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      加氫裂化循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封使用及維護(hù)

      2017-03-06 06:38:40鄧彬中化泉州石化有限公司福建泉州362000
      化工管理 2017年24期
      關(guān)鍵詞:偏流加氫裂化單向閥

      鄧彬(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362000)

      加氫裂化循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封使用及維護(hù)

      鄧彬(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362000)

      本文對加氫裂化循環(huán)壓縮機(jī)干氣密封的應(yīng)用與維修進(jìn)行分析。根據(jù)現(xiàn)階段應(yīng)用故障問題與存在的安全隱患制定了有效方法與措施。針對故障原因進(jìn)行判斷與討論,制定了優(yōu)化方法,確保干氣密封運(yùn)行穩(wěn)定性進(jìn)而保證循環(huán)氫壓縮機(jī)使用年限。

      加強(qiáng)裂化設(shè)備;循環(huán)氫壓縮機(jī);干氣密封;使用與維護(hù)

      筆者以某公司加氫裂化設(shè)備為例進(jìn)行分析。加氫裂化設(shè)備是該單位千萬噸煉油改造配套工程,其生產(chǎn)效率在1.2Mt/a。循環(huán)氫壓縮機(jī)內(nèi)離心式壓縮機(jī)型號(hào)為BCL407,其原理為背壓式汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)。

      1 氣源故障分析

      1.1 現(xiàn)狀分析

      該公司加氫裂化循環(huán)壓縮機(jī)密封氣源的主密封氣選擇壓縮機(jī)出口的氣體,其壓力在15.89MPa,氣體出來后流過換熱冷卻,隨后通過緩沖排液流入到干氣密封控制盤中。其設(shè)計(jì)目的是:降低密封干氣的帶液狀態(tài),進(jìn)而使壓縮機(jī)出口氣體經(jīng)過冷卻后引出飽和液。不過,該設(shè)計(jì)影響了密封干氣溫度,析出的水分若在V3025沒能析出,通過管線流入再次降低溫度后,析出的液相組分會(huì)流入干氣密封控制盤前。

      干氣密封主密封氣流入密封腔其熱量需要保持在60--80攝氏度。若根據(jù)要求程序操作V3025出口逐漸伴熱,密封控制盤中的主密封管線也將伴熱保溫?;谶@一狀態(tài)下,溫度將難以達(dá)到60攝氏度以上,其最高溫度為50攝氏度。在控制方法中,必須提高伴熱蒸汽量并進(jìn)行保溫處理。但效果不明顯,保溫伴熱方法缺少有效控制,無法能夠直觀的了解密封氣體溫度。

      1.2 優(yōu)化方法

      由于壓縮機(jī)出口溫度達(dá)到60--80攝氏度,若直接引入密封控制盤前而不采取冷卻,通過控制盤中的除霧器降低液相組分。通過伴熱保溫確保密封腔溫度在60攝氏度以上。通過該種方法,不僅可以保證氣源進(jìn)入密封腔中無液相組分,同時(shí)也能夠確保氣體溫度符合密封要求,進(jìn)而確保氣源溫度。

      1.3 方案落實(shí)

      第一,原有程序不變。停止E3009循環(huán)冷卻水,壓縮機(jī)出口氣體溫度保持不變。通過這一措施能夠在未進(jìn)行高壓管線改造狀態(tài)下進(jìn)行,方法簡便。不過,該種方法具有一定不足。首先,E3009和V3025設(shè)計(jì)溫度只有60攝氏度。若未冷卻將難以確保V3025能否耐80攝氏度溫度。其次,程序跨度較大,即使未冷卻將會(huì)導(dǎo)致溫度的減少而造成液相組分流出。同時(shí),也會(huì)造成較多液相成分流入除霧器。第二,程序優(yōu)化。通過把壓縮機(jī)出口氣體引入干氣密封控制盤,進(jìn)而縮減管線保持溫度,防止液相組分析出。不過這種方法工程量較大,包含高壓管線焊接等諸多環(huán)節(jié)。因此,第一種方法更加可行。

      2 干氣密封滲漏與排放

      2.1 存在的問題

      通過壓縮機(jī)干氣密封排放程序可知:在爆破膜附線中只有爆破膜而無其他構(gòu)件,壓縮機(jī)維護(hù)具有一定隱患。

      第一,火炬倒竄問題。若在爆破膜擊穿狀態(tài)下,壓縮機(jī)多會(huì)由于滲漏較多而聯(lián)鎖停機(jī)。該過程中,火炬系統(tǒng)和密封滲漏線被打通,并生成反壓造成火炬倒竄。在具體加工運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)壓縮機(jī)停工情況,因?yàn)楣に噷鹁嫘箟涸斐杀颇し磻?yīng)擊穿,造成火炬倒竄至密封系統(tǒng)內(nèi),影響密封面整潔。在起動(dòng)壓縮機(jī)過程中密封出現(xiàn)滲漏。第二,爆破膜附線維修問題。若果爆破膜擊穿則需要立即停止操作。該過程中,火炬系統(tǒng)和滲漏程序是打通的?;鹁嫦到y(tǒng)內(nèi)存在較多氫氣或是一些有毒氣體,在爆破膜被擊穿需要更換條件下,維修者只能佩戴相關(guān)裝置,其安全性較弱。

