竇新峰+賈玉明
摘要:樂安稠油區(qū)塊,需用長沖程慢沖次的機采設備配合生產(chǎn),這些抽油機多數(shù)在90年投入開發(fā)使用,使用年限平均高達10年以上。因時間越長,磨損越嚴重,配件之間的過盈、間隙配合就會改變,從而因受力不均引起各種部件的斷裂,造成設備損壞,影響正常生產(chǎn)。通過制造、現(xiàn)場應用及其改進成功研制了抽油機設備的維修工具—鏈節(jié)更換器,通過運用該工具,不但安全可靠、省時省力,還減少了停井時間,提高了采油時率。
關鍵詞:鏈條式抽油機 鏈節(jié) 省時省力 安全可靠
前言
因稠油區(qū)塊,需用長沖程慢沖次的機采設備配合生產(chǎn),鏈條式抽油機適合這樣的油井。這些抽油機多數(shù)在90年投入開發(fā)使用,使用年限平均高達10年以上。鏈條式抽油機的傳動系統(tǒng)是鏈條式抽油機的主要構造之一。動力傳動系統(tǒng)的主要部件構成便是鏈條。鏈條是鏈板、鏈軸、鏈節(jié)、特殊鏈節(jié)的組合體,在使用中就會產(chǎn)生磨損,因時間越長,磨損越嚴重,配件之間的過盈、間隙配合就會改變,從而因受力不均引起各種部件的斷裂,造成設備損壞,影響正常生產(chǎn)。目前多數(shù)抽油機都超期服役,鏈節(jié)斷停井較為頻繁。即影響原油產(chǎn)量,又造成的經(jīng)濟損失。針對上述情況,所以研制了鏈條式抽油機的鏈節(jié)維修工具,進一步解決這個問題。
一、鏈條式抽油機鏈節(jié)斷的分析
為了使研制的工具有據(jù)可依,通過逐井落實,仔細尋找相關的鏈扣、鏈軸、鏈板所斷的位置、斜度等資料。共收集30井次,構件多達100余件。
原來接鏈條方法維修工作時間長,勞動強度大,存在安全隱患
方案一:捆綁連接
將斷裂處用鐵絲或綜繩捆綁,然后進行維修工作。雖然操作簡單,但存在以下幾點問題:
1、捆綁不牢,安全性能差。
2、維修鏈條時,可調節(jié)間隙不能自由增大或減少。
3、不可重復使用,造成資源浪費。
方案二:滑輪連接
在抽油機的一定位置,固定安裝一定滑輪,將斷裂下端用繩子拉至維修處,從而進行維修工作。但同樣存在以下問題:
1、定滑輪可能與斷裂鏈節(jié)不在一直線上,對接時兩端不相吻合,不易更換鏈節(jié)。
2、此項操作需多人配合,費時費力。
3、多人工作協(xié)調不好,易出現(xiàn)安全問題。
二、工具的研制過程
針對現(xiàn)場使用中存在的問題,由于市場上從未生產(chǎn)、銷售過類似的工具,無法借鑒。針對以上問題,提出改進方案。根據(jù)拉力器的原理研制抽油機鏈節(jié)修復工具,可調式對接。
可調式對接
設想維修鏈節(jié)兩端需用一工具抓住,中間通過調節(jié)法蘭調節(jié)其維修長度,達到所需長度時,即可更換損壞鏈條,其優(yōu)點如下:
1、操作簡單,維修方便,省時省力。
2、維修時可隨意調節(jié)其維修長度。
3、調節(jié)法蘭絲杠的牢固性強、安全性好。
4、該工具不同于捆綁式材料,可多次利用,節(jié)約資金。
(一)維修工具的初步構造
根據(jù)實際情況,簡單地設計出兩個拉爪連在一起,通過旋進或旋出絲杠,使兩端拉爪拉緊或放松,從而達到調節(jié)斷裂鏈條相吻合的程度,為維修更換鏈節(jié)做好準備。
(二)現(xiàn)場應用及改進
