胡有福
(柳州市新和剛電力有限責(zé)任公司 廣西柳州市 545002)
燃機(jī)煤氣環(huán)管臟污對(duì)燃燒系統(tǒng)影響及清洗工藝的分析
胡有福
(柳州市新和剛電力有限責(zé)任公司 廣西柳州市 545002)
燃機(jī)煤氣環(huán)管臟污對(duì)燃燒系統(tǒng)具有破壞性的影響,直接關(guān)系到燃機(jī)的運(yùn)行安全,在本文中,筆者結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),深入分析了燃機(jī)煤氣環(huán)管臟污對(duì)燃燒系統(tǒng)的影響及清洗工藝,以供參考。
臟污;燃燒系統(tǒng);清洗
公司運(yùn)行的兩臺(tái)燃機(jī)(1#為PG5361P型,2#為PG6551B型),經(jīng)深圳南港公司設(shè)計(jì)改造后,均以燒焦?fàn)t煤氣為主,高壓煤氣母管引至氣體閥站,經(jīng)組合閥調(diào)節(jié)控制后送至輪機(jī)間煤氣環(huán)管,煤氣環(huán)管經(jīng)10支煤氣支管接入燃?xì)鈬娮?,送?0個(gè)火焰筒進(jìn)行燃燒。煤氣環(huán)管采用5寸不銹鋼管環(huán)形布置于壓氣機(jī)外殼處,支管采用硬管焊接法蘭連接(1#燃機(jī))或不銹鋼軟管焊接法蘭連接(2#燃機(jī)),因輪機(jī)間空間狹窄,臟污后極難拆卸檢修清理,只能待機(jī)組大修時(shí)輪機(jī)間吊頂蓋方可進(jìn)行拆卸檢修清洗。
煤氣環(huán)管大修清洗后,燃機(jī)持續(xù)運(yùn)行7、8個(gè)月時(shí)間時(shí),檢查發(fā)現(xiàn)煤氣環(huán)管內(nèi)側(cè)壁焦化結(jié)垢物,雖環(huán)管底部加裝有排污罐,只能收集小部份焦垢物,環(huán)管底部,進(jìn)氣口對(duì)面?zhèn)龋鶛z查對(duì)比發(fā)現(xiàn)結(jié)焦垢較厚,臟污焦垢物積多時(shí)極易出現(xiàn)以下故障,制約運(yùn)行安全及運(yùn)行效益。
(1)環(huán)管臟污后,引起環(huán)管內(nèi)氣壓及流速,燃燒分散度數(shù)據(jù)異常,明顯存在高、低溫區(qū),限制機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷,極不經(jīng)濟(jì)。經(jīng)對(duì)比數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)高溫區(qū)出現(xiàn)在環(huán)管的進(jìn)氣口側(cè),而低溫區(qū)出現(xiàn)在環(huán)管底部或進(jìn)氣口對(duì)面?zhèn)任恢?,與環(huán)管臟污堵塞處位置基本對(duì)應(yīng)。
(2)環(huán)管臟污阻流時(shí),造成經(jīng)10支煤氣支管進(jìn)入燃燒室氣量不均勻,相鄰燃燒室燃燒過(guò)程存在壓差,引起高溫火焰長(zhǎng)期串燃在聯(lián)焰管處,直接燒壞聯(lián)焰管、火焰筒等熱通道部件(1#燃機(jī)發(fā)現(xiàn)多起聯(lián)焰管、火焰筒燒損故障)。
(3)環(huán)管臟污,冷態(tài)啟機(jī)后,在切氣運(yùn)行時(shí),松脫的塊粒狀焦垢物極易堵塞噴嘴總成的旋流器氣孔;同樣,臟污狀態(tài)長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),帶入的焦化物粘在噴嘴總成的燃?xì)馔ǖ纼?nèi)壁處,停機(jī)后處于該處的焦化物易流掛固化封堵燃?xì)馔ǖ罋饪?。啟機(jī)切氣運(yùn)行時(shí),因某個(gè)噴嘴堵塞嚴(yán)重,造成單點(diǎn)溫度超低,分散度數(shù)值偏大,很低負(fù)荷即達(dá)分散度允許值,機(jī)組無(wú)法提升負(fù)荷。
