徐月
摘 要:榆林陶家溝2號(hào)井巷道掘進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)較為嚴(yán)重的片幫、炸頂現(xiàn)象,地應(yīng)力釋放放十分嚴(yán)重,在常規(guī)的錨網(wǎng)支護(hù)情況下,巷道頂板出現(xiàn)大幅度下沉,因此為保證安全,采用了全排錨索支護(hù)工藝維護(hù)頂板。
關(guān)鍵詞:巷道頂板;全排錨索支護(hù)
一、工藝研究背景和意義
榆林陶家溝2號(hào)井開(kāi)采4號(hào)煤層,平均厚13.5m,目前礦井開(kāi)采深度已經(jīng)達(dá)到500米,隨著釆深增大,地應(yīng)力釋放也非常劇烈,在巷道掘進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)較為嚴(yán)重的片幫、炸頂現(xiàn)象,地應(yīng)力釋放十分嚴(yán)重,在常規(guī)的錨網(wǎng)支護(hù)情況下,往往在地應(yīng)力釋放之后,巷道頂板出現(xiàn)大幅度下沉,為確保安全,不得已在后期采用聯(lián)合支護(hù)的方式進(jìn)行頂板二次加固,費(fèi)時(shí)、費(fèi)力還增加了巷道的支護(hù)成本,并且給工作面回采期間工作面巷道支護(hù)造成極大的麻煩。因此合理的巷道支護(hù)方式是榆林陶家溝2號(hào)井亟待解決的一項(xiàng)重要問(wèn)題。
二、礦井目前巷道支護(hù)情況
榆林陶家溝2號(hào)井現(xiàn)有的回采巷道支護(hù)方式主要是沿用過(guò)去巷道支護(hù)模式,頂錨桿為f20*2400mm的螺紋鋼鋼錨桿,幫錨桿為f20*1800mm的圓鋼錨桿,錨桿排距為0.8米,并且在打設(shè)錨桿的同時(shí),補(bǔ)充錨索支護(hù),錨索排距為3米,每排兩根錨索,間距為1.5米,錨索規(guī)格為f18.9*6300mm的鋼絞線。在這種支護(hù)情況下,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察,巷道在進(jìn)行以上錨網(wǎng)索支護(hù)后,出現(xiàn)以下主要問(wèn)題:支護(hù)系統(tǒng)的剛度和強(qiáng)度低,出現(xiàn)了錨桿及鋼筋托梁等被拉斷、間斷、撕裂等現(xiàn)象;地應(yīng)力釋放嚴(yán)重,礦壓顯現(xiàn)劇烈,巷道變形量大,巷道頂板在支護(hù)24小時(shí)內(nèi)離層下沉量大,局部區(qū)域還出現(xiàn)頂板切頂現(xiàn)象,同時(shí)在掘進(jìn)進(jìn)尺過(guò)程中巷道片幫炸頂現(xiàn)象嚴(yán)重,前方預(yù)掘煤體在應(yīng)力釋放嚴(yán)重的情況下需要體現(xiàn)打設(shè)大量的托錨才能勉強(qiáng)控制住頂板程中,威脅安全生產(chǎn)。為確保安全,又采用二次套棚支護(hù),費(fèi)工費(fèi)時(shí),工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大,增大了巷道的支護(hù)費(fèi)用,但支護(hù)效果并不是十分明顯,巷道仍不能滿足生產(chǎn)要求。
三、工藝的研究與探討
要想提高巷道掘進(jìn)率,保證巷道頂板穩(wěn)定,就必須對(duì)現(xiàn)有的巷道支護(hù)形式進(jìn)行改進(jìn),我礦擬采用頂板全排高強(qiáng)度大延伸率錨索支護(hù)技術(shù)來(lái)解決復(fù)雜困難條件下的巷道支護(hù)問(wèn)題。其特有的支護(hù)材料強(qiáng)度高、預(yù)緊力大的優(yōu)點(diǎn),來(lái)控制復(fù)雜困難、強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)巷道的大變形問(wèn)題。
四、高強(qiáng)度支護(hù)理論及施工方案
