李梅霞++張雪瑩
摘 要:本文通過科學(xué)降本措施,使得該站的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備處于經(jīng)濟運行狀態(tài),推動了站庫的安全增效發(fā)展。
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)成本 控制措施 增效
一、前言
盤二聯(lián)合站是一座集油氣分離、原油脫水、原油外輸、消防及熱力系統(tǒng)等多功能的聯(lián)合站。該站面對來液物性復(fù)雜,處理難度加大,生產(chǎn)成本緊縮的實際,不僅僅只注重生產(chǎn)運行的安全性和生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的合格性。而是對該站的經(jīng)濟運行指標(biāo)引起足夠重視,在生產(chǎn)工藝過程中深挖潛力,尋求更大的節(jié)能降本空間。為此,該站通過集思廣益,深層研討,通過科學(xué)降本措施,使得所有設(shè)備、工藝處于經(jīng)濟運行狀態(tài),推動站庫的安全增效發(fā)展。
二、深挖潛力,確定增效目標(biāo)值
2.1生產(chǎn)成本目標(biāo)值
原油處理所需主要成本構(gòu)成有燃料費、電費、藥劑費、設(shè)備維修費、材料費、設(shè)備折舊費和其他費用組成。該站燃料費、電費、藥劑費這三項所耗成本比例較大。該站著重從這三項成本入手,狠抓原油處理環(huán)節(jié),向金牌聯(lián)合站看齊,按照金牌基層隊考核的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)制定了本站的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)值。
2.2設(shè)備效率的目標(biāo)值
根據(jù)聯(lián)合站經(jīng)濟運行評價指標(biāo)體系和站內(nèi)設(shè)備與系統(tǒng)的評價標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合該站設(shè)備實際情況,制定了加熱爐和泵類設(shè)備的經(jīng)濟運行效率指標(biāo)。加熱爐爐效不低于85%,輸油泵機組效率不低于55%。
2.3重要工藝參數(shù)經(jīng)濟指標(biāo)目標(biāo)值
對原油處理各環(huán)節(jié),細化分出多項工藝參數(shù)節(jié)點,按照經(jīng)濟運行模式,對各節(jié)點參數(shù)進行制定運行標(biāo)準(zhǔn)。重要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)目標(biāo)值為:外輸原油含水≤0.7%,污水含油≤200mg/l。
三、制定降本增效的技術(shù)措施
3.1嚴(yán)格生產(chǎn)過程調(diào)控,提指標(biāo),降能耗
實施“節(jié)點跟蹤”管理模式,將全生產(chǎn)運行分為分離、計量、加藥、加熱、沉降等10道環(huán)節(jié),依據(jù)制定的重要工藝參數(shù)經(jīng)濟指標(biāo),設(shè)置相應(yīng)的健康跟蹤點,通過定人、定時、定路線“三定”巡檢,建立分析制度,定期開展查體措施,實現(xiàn)原油處理過程的最經(jīng)濟控制。
3.1.1在分離環(huán)節(jié)中,為了提高每臺分離器的分離效果,該站針對不同分離器采取不同的管理方法,制定不同的管理目標(biāo),采取了“一臺一策”式差異法管理模式,提高各臺分離效果,最大限度的降低后端脫水負擔(dān),保證輸出合格的凈化原油。
3.1.2電脫環(huán)節(jié)是保證外輸原油含水的最后一道屏障。該站從脫水器的操作壓力、脫水溫度、油水界面三方面參數(shù)指標(biāo),精細管理、穩(wěn)定操作,保證脫水器的脫水效果,出油含水指標(biāo)控制在0.5%以下。脫水器的操作壓力,控制在0.18-0.2Mpa范圍內(nèi),脫水溫度控制在65-68攝氏度。特別是在油水界面控制操作中,根據(jù)出油含水量及三層看窗水質(zhì),控制好放水量,要求職工按照“三勤五平穩(wěn)”操作分離器,做好原油出口含水化驗,發(fā)現(xiàn)含水超標(biāo)時,及時采取措施,保證分離器的運行參數(shù)平穩(wěn),防止不合格油進入凈化油罐外輸。
3.1.3在加藥環(huán)節(jié)中,該站嚴(yán)格加藥過程控制,將加藥桶上標(biāo)明醒目的刻度,并要求各班根據(jù)隊上要求定量加藥,同時根據(jù)各隊來液性質(zhì),合理調(diào)節(jié)各隊進藥量,避免有的班盲目加藥,造成藥劑的浪費。此舉可節(jié)約藥劑15kg/d。
