■ 楊建峰
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以技術(shù)創(chuàng)新破解生產(chǎn)難題—— 風(fēng)帆有色金屬分公司技術(shù)創(chuàng)新紀實
■ 楊建峰
風(fēng)帆股份有限公司有色金屬分公司在這方面進行了一些有益的探索,成功地走出了一條以技術(shù)創(chuàng)新破解生產(chǎn)經(jīng)營難題的道路,為未來企業(yè)的生存、發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2015年,各行各業(yè)尤其是在制造行業(yè),大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,舉步維艱。在嚴峻的現(xiàn)實面前,宏觀環(huán)境無法改變,企業(yè)眼睛向內(nèi),強化管理,開展技術(shù)創(chuàng)新就顯得至關(guān)重要。風(fēng)帆股份有限公司有色金屬分公司在這方面進行了一些有益的探索,成功地走出了一條以技術(shù)創(chuàng)新破解生產(chǎn)經(jīng)營難題的道路,為未來企業(yè)的生存、發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
風(fēng)帆有色金屬分公司是以生產(chǎn)鉛零件、鉛合金為主的一家公司。多年來,該公司在設(shè)備、合金技術(shù)及合金對電池性能的影響等方面,存在著許多不盡如人意的地方,并且一直困擾著該公司員工。如何把日常生產(chǎn)工作做得更好、更出色?如何以技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)產(chǎn)品成本進一步下降,質(zhì)量、安全、環(huán)保以及生產(chǎn)效率等大幅度提升?如何以最快的速度研究并掌握合金的基礎(chǔ)性能,提高合金品質(zhì)?這些都是分公司決策層要解決的問題。
因此,2015年初,有色金屬分公司在確定三項重點工作時,將技術(shù)創(chuàng)新作為工作重中之重。首先,他們開展了廣泛深入的產(chǎn)品科研工作,先后對產(chǎn)品鉛鈣合金中稀土元素、鈣鋁合金制作鉛鈣合金的工藝、錫元素對鉛鈣合金強度的影響、銻對蓄電池鑄焊用9#合金性能的影響以及蓄電池冷壓鉛管用11#合金性能等五個方面進行了研究。通過研究,確定了產(chǎn)品在鉛鈣合金中添加稀土元素鑭的工藝,擴大了公司的生產(chǎn)范圍;用鈣鋁合金制作鉛鈣合金的工藝,簡化了生產(chǎn)工藝,節(jié)約了燃料成本,降低了高溫下合金揮發(fā)造成的環(huán)境污染及工人的勞動強度;明確了錫元素對鉛鈣合金強度的影響,為合金配方的優(yōu)化及成本的降低提供了數(shù)據(jù)依據(jù);制作了不同銻含量的9#合金,通過測定其導(dǎo)電性、拉伸強度、硬度等性質(zhì),明確了銻含量對9#合金性能的影響,為鑄焊用9#合金配方的優(yōu)化提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ);通過對多批次冷壓鉛管用11#合金導(dǎo)電性、延展性、硬度、強度、塑性變形性等方面性能的檢測,掌握了11#合金的基本性能;通過對不同合金進行機械性能的測試,為合金配方的設(shè)計及優(yōu)化提供了有力的數(shù)據(jù)依據(jù)。
大量的產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的掌握、收集和整理,使他們實驗室成為河北省工程實驗室,一個更高的技術(shù)創(chuàng)新平臺通過他們的努力搭建起來,為日常工作做得更出色打下堅實基礎(chǔ)。
