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      某水庫壩體滲漏分析及除險加固施工質(zhì)量控制

      2016-05-30 12:28:33田傳興
      水能經(jīng)濟 2016年3期
      關(guān)鍵詞:質(zhì)量控制

      田傳興

      【摘要】水庫壩體在防滲加固施工中的各個環(huán)節(jié)須進行嚴格控制,才能保證達到良好的工程施工效果。本文結(jié)合某水庫實例,分析了壩體滲漏原因,并探討了該水庫大壩深層水泥攪拌樁施工流程與質(zhì)量控制手段,以期對類似工程施工有所借鑒。

      【關(guān)鍵詞】水庫壩體;滲漏分析;防滲加固;質(zhì)量控制

      0、引言

      舊水庫由于受當時經(jīng)濟或技術(shù)的限制,建設(shè)水庫時考慮的后期因素較少,致使水庫在后期運行中不斷出現(xiàn)壩體滲漏、不穩(wěn)定等安全隱患。水庫長期“帶病”運行會對水庫的安全運營和正常功能實現(xiàn)造成了不利的影響,因此需要對水庫進行綜合的防滲加固措施,保證水庫的安全運行。

      1、工程概述

      某水庫是一座以防洪、灌溉、供水為主,兼顧發(fā)電等綜合利用的大型水利樞紐工程。水庫自建成以來為當?shù)靥峁┺r(nóng)業(yè)用水2.67億立方米,極大的緩解了當?shù)厝彼置妗5撍畮旖陙沓霈F(xiàn)了壩體滲漏現(xiàn)象,經(jīng)計算年滲漏量達0.85億立方米,達到水庫庫容總量的5%,超出相關(guān)規(guī)范要求,需進行防滲處理。

      2、水庫壩體滲漏原因分析

      壩體原本的填筑質(zhì)量不佳,密實度不足。壩體內(nèi)空隙發(fā)育(e=1.15~2.11),大部分土體壓縮性大,整體抗剪強度分布不均勻;

      壩頂施工的外載荷作用。壩體上部由于外部施工機械工作,特別是長時間機械振動的影響,槽段穩(wěn)定性遭到破壞;

      混凝土澆筑強度及速度的影響。壩體施工成槽時耗時過長,混凝土的澆筑強度及速度對槽段的穩(wěn)定產(chǎn)生影響;

      灌漿時造成壩體劈裂。原施工中壩體灌漿時漿液的灌入量過大,在壩體內(nèi)形成了連續(xù)的劈裂縫,從而使得壩體的抗?jié)B性降低。

      3、壩體防滲加固施工

      依據(jù)該水庫工程現(xiàn)場條件,工程選用深層水泥攪拌樁防滲墻方案,此方案不僅可有效降低施工周期,確保汛期的大壩安全,更可以縮減成本投入。為保障水庫壩體的防滲加固效果,需對深層水泥攪拌樁施工過程進行嚴格的控制,壩體防滲加固施工流程如圖1所示,下面對施工環(huán)節(jié)的重點和難點進行闡述。

      3.1 場地平整與樁機安設(shè)

      首先使用推土機對壩頂場地進行平整,若壩頂寬度不足以滿足施工設(shè)備的寬度要求,需先降低壩頂高度1-1.5m,隨后使用人工壩頂開挖導(dǎo)漿溝槽,溝槽斷面為0.5m×0.5m。依據(jù)樁位平面圖與壩軸線控制樁,通過經(jīng)緯儀對開挖方向進行確定,使用量尺測距并確定樁位。最后將樁機移至設(shè)計的擬鉆樁位,設(shè)備的調(diào)平對中通過攪拌機自帶的調(diào)平裝置進行,調(diào)平對中后還需再次使用經(jīng)緯儀進行檢驗,確保中心的偏差小于兩厘米,偏斜率低于百分之一。

