• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      某重載柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管、增壓器斷裂分析及改善

      2017-05-30 03:16:01鄧仁君
      時(shí)代汽車 2017年14期
      關(guān)鍵詞:熱應(yīng)力增壓器發(fā)動(dòng)機(jī)

      鄧仁君

      摘要:本文主要介紹某重型發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)排氣歧管與增壓器連接處出現(xiàn)斷裂問(wèn)題,通過(guò)理論計(jì)算、實(shí)車測(cè)試等對(duì)失效因素進(jìn)行分析,最終找到失效原因,提出改善措施,改善后驗(yàn)證效果良好。

      關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī);增壓器;排氣歧管;振動(dòng);熱應(yīng)力

      1引言

      發(fā)動(dòng)機(jī)是整車動(dòng)力的核心總成,而增壓器承擔(dān)著增大發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣量從而改變外特性、增大發(fā)動(dòng)機(jī)功率的作用,是動(dòng)力保證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。增壓器工作時(shí),受熱應(yīng)力及機(jī)械振動(dòng)應(yīng)力影響,與增壓器相連的后排氣歧管也處于相近工況,易出現(xiàn)斷裂故障。其中某重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)了排氣歧管及增壓器在連接處斷裂的問(wèn)題,本文從材質(zhì)、機(jī)械振動(dòng)、熱應(yīng)力、零件強(qiáng)度等方面分析,并結(jié)合歷次整改方案驗(yàn)證,確定了一有效整改方案,提供了機(jī)械斷裂失效的一些分析思路。

      2斷裂位置

      斷裂集中于增壓器渦輪端法蘭、后排氣歧管法蘭連接處,初步分析為:(1)材質(zhì)、金相組織存在異常;(2)支撐不足導(dǎo)致機(jī)械振動(dòng)過(guò)大從而疲勞斷裂;(3)熱膨脹產(chǎn)生應(yīng)力過(guò)大;(4)增壓器、排氣管連接法蘭處本身強(qiáng)度不足。

      3材質(zhì)分析

      對(duì)增壓器、排氣管材質(zhì)及金相組織檢測(cè),結(jié)果合格(因涉及材質(zhì)保密,具體檢測(cè)結(jié)果不予展示)。

      4機(jī)械振動(dòng)分析

      前期已有兩個(gè)整改方案:(1)增壓器渦輪端增加6mm厚固定支架;(2)與方案1類似,但支架厚12mm。兩方案旨在加強(qiáng)增壓器支撐,以增大一階固有頻率、避開(kāi)常用轉(zhuǎn)速區(qū)間(該系統(tǒng)考慮安全系數(shù)后一階共振頻率需≥105Hz),并降低振動(dòng)加速度值。

      兩套方案在8檔全油門加速時(shí)測(cè)試排氣系統(tǒng)的一階固有頻率及振動(dòng)加速度(以上下方向代表),結(jié)果如下:

      方案一:分同時(shí)安裝增壓器支架及渦后彎管支架,僅安裝增壓器支架,兩個(gè)支架均不安裝測(cè)試。

      結(jié)果顯示,兩支架、單渦后管支架以及無(wú)支架產(chǎn)生共振的一階固有頻率分別為85Hz、76Hz和70Hz(見(jiàn)圖1),振動(dòng)加速度分別為6.24g、3.8g、4.12g。

      三種狀態(tài)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速分別為1700rpm、1520rpm及1400rpm,處在發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi),共振G值也較大,增壓器常處于共振狀態(tài)下。因此方案一的三種支撐均無(wú)法滿足要求,實(shí)車驗(yàn)證時(shí)再次出現(xiàn)斷裂。

      方案二:測(cè)試安裝厚增壓器支架作為代表,共振頻率92Hz,對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速1840rpm,已避開(kāi)常用轉(zhuǎn)速區(qū)間,振動(dòng)G值5.82,無(wú)明顯增大。但該方案仍出現(xiàn)斷裂,可知單一的振動(dòng)改善并不能解決斷裂問(wèn)題。