通過現(xiàn)場使用,發(fā)現(xiàn)此工具比捆綁式或滑輪式較方便,但經(jīng)過多次使用后,發(fā)現(xiàn)該工具在多次承受較大載荷后,拉爪與絲杠連接處易受力彎曲,旋進、旋出絲杠時受到較大阻力,不易操作。通過研究,決定對該工具進行一次改進,將兩個可分式拉爪用可調節(jié)法蘭邊接起來,并通過對該工具受力分析后,在兩拉爪連線上用一粗一細鋼管組成一套滑筒扶正機構,在不影響移動的情況下,來增強其抗彎性。從而解決了第一代工具,在修機過程中存在的受力彎曲問題。
該工具重新投入使用后,維修效果得到極大改善,修機速度得到提高,操作也及為方便。
現(xiàn)場使用不久又發(fā)現(xiàn)新的問題,拉抓使用2-3次后,拉抓焊接處出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象.進行現(xiàn)場勘察,認為一是焊接有一定的質量問題;二是拉爪的結構不合理. 針對這些問題,我們在提高焊接質量的同時,又在拉爪接頭處加焊加強筋即加焊一三角鋼板.通過性能試驗,其有效載荷在1.5噸以上,保證了操作安全性。
三、鏈節(jié)更換器的工作原理
下面,具體總體介紹改進后的鏈節(jié)專修工具---鏈節(jié)更換器的設計原理、及整體構造
(一)、設計原理
依據(jù)力學原理,根據(jù)鏈條寬度制定的鋼爪可牢固的抓住鏈條,絲杠能夠調節(jié)維修長度,工作進行起來快速安全、省時省力。鏈節(jié)更換器的最大調距是36厘米,通過拉力器受力驗證,該工具最大承受重量1.5噸,保證了其安全可靠性。
(二)、鏈節(jié)更換器的構造
鏈節(jié)更換器由拉緊機構和調節(jié)機構組成,拉緊機構通過調節(jié)機構裝配連接。
四、是維修工具的現(xiàn)場應用及其效益
(一)現(xiàn)場應用
現(xiàn)場使用時,將拉爪用轉軸調節(jié)固定好并緊緊勾住斷開的或是需要修復的鏈條,根據(jù)情況確定是保留還是剪掉損壞的鏈條部分。轉動調節(jié)輪使鏈節(jié)更換器拉開適當長度,鎖定緊固螺母。此時即可修理或安裝新的鏈條段,省時省力,安全可靠。尤其體現(xiàn)在陰雨季節(jié)或吊車有及時到達的情況下,更為突出鏈節(jié)更換器的快捷方便。通過在現(xiàn)場運用,更能體現(xiàn)這一點。
(二)現(xiàn)場應用效果分析:
(1)、一套鏈節(jié)更換器的成本為300元,共制作10套,投入成本:300×10=3000(元)
(2)、通過更換器可節(jié)約時間,減少原油損失。
(3)、另外,恢復生產(chǎn)花費的時間減少,從而節(jié)約了恢復生產(chǎn)花費的投入成本。
五、結論
1、鏈節(jié)更換器結構簡單,制造容易成本低廉。
2、快捷方便:在陰雨季節(jié),吊車無法進入井場,鏈條得不到及時修復,油井不能正常生產(chǎn)。使用該工具后,隨時可維修,省時省力,簡單方便。
3、安全可靠:鏈條進行維修工作,需多人才能完成,費時費力。同時鐵絲、綜繩易斷或捆綁不牢,從而發(fā)生安全事故。應用該工具,只需將斷開的鏈條卡緊即可修理,保證了操作工人的人身安全。
4、明顯降低生產(chǎn)成本和工人的勞動強度。無需動用吊車,省去了大型設備的使用費。油井產(chǎn)量損失降到最低,為后續(xù)生產(chǎn)消除事故隱患。
參考文獻:
[1]李文華主編.采油工程.北京:石油工業(yè)出版社,2004
[2]金大鷹主編.機械制圖.北京:機械工業(yè)出版社,2000