呂景超 代楊 包忠強(中國石油天然氣總公司遼陽石化分公司,111003)
延遲焦化彈丸焦生成的原因及對策
呂景超 代楊 包忠強(中國石油天然氣總公司遼陽石化分公司,111003)
化工企業(yè)在進行生產(chǎn)過程中,延遲焦化裝置會產(chǎn)生彈丸焦,這種彈丸焦會對化工生產(chǎn)造成一定的不利影響。本文分析了延遲焦化裝置產(chǎn)生彈丸焦的原因,并就如何預(yù)防提出了相應(yīng)的觀點。
延遲焦化裝置;彈丸焦;生產(chǎn)原因;解決對策
化工生產(chǎn)過程中,原材料的控制對化工生產(chǎn)效率和質(zhì)量有著較大的影響,由于加工原料控制不當,導(dǎo)致延遲焦化裝置產(chǎn)生彈丸焦,這給延遲焦化裝置的使用壽命和使用安全帶來了較大的威脅。本文在對該問題分析過程中,以中國石油股份有限公司某延遲焦化裝置生產(chǎn)過程中出現(xiàn)彈丸焦的原因為例。中石油股份有限公司某延遲焦化裝置在2004年3月開始投產(chǎn),在2007年7月對設(shè)備進行了改進,這一改善,在很大程度上提升了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。但是中石油股份有限公司延遲焦化裝置生產(chǎn)時,在對原料把握以及生產(chǎn)過程中缺乏操作參數(shù)控制,造成彈丸焦產(chǎn)生,對設(shè)備的使用性能產(chǎn)生了較為不利的影響,降低了設(shè)備的使用壽命。針對這一問題,在生產(chǎn)過程中,該裝置注重對產(chǎn)生彈丸焦的原因進行把握,并結(jié)合實際情況,找出有針對性的解決對策,有效避免彈丸焦的出現(xiàn)。
本文對延遲焦化彈丸焦產(chǎn)生原因分析過程中,主要以中國石油股份有限公司某延遲焦化裝置產(chǎn)生彈丸焦的實際情況為例,分析了彈丸焦產(chǎn)生的原因。中石油延遲焦化裝置在2004年進行投產(chǎn),其焦化處理量在1.4Mt/a,主要采用了“一爐兩塔”的生產(chǎn)工藝。在實際生產(chǎn)過程中,該裝置循環(huán)比設(shè)計為0.25,焦化周期為24h,加工量為4100t/d[1]。為了提升生產(chǎn)效率,中石油在2007年對延遲焦化裝置進行了改進。循環(huán)比設(shè)計降低到0.20,焦化周期為20h,加工量為4500t/d。由于延遲焦化裝置的改造,雖然生產(chǎn)效率得到了顯著提升,但是彈丸焦隨之產(chǎn)生,這給延遲焦化裝置的應(yīng)用帶來了一定的威脅,可能導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)較大的磨損,影響到設(shè)備的使用壽命。結(jié)合中石油延遲焦化裝置產(chǎn)生彈丸焦的情況來看,導(dǎo)致這一問題出現(xiàn)的原因體現(xiàn)在以下兩點:
從原料性質(zhì)角度來看,原料主要以孤島混合原油的減壓渣油,在生產(chǎn)過程中,若是減壓渣油的量不足,則利用進口原油減壓渣油進行補充,從而保證生產(chǎn)能夠正常進行。其中,Alshaheen原油含硫量較高,硫質(zhì)量分數(shù)在5.0%左右,并且粘度較大。Castilla原油重金屬含量較高。這樣一來,在實際生產(chǎn)過程中,由于Alshaheen原油和Castilla原油在比例設(shè)計上與延遲焦化裝置的需求存在一定的差異性,是導(dǎo)致彈丸焦產(chǎn)生的一個重要因素。同時,原料質(zhì)量對延遲焦化生產(chǎn)質(zhì)量也有著較大的影響[2]。減壓渣油是延遲焦化生產(chǎn)的重要原料,并且減壓渣油是由分散相和連續(xù)相組成的膠體體系。在生產(chǎn)過程中,由于受到原料分散相的影響,這就導(dǎo)致原料在焦化生產(chǎn)過程中,可能出現(xiàn)較多的殘留物,這些殘留物由于質(zhì)量分數(shù)過大,導(dǎo)致彈丸礁的生成幾率較大。例如Castilla減壓渣油瀝青質(zhì)量分數(shù)在25.84%,殘?zhí)嫉馁|(zhì)量分數(shù)為25.67%,這一比例,將極大地增加彈丸焦的生成幾率。
