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      湖州南方窯尾脫硫技術(shù)改造

      2018-01-30 10:21:36周俊牛李永坤徐金軍
      中國水泥 2018年9期
      關(guān)鍵詞:來料礦點脫硫劑

      周俊牛,李永坤,徐金軍,程 崗

      (湖州南方水泥有限公司,浙江 長興 313102)

      1 問題描述

      湖州南方水泥有限公司擁有2條5 000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線,2015年公司石灰石專屬礦山停止采礦后,石灰石供應(yīng)受到嚴重影響,石灰石收料礦點較多,部分礦點石灰石含硫量較高,造成熟料生產(chǎn)線窯尾煙囪SO2排放最高達到300mg/Nm3,瞬間值達到過600mg/Nm3,2016年3~10月份,生產(chǎn)線在原料磨停磨避峰時,有多次窯尾煙囪超標排放,嚴重時開磨時也有SO2短時排放超標或接近排放臨界點,湖州環(huán)保部門多次督促限期整改,否則,將面臨環(huán)保處罰的風險,為了滿足SO2≤100mg/Nm3的環(huán)保排放要求,必須投資進行脫硫改造。

      2 解決方案

      經(jīng)過了解及對比方案,經(jīng)過討論決定2臺窯尾預(yù)熱器采用廣東萬引科技發(fā)展有限公司復合脫硫技術(shù):在1號、2號窯入窯提升機旁增設(shè)散裝罐、螺旋秤,各單獨布置一套粉劑系統(tǒng),根據(jù)窯尾煙氣SO2排放值按比例摻入干基脫硫劑。1號、2號共用1套水劑儲存系統(tǒng),在C1~C2上升風道處噴入霧化的氨基催化脫硫劑,延長固硫劑反應(yīng)時間,二次捕獲吸收SO2,確保煙氣SO2排放濃度<100mg/Nm3。全部接收及控制信號接入中控DCS系統(tǒng)進行控制。

      項目總投資149萬元,工程為EPC交鑰匙總包工程,由廣東萬引科技發(fā)展有限公司完成。

      該方案優(yōu)點:

      (1)脫硫效率提高:在生料入窯提升機摻入干基脫硫劑,通過鈣基固硫劑、氧化劑及催化劑優(yōu)化組合,加快脫硫反應(yīng)速率、降低固硫產(chǎn)物分解率,進而提高脫硫固硫效率;在C2至C1上升風管霧化噴入脫硫水劑,將固氣脫硫反應(yīng)轉(zhuǎn)換為固液脫硫反應(yīng),增大接觸面積和反應(yīng)時間,二次高效捕獲逃逸的SO2,實現(xiàn)2 000mg/Nm3以下的SO2排放8min內(nèi)達標,脫硫效率可達98%以上。

      (2)快速脫硫:窯尾排放SO2符合環(huán)保排放要求時,該系統(tǒng)不用,在發(fā)現(xiàn)窯尾SO2排放超標時,投入脫硫系統(tǒng)運行,8min內(nèi)SO2排放即可降低至100mg/Nm3以下。

      (3)投資較低,建設(shè)周期短:該技術(shù)工藝簡單,系統(tǒng)占地面積小、建設(shè)周期短,設(shè)備功率小、啟停迅速,操作簡單。與濕法脫硫技術(shù)相比較,建設(shè)成本是濕法脫硫的1/20,運行成本是濕法脫硫技術(shù)的1/2。

      (4)無需專人值守:系統(tǒng)接入中控DCS,可滿足脫硫劑連續(xù)、精確、穩(wěn)定給料。

      3 技改后實際運行狀況

      項目自2016年11月開始建設(shè),2017年1月20日試車并考核運行,達到設(shè)計預(yù)期效果。在2017年8~12月份期間,窯尾在線監(jiān)測系統(tǒng)顯示SO2超標時,投入系統(tǒng)運行,脫硫效果較快,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)問題。

      4 效益分析

      經(jīng)濟效益:原設(shè)計脫硫成本在0.4元/t熟料,2017年全年實際脫硫成本平均0.3元/t熟料。全年未發(fā)生一起SO2超標排放現(xiàn)象。

      社會效益:復合脫硫技術(shù)能滿足現(xiàn)階段水泥工業(yè)大氣污染物排放標準要求,切實做到還社會一片潔凈藍天、留后世一抹青山沃土。

      5 總 結(jié)

      湖州南方除石灰石供應(yīng)礦點較多、成份復雜外,同時建設(shè)有污泥焚燒系統(tǒng)(焚燒生活污泥與工業(yè)污泥)、固廢(危廢)處理系統(tǒng),其中工業(yè)污泥與部分固廢來料中均有高硫、高堿現(xiàn)象,導致生產(chǎn)線窯尾分解系統(tǒng)、煅燒系統(tǒng)容易出現(xiàn)下料管堵料、結(jié)皮、窯內(nèi)結(jié)圈現(xiàn)象,同時也會引起窯尾煙氣氮氧化物、SO2排放超標,導致脫硝成本、脫硫成本進一步上升。今后要加強對石灰石成份分析、固廢與工業(yè)污泥來料成分分析,合理搭配使用,避免高硫、高堿來料集中摻入現(xiàn)象,進一步降低脫硫成本與生產(chǎn)成本。

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