陳艷芬
1、工程概況
安江水電站廠房屬于低水頭燈泡式廠房結(jié)構(gòu)形式。廠房進(jìn)口流道和尾水流道均為由混凝土澆筑成型的方圓變化的曲面流道。
廠房進(jìn)口流道進(jìn)口為矩形,進(jìn)口底板高程▽136.4m,頂部高程▽151.2m,寬度為13.674m,為方轉(zhuǎn)圓水工曲面。廠房尾水流道為圓轉(zhuǎn)方曲面,上游接尾水鋼襯管,下游漸變?yōu)榉叫纬隹?。出口底部高程?37.32m,頂部高程▽150.28m。寬度12.96m。
流道截面如圖所示:
本廠房流道截面均由同半徑的4個(gè)1/4圓弧與直段相切,形成一倒圓角四邊形,再擴(kuò)散放大或縮小形成。
2、流道模板傳統(tǒng)制作方案
使用傳統(tǒng)的流道模架制作安裝方法,使用木料較多,拆除安裝繁瑣,配合施工的勞動(dòng)力較多,現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)間長(zhǎng)。
3、方案優(yōu)化必要性
(1)傳統(tǒng)方案的弊端
傳統(tǒng)的制作方法是流道模架制作好后,以單片為單位運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)安裝,在實(shí)際工程施工中,主要存在以下問(wèn)題:1)拱架采用12cm*12cm松木制作,曲面模板材料為5.5cm松木板,需要大量木方進(jìn)行加工,造成原材上的浪費(fèi)。2)拱架在場(chǎng)內(nèi)拆除和現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí),需要進(jìn)行二次拆卸和安裝,過(guò)程繁復(fù),不利于安江電站緊湊的施工節(jié)奏。而且,分開(kāi)拆裝的拱架和模板較為零散,安裝或拆除過(guò)程中,需要使用吊裝設(shè)備的時(shí)間較長(zhǎng),增加了成本投入。
(2)新方案的優(yōu)點(diǎn)和存在問(wèn)題
新方案是把4片模架和相應(yīng)模板在場(chǎng)內(nèi)連成一個(gè)整體,將原來(lái)制作拱架的12cm*12cm木方改為10cm*5cm和10cm*10cm兩種,面板材料厚度從5.5cm改為2.5cm,增加了拱架整體性,在場(chǎng)內(nèi)拆卸和現(xiàn)場(chǎng)拼裝過(guò)程中,加快施工進(jìn)度,減少勞動(dòng)力投入,但由于模架安裝對(duì)設(shè)備依賴性強(qiáng),所以占用門機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)。
該施工方法具有結(jié)構(gòu)合理、節(jié)省木料、加快進(jìn)度、節(jié)省人工、但會(huì)增加設(shè)備使用時(shí)間等特點(diǎn)。
4、應(yīng)用效果
裝配式流道模架制作方案(優(yōu)化后方案)相當(dāng)于大鋼模技術(shù)的延伸,采用此方案主要有三點(diǎn)好次:a模架所采用的5cm×10cm方條較以前所用的12cm×12cm方條便宜;b節(jié)省人工,現(xiàn)場(chǎng)安裝流道時(shí),有5個(gè)木工就可以完成;c現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)間快,整個(gè)尾水流道(28.5m長(zhǎng))3天就安裝好所有模架;此方案的缺點(diǎn)就是裝拆模架要門機(jī)配合,占用設(shè)備時(shí)間長(zhǎng)。與原方案效果比較:4個(gè)半套流道模架木料共節(jié)省60m3;木工節(jié)省12人2個(gè)月;4個(gè)流道模板安拆時(shí)間共節(jié)省工期20天;采用裝配式流道施工工藝后,降低施工人員投入,工程進(jìn)度加快,整體穩(wěn)定性好。
5.創(chuàng)新點(diǎn)
(1)本項(xiàng)目在二局水電工程流道施工中屬節(jié)約型應(yīng)用,改變了傳統(tǒng)的模架制作安裝方法;(2)較好的解決了本工程的施工人員緊缺和工期緊張的問(wèn)題;(3)易于操作,提高了實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性。
6、項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)分析、改進(jìn)提高
本項(xiàng)目通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,可以改進(jìn)的地方總結(jié)有2點(diǎn):a、模架骨架改用6cm*10cm松木制作,由于4個(gè)流道重復(fù)利用,要注意保護(hù)模架不要淋雨,以免腐朽而達(dá)不到受力要求。b、由于流道模架是針對(duì)一個(gè)流道規(guī)格制作,為了減少安裝時(shí)設(shè)備占用時(shí)間,在確保可以拆除的前提下,還可以制作成更大塊的規(guī)格。