劉柏均
摘 要:對(duì)集中供氣的壓縮空氣系統(tǒng)進(jìn)行改造,改用電接點(diǎn)壓力表取代原來的壓力開關(guān);對(duì)三臺(tái)空氣壓縮機(jī)的啟停進(jìn)行了優(yōu)化,配合電接點(diǎn)壓力表的控制,根據(jù)壓力的高低而決定投入壓縮機(jī)的數(shù)量;對(duì)自熱式壓縮空氣干燥器的工藝進(jìn)行了優(yōu)化,當(dāng)用氣量少的時(shí)候,再生完畢后,自動(dòng)延長(zhǎng)工作時(shí)間,使之更加節(jié)能高效。
關(guān)鍵詞:電接點(diǎn)壓力表;上電啟動(dòng);自熱式壓縮空氣干燥器;節(jié)能工藝;冗余
1 任務(wù)的提出
車間樓一樓有15臺(tái)CNC,擔(dān)負(fù)著教學(xué)與對(duì)外生產(chǎn)的任務(wù),原來每臺(tái)CNC都配有一臺(tái)微型壓縮機(jī)。使用一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn),這樣的配置既不經(jīng)濟(jì),又易于出故障,影響該臺(tái)CNC的教學(xué)與生產(chǎn),而且壓縮空氣未經(jīng)處理,含有大量的水與油,影響設(shè)備的長(zhǎng)期可靠運(yùn)行。同時(shí),實(shí)訓(xùn)樓里還有其他設(shè)備,也需要壓縮空氣,這樣還得再配置壓縮機(jī)。
經(jīng)學(xué)院同意,本人決定對(duì)實(shí)訓(xùn)樓一樓進(jìn)行壓縮空氣集中供氣的改造。利用三臺(tái)閑置的1立方/分鐘的移動(dòng)式壓縮機(jī),再配套一個(gè)3立方/分鐘的高效除油器,一個(gè)3立方/分鐘的自熱再生式壓縮空氣干燥器(出口附帶粉塵過濾器),一個(gè)1立方的壓縮空氣儲(chǔ)罐。經(jīng)過處理后的壓縮空氣通過管道對(duì)CNC及其他用氣設(shè)備進(jìn)行供氣,同時(shí),預(yù)留二樓8臺(tái)CNC的供氣管道,為增加設(shè)備提供用氣。
使用一段時(shí)間后,實(shí)訓(xùn)車間反應(yīng),用氣的質(zhì)量有了很大的提高,去除了水和油的壓縮空氣使設(shè)備的運(yùn)行質(zhì)量和穩(wěn)定性得到了提高。但也出現(xiàn)了供氣壓力不穩(wěn)定的新問題,供氣壓力有時(shí)候偏低。
經(jīng)過觀察,發(fā)現(xiàn)供氣壓力有時(shí)候低于要求的0.65MPa,原因是沒有考慮高效除油器與自熱式壓縮空氣干燥器的壓降,這套壓縮空氣處理設(shè)備有約0.02MPa的壓力降。
同時(shí),三臺(tái)空氣壓縮機(jī)的啟動(dòng)與停止,都是由原來機(jī)上的壓力開關(guān)調(diào)節(jié)的,而這種壓力開關(guān)的調(diào)節(jié)精度較低,且安裝在壓縮機(jī)上,受到的振動(dòng)較大,所以很難精確地設(shè)定壓縮機(jī)的啟動(dòng)與停止壓力。
另外,自熱式壓縮空氣干燥器需要一部分成品氣進(jìn)行再生,查產(chǎn)品手冊(cè),這一部分的再生氣量為額定處理量的15%,消耗量不少。而現(xiàn)在用氣量還未飽和,特別是下午5點(diǎn)到晚上9點(diǎn)的時(shí)間段。
2 改進(jìn)
根據(jù)這些問題,筆者對(duì)這套集中供氣系統(tǒng)再進(jìn)行了改造,主要集中在三點(diǎn):(1)采用新的電接點(diǎn)壓力表取代原來的壓力開關(guān),使供氣壓力更加穩(wěn)定。(2)壓縮機(jī)采用新的聯(lián)動(dòng)程序,改善壓縮機(jī)的工作狀態(tài),提高其運(yùn)行的可靠性。(3)改進(jìn)自熱式壓縮空氣干燥器的運(yùn)行工藝,節(jié)約再生氣。
2.1 控制箱
原有的自熱式壓縮空氣干燥器的控制箱不用,重新設(shè)計(jì)一個(gè)控制箱,采用一個(gè)FX2N-16MR型PLC作為主控制器。
其中8個(gè)輸入點(diǎn)中使用4個(gè),電接點(diǎn)壓力表1上限接入X2(0.75MPa),下限接入X1(0.68MPa),電接點(diǎn)壓力表2上限接入X3(0.76MPa),下限接入X0(0.67MPa)。