      3.2 漿液制備與輸送

      水泥漿制備泵轉(zhuǎn)距離深層攪拌機的距離應(yīng)在50米之內(nèi)。漿液的制備采用32.5R的硅酸鹽水泥,水泥使用量為占制備漿液總重量的13%~16%,水灰比為0.46~0.5,漿液制成后必須經(jīng)過嚴格的過濾工序才可送進集料斗,此外制成的漿液還必須經(jīng)常性的攪拌以避免出現(xiàn)沉淀。制成的水泥漿液使用擠壓式灰漿泵注入直徑32厘米的膠管后輸送至深層攪拌機的鉆桿內(nèi),最后由攪拌葉的出漿口射出,進入注漿壩體。

      3.3 樁機鉆頭下沉與提升

      作業(yè)時首先開啟灰漿泵將水泥漿液輸送至鉆頭,隨后開啟樁機,使鉆頭正向旋轉(zhuǎn)并選取鉆桿向下檔,鉆進速度不得超過每分鐘0.5m,鉆頭邊攪拌邊噴漿直至到達設(shè)計深度為止。樁機鉆至設(shè)計深度后,鉆進停止的同時繼續(xù)注漿一分鐘以上,直至鉆口出現(xiàn)泛漿為止,以確保防滲墻墻底水泥土壓密嚴實。隨后將鉆機反向旋轉(zhuǎn),并選取鉆桿向上檔,鉆頭開始向上提升,提升速度不得超過每分鐘0.5m,提升時繼續(xù)保持噴漿與攪拌,確保孔口保持輕微的泛漿現(xiàn)象。待鉆頭提升到設(shè)計的樁頂高度后,停止提升與噴漿。深層攪拌樁機再次正向旋轉(zhuǎn)并下沉,下降至設(shè)計深度后反向旋轉(zhuǎn)并再次提升直至樁頂位置,以確保漿液的充分攪拌混合。

      4、施工質(zhì)量的控制與檢驗

      4.1 工程質(zhì)量控制

      在施工中,工程監(jiān)理必須對鉆孔的施工進行嚴格監(jiān)管,確??孜恢行钠钚∮趦衫迕浊毅@孔偏斜率低于百分之一,鉆進速度控制在每分鐘0.5米以內(nèi),漿液配比嚴格按照設(shè)計說明進行。最后將單位時間內(nèi)的水泥漿灌入量作為主要指標,并使用電腦對數(shù)據(jù)進行精確記錄。

      4.2 工程質(zhì)量檢驗

      防滲墻施工完成后必須由專業(yè)的監(jiān)理單位工程質(zhì)量進行檢驗,檢驗主要通過開挖檢查與鉆孔壓水試驗達成。其中開挖檢查在工程竣工后七天進行,選擇0+30與0+140兩處樁號開挖,每處開挖長度為5米。經(jīng)檢查,樁體實測直徑在550毫米以上,整體搭接連續(xù),強度高,在壩體中形成了一道完整的防滲墻體,很好的滿足了設(shè)計要求;鉆孔壓水試驗與開挖檢查同時進行,具體做法為:自兩個開挖孔位中隨機選取一個,使用鉆機進行鉆進作業(yè),作業(yè)中每間隔5米進行一次壓水試驗,壓水試驗操作按照有關(guān)規(guī)程進行。本次檢測中共計進行六次壓水試驗,滲透系數(shù)在(9.12×10-7~3.25×10-7)cm/s間,均低于1×10-6cm/s的規(guī)范要求,滿足壩體防滲設(shè)計。

      5、結(jié)語

      深層水泥攪拌樁施工質(zhì)量易受多方面因素的影響,為保證工程施工質(zhì)量,施工中必須嚴格對施工工序進行控制和對混凝土質(zhì)量的檢測,以此才能達到最優(yōu)的壩體防滲加固效果。某水庫大壩主體為粘土均質(zhì)壩,使用深層攪拌樁進行施工,施工十分順利,整個施工耗時不足一月,共計完成進尺量達8000米,施工完成后經(jīng)檢驗很好的達成了壩體防滲的相關(guān)設(shè)計要求,且施工成本較低,獲得了工程質(zhì)量與經(jīng)濟效益的雙贏。

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