我礦5243下順槽巷道開(kāi)掘以后,地應(yīng)力釋放非常劇烈,采用高強(qiáng)度錨桿支護(hù)按照設(shè)計(jì)的間排距施工,已不能滿足生產(chǎn)需求,工作面圍巖變化非常大,巷道成型極差,巷道頂板彎曲變形下沉30~40cm,巷道淺部離層較大,兩幫收斂嚴(yán)重,加之巷道底鼓,頻繁應(yīng)付工作面的維護(hù)工作,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度非常大,以至于不能進(jìn)行正常掘進(jìn)施工。鑒于以上嚴(yán)重問(wèn)題,我礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員與相關(guān)科室進(jìn)行研究討論,在工作面實(shí)驗(yàn)高強(qiáng)度全排錨索一次性支護(hù),維護(hù)工作面巷道頂板。高預(yù)應(yīng)力強(qiáng)力一次支護(hù)理論的實(shí)質(zhì)是,大幅度提高支護(hù)系統(tǒng)的初期支護(hù)剛度與強(qiáng)度,有效控制圍巖變形,保持圍巖的完整性,減小煤巖體強(qiáng)度的降低。
按照高強(qiáng)度錨索支護(hù)理論,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn),將原有巷道頂板采用Φ20mm*2.4m螺紋鋼錨桿改為Φ18.9mm*5.3m全排錨索支護(hù),排距1米,間距0.75米,錨索預(yù)緊力250KN,幫錨桿采用Φ20mm*1.8圓鋼錨桿支護(hù)圍巖,通過(guò)觀測(cè),巷道圍巖控制不理想,隨后采用Φ21.8mm*5.3m高強(qiáng)度高延伸率全排錨索支護(hù),排距1米,間距0.75米,錨索預(yù)緊力由250KN加大到300KN;幫錨桿由原有的Φ20mm*1.8m圓鋼錨桿改為Φ20mm*2.2m圓鋼錨桿,預(yù)緊力由150 Nm加大到200 Nm;錨網(wǎng)梁由原有的Φ6 mm鋼筋增加為Φ12 mm鋼筋 。
五、工藝效果驗(yàn)證
在今年5月采用高強(qiáng)度全排錨索支護(hù)以來(lái),首先采用Φ18.9mm*5.3m的錨索支護(hù)巷道頂板,沒(méi)有達(dá)到理想的效果,后來(lái)采用Φ21.8mm*5.3m的錨索支護(hù)巷道頂板,巷道整體成型較好,在巷道施工過(guò)程中,通過(guò)巷道安裝的頂板離層儀及頂板位移量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表面,巷道在支護(hù)后頂板離層下沉量在24小時(shí)內(nèi)由原來(lái)的200mm減少到30mm到50mm,巷道趨于穩(wěn)定,在局部構(gòu)造帶下沉量超過(guò)100mm的地段,增設(shè)了單體支柱。在沒(méi)有使用高強(qiáng)度高延深率錨索之前,月最高進(jìn)尺86.4米,試驗(yàn)使用后,掘進(jìn)進(jìn)度每月遞增,最高月進(jìn)尺達(dá)到255米,保證巷道的正常掘進(jìn),緩解了礦井接續(xù)緊張的被動(dòng)局面。目前巷道已經(jīng)全部施工完畢,其中前500米采用原有的巷道支護(hù)方式,在進(jìn)行錨網(wǎng)支護(hù)后由于頂板離層量大,全部在后期進(jìn)行了二次聯(lián)合支護(hù),而后700米采用高強(qiáng)度全排錨索支護(hù)后,基本沒(méi)有進(jìn)行二次聯(lián)合支護(hù);該工藝在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得了成功。
六、經(jīng)濟(jì)效益分析
巷道圍巖完整、穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)明顯的破壞,支護(hù)效果良好,不需要維修,更不需要進(jìn)行架設(shè)工鋼棚等補(bǔ)強(qiáng)措施。為礦井的頂板安全管理提供了保障。采用高強(qiáng)度錨索支護(hù)技術(shù),雖單價(jià)比螺紋鋼錨桿及普通錨桿高,但是減少了巷道二次聯(lián)合支護(hù)的費(fèi)用,同時(shí)降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,對(duì)于輔助運(yùn)輸?shù)瘸杀疽蚕鄳?yīng)地減小。就目前榆林陶家溝2號(hào)井現(xiàn)狀,使用此工藝顯著提高了掘進(jìn)速度,有效控制圍巖的變形,提高了巷道支護(hù)的可靠性,從而大大降低了片幫冒頂事故發(fā)生的可能性,也大大減小了掘進(jìn)工作面炸頂、炸幫等礦壓顯現(xiàn)現(xiàn)象,改善工人作業(yè)環(huán)境的安全性,能緩解采掘銜接問(wèn)題,有利于礦井實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)高效。
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