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      轉(zhuǎn)爐投料系統(tǒng)下料口密封優(yōu)化設(shè)計

      2017-01-09 08:21:25黃光永謝國進(jìn)黃就軍
      裝備制造技術(shù) 2016年11期
      關(guān)鍵詞:翻板下料煉鋼

      黃光永,謝國進(jìn),黃就軍

      (1.廣西科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,廣西柳州545006;2.廣西柳州鋼鐵集團(tuán)公司,廣西柳州545002)

      轉(zhuǎn)爐投料系統(tǒng)下料口密封優(yōu)化設(shè)計

      黃光永1,謝國進(jìn)1,黃就軍2

      (1.廣西科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,廣西柳州545006;2.廣西柳州鋼鐵集團(tuán)公司,廣西柳州545002)

      介紹了柳鋼轉(zhuǎn)爐投料系統(tǒng)下料口密封改進(jìn)方法。針對原投料系統(tǒng)下料口密封方式的不足,采用氮氣與雙層翻板組合方式密封并用PLC聯(lián)鎖控制下料過程,其優(yōu)勢在于:密封性好,減少氮氣消耗,降低成本,提高煤氣回收。

      氮氣密封;翻板;PLC;煤氣回收

      轉(zhuǎn)爐煤氣是轉(zhuǎn)爐煉鋼中產(chǎn)生的重要二次能源,轉(zhuǎn)爐煤氣主要成分:w(CO)60%~70%,w(CO2)15%~20%,w(N2)10%~20%[1]。在環(huán)境問題日益突出及鋼鐵危機(jī)雙重壓力下,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收,可減少污染、降低成本。轉(zhuǎn)爐煤氣回收占整個轉(zhuǎn)爐工序能源回收部分的80%以上,是實現(xiàn)負(fù)能煉鋼的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[2]。因此,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收各項指標(biāo)可以降低成本,提高企業(yè)競爭力。轉(zhuǎn)爐工序設(shè)備條件、原料條件、空氣吸入量、回收條件、供氧強(qiáng)度等因素對轉(zhuǎn)爐煤氣回收量產(chǎn)生影響[3]。其中轉(zhuǎn)爐上方的輔原料投料系統(tǒng)下料口氮封的好壞會對煤氣回收產(chǎn)生影響,優(yōu)化下料口密封裝置可以降低氮氣消耗,同時提高煤氣回收。

      1 原投料系統(tǒng)下料口密封方式不足

      原投料系統(tǒng)是在煉鋼過程中完成加料功能的系統(tǒng),是轉(zhuǎn)爐煉鋼主要的組成部分[4]。投料過程中需要根據(jù)煉鋼情況不斷添加燒結(jié)礦、冶金石灰、化渣劑、白云石等輔原料到轉(zhuǎn)爐內(nèi)。在煉鋼過程產(chǎn)生的高溫?zé)煔鈺南铝瞎艿栏Z出,竄出的火苗會點燃輔原料甚至燒損料倉的設(shè)備,特別是高溫?zé)煔庵械拿簹獯罅恳莩鰢?yán)重影響安全生產(chǎn)。為防止上述現(xiàn)象發(fā)生,原投料系統(tǒng)下料溜管采用氮氣密封方式,即在與水平面成60°的下料溜管均布與下料方向成一定角度的氣孔,用高壓氮氣從氣孔吹入下料溜管中壓制往上竄的高溫?zé)煔?,結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 原投料系統(tǒng)下料口密封方式結(jié)構(gòu)

      目前150 t轉(zhuǎn)爐下料溜管氮氣密封壓力為1.6 MPa,最大流量達(dá)到1 600 Nm3/h.2015年7~12月份柳鋼7#轉(zhuǎn)爐氮氣密封所消耗氮氣量如表1所示。

      表1 7#轉(zhuǎn)爐氮月消耗氮氣量

      表1僅僅是氮氣密封所消耗氮氣量,由于氮氣價格為0.3元/Nm3,降低氮氣消耗對企業(yè)降低成本潛力很大。由于縮空氣價格0.12元/Nm3,在不影響安全生產(chǎn)的前提下可部分取代氮氣。目前氮氣只是在煉鋼吹煉過程使用;在未吹煉時使用壓縮空氣密封,其流量為170 Nm3/h.然而,原氮封方式仍存在以下不足:

      (1)氮封氮氣量較小時,由于轉(zhuǎn)爐反應(yīng)劇烈,產(chǎn)生的高溫?zé)煔庋杆僭黾硬⒀叵铝狭锕芤莩?,?yán)重時燒損投料設(shè)備,同時轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生煤氣在投料閥門處聚集,存在嚴(yán)重的安全隱患,影響安全生產(chǎn)。

      (2)出于安全考慮,氮封氮氣流量取值比安全值偏大,防止轉(zhuǎn)爐內(nèi)反應(yīng)劇烈時煙氣沖破氮封逸出。氮封氮氣量過大時又存在以下問題:1)在整個吹煉過程需要一直吹入高壓氮氣保證生產(chǎn)安全,導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高;2)增加轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)除塵壓力,影響除塵效果;3)多余的氮氣經(jīng)下料溜管進(jìn)入冷卻煙道,導(dǎo)致回收的轉(zhuǎn)爐煤氣中氮氣含量過高,根據(jù)煤氣回收條件要求煤氣分析檢測CO的濃度要大于一定值,而過多氮氣進(jìn)入冷卻煙道會降低CO濃度影響煤氣回收[5]。因此,原氮氣密封方式消耗氮氣量較大,影響煤氣回收,降低了單位煤氣熱值,影響了煤氣品質(zhì),需改進(jìn)密封方式以降低氮氣消耗、提高煤氣回收。