      2.2 優(yōu)化方法

      根據(jù)滲漏主程序分析進(jìn)行分了有關(guān)流程優(yōu)化,以避免其缺陷與隱患。相對于原來程序流程,程序優(yōu)化多集中于幾項(xiàng)內(nèi)容。

      第一,單向閥的安裝能夠保證爆破膜擊穿過程中,火炬系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn)倒竄現(xiàn)象。盡管爆破膜被擊穿,也不能出現(xiàn)倒竄問題進(jìn)而保證干氣密封系統(tǒng)整潔,確保密封裝置的整潔、干燥的有效運(yùn)行。第二,若爆破膜前后安裝截止閥,也能夠避免較多隱患與缺陷。當(dāng)要求更換爆破膜下,僅將截止閥關(guān)閉就能夠隔離火炬系統(tǒng),能夠確保維修人員安全維修。此外,單向閥的嚴(yán)密性是不能確保的,而安裝截止閥能夠在爆破膜擊穿條件下第一時(shí)間關(guān)閉截止閥,進(jìn)而降低火炬氣倒竄幾率。第三,在壓縮機(jī)中使用安全閥代替爆破膜。該優(yōu)化方案更具科學(xué)性,當(dāng)滲漏較多時(shí)安全閥起跳能夠判斷密封有效性。隨后,自動(dòng)恢復(fù)優(yōu)化了更換流程,節(jié)省投入資金,確保安全性。

      3 故障研究與解決方法

      3.1 偏流現(xiàn)象

      當(dāng)壓縮機(jī)運(yùn)行階段,C3001密封系統(tǒng)在某時(shí)間段產(chǎn)生的數(shù)據(jù)得出:兩側(cè)主密封氣的孔板前后壓力無較大偏差,流量較為穩(wěn)定。一級(jí)滲漏量有較大偏流:非驅(qū)動(dòng)端的一級(jí)滲漏孔板壓力差距為驅(qū)動(dòng)端的2倍,流量偏流問題顯著。那么,該現(xiàn)象是否能夠判斷已經(jīng)出現(xiàn)滲漏問題。通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證否認(rèn)這一判斷。

      第一,對一級(jí)滲漏管線與法蘭溫度進(jìn)行實(shí)驗(yàn),確認(rèn)溫度正常。若一級(jí)密封深口其氣體熱量在60--70攝氏度之間。因此,得出在一級(jí)滲漏管線流出的氣體多為氮?dú)猓芊庑暂^好沒有發(fā)生失效問題。而造成偏流問題究其原因?yàn)椋憾蚊芊鈿馔ㄟ^自力閥調(diào)節(jié)壓力后分為兩段流入密封腔。因此,確定密封性較好,所以把問題原因縮小至單向閥和孔板中。第二,解決方法為:在壓縮機(jī)開車條件下不能展開檢驗(yàn),因?yàn)槊芊庑暂^好,當(dāng)壓縮機(jī)停止運(yùn)行后展開檢驗(yàn),得出因?yàn)榉球?qū)動(dòng)端二次進(jìn)氣單向閥完全打開,導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)和非驅(qū)動(dòng)兩側(cè)偏流。盡管密封性完好,不過因?yàn)槠鲉栴}要求提高流量繼而確保驅(qū)動(dòng)端二次密封氣流量。所以,當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)束后需要更換全部高壓卡套單向閥。當(dāng)循環(huán)氫壓縮機(jī)再次啟動(dòng)后,全部流量達(dá)到正常狀態(tài)解決偏流問題。

      4 結(jié)語

      干氣密封具有較高的軸端密封效果,但其要求也較為嚴(yán)格。所以,在保證安裝合理?xiàng)l件下,應(yīng)確保符合干氣密封需求,干氣密封能夠在正常狀態(tài)下運(yùn)行。

      [1]田宏光,王波,李強(qiáng),許春偉.蠟油加氫裂化裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封失效分析[J].通用機(jī)械,2017(02).

      [2]平洪,牟方慶,張家田,鄭文晶.石化公司加氫裂化循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封運(yùn)行狀況分析[J].中國石油石化,2016(S1).

      [3]王澤平,畢曉明.循環(huán)氫壓(03).

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