李帥 姚亞南 孫向峰(陜西未來能源化工有限公司,陜西榆林 719000)
四噴嘴對置式水煤漿氣化裝置的優(yōu)化與改進
李帥 姚亞南 孫向峰(陜西未來能源化工有限公司,陜西榆林 719000)
隨著科技的逐步發(fā)展,多噴嘴對置式水煤漿氣化裝置也逐漸向更加良好的運行狀態(tài),越加先進的工藝指標,愈加靈活的操作控制手段發(fā)展。但是,科技無止境,為了使該氣化設備可以達到更好的經(jīng)濟效益,擁有更高的工作效率,本文在該氣化裝置上關于預熱口封堵磚、工藝燒嘴頭部的保護、振動篩換型、過濾機換型等方面的優(yōu)化和改進做了進一步地探討。
四噴嘴對置式;水煤漿氣化裝置;優(yōu)化與改進
其實,多噴嘴對置式水煤漿氣化技術以其潔凈高效的優(yōu)勢已然成為了許多行業(yè)的共性技術、龍頭技術和關鍵技術。但是,在該氣化裝置實際的投入使用過程中出現(xiàn)了拱頂超溫、燒嘴難拆等現(xiàn)象。本文將結合個別企業(yè)的工業(yè)示范,為四噴嘴對置式水煤漿氣化裝置的優(yōu)化與改進提出一些建議。
水煤漿氣化是在復雜的反應條件下,因流體流動以及其在傳遞過程中的規(guī)律而發(fā)生的化學反應的過程。在整個反應過程中,主要是氧氣與煤漿歷經(jīng)四個工藝燒嘴霧化在設備中發(fā)生了部分氧化反應,得到了粗合成氣產(chǎn)物、熔渣以及反應不完全的碳,后兩者之后再與洗滌冷卻水共同進入到氣化爐的洗滌冷卻室之中。但是,粗合成氣則是經(jīng)由冷卻以及初步的洗滌之后排出了氣化爐。最后,熔渣在固化之后定期的對其進行排出處理,并運輸至存儲界區(qū),而粗合成氣經(jīng)過一系列的處理后送至變換、凈化系統(tǒng)。
除此之外,系統(tǒng)黑水在進入到蒸發(fā)熱水塔之前需要先經(jīng)過減壓,使閃蒸之后的蒸汽直接性的與灰水接觸,之后再經(jīng)由換熱以及分離燃燒等處理。已經(jīng)處理過后的黑水流入澄清槽中進行下一步的處理,即固液分離,固態(tài)物質(zhì)含量較少的灰水可以循環(huán)使用。而位于澄清槽底部含固較高的黑水經(jīng)由壓濾系統(tǒng)的處理之后,濾餅會運至界外,而濾液則成為煤漿的原材料。
以以下部分為例,對氣化裝置在改進之前的工作狀況進行一系列的說明。
對于氣化爐頂部預熱口封堵磚而言,作為氣化爐耐火磚中最薄弱的環(huán)節(jié),其使用壽命對于氣化爐拱頂磚壽命有著直接的影響,并且其效果制約著氣化爐安全穩(wěn)定的長周期運行。然而,在原本的設計中封堵磚被設計為圓柱體,密封面小,從而容易導致封堵磚破損脫落,引起了氣化爐頂部超溫的發(fā)生。
而工藝燒嘴作為氣化系統(tǒng)的關鍵設備,其運行狀況影響著整個氣化裝置的效益以及運行效果。燒嘴由于其惡劣的工作環(huán)境,使得其使用壽命較為短暫,而一般性的保護措施則是在頭部設置冷卻水系統(tǒng)。但是,即使這樣,燒嘴在裝置的運行過程中依舊遇到了困難。例如燒嘴冷卻水盤管遭遇腐蝕,燒嘴的拆卸不易執(zhí)行等。這些問題對燒嘴的霧化產(chǎn)生了一定的影響,甚至還有可能導致裂紋或外漏。