      2 優(yōu)化設(shè)計方案

      2.1 下料口密封結(jié)構(gòu)

      為解決上述問題,在保證生產(chǎn)安全的前提下氮封氮氣量盡可能降低。在實際煉鋼過程中,產(chǎn)生的高溫?zé)煔饬繒r刻變化,僅采用氮氣密封很難達(dá)到最佳的效果,因此,需要改進(jìn)原方案存在的不足?,F(xiàn)采用氮氣密封與雙層翻板組合方式密封的結(jié)構(gòu)方式,降低氮氣消耗,同時提高煤氣回收。

      下料口密封結(jié)構(gòu)是在原氮封的溜管上下各加一個翻板,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      圖2 投料系統(tǒng)下料口密封方式結(jié)構(gòu)

      下料口密封結(jié)構(gòu)包括:下料溜管1,雙層翻板2,氣缸3,杠桿4、6、7,以及溜管中部圓周均布的氣孔5,通過PLC控制氣缸3翻轉(zhuǎn)雙層翻板2,控制切斷閥9、10、11氣體流入,氣體與雙層翻板2組合方式密封高溫?zé)煔馍细Z,該結(jié)構(gòu)緊湊,密封良好,安全可靠。

      其中氣孔5圓周均布在溜管中部,且所有氣孔5軸線與下料溜管1軸線向下傾斜一個角度,并與下料溜管1軸線相交于一點,讓氣體通過氣孔5匯聚于該點處。雙層翻板2旋轉(zhuǎn)軸分別固定有桿件6,桿件7,最后與桿件4鉸接;氣缸推桿8與桿件4鉸接,氣缸3控制雙層翻板2同時打開或同時關(guān)閉。采用雙層翻板主要考慮到進(jìn)入溜管的煙氣溫度高,容易使翻板受熱變形,采用雙層結(jié)構(gòu)同時在兩層閥板中間部分通入氮氣密封,防止轉(zhuǎn)爐煤氣從閥口逸出,此方案只需少量的氮氣可以達(dá)到很好的密封效果。由于下料過程中翻板一直受到原料的沖刷磨損而穿孔,因此在翻板上增加一層耐磨板延長翻板使用壽命。翻板的動力源選擇主要從容易控制、可靠性高角度考慮。由于重錘翻板在翻板受磨損使平衡系統(tǒng)失衡容易引起翻板堆積原料,同時重錘翻板的動作不能與控制系統(tǒng)聯(lián)鎖。從本廠的實際選擇氣缸做動力源可靠性較高又易與控制系統(tǒng)聯(lián)鎖,同時現(xiàn)場已有高壓氣體管道為氣缸提供高壓氣體作為動力介質(zhì)。

      2.2 下料口密封控制系統(tǒng)

      下料口密封控制系統(tǒng)主要是通過控制各種切斷閥實現(xiàn)下料過程的自動,優(yōu)化下料過程的動作。采用高可靠性的西門子S7系列的PLC控制,控制系統(tǒng)是在原來的基礎(chǔ)上增加控制翻板動作及氣體的通斷,結(jié)合轉(zhuǎn)爐煉鋼的工藝過程,其控制流程如圖3所示。煉鋼工藝分為吹煉下料、吹煉不下料、不吹煉三種模式,由PLC控制切斷閥9、10、11開關(guān)、雙層翻板2翻轉(zhuǎn),實現(xiàn)與三種模式相符的密封方式。在吹煉下料階段,切斷閥9開、切斷閥10關(guān),切斷閥11關(guān),雙層翻板2打開,采用較大的氮氣量密封,保證下料過程安全順利的進(jìn)行;吹煉不下料階段,切斷閥9關(guān)、切斷閥10開,切斷閥11關(guān),雙層翻板2關(guān)閉,同時采用較小的氮氣量即可密封下料口;不吹煉階段,切斷閥9關(guān)、切斷閥10關(guān),切斷閥11開,雙層翻板2關(guān)閉,只需少量氣體壓住高溫?zé)煔鈴牧锕芤莩?,此時采用較便宜的壓縮空氣密封即可。在改進(jìn)原下料系統(tǒng)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上運用PLC優(yōu)化控制下料過程,結(jié)合實際下料情況調(diào)節(jié)切斷閥打開關(guān)閉時間,進(jìn)一步降低氮氣消耗。2016年1~6月份柳鋼7#轉(zhuǎn)爐氮氣密封所消耗氮氣量如表2所示。從表2可知,下料口采用新的密封方式,氮氣消耗明顯減少。該密封方式的優(yōu)勢還在于具有比原方式更好的密封效果,減少氮氣進(jìn)入冷卻煙道,煤氣回收時間提前,提高煤氣品質(zhì)。

      TH138

      A

      1672-545X(2016)11-0034-02

      2016-08-05

      黃光永(1985-),男,廣西賀州人,工學(xué)碩士,助理工程師,研究生方向為機(jī)電液一體化。

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