(4)因燃燒分散度偏高,說(shuō)明引入一噴、一動(dòng)的高溫燃?xì)鉁囟炔痪鶆?,?yán)重影響熱通道部件運(yùn)行壽命及運(yùn)行安全,當(dāng)監(jiān)測(cè)分散度數(shù)據(jù)超過(guò)允許值、及其它燃燒故障條件檢測(cè)到、機(jī)組將以燃燒故障啟動(dòng)遮斷跳停保護(hù)程序,跳停機(jī)組。
(5)環(huán)管臟污周期與機(jī)組大修周期不同,環(huán)管臟污一般在運(yùn)行8個(gè)月后就存在,而機(jī)組大修時(shí)間間隔一般為2.5年,機(jī)組一個(gè)大修周期內(nèi)約有2/3時(shí)間是在臟污狀態(tài)下運(yùn)行,因此,需考慮平時(shí)的小修周期內(nèi)如何進(jìn)行環(huán)管臟污物檢查及清理。
機(jī)組小修狀態(tài),環(huán)管整體拆卸清理實(shí)施開(kāi)展不了,因而考慮隔離環(huán)管進(jìn)行化學(xué)溶液循環(huán)沖洗,具體管路隔離及聯(lián)接見(jiàn)圖1。
(1)化學(xué)清洗液選擇固立脫,按1:10稀釋配液;
(2)清洗工藝流程:
①機(jī)組停機(jī)自然冷機(jī)10h后,對(duì)環(huán)管氮?dú)馇宕祾吒蓛?,待拆支管?/p>
②拆卸下10支煤氣支管(拆前做好安裝位置及序號(hào)標(biāo)記),對(duì)環(huán)管進(jìn)氣口法蘭進(jìn)行堵板安裝,在進(jìn)、回水小法蘭處對(duì)環(huán)管進(jìn)行堵板隔離。
③按圖管線示意圖安裝清洗泵、排污管、加熱器等設(shè)備,并進(jìn)行氣密性檢查,尤其是在輪機(jī)間處法蘭接口,軟管接頭處不能存在泄漏。
④清洗過(guò)程:先引熱水啟泵對(duì)環(huán)管進(jìn)行加熱,加入自來(lái)水控制水溫在60℃以下,熱水在環(huán)管內(nèi)循環(huán)以使整個(gè)金屬環(huán)管升溫至50℃——開(kāi)啟底部排污閥排掉沖刷脫落的塊狀焦垢物——排干凈后,關(guān)閉底部排污閥,重新加入熱水及化學(xué)溶劑,按大于(1:10)比例配液——化學(xué)溶液循環(huán)溶解清洗約36h,其間每循環(huán)4h停1h,對(duì)溫度控制在60℃左右,采取補(bǔ)充熱水及開(kāi)加熱器措施,當(dāng)發(fā)現(xiàn)溶液臟污物濃度較高時(shí)可從底部排污水并收集處理,另行加注熱水及固立脫溶劑——清洗36h后,停泵,對(duì)環(huán)管內(nèi)污水收集處理,完成后加注清水進(jìn)行循環(huán),同時(shí)稍開(kāi)底部排污閥排污水,循環(huán)至水清為止,清洗結(jié)束。
⑤拆管及人工清除:清洗結(jié)束,從底部排污閥排盡清水后,先拆上部堵板,人工引清洗機(jī)水對(duì)環(huán)管內(nèi)壁進(jìn)行沖刷水沖洗(水壓0.3~0.4MPa),清除粘附的殘留焦塊物。
⑥清水沖洗干凈后,拆環(huán)管上的進(jìn)氣堵板、隔離堵板,更換新的金屬墊子重新回裝好,操作氮?dú)鈱?duì)環(huán)管清吹5次。
⑦外觀檢查好,回裝清洗后的煤氣支管,注意對(duì)環(huán)管側(cè)的金屬墊子放正安裝;對(duì)噴嘴總成重新回裝好。