      5熱應(yīng)力及綜合分析

      增壓器、排氣歧管除機(jī)械振動(dòng),還來(lái)自零件熱膨脹相互擠壓產(chǎn)生的熱應(yīng)力,因此需對(duì)熱應(yīng)力分析。因未能獲得增壓器具體3D數(shù)模及材料特性,而后排氣歧管與增壓器連接處為相互作用力,故以后排氣歧管作為熱應(yīng)力分析對(duì)象,同時(shí)施加與測(cè)試結(jié)果相當(dāng)?shù)恼駝?dòng)加速度,計(jì)算其在設(shè)定的排氣溫度下振動(dòng)疲勞安全系數(shù)是否滿足要求。支撐方案選用一階固有頻率較高的方案二(保留支架)。

      5.1計(jì)算模型

      零件用SimLab、螺栓用HyperMesh劃分網(wǎng)格。在FIRE中計(jì)算內(nèi)流場(chǎng)的溫度,以映射程序獲取熱邊界后在Abaqus里施加邊界條件,最后用Abaqus求解。導(dǎo)入各零件材料常溫及高溫下的彈性模量、泊松比及線膨脹系數(shù)。

      5.2邊界、載荷

      以缸蓋中央x方向截面、缸蓋底面、排氣歧管對(duì)面缸蓋邊緣面分別約束缸蓋XYZ方向自由度;增壓器支架底部約束全部自由度。

      增壓器與蝶閥的振動(dòng),上下、左右、前后三個(gè)維度施加過(guò)載分別為5g、3g、3g;增壓器、蝶閥質(zhì)量分別按16.4kg、4kg計(jì)算。

      排氣管與缸蓋連接采用M10法蘭面螺栓,擰緊力矩按75N·m進(jìn)行計(jì)算,螺栓軸向力為:F=T/Kd=75/(0.2×0.01)=37500(N)。

      5.3溫度場(chǎng)計(jì)算

      缸蓋非排氣側(cè)溫度按150℃,在FIRE中計(jì)算內(nèi)流場(chǎng)溫度,溫度場(chǎng)云圖見(jiàn)圖2。

      5.4綜合應(yīng)力計(jì)算

      對(duì)模型中的排氣歧管加載螺栓壓緊力、熱應(yīng)力、六個(gè)方向振動(dòng)的應(yīng)力,計(jì)算出后排氣歧管應(yīng)力分布云圖(下圖3),導(dǎo)入FEMFAT中計(jì)算出疲勞安全系數(shù)云圖(下圖4)。

      從結(jié)果看應(yīng)力集中于后排氣歧管與增壓器連接法蘭附近,疲勞安全系數(shù)最低僅有0.37,與實(shí)際斷裂情況相符。

      對(duì)支撐方案一(保留支架)計(jì)算,得出最小疲勞安全系數(shù)為0.35,分布位置與方案二一致。

      綜上,增壓器支架的安裝及加強(qiáng)可降低共振頻率、減小振動(dòng)值,但卻產(chǎn)生過(guò)約束,熱應(yīng)力大,改進(jìn)思路不應(yīng)局限于強(qiáng)化或取消支架。

      6改進(jìn)方向

      (1)增壓器及渦后排氣部分一階共振頻率低,加強(qiáng)支撐卻存在增加熱應(yīng)力的矛盾,因此考慮改變排氣系統(tǒng)部件的形態(tài)、布置來(lái)增大一階共振頻率。

      (2)增壓器支撐存在過(guò)約束,考慮取消增壓器支架以大幅降低熱應(yīng)力。增壓器支架是否能取消,取決于第一點(diǎn)的優(yōu)化效果。

      (3)加強(qiáng)斷裂位置強(qiáng)度,持平系統(tǒng)其他部位安全系數(shù)以避免薄弱集中。

      7具體改進(jìn)方案

      7.1一階共振頻率的降低

      振動(dòng)測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn),蝶閥位置g值非常大,達(dá)到33g,對(duì)此部分進(jìn)行分析:

      蝶閥安裝于渦后管后端,渦后管較長(zhǎng),蝶閥質(zhì)量較大;而蝶閥后端為波紋伸縮管,無(wú)支撐作用。因此渦后部分重心遠(yuǎn)、力臂長(zhǎng),在斷裂處產(chǎn)生較強(qiáng)扭轉(zhuǎn)力矩(如圖5示)。