電接點(diǎn)壓力表有上限觸點(diǎn)和下限觸點(diǎn),可以任意設(shè)定壓力。當(dāng)壓力低于設(shè)定的下限壓力時(shí),下限觸點(diǎn)接通。當(dāng)壓力高于設(shè)定的上限壓力時(shí),上限觸點(diǎn)接通。
其中8個(gè)輸出點(diǎn)使用7個(gè),Y0驅(qū)動(dòng)干燥器電磁閥VY1,Y1驅(qū)動(dòng)干燥器電磁閥VY2,Y2驅(qū)動(dòng)干燥器電磁閥VY3,Y3驅(qū)動(dòng)干燥器電磁閥VY4。Y4驅(qū)動(dòng)中間繼電器K1,Y5驅(qū)動(dòng)中間繼電器K2,Y6驅(qū)動(dòng)中間繼電器K2。三臺(tái)壓縮機(jī)的接觸器保留,但改由K1、K2、K3三個(gè)中間繼電器來控制??刂圃韴D見圖1。
2.2 自熱式壓縮空氣干燥器上電啟動(dòng)
原來的自熱式壓縮空氣干燥器曾經(jīng)多次發(fā)生過操作人員合上壓縮機(jī)的開關(guān)后,沒有按下干燥器控制箱上的啟動(dòng)按鍵,導(dǎo)致干燥器沒有投入運(yùn)行的情況。因此改進(jìn)后的控制箱不設(shè)開/停機(jī)按鈕,干燥器的供電與壓縮機(jī)為同一個(gè)開關(guān),一上電干燥器就投入運(yùn)行,避免忘記啟動(dòng)干燥器的事件再發(fā)生。
2.3 壓縮機(jī)的啟動(dòng)與停止
選用兩個(gè)1.6級(jí)精度,表盤直徑150毫米的電接點(diǎn)壓力表,表1壓力下限設(shè)為0.68MPa,上限設(shè)為0.75MPa,用于控制三臺(tái)壓縮機(jī)的啟停,表2壓力下限設(shè)為0.67MPa,上限設(shè)為0.76MPa,作為表1的冗余。
當(dāng)壓力低于0.65MPa的時(shí)候,1#壓縮機(jī)啟動(dòng),10秒鐘后如果壓力還是低于0.65MPa,2#壓縮機(jī)啟動(dòng),再10秒鐘后,如果壓力還是低于0.65MPa,3#壓縮機(jī)啟動(dòng)。如果壓力高于0.75MPa的時(shí)候,1#壓縮機(jī)先停止,10秒鐘后如果壓力還是高于0.75MPa,2#壓縮機(jī)停止,再10秒鐘后,如果壓力高于0.75MPa,3#壓縮機(jī)停止。如果壓力高于0.76MPa,所有壓縮機(jī)馬上停止工作。
2.4 自熱式壓縮空氣干燥器的節(jié)能工藝
在一定的溫度和壓力下,干燥器處理多少立方的壓縮空氣,完全是由A塔和B塔內(nèi)裝填的吸附劑量的多少?zèng)Q定的。干燥裝置是按照額定的壓力有流量設(shè)計(jì)的,而實(shí)訓(xùn)車間目前的用氣量大約是1.8立方/分鐘,低于其額定的處理量3立方/分鐘。即每一個(gè)塔工作時(shí)間為5分鐘,但處理的壓縮空氣量并沒有達(dá)到15立方,所以可以適當(dāng)延長(zhǎng)每一個(gè)塔的工作時(shí)間(再生時(shí)間4分鐘不變),以達(dá)到節(jié)約再生氣的目的。
對(duì)自熱式壓縮空氣干燥器的程序改進(jìn)為:當(dāng)三臺(tái)壓縮機(jī)全開時(shí),工作塔工作時(shí)間為5分鐘,再生塔再生時(shí)間為4分鐘。當(dāng)兩臺(tái)壓縮機(jī)工作時(shí),工作塔工作時(shí)間為9分鐘,再生塔再生時(shí)間為4分鐘。當(dāng)一臺(tái)壓縮機(jī)工作時(shí),工作塔工作時(shí)間為13分鐘,再生塔再生時(shí)間為4分鐘。之所以沒有按照臺(tái)數(shù)來取工作周期值,是確保有一定的余量。
3 結(jié)束語
經(jīng)過改進(jìn)后的集中供氣系統(tǒng),克服了原來系統(tǒng)的問題,運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠。壓縮機(jī)的啟動(dòng)與停止與原來相比,變得有序,沒有原來的頻繁起動(dòng),壓力的波動(dòng)也沒有原來那么大。自熱式壓縮空氣干燥器的工作周期能夠根據(jù)用氣量的大小而自動(dòng)調(diào)整,減少了再生氣的消耗量。
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