陶迎新,叢文博(遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)
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蒲石河電站2號(hào)機(jī)制動(dòng)風(fēng)閘未退出致工況轉(zhuǎn)換失敗實(shí)例
陶迎新,叢文博
(遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)
摘要:遼寧蒲石河抽水蓄能電站2號(hào)機(jī)組機(jī)械制動(dòng)裝置8號(hào)風(fēng)閘在落下后異常升起5 mm,致使該風(fēng)閘退出位置開關(guān)接點(diǎn)虛接,輸出信號(hào)不穩(wěn)定,導(dǎo)致機(jī)械制動(dòng)退出信號(hào)丟失,機(jī)組啟動(dòng)同期裝置單步條件不滿足,流程超時(shí)退出。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);機(jī)械制動(dòng);退出;失敗
遼寧蒲石河抽水蓄能電站位于遼寧省寬甸滿族自治縣境內(nèi),距丹東市約60 km,為東北地區(qū)第一座大型純抽水蓄能電站,總裝機(jī)容量1 200 MW(4× 300 MW),2012年9月4臺(tái)機(jī)組全部投產(chǎn)發(fā)電,在東北電網(wǎng)中擔(dān)任調(diào)峰、填谷、調(diào)頻和事故備用。機(jī)組風(fēng)閘主要用于停機(jī)制動(dòng),每臺(tái)機(jī)有8個(gè)風(fēng)閘,風(fēng)閘氣壓為0.8 MPa,制動(dòng)器活塞直徑280 mm。
2015年06月24日13:06:56,值守人員接網(wǎng)調(diào)令:2號(hào)機(jī)發(fā)電工況啟動(dòng),值守人員上位機(jī)開出2號(hào)機(jī)發(fā)電啟動(dòng)命令,機(jī)組流程執(zhí)行至“同期裝置單步啟動(dòng)條件是否滿足”判定時(shí),簡報(bào)出現(xiàn)“同期裝置單步啟動(dòng)條件不滿足,流程退出”報(bào)警,機(jī)組保持旋轉(zhuǎn)備用態(tài)運(yùn)行,之后值守人員再次啟動(dòng)發(fā)電流程,該判據(jù)仍然不滿足,簡報(bào)再次出現(xiàn)“同期裝置單步啟動(dòng)條件不滿足,流程退出”報(bào)警,機(jī)組保持旋轉(zhuǎn)備用態(tài)后,值守人員執(zhí)行正常停機(jī)流程,13:22:19,2號(hào)機(jī)組停機(jī)操作成功。具體簡報(bào)信息如下:
13:06:56,接網(wǎng)調(diào)令:2號(hào)機(jī)發(fā)電工況啟動(dòng);
13:06:56,2號(hào)機(jī)發(fā)電啟動(dòng)(上位機(jī)啟動(dòng));
13:08:54,2號(hào)機(jī)同期裝置啟動(dòng)轉(zhuǎn)速>95%動(dòng)作;
13:08:54,2號(hào)機(jī)制動(dòng)風(fēng)閘落下復(fù)歸;
13:09:07,啟動(dòng)同期單步條件不滿足,流程退出;
13:09:07,2號(hào)機(jī)旋轉(zhuǎn)備用態(tài)動(dòng)作;
13:14:49,2號(hào)機(jī)停機(jī)操作(上位機(jī)啟動(dòng));
13:22:19,2號(hào)機(jī)組停機(jī)操作成功;
5月6日,應(yīng)東北網(wǎng)調(diào)要求,蒲石河電廠投入AGC功能。