圖1 環(huán)管清洗聯(lián)接示意圖
公司兩臺(tái)燃機(jī)在2015年度相繼開(kāi)展了環(huán)管清洗檢修施工,在1#燃機(jī)環(huán)管清洗中(8月27日),發(fā)現(xiàn)環(huán)管底部相對(duì)較臟,整個(gè)環(huán)管通徑底部焦化沉淀物堵塞約1/3。1#燃機(jī)燃燒分散度在清洗完后,整個(gè)低溫區(qū)有較好改善,較好的控制燃燒分散度,負(fù)荷提升不受影響;對(duì)于2#燃機(jī),清洗時(shí)環(huán)管臟污程度相對(duì)較輕,清洗后相對(duì)低溫區(qū)雖有所改善,但因存在局部的高、低溫區(qū)(原因不明,待查),在某個(gè)負(fù)荷節(jié)點(diǎn)較快拉升分散度,嚴(yán)重制約負(fù)荷的提升。
在相近運(yùn)行環(huán)境、相同負(fù)荷條件下對(duì)1#燃機(jī)燃燒工況進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比:
清洗后燃燒分散度數(shù)據(jù):15.1MW,分散度19.7(如圖2)。
清洗前燃燒分散度數(shù)據(jù):14.9MW,分散度41.6(如圖3)。
通過(guò)此次環(huán)管清洗,1#燃機(jī)燃燒分散度得以較好解決,2#燃機(jī)因存在其它未明原因影響,存在局部高、低溫點(diǎn),分散度處于高位;總結(jié)此次施工清洗實(shí)情,待改進(jìn)措施有以下幾點(diǎn):
(1)對(duì)2#燃機(jī)需多個(gè)部位檢查,如噴嘴總成、煤氣支管、聯(lián)焰管等開(kāi)展詳查,找出局部高、低溫點(diǎn)的原因,盡快解決分散度偏高問(wèn)題。
(2)兩臺(tái)燃機(jī)環(huán)管建議一年實(shí)施化學(xué)清洗一次,相關(guān)的材料附件清洗整理入庫(kù)備用。
(3)對(duì)于彎頭過(guò)多的煤氣支管擇機(jī)改造,降低氣流阻力及焦化物結(jié)垢量;針對(duì)底部焦垢物運(yùn)行在線收集罐,進(jìn)氣口過(guò)小,易堵塞影響運(yùn)行狀態(tài)收集效果,擇機(jī)改用1寸管(現(xiàn)1/2寸),增加在線運(yùn)行收集量。
圖2 清洗后燃燒分散度數(shù)據(jù)
(4)建議在環(huán)管底部安裝一組法蘭,使一段約700mm長(zhǎng)的環(huán)管變?yōu)榭刹鹗剑瑫r(shí)間短的檢修可拆開(kāi)進(jìn)行物理清理。
圖3 清洗前燃燒分散度數(shù)據(jù)
[1]徐綱,房愛(ài)兵,雷宇,俞鑌,劉慶國(guó),聶超群,黃偉光.燃?xì)廨啓C(jī)中熱值合成氣燃燒室改造技術(shù)——現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試與考核[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2007(06).
[2]劉聰.不同進(jìn)氣環(huán)境下微型燃?xì)廨啓C(jī)燃燒及污染物排放特性研究[D].中國(guó)礦業(yè)大學(xué),2015.
TK17
A
1004-7344(2016)07-0236-02
2016-2-9
胡有福(1974-),助理工程師,中專(zhuān),從事燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠運(yùn)行、檢修技術(shù)管理工作。