王希國(guó) 王靜 李志明
摘 要:勝利油田東營(yíng)壓氣站輕烴崗擔(dān)負(fù)著輕烴生產(chǎn)的重要任務(wù),其主要設(shè)備有三臺(tái)干燥塔、一座冷箱、兩臺(tái)膨脹機(jī)、一座脫乙烷塔和液化氣塔,由于這套天然氣處理裝置存在運(yùn)行效率低、天然氣處理裝置輕烴收率低、能耗高的問(wèn)題,對(duì)此,本文進(jìn)行了詳細(xì)論述。
關(guān)鍵詞:壓氣站;輕烴裝置;收率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.013
0 引言
勝利油田東營(yíng)壓氣站輕烴崗有一套50×104m3/d的天然氣處理裝置,它是壓氣站的主要生產(chǎn)裝置,因該裝置運(yùn)行多年,存在著設(shè)備運(yùn)行效率低、天然氣處理裝置輕烴收率低、能耗高的問(wèn)題,為此,需要對(duì)該裝置進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以期提高輕烴收率、增加產(chǎn)量、降低能耗。
1 選題理由
輕烴裝置已連續(xù)運(yùn)行多年,近年來(lái),因來(lái)氣量變化、設(shè)備老化、運(yùn)行參數(shù)不優(yōu)等因素致使運(yùn)行效率低,影響了裝置的收率及產(chǎn)品質(zhì)量,據(jù)統(tǒng)計(jì)收率平均僅77%左右,影響輕烴產(chǎn)量,根據(jù)目前輕烴裝置生產(chǎn)狀態(tài)及中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)要求,輕烴裝置的收率要達(dá)89%以上,能耗2500MJ/t,目前的指標(biāo)沒(méi)有達(dá)到以上要求,需對(duì)輕烴裝置進(jìn)行挖潛。
2 原因分析及要因確認(rèn)
2.1 原因分析
針對(duì)輕烴裝置運(yùn)行不優(yōu)化,經(jīng)多次分析、論證,找出了以下影響因素:輕烴裝置運(yùn)行參數(shù)不優(yōu),實(shí)際生產(chǎn)參數(shù)與理想值偏差大,設(shè)備運(yùn)行效率低,生產(chǎn)效率低,各工序之間關(guān)鍵生產(chǎn)參數(shù)不匹配;工藝管線局部腐蝕嚴(yán)重,壁厚達(dá)不到工藝要求或造成局部管線穿孔,增加裝置故障停車(chē)率,影響參數(shù)調(diào)整;操作工技術(shù)水平低,操作工不熟悉工藝流程,設(shè)備操作不當(dāng)或沒(méi)掌握操作要點(diǎn);工藝流程不合理,影響參數(shù)調(diào)整。
2.2 要因確認(rèn)
輕烴裝置運(yùn)行參數(shù)不優(yōu):輕烴裝置分為干燥、制冷及分餾工序,三道工序?qū)訉又萍s,當(dāng)各項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù)調(diào)控在相互匹配的范圍內(nèi)時(shí),輕烴裝置的運(yùn)行效率才達(dá)最佳,但目前三道工序的部分參數(shù)并不在匹配的范圍內(nèi),主要表現(xiàn)為輕烴裝置進(jìn)口壓力低、三臺(tái)干燥塔運(yùn)行效率低、制冷系統(tǒng)運(yùn)行效率低,以上原因?qū)е轮评錅囟仍?65℃~-70℃,與理想值-75℃以下差距很大。通過(guò)分析,這導(dǎo)致輕烴收率及產(chǎn)量降低,此因素定為要因。
工藝流程不合理:輕烴裝置已運(yùn)行18年,經(jīng)過(guò)多次設(shè)備更新,部分工藝流程或不符合工藝規(guī)范或不能滿足生產(chǎn)要求,即:輕烴裝置入口分離器沒(méi)有液位計(jì),排液判斷完全靠經(jīng)驗(yàn),易造成原料氣夾帶液體進(jìn)入干燥塔,增大干燥塔負(fù)荷;輕烴崗排油管將分離器的污油壓最后到達(dá)壓氣站輕烴儲(chǔ)罐,約600米長(zhǎng)、60余個(gè)彎頭,頻繁出現(xiàn)排油不暢,致臥式、立式分離器內(nèi)積液過(guò)多,冬季易發(fā)生管線凍堵;外輸管網(wǎng)與輕烴裝置天然氣外輸流程上的調(diào)節(jié)閥未投用,無(wú)法對(duì)外輸壓力進(jìn)行調(diào)節(jié);罐區(qū)沒(méi)有保溫伴熱流程,冬季水份積攢在罐底,極易發(fā)生凍堵,導(dǎo)致排液不暢。通過(guò)分析,這導(dǎo)致輕烴裝置頻繁停車(chē),影響產(chǎn)量,此因素定為要因。
工藝管線局部腐蝕嚴(yán)重:壓氣站各裝置間設(shè)備由不同規(guī)格、不同材質(zhì)的工藝管線相連接,由于工藝管線受流通介質(zhì)的影響,會(huì)出現(xiàn)不同程度的腐蝕,甚至發(fā)生穿孔事故,這影響了輕烴裝置開(kāi)車(chē)率。通過(guò)分析,這導(dǎo)致輕烴裝置頻繁停車(chē),影響產(chǎn)量,此因素定為要因。