2號(hào)機(jī)組停穩(wěn)后,值守人員對流程簡報(bào)記錄進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)在“2號(hào)機(jī)同期裝置啟動(dòng)轉(zhuǎn)速>95%動(dòng)作”同時(shí)出現(xiàn)“2號(hào)機(jī)制動(dòng)風(fēng)閘落下復(fù)歸”,而該“2號(hào)機(jī)制動(dòng)風(fēng)閘落下”是“同期裝置啟動(dòng)條件是否滿足”的一項(xiàng)判定依據(jù),該條件不滿足導(dǎo)致機(jī)組流程超時(shí)退出,機(jī)組保持旋轉(zhuǎn)備用態(tài)運(yùn)行。運(yùn)維人員進(jìn)廠后,對機(jī)組簡報(bào)及流程信息進(jìn)行了復(fù)查,確認(rèn)為“2號(hào)機(jī)制動(dòng)風(fēng)閘落下”信號(hào)丟失導(dǎo)致機(jī)組啟動(dòng)同期條件不滿足,流程超時(shí)退出。邏輯如圖1所示。
圖1同期裝置啟動(dòng)條件圖
缺陷發(fā)生后,運(yùn)維人員立即到現(xiàn)場對2號(hào)機(jī)機(jī)械制動(dòng)裝置位置開關(guān)信號(hào)電纜及端子排進(jìn)行檢查,信號(hào)電纜本體正常,接線端子緊固,未見松動(dòng),對1~8號(hào)機(jī)械制動(dòng)位置開關(guān)進(jìn)行逐個(gè)測試檢查,信號(hào)全部反饋正常。最后現(xiàn)場手動(dòng)投退機(jī)械制動(dòng)數(shù)次,運(yùn)維人員發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)8個(gè)機(jī)械制動(dòng)氣缸中的8號(hào)氣缸在落下后出現(xiàn)異常升起情況,多次投退測得8號(hào)氣缸最大升起5 mm,此時(shí)對8號(hào)氣缸上的位置開關(guān)進(jìn)
運(yùn)維人員多次投退機(jī)械制動(dòng)測得8號(hào)氣缸最大升起位移5 mm,該位移不影響機(jī)組的正常運(yùn)行與機(jī)械制動(dòng)的正常投入使用,因此,運(yùn)維人員對8號(hào)氣缸機(jī)械制動(dòng)位置開關(guān)拐臂及氣缸連桿進(jìn)行了調(diào)整,確保氣缸異常升起最大位移時(shí),機(jī)械制動(dòng)位置開關(guān)可以可靠動(dòng)作,正確反饋位置信號(hào),同時(shí)結(jié)合機(jī)組預(yù)啟動(dòng)條件中對機(jī)械制動(dòng)位置的判定,如果機(jī)組機(jī)械制動(dòng)不在退出位置,機(jī)組不允許任何工況的開機(jī)啟動(dòng),用以保證機(jī)組的正常啟停及運(yùn)行,8號(hào)氣缸的異常升起情況待機(jī)組檢修時(shí)進(jìn)行處理。
經(jīng)分析可以引起缸體上升的原因有4點(diǎn):①風(fēng)閘投入腔供氣管路電磁閥漏氣;②退出腔排氣孔堵塞,氣體無法完全排出;③頂轉(zhuǎn)子油腔及管路內(nèi)有殘留的油和氣;④蝶形彈簧將風(fēng)閘制動(dòng)器從動(dòng)塊彈起。
風(fēng)閘結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2風(fēng)閘結(jié)構(gòu)圖
6月26日,2號(hào)機(jī)組定檢,運(yùn)維人員結(jié)合可能引起缸體上升的4條原因?qū)?號(hào)機(jī)組機(jī)械制動(dòng)裝置8號(hào)風(fēng)閘進(jìn)行如下處理:
(1)風(fēng)閘投入腔供氣管路電磁閥漏氣:運(yùn)維人員首先檢查其他風(fēng)閘投退均無異常,唯有8號(hào)風(fēng)閘存在反彈問題,經(jīng)過2h后再觀察,8號(hào)風(fēng)閘反彈量維持在5 mm,其他風(fēng)閘仍無異常。其次,運(yùn)維人員拆除投入腔供氣管路電磁閥出口接頭,未發(fā)現(xiàn)電磁閥有漏氣現(xiàn)象。因此,風(fēng)閘投入腔供氣管路電磁閥漏氣原因可以排除。
(2)退出腔排氣孔堵塞,氣體無法完全排出:運(yùn)維人員將8號(hào)風(fēng)閘本體退出腔排氣孔接頭拆下檢查,未發(fā)現(xiàn)有異物堵塞,同時(shí)也對風(fēng)閘本體投入腔制動(dòng)孔及頂轉(zhuǎn)子油管路頂起孔進(jìn)行了檢查,均未發(fā)現(xiàn)異物,此原因可以排除。另外,運(yùn)維人員將風(fēng)閘本體投入腔制動(dòng)孔打開,使退出腔帶壓,檢查制動(dòng)孔無漏氣現(xiàn)象;將風(fēng)閘本體退出腔排氣孔打開,使投入腔帶壓,檢查制動(dòng)孔無漏氣現(xiàn)象;將風(fēng)閘本體退出腔排氣孔打開,使投入腔帶壓,檢查排氣孔無漏氣現(xiàn)象。說明活塞與缸體間密封良好。