      在取消支架的思路下,長(zhǎng)力臂、大質(zhì)量使系統(tǒng)固有頻率偏小,因此減小力臂長(zhǎng)度、降低渦后質(zhì)量可降低固有頻率,同時(shí)可減小斷裂處扭轉(zhuǎn)應(yīng)力,按此方向制定方案:

      7.1.1蝶閥安裝位置由渦后管后端改至前端較容易實(shí)現(xiàn),但試裝測(cè)試一階共振頻率為92Hz,未達(dá)105Hz的要求,振動(dòng)加速度值也達(dá)4.77g,不通過(guò)驗(yàn)證。

      7.1.2將排氣管改為橫向布置,縮短渦后彎管長(zhǎng)度,將管路向波紋管后端轉(zhuǎn)移,達(dá)到渦后降重及力臂減短雙重效果;同時(shí)取消增壓器支架、增加后端支撐改善過(guò)約束(波紋管可緩沖熱應(yīng)力)。布置如下:

      對(duì)方案測(cè)試,一階共振頻率達(dá)到了115Hz,對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速2300轉(zhuǎn),已避開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速,且安全系數(shù)高;在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),最大g值為2.08g,降幅達(dá)50%。且因取消了增壓器支架、支撐改為波紋管后端,消除了過(guò)約束。

      7.2斷裂處的加強(qiáng)

      在改善共振、熱應(yīng)力后,對(duì)斷裂的連接法蘭部分進(jìn)行適當(dāng)增強(qiáng),尺寸由67mm×108mm改為106mm×93mm,與系統(tǒng)其他部位強(qiáng)度安全系數(shù)基本持平,避免明顯薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步降低故障率。

      8改進(jìn)效果驗(yàn)證及建議

      上述改進(jìn)方案在新平臺(tái)車型上進(jìn)行了1.5萬(wàn)公里定遠(yuǎn)強(qiáng)化壞路試驗(yàn),未出現(xiàn)斷裂問(wèn)題;市場(chǎng)3mis故障降低為0,方案驗(yàn)證有效。

      因此,對(duì)同時(shí)承受振動(dòng)及熱應(yīng)力、工況較為苛刻的部件,在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和改進(jìn)過(guò)程中建議:

      (1)對(duì)部件的固定支撐,單純的加強(qiáng)會(huì)增大熱應(yīng)力,增加斷裂風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)以降低共振頻率及加速度為導(dǎo)向優(yōu)化布置方式,兼顧熱應(yīng)力釋放。

      (2)系統(tǒng)各零部件的疲勞安全系數(shù)保持基本持平,避免薄弱環(huán)節(jié)。

      猜你喜歡
      熱應(yīng)力增壓器發(fā)動(dòng)機(jī)
      WNS型鍋爐煙管管端熱應(yīng)力裂紋原因分析
      發(fā)動(dòng)機(jī)空中起動(dòng)包線擴(kuò)展試飛組織與實(shí)施
      采用單元基光滑點(diǎn)插值法的高溫管道熱應(yīng)力分析
      博格華納由可變截面渦輪增壓器向電子渦輪增壓器發(fā)展
      新一代MTU2000發(fā)動(dòng)機(jī)系列
      基于流熱固耦合的核電蒸汽發(fā)生器傳熱管熱應(yīng)力數(shù)值模擬
      小型化發(fā)動(dòng)機(jī)用新型羅茨增壓器
      新型1.5L-Eco-Boost發(fā)動(dòng)機(jī)
      采用兩級(jí)渦輪增壓器提高功率密度
      車用增壓器渦殼熱應(yīng)力預(yù)測(cè)技術(shù)的開(kāi)發(fā)
      平定县| 天峨县| 观塘区| 福泉市| 克拉玛依市| 南涧| 六安市| 札达县| 新安县| 玉龙| 宁陵县| 张掖市| 杂多县| 建湖县| 合江县| 太保市| 额济纳旗| 舒兰市| 凤城市| 安庆市| 新安县| 同德县| 肃宁县| 乳源| 长兴县| 安义县| 邵阳县| 扬州市| 临高县| 鹤峰县| 鸡东县| 五寨县| 三台县| 新蔡县| 屯留县| 西乌珠穆沁旗| 苍山县| 格尔木市| 长沙县| 嘉义县| 南开区|