3.1.4在加熱環(huán)節(jié)中,冬季氣量小,為保證脫水溫度,該站嚴(yán)把用氣關(guān),合理控制鍋爐燃氣,及生產(chǎn)伴熱用汽量,這樣可保證加熱爐用氣量,脫水溫度完全可維持在65度以上,這樣就可不啟用導(dǎo)熱油爐,及導(dǎo)熱油泵,日節(jié)氣2500m3/d,節(jié)電1000度電。
3.1.5在儲罐沉降環(huán)節(jié)中,嚴(yán)格監(jiān)控好低含水油罐、好油罐、緩沖罐中沉降出的底水量,超過制定的標(biāo)準(zhǔn)高度時,就要及時進行放底水。
3.1.6在輸油環(huán)節(jié)中,為節(jié)約用電,兩臺外輸泵、三臺脫水泵均采用變頻運行,并根據(jù)生產(chǎn)情況,合理調(diào)節(jié)生產(chǎn)頻率,保證機泵處于最佳工況運行。同時更換YB3-225M-2型新型節(jié)能電機。
3.2精細設(shè)備管理,提升設(shè)備運行效率
3.2.1調(diào)節(jié)過??諝庀禂?shù),合理控制風(fēng)門,達到燃燒完全,并控制好排煙溫度,太高太低都不好,太高帶走熱量,使?fàn)t效降低,太低由于水蒸氣的存在,易在煙氣中形成酸性氣體,而腐蝕煙筒。
3.2.2保障燃氣供應(yīng)順暢。定時排出管線前端積液,定期清理過濾器,維護保養(yǎng)好減壓閥。
3.2.3定期清理爐膛以及燃燒頭結(jié)焦。出現(xiàn)燃燒不好的情況,及時調(diào)整空燃比。
3.2.4實施“六步排查法”對燃燒器進行定期檢查,排除事故隱患,提高加熱爐的運行效率。
3.3靈活運用流程工藝,降低生產(chǎn)能耗
在生產(chǎn)運行中,系統(tǒng)中會出現(xiàn)改造施工、腐蝕穿孔、酸化液影響等異?,F(xiàn)象,使生產(chǎn)出現(xiàn)階段性的波動,造成生產(chǎn)能耗增加。在此情況下,該站順勢而變,選擇合適的生產(chǎn)流程,靈活流程切換,有效保證了正常的原油脫水。特別在酸化油處理上,選擇隔離處理流程,在常用分離加電脫兩段脫水工藝基礎(chǔ)上,內(nèi)嵌一閉環(huán)加熱處理流程,即可做好酸化油的處理。
3.4建立崗位經(jīng)濟運行圖版,實現(xiàn)站庫經(jīng)濟運行
為保證職工在日常操作中,使生產(chǎn)達到經(jīng)濟運行,為不同崗位分別制定了經(jīng)濟運行圖版,包括參數(shù)經(jīng)濟運行范圍,異常情況分析及解決辦法。讓操作工在操作中做到有據(jù)可依,心中有數(shù)。
3.5崗位經(jīng)濟運行動態(tài)監(jiān)控,規(guī)范職工日常操作
對崗位經(jīng)濟運行指標(biāo)中所要求的相關(guān)工藝生產(chǎn)參數(shù)進行自動采集,實現(xiàn)動態(tài)跟蹤、實時曲線查詢、存儲等。根據(jù)制定的運行指標(biāo),設(shè)定告警閥值區(qū)間,自動集中告警,根據(jù)預(yù)警等級不同分別通知不同的崗位或管理人員按照崗位安全技術(shù)操作規(guī)程予以處理,及時解決問題、排查隱患。
四、效益分析
4.1設(shè)備運行質(zhì)量提高,脫水效果明顯。
由于加強了對分離器、脫水器及加熱爐等設(shè)備的管理,使設(shè)備運行質(zhì)量明顯提高,提升了原油脫水效果,使各環(huán)節(jié)生產(chǎn)指標(biāo)達到了較好的水平。
4.2提升了生產(chǎn)工藝水平,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
分離器出油綜合平均含水有之前的14.3%,下降到11%。減少了加熱爐燃料消耗,節(jié)約燃料119m3/d。脫水器、緩沖罐、好油罐沉降底水量減少,從而減少了放水回摻量,提升泵啟動時間相應(yīng)減少,每天可節(jié)約電量20kwh/d。另外根據(jù)各隊來液量多少和物性的不同,合理調(diào)加藥劑,杜絕了以往的盲目加藥,每天可節(jié)約藥劑15kg/d。全年預(yù)計節(jié)約成本15000元。脫水泵、外輸泵更換節(jié)能電機及變頻合理調(diào)節(jié),預(yù)計全年節(jié)約成本43840元。
4.3減少了問題原油產(chǎn)生的數(shù)量。
節(jié)約了藥劑費、燃料費、電費等生產(chǎn)成本。按每天減少回摻油80噸計算,預(yù)計年節(jié)約成本14.75萬元。
五、結(jié)束語
面對新常態(tài)、低油價現(xiàn)狀,該站將凝心聚力、主動作為,認真貫徹落實集團公司工作會議和油田“兩會”精神, 圍繞 “轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)效益,立足崗位比作為”主題活動,發(fā)動全員干部職工繃緊降本增效、挖潛增效這根弦,精細管理,科學(xué)降本,確保站庫朝著安全高效發(fā)展。
參考文獻:
[1]馮叔初等,油氣集輸, 東營:中國石油大學(xué)出版社,1995
[2]關(guān)衛(wèi)國編著,石油工業(yè)計量管理, 石油工業(yè)出版社,1994