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      NEUMAG卷曲機傳動系統(tǒng)改進技術(shù)總結(jié)

      2017-03-18 01:25:00姜海峰中國石油化工股份有限公司天津分公司化工部天津300270
      化工管理 2017年2期
      關(guān)鍵詞:聯(lián)軸節(jié)萬向卷曲

      姜海峰(中國石油化工股份有限公司天津分公司化工部,天津 300270)

      NEUMAG卷曲機傳動系統(tǒng)改進技術(shù)總結(jié)

      姜海峰(中國石油化工股份有限公司天津分公司化工部,天津 300270)

      論述了20萬噸聚酯短絲裝置卷曲機改造的必要性,提出了改造依據(jù)和改造方案,并進行了改造效果對比和經(jīng)濟效益分析。

      卷曲機;減速機;改造

      天津石化公司20萬噸聚酯短絲裝置所采用的卷曲方法是填塞箱式卷曲,作為短纖維后處理工序的關(guān)鍵設(shè)備,卷曲機的運行狀態(tài)將直接影響產(chǎn)品工藝參數(shù)的穩(wěn)定性,卷曲機在2002年經(jīng)過設(shè)備提產(chǎn)后,傳動系統(tǒng)已經(jīng)暴露出很多問題,無法不能從根本上解決,嚴重影響了卷曲機的正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,因此,傳動系統(tǒng)技術(shù)改進勢在必行。

      1 卷曲機傳動系統(tǒng)存在的問題

      1.1 卷曲機傳動系統(tǒng)改進前的現(xiàn)狀

      1.2 改造原因分析

      由于提產(chǎn)后卷曲輥外徑加大,使得NEUMAG傳動箱出口萬向聯(lián)軸節(jié)的張開角度增加了近7°,萬向聯(lián)軸節(jié)長期在張角較大的狀態(tài)下高速運轉(zhuǎn),造成傳動部件承受了較大的扭矩,卷曲萬向聯(lián)軸節(jié)所承受的扭矩就越大,使得卷曲機萬向聯(lián)軸節(jié)使用壽命降低,卷曲機傳動系統(tǒng)的故障率增大,造成卷曲運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定,因此,萬向聯(lián)軸節(jié)張角過大是造成卷曲機運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定的主要原因。

      2 方案實施

      2.1 傳動裝置改造

      為了減少卷曲機在更換減速機或者傳動箱甚至電機操作的過程中膜片聯(lián)軸節(jié)找水平等工作的復(fù)雜程度,將目前的二級減速傳動在減速比以及傳動扭矩不變的前提下改為一級減速傳動。

      具體是另外采購一臺1入2出的減速機,并對相應(yīng)的設(shè)備基礎(chǔ)和電機位置進行改動,達到減小萬向聯(lián)軸節(jié)張開角度的目的。

      2.2 傳動系統(tǒng)架臺改造

      現(xiàn)狀是,傳動箱下輸入軸中心至架臺表面的距離為312mm,且根據(jù)文中提到的傳動箱兩個輸出軸中心距為220mm,傳動箱輸入軸的中心線距架臺表面的距離為:

      220÷2+312=422mm

      現(xiàn)在,這條舒服的大道,又被開挖得千瘡百孔。說是還要擴寬,又說要修成快速路。開滿鮮花的花壇和已然長成的大樹又悉數(shù)被挖。羅爹爹急了,找到阿東,說:“你怎么說也是個干部,能不能去反映一下,這條路蠻好,沒必要重新修吧?”

      改造后的減速機輸出下軸中心距架臺表面的距離481mm,而新型減速機兩個輸出軸中心距為263mm,這樣改造后減速機輸入軸中心距離架臺表面的距離為:

      263÷2+481=612.5mm

      因此在卷曲輥空間位置不變的情況下,需要把原來的傳動箱架臺下降:

      612.5 -422=190.5mm

      3 改造之后的運行效果

      表1 卷曲機傳動系統(tǒng)改造前后監(jiān)測數(shù)據(jù)對比

      對改造前后進行比較,可以看出,振動以及驅(qū)動電機的電流均明顯減小,只有減速機潤滑油的油溫有略微提高,這個問題的主要原因是改造后的減速機潤滑油的基礎(chǔ)填充量為81L,而改造前的減速機潤滑油的基礎(chǔ)填充量為20L,減速機里的潤滑油越多油溫就越高。

      4 預(yù)計效益分析

      改造成功后可以提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,減少廢絲,提高產(chǎn)量,并且可以減少設(shè)備檢修費用以及備件消耗費用。

      按照每年每條線減少減速機和傳動箱檢修2次,減少萬向聯(lián)軸節(jié)消耗10件,減少更換備臺1次,計算如下:

      NEUMAG傳動箱維修1臺1.2萬,P.I.V減速機維修1臺0.45萬,卷曲輥維修1對6.5萬,卷曲輥更換軸承1對1.6萬,萬向聯(lián)軸節(jié)維修1件0.2萬,這樣每年每條線可以節(jié)約1.2×2+0.45× 2+6×1+1.6×1+10×0.2=12.9萬。

      合計兩條線每年可以節(jié)約檢修費用12.9×2=25.8萬

      另外,兩條線平均每月由于卷曲運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定約產(chǎn)生廢絲約3噸,廢絲跟成品絲的差價按照3000元計算,這樣每年可以產(chǎn)生效益:

      3×12×3000÷1.17=9.23萬

      這樣,預(yù)計每年可以產(chǎn)生35.03萬的經(jīng)濟效益。

      5 結(jié)語

      針對短絲裝置卷曲機的現(xiàn)狀,從減小萬向聯(lián)軸節(jié)張開角度入手,減少由于萬向聯(lián)軸節(jié)傳動的不平衡量,從而減少卷曲輥軸承、傳動箱輸出軸軸承甚至減速機以及電機的輸入輸出軸軸承的徑向振動,達到減小卷曲機運轉(zhuǎn)的不穩(wěn)定因素,提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,減小設(shè)備維修費和備件損失費,節(jié)約成本。

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