操作工技術(shù)水平低:輕烴崗職工18人,對(duì)輕烴裝置的工藝、設(shè)備操作技術(shù)水平高,且輕烴崗是勝利油田輕烴裝置操作工技能鑒定場(chǎng)地,每年參加技術(shù)比武的職工均取得好名次,此因素定為非要因。
3 對(duì)策實(shí)施
根據(jù)輕烴裝置實(shí)際運(yùn)行情況,實(shí)施了以下操作:
(1)調(diào)整輕烴裝置參數(shù)運(yùn)行范圍,制定優(yōu)化方案。首先,將離心機(jī)的末級(jí)壓力運(yùn)行狀態(tài)提升至2.85~3.0MPa,膨脹機(jī)的入口壓力2.65~2.85MPa左右,膨脹機(jī)膨脹比能達(dá)到2.5左右,這樣就提高了膨脹機(jī)的運(yùn)行效率,制冷溫度能達(dá)到-75℃~-80℃,在夜晚環(huán)境溫度低時(shí)能達(dá)-83℃。其次,為更好的優(yōu)化輕烴生產(chǎn)運(yùn)行,減少分子篩層受壓力沖擊的次數(shù),保護(hù)分子篩,制定出干燥系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行方案,即:確定干燥塔切換周期和延長(zhǎng)干燥塔充(泄)壓時(shí)間。
(2)工藝流程改造。針對(duì)不符合規(guī)范的工藝流程,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行改造:給輕烴裝置入口分離器加裝液位計(jì),為職工排液提供數(shù)據(jù)支持;改變輕烴崗排油管線走向,縮短其行程并減小彎頭、減壓,同時(shí)將管徑由原來(lái)Φ48變?yōu)棣?0,從加溫氣出口引出一支熱氣與新排油管線并排至罐區(qū)進(jìn)行伴熱,避免冬季管線凍堵;從氣柜伴熱管線引出一支熱媒油管線,沿現(xiàn)有管線架至罐區(qū),給三臺(tái)中間罐伴熱,避免冬季凍堵而停車(chē)。
(3)更換腐蝕嚴(yán)重管線。由于高壓匯管內(nèi)部長(zhǎng)年積淤,為保證安全運(yùn)行,將保護(hù)站高壓匯管抬高,離開(kāi)地面,將其壁厚增至14mm;將離心機(jī)三、四段的冷卻器進(jìn)出口法蘭、冷卻器至分離器管線的法蘭、分離器進(jìn)出口法蘭全部更換,并將分離器、冷卻器排污短節(jié)作相同材質(zhì)管線進(jìn)行加強(qiáng)防護(hù),同時(shí)將空壓五臺(tái)分離器的排污管線全部更換;為保證輕烴裝置的安全運(yùn)行,將離心機(jī)至輕烴裝置原料氣管線局部嚴(yán)重腐蝕的進(jìn)行更換;將站內(nèi)一次水管線深穿,并將原一次水管線甩開(kāi);為更好的維護(hù)管線,我們還制定了壁厚檢測(cè)程序,對(duì)全站各裝置壓力容器、壓力管道進(jìn)行了A、B、C類(lèi)劃分,進(jìn)行不同周期的檢測(cè)。
4 效果檢查
通過(guò)開(kāi)展上述相關(guān)工作,有效地解決了輕烴裝置運(yùn)行不優(yōu)的問(wèn)題,將輕烴裝置C3+收率提高至89.9%,綜合能耗降低至2490MJ/t。
(1)經(jīng)濟(jì)效益。若每天平均多產(chǎn)2噸輕烴,輕烴單價(jià)5900元/噸,開(kāi)工天數(shù)330天,則:2×0.59×330=389.4萬(wàn)元;更換了輕烴裝置入口管線,離心機(jī)壓力損失由0.3MPa降至0.1MPa,離心機(jī)的輸出功率相應(yīng)下降,根據(jù)前后對(duì)比,離心機(jī)較干燥系統(tǒng)優(yōu)化前少用電4800度/天,每度電按0.568元計(jì),每年可節(jié)約電費(fèi)4800×0.568×330=899712元;一次水管線改造,將原耗水量由日均500方降到300方,每方水4.8元,則每天可節(jié)約水費(fèi)(500-300)×4.8×330=31680元??傆?jì)389.4+89.9712+3.168=482.5392萬(wàn)元
(2)社會(huì)效益。制定了一套系統(tǒng)的優(yōu)化方案,為職工操作提供了技術(shù)支持,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。
5 鞏固措施
(1)對(duì)輕烴裝置實(shí)際生產(chǎn)情況,在編制的優(yōu)化方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行量化、細(xì)化。
(2)對(duì)職工進(jìn)行優(yōu)化方案培訓(xùn),提高操作水平。