在有色金屬分公司生產(chǎn)車間,到處都有他們技術(shù)創(chuàng)新的足跡,在這里列舉兩例。一是他們對鉛鈣車間爐窯的改進。過去,熔鉛爐窯配用燃燒機為直焰型,安裝在爐底側(cè)方,由空氣管和天然氣管并行組成,邊混合邊燃燒,噴射火焰為直線,噴射距離較長,爐溫均勻性差,天然氣燃燒不充分,造成能耗高,坩鍋使用壽命短。針對以上問題,他們動腦筋、想辦法,對爐窯進行創(chuàng)新,創(chuàng)新后的爐窯,采用預(yù)熱式燃氣系統(tǒng),可使溫度均勻,加熱速度快,大大節(jié)約燃料成本,自動化控制系統(tǒng)可使在合金制造期間的溫度進行有效控制,保證了合金制造的技術(shù)要求和質(zhì)量的穩(wěn)定。根據(jù)使用效果,噸耗可降低2立方米天然氣。按照每月生產(chǎn)4000噸鉛鈣合金計算,可節(jié)約用氣8000立方米,折合人民幣每月節(jié)約費用 3.16萬元,每年節(jié)約37.9萬元。二是他們對鉛零件機進行自動化改造。針對公司鉛零件生產(chǎn)及鉛管坯模生產(chǎn)均為手工澆鑄,工作效率低,勞動強度大,產(chǎn)品一致性差等缺陷,他們對原有淘汰鑄板機進行改進,最終實現(xiàn)鉛零件鑄造生產(chǎn)設(shè)備自動化。改進前操作人員每班3人,每模生產(chǎn)4個鉛管,改進后操作人員每班1人,每模生產(chǎn)8個鉛管,經(jīng)測算,鉛零件機實行自動化后,每年人工費用將節(jié)約12萬元,電費3.6萬元,他們今后還將陸續(xù)改進其余9套手工澆鑄設(shè)備,使鉛零件生產(chǎn)全部實現(xiàn)自動化,每年預(yù)計節(jié)約150萬元。不僅如此,全部實現(xiàn)自動化后,其工作效率比原來提高一倍,工人的勞動強度也可大大降低,工作環(huán)境將得到大幅度改善。
技術(shù)人員正在生產(chǎn)現(xiàn)場做合金試驗
隨著市場的變化,精煉鉛的應(yīng)用進一步擴大,精煉鉛是買成品或繼續(xù)委托外單位加工,還是自己研制?自己研制難度有多大,能不能研制出來?分公司領(lǐng)導(dǎo)通過走訪,與有關(guān)人員交流、商談,決定自行開發(fā)精煉鉛生產(chǎn)工藝。他們根據(jù)市場調(diào)研,通過多次試驗,并對傳統(tǒng)工藝進行創(chuàng)新,最終確定了精煉鉛的生產(chǎn)工藝。目前,精煉鉛生產(chǎn)工藝已完成內(nèi)部驗收,并且能批量生產(chǎn)1#、2#精煉鉛,為加大精煉鉛應(yīng)用,降低生產(chǎn)成本打下堅實基礎(chǔ)。之后,他們又對鉛銻合金低溫撈渣工藝進行創(chuàng)新,針對鉛銻合金渣含量多等問題,開展了降低鉛銻合金渣含量攻關(guān)。技術(shù)人員與基層檢查人員相互配合,通過現(xiàn)場跟蹤實驗,在原有的生產(chǎn)流程中增加低溫撈渣工序,并通過反復(fù)多次實驗,確定了低溫撈渣的溫度范圍及方式,最終掌握了鉛銻合金低溫撈渣工藝技術(shù),使合金靜態(tài)含渣量降低0.3%,顧客使用良好,抱怨大幅度降低,為提高合金的品質(zhì)奠定了基礎(chǔ)。緊接著他們又對特1#合金工藝進行創(chuàng)新,圍繞公司經(jīng)營活動,確定開發(fā)特1#合金生產(chǎn)工藝,即對鉛銻合金產(chǎn)出廢渣進行二次加工處理,以減少鉛渣的含鉛率,降低生產(chǎn)成本。根據(jù)日常的生產(chǎn)工藝及對市場的了解,他們通過對打渣過程溫度及除渣劑的不斷調(diào)整,最終成功開發(fā)形成了特1#合金制作工藝。據(jù)統(tǒng)計,此工藝可以使廢渣出成率達48%以上,有效地降低了公司的生產(chǎn)經(jīng)營成本。如按年產(chǎn)廢渣500噸算,再將這些廢渣二次加工制成特1#合金,全年可為公司創(chuàng)利100萬元。
隨著合金制造技術(shù)及合金性能研究的深入開展,分公司將通過不斷技術(shù)創(chuàng)新,用兩到三年的時間,全部實現(xiàn)生產(chǎn)自動化,屆時生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等項工作必將有一個大幅度提升,人員的勞動強度、工人的工作環(huán)境也將大大改善。
(作者單位:風(fēng)帆股份公司黨委工作部)