(3)頂轉(zhuǎn)子油腔及管路內(nèi)有殘留的油和氣:運(yùn)維人員開啟2號(hào)機(jī)頂轉(zhuǎn)子裝置排油隔離閥,將管路中油和氣排凈后,再進(jìn)行投退試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)8號(hào)風(fēng)閘恢復(fù)正常,即投退到位(全行程為15 mm),風(fēng)閘完全落下后無反彈現(xiàn)象。后又經(jīng)過10次完整的手動(dòng)投退試驗(yàn),8號(hào)風(fēng)閘均正常,其他風(fēng)閘無異常。
(4)蝶形彈簧將風(fēng)閘制動(dòng)器從動(dòng)塊彈起:蝶形彈簧安裝于從動(dòng)塊與制動(dòng)活塞之間,起到降低制動(dòng)停機(jī)時(shí)沖擊力過大現(xiàn)象,保護(hù)制動(dòng)器。因此,若蝶形彈簧反彈力過大,在制動(dòng)器退出腔排氣后會(huì)把從動(dòng)塊向上頂起。參照第3條實(shí)驗(yàn)結(jié)果,在頂轉(zhuǎn)子裝置管路油和氣排凈后,風(fēng)閘反彈現(xiàn)象消失,此原因可以排除。
至此,可以判斷引起風(fēng)閘反彈的原因?yàn)轫斵D(zhuǎn)子油管路中有殘留的油和氣。蒲石河公司頂轉(zhuǎn)子油管路彎頭較多,油每經(jīng)過一個(gè)彎頭阻力就增加10%,且在每次手動(dòng)投退風(fēng)閘試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),8號(hào)風(fēng)閘較其他風(fēng)閘最先投入、最先落下,說明8號(hào)制動(dòng)器活塞與缸體間阻力最小。當(dāng)風(fēng)閘落下上腔帶壓后,活塞對油和氣進(jìn)行壓縮,當(dāng)上腔排氣后,油對活塞有向上的推力,使8號(hào)風(fēng)閘反彈5 mm后趨于平衡。當(dāng)把頂轉(zhuǎn)子管路中油和氣全部排掉后,此現(xiàn)象徹底消失。
(1)機(jī)組檢修頂轉(zhuǎn)子后,油管路中排油排氣不徹底;
(2)風(fēng)閘行程無測量臺(tái)賬,未能及時(shí)監(jiān)測到風(fēng)閘異常情況。
(1)對1號(hào)、3號(hào)、4號(hào)機(jī)組風(fēng)閘進(jìn)行全面檢查,并對頂轉(zhuǎn)子油管路進(jìn)行徹底排油;
(2)每月定檢對風(fēng)閘行程進(jìn)行測量,并建立臺(tái)賬;
(3)與廠家溝通,進(jìn)行風(fēng)閘內(nèi)部結(jié)構(gòu)培訓(xùn),采購備品備件。
中圖分類號(hào):TV738
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1672-5387(2016)06-0055-02
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2016.06.019
收稿日期:2016-02-24
作者簡介:陶迎新(1982-),男,工程師,從事水機(jī)專業(yè)管理工作。行信號(hào)測試,發(fā)現(xiàn)該信號(hào)接點(diǎn)時(shí)通時(shí)斷,測量電阻在2.5~110 Ω間抖動(dòng),對其他氣缸進(jìn)行位置開關(guān)測試,信號(hào)均反饋正常,接點(diǎn)電阻在2.5~3 Ω之間,據(jù)以上結(jié)果判定為8號(hào)氣缸在落下后的異常升起,致使該氣缸位置開關(guān)接點(diǎn)虛接,輸出信號(hào)不穩(wěn)定,導(dǎo)致機(jī)械制動(dòng)退出信號(hào)丟失,機(jī)組啟動(dòng)同期裝置單步條件不滿足,流程超時(shí)退出。