從生產(chǎn)角度來看,在進行焦化生產(chǎn)過程中,特重原料油焦化時,在低壓和低循環(huán)比的情況下,會生成球形的彈丸焦。同時,這種球形彈丸焦與原料油含有的氮、硫含量有著密切的關(guān)聯(lián)性。中石油在進行加工生產(chǎn)過程中,Castilla和Alshaheen的設(shè)計比值不符合實際情況,導(dǎo)致生成彈丸焦的質(zhì)量分數(shù)相對較大,從而增加了彈丸焦的含量。延遲焦化裝置生成完成后,部分彈丸焦會附著在設(shè)備表面,給設(shè)備正常使用帶來不利的影響。
在控制延遲焦化彈丸焦生產(chǎn)對策選擇過程中,要注重從原料和設(shè)備角度出發(fā),保證焦化原料質(zhì)量,并對原有焦化裝置生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化,這樣一來,可以有效地降低彈丸焦產(chǎn)生幾率,保證延遲焦化裝置能夠更好地應(yīng)用。
(1)焦化原料質(zhì)量控制 結(jié)合中石油延遲焦化生產(chǎn)情況來看,添加的減壓渣油材料質(zhì)量較差,這樣一來,為了降低彈丸焦出現(xiàn)幾率,在摻煉油種選擇過程中,要對油種進行優(yōu)化處理,保證摻煉油種具有低金屬、高膠質(zhì)、高芳烴的特性。這樣一來,通過摻煉油種的有效選擇,能夠保證減壓渣油膠體系統(tǒng)具有較高的穩(wěn)定性,避免彈丸焦的生成。同時,摻煉油種選擇過程中,要對比例進行有效控制。彈丸焦生成主要是因為產(chǎn)生的瀝青質(zhì)和金屬含量較高,通過摻煉油種比例的控制,能夠?qū)r青質(zhì)和金屬含量進行稀釋,從而對延遲焦化原料性質(zhì)進行較好改善,以降低彈丸焦生成幾率[3]。
(2)焦化工藝手段優(yōu)化 在進行焦化生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)工藝手段會對彈丸焦產(chǎn)生幾率有著較大的影響。對焦化工藝手段的優(yōu)化,首先要注重降低爐出口溫度,減緩彈丸焦產(chǎn)生的幾率。在這一過程中,要保證爐出口溫度的有效控制,避免因為溫度過低,導(dǎo)致焦油出現(xiàn)。同時,還可以提升循環(huán)比和焦炭塔壓力,避免入爐的原料快速氣化,從而降低彈丸焦的濃度和反應(yīng)速度。但循環(huán)比設(shè)計過程中,要注重對加工量進行考慮,保證設(shè)備生產(chǎn)效率能夠符合實際需要。綜合上述分析來看,在防范彈丸焦生成時,要注重對溫度、循環(huán)比進行合理調(diào)整,能夠立足于焦化生產(chǎn)的整體角度,保證相關(guān)對策滿足實際生產(chǎn)需要。
延遲焦化彈丸焦的生成,對化工企業(yè)正常生產(chǎn)帶來了不利影響,究其原因來看,由于原料質(zhì)量、焦化操作工藝影響,導(dǎo)致了彈丸焦的大量生成。在對其防控過程中,要注重把握彈丸焦產(chǎn)生的原因,從原料質(zhì)量控制、工藝優(yōu)化角度出發(fā),切實降低彈丸焦生成幾率,保證焦化生產(chǎn)順利進行。
[1]郭愛軍,林祥欽,王圓圓,王宗賢. 延遲焦化工藝彈丸焦生成的實驗研究[J].燃料化學(xué)學(xué)報,2012,08:958-966.
[2]侯繼承,翟志清.延遲焦化裝置生成彈丸焦的原因分析及預(yù)防[J].河南化工,2010,05:54-56.
[3]林祥欽,李雪,陳坤,郭愛軍,王宗賢.延遲焦化工藝中彈丸焦生成與抑制的研究進展[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2010,05:434-438.