王軍
【摘要】首先對三期氣力輸灰系統(tǒng)進行概述,針對氣力輸灰系統(tǒng)運行中存在的問題進行分析,并提出解決方法.
【關(guān)鍵詞】氣力輸灰;磨損;泄露
一、氣力輸灰系統(tǒng)概述
天津石化熱電部三期3臺420t/h CFB鍋爐,每臺鍋爐有2個空預(yù)器灰斗,灰斗下設(shè)兩臺0.5m3倉泵,為一套氣力輸送系統(tǒng)稱為一單元輸灰系統(tǒng),最大排放量為3.2t/h。一單元的灰優(yōu)先送至鍋爐飛灰再循環(huán)倉,也可送至三期1#、2#粗灰?guī)?。每臺鍋爐配有1臺除塵器,除塵器型式采用電袋復(fù)合除塵器,每臺除塵器共12個灰斗,其中電除塵器設(shè)有4個灰斗,配4個2m3倉泵為一套氣力輸送系統(tǒng)稱為二單元輸灰系統(tǒng),布袋除塵器設(shè)有8個灰斗,配8個1.5m3倉泵為一套氣力輸送系統(tǒng)稱為三單元輸灰系統(tǒng)。二單元的灰可送至1#、2#粗灰?guī)?,也可送至鍋爐飛灰再循環(huán)倉;三單元的灰送至3#細灰?guī)?,輸送直線距離約540m,升高約31米。二、三單元輸灰方式采用雙套管正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)。單臺爐一單元的灰管最大輸送量23t/h,三單元的灰管最大輸送量12.3t/h,
輸灰系統(tǒng)采用PLC控制系統(tǒng)。
二、輸灰系統(tǒng)工作原理
輸灰系統(tǒng)開始運行時進料閥打開,物料從灰斗進入倉泵,待物料進入時間達到設(shè)定值時,進料閥自動關(guān)閉并充壓密封;當本單元出料條件滿足時,打開本單元出料閥,延時2秒,打開本單元進氣閥,打開本單元氣灰混合器小補氣閥,開始出料過程。出料過程中氣灰混合器大補氣閥的開關(guān)受灰管壓力變送器所測的壓力值P控制。當灰管壓力P>0.35MPa時,表明灰管出現(xiàn)堵管傾向,程序自動打開氣灰混合器大補氣閥,直到灰管壓力P<0.3MPa后,表明堵管傾向消除,程序自動關(guān)閉氣灰混合器大補氣閥。出料完成受灰管壓力變送器所測的壓力值P控制。當灰管壓力P<0.12MPa時,表明灰管出料過程基本結(jié)束,延時15S后,依次關(guān)閉下列閥門:關(guān)閉本單元進氣閥,關(guān)閉本單元氣灰混合器小補氣閥,再延時30S后,關(guān)閉本單元出料閥,完成出料過程。(另附紙版除灰系統(tǒng)圖)
三、運行中出現(xiàn)的問題及改進方案
1.問題及處理方法。輸灰系統(tǒng)一單元目前處于完全停運狀態(tài),原因:①該單元的灰料密度遠遠超過設(shè)計值,現(xiàn)有輸灰設(shè)備運行后堵管頻繁,堵管后又很難疏通。②該單元與二單元公用一條輸灰管道,一旦發(fā)生堵管將會導(dǎo)致二單元無法正常運行。③該單元輸灰程序與二、三單元公用一套程序控制,該單元發(fā)生問題后也會導(dǎo)致二、三單元輸灰停運。改進方法:①根據(jù)灰料密度,更換大直徑輸灰管道,同時加大輸送氣源;②更改輸灰程序,將一單元輸灰隔離出來單獨輸灰,與二三單元不發(fā)生交叉,徹底保證二、三單元的正常運行。
輸灰系統(tǒng)二單元在運行中容易發(fā)生輸灰時間過長(輸灰時間是正常輸灰時間的2倍)或倉泵內(nèi)物料輸送不凈的現(xiàn)象,其原因是:
連接倉泵的閥門(排氣閥、流化閥、進氣閥)存在內(nèi)部泄露現(xiàn)象導(dǎo)致大量輸送氣體泄露從而延長輸灰時間或物料輸送不凈
此現(xiàn)象發(fā)生后運行人員需到就地需聽、摸等查找泄露點,由于現(xiàn)場噪音太大導(dǎo)致判斷不是很正確,之所以很難找到泄露的閥體,此現(xiàn)象長時間得不到解決灰斗內(nèi)積灰將會增多,從而導(dǎo)致電除塵器內(nèi)部短路甚至使鍋爐被迫非計劃停爐。
2.設(shè)備的磨損與改造。倉泵的排氣閥、流化閥、排氣閥的磨損。此輸灰系統(tǒng)配備的排氣閥、流化閥、進氣閥是采用橡膠蝶閥,是具有一定的耐磨性的。由于原設(shè)計鍋爐使用的燃料主要以石油焦為主,而配備此輸灰系統(tǒng)的;如果鍋爐使用的燃料是石油焦的話,那么輸灰系統(tǒng)內(nèi)各閥門的磨損不會如此嚴重。但是由于生產(chǎn)方式的調(diào)整,鍋爐使用的燃料是貧煤與石油焦摻燒的,導(dǎo)致灰量有所增加所以對各閥門的磨損也增加。在實際運行中,鍋爐全貧煤燃燒時蝶閥的更換更為頻繁,故決定對其進行改造。1:在二單元各倉泵的排氣管線安裝普通球閥,再將蝶閥換為二期輸灰使用的排氣閥,此排氣閥為“窩頭”式提升排氣閥,既耐磨,又可解體檢修更換零部件。2:各倉泵流化閥、進氣閥泄露后使每個倉泵進氣量發(fā)生變化,從而造成出料時間長或物料輸送不凈。通過查閱資料并計算,決定在流化閥、進氣閥后加裝限流孔板。
改造后,各倉泵排氣閥使用良好,至今未檢修更換過,大大節(jié)省檢修費用;如排氣閥內(nèi)漏可通過排氣閥后的球閥檢查排氣閥的泄露情況。
3.設(shè)備的泄漏問題。輸灰系統(tǒng)的泄漏主要是二、三單元灰斗下方與輸灰倉泵之間的電動插板門,此電動插板門也是倉泵進行檢修時的措施門,改插板門的泄漏點是閥板與閥體之間的縫隙,如果鍋爐負荷較高、灰分較大時,大量的粉塵從此處泄漏;再有就是倉泵進行檢修時需關(guān)閉此電動插板門時,很難完全關(guān)閉,導(dǎo)致檢修任務(wù)延期甚至造成鍋爐停爐。
4.現(xiàn)場問題的源頭匯總。由于除灰系統(tǒng)是開式的布置,現(xiàn)場噪音太大,給設(shè)備的巡檢增加了難度,尤其設(shè)備出現(xiàn)問題后很難進行查找和判斷,設(shè)備冬季運行問題較多,導(dǎo)致設(shè)備故障不能及時發(fā)現(xiàn)和處理。解決方法為:增加有效圍擋,降噪音隔離。
四、結(jié)束語
該套輸灰系統(tǒng)運行初期故障較多,但經(jīng)過不斷的改造,已基本趨于穩(wěn)定,尤其對易漏閥進行改造后,大大縮短了查找時間與檢修時間,保證了除塵器穩(wěn)定運行,達到了粉塵排放指標,為熱電部的安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行做出應(yīng)有的貢獻。