煤漿振動篩作為在整個工藝設計中保障煤漿質(zhì)量的最后一道屏障,同樣需要一定的改進來優(yōu)化設備的整體效果。由于在煤漿中較大顆粒的存在,所以極易導致高壓煤漿泵跳車、氣化爐停車現(xiàn)象的產(chǎn)生,從而造成經(jīng)濟損失,也減緩了工作進程。
壓濾機作為固液分離的主要設備,主要功能就是對黑水進行固液分離,但是,同時也是渣水處理的重要組成部分,其工作質(zhì)量對設備的環(huán)保排放產(chǎn)生了一定的影響。改進前的設備多數(shù)都需要在使用過程中使用大量的絮凝劑,同時還會經(jīng)常有濾布跑偏現(xiàn)象出現(xiàn)。
針對封堵磚所存在的隱患,對其進行再一次的設計,可以通過變更封口磚原本的圓柱形為圓錐形,由自由沉降式代替原本的固定式的密封形式這兩種方法,來有效的減少串氣現(xiàn)象的出現(xiàn)。并且,隨著材料學的發(fā)展,封堵磚的性質(zhì)也已經(jīng)有了更好的改變,所以我們同樣也可以通過改變封堵磚的材質(zhì)來增進其性能。在對封堵磚進行改進之后,封堵磚已經(jīng)不再對設備的長周期運轉(zhuǎn)構成威脅,縮短了氣化設備的工作進程,對公司的工作效益也有一定的影響。
對于燒嘴現(xiàn)階段所存在的問題,可以在其頭部包裹一層材料,從而延長其使用壽命,同時也可以憑借燒嘴室的大小來調(diào)節(jié)其尺寸,來確保燒嘴頭部與耐火磚之間的縫隙盡可能減小,從而減少間隙中飛灰的存在,除此之外,隔絕爐內(nèi)腐蝕性氣體的腐蝕傷害也會減輕。對于燒嘴冷卻水拆卸困難的問題,可以通過減少其盤管的圈數(shù)來實現(xiàn),同時還可以有效的防止因外力影響而對水室端蓋角焊縫造成損傷現(xiàn)象的發(fā)生。在對燒嘴進行改進之后,會發(fā)現(xiàn)錐底積存的固態(tài)顆粒數(shù)量明顯下降,從而減輕了系統(tǒng)的清理工作量,減少了人工勞動,離實現(xiàn)全機械化發(fā)展更近一步。
對于振動篩暴露出來的問題,可以通過轉(zhuǎn)變機型來達到更理想的工作效果。通過考察發(fā)現(xiàn),可以將振動篩轉(zhuǎn)換為回轉(zhuǎn)篩,以確保其運轉(zhuǎn)能夠更加穩(wěn)定,從而達到更好的經(jīng)濟效益。在對煤漿振動篩進行換型工作之后,可以有效的避免由于煤漿質(zhì)量而導致的氣化爐停車和煤漿波動等現(xiàn)象的發(fā)生,從而有效的減少了經(jīng)濟損失,也提高了工作效率。
從經(jīng)濟效益和生產(chǎn)需求的角度考慮,可以用真空過濾機代替原本的過濾機的機型。真空過濾機從經(jīng)濟和生產(chǎn)這兩方面看來,相比較原本的機型,有著更大的優(yōu)勢。但是在其使用時間過長之后,卻會出現(xiàn)過濾機機架被腐蝕、濾布跑偏、打皺等現(xiàn)象,所以還需進行更合理的改進與優(yōu)化。
此次對于四噴嘴對置式水煤漿氣化裝置的優(yōu)化與改進的研究,雖然在一定程度上減輕了原有問題,但是,也隨之暴露出來一些新的難題,所以對于工藝管理上的探討是沒有止境的,只有更好的設備,沒有最好的設備。當然,經(jīng)過以上的初步改進之后,該氣化裝置有了一個更好的工作狀態(tài),工藝指標也有了質(zhì)的飛躍,操作以及控制手段也更加的靈活先進,同時也確保了運轉(zhuǎn)的安全性與穩(wěn)定性,增強了設備的經(jīng)濟效益。