波動次數(shù)明顯減少,保持高爐長期穩(wěn)定順行。
2)利用系數(shù)提高:通過操作制度的調(diào)整,有利于增加風(fēng)量,利用系數(shù)提高到2.30 t/(m3·d)以上。
3)能耗降低:爐況穩(wěn)定順行,可以降低入爐焦比,加重焦炭負(fù)荷,改善煤氣利用率,降低燃料比,從而高爐能耗降低。
1)開爐先天性操作爐型的不合理是造成爐墻粘結(jié)的根本原因,改造型高爐更換部分冷卻壁時應(yīng)引起重視。
2)合理的下部送風(fēng)制度是爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),需通過下部調(diào)劑活躍爐缸,改善爐況順行,然后輔助上部料制,優(yōu)化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
3)根據(jù)爐身磚襯溫度計算出爐墻粘結(jié)厚度,為爐況判斷提供參考,爐內(nèi)精細(xì)化操作,控制穩(wěn)定的爐溫和堿度是避免爐墻粘結(jié)的有效途徑。
4)高爐穩(wěn)定順行是一項系統(tǒng)工程,任何因素的影響都可能導(dǎo)致爐況波動或失常,應(yīng)繼續(xù)堅持精料方針,建立完善的高爐管理體系,對日常操作實行量化管理,制定科學(xué)適宜的高爐操作方針,通過控制合理穩(wěn)定操作爐型,實現(xiàn)高效與長壽,獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。
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[2]王筱留. 鋼鐵冶金學(xué)(煉鐵部分第二版)[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,2004:188 -189.