劉玉成,馮雅晨,譚 青,凡美婷,王雪峰,胡 彭
(西南化工研究設(shè)計院有限公司,國家碳一化學工程技術(shù)研究中心,工業(yè)排放氣綜合利用國家重點實驗室,四川 成都 610225)
焦爐煤氣(COG)是煉焦過程中的副產(chǎn)氣體,其主要成分如表1所示。2011年,中國全年焦炭產(chǎn)量為4.27億t,按每生產(chǎn)一噸焦炭副產(chǎn)400 Nm3焦爐煤氣計算,副產(chǎn)的焦爐煤氣約為1700億Nm3,除部分用于焦爐自身加熱外,可供開發(fā)利用的約有800億Nm3[1]。
表1 焦爐氣的組成
由于我國天然氣資源的匱乏,利用焦爐煤氣制取天然氣的技術(shù)正得到越來越廣泛的關(guān)注。與焦爐煤氣制取甲醇、合成氨等工藝路線相比,焦爐煤氣制取天然氣具有投資低、經(jīng)濟效益好等優(yōu)勢,其副產(chǎn)物氫氣也可聯(lián)產(chǎn)合成氨,所以,從焦爐煤氣制取天然氣是焦爐煤氣綜合利用的發(fā)展方向。
甲烷化技術(shù)是焦爐煤氣制取天然氣的關(guān)鍵技術(shù)之一。目前工業(yè)生產(chǎn)中的甲烷化反應過程有兩種,多段絕熱式與一段等溫式。較為常見的多段絕熱式焦爐煤氣甲烷化制備天然氣的工藝流程,如圖1所示。
圖1 多段絕熱式焦爐煤氣甲烷化制備天然氣工藝流程
一段等溫式甲烷化反應技術(shù)與多段絕熱甲烷化技術(shù)相比,工藝流程短,省去了循環(huán)氣壓縮機和脫碳等工序,反應器數(shù)量少、投資省,甲烷化部分可降低投資70%以上。該工藝對原料氣中CO、CO2容忍度高,適應性強,可以另外補充碳以提高CH4產(chǎn)量。
將鎂和鋁的硝酸鹽按照 n(Mg):n(Al)=1:1配制成混合鹽溶液,再加入一定量的γ-Al2O3粉末(γ-Al2O3粉末占成品載體中的質(zhì)量分數(shù)為5%),用碳酸鈉溶液進行中和沉淀反應,控制反應溶液終點pH為8.5。沉淀物料經(jīng)120℃干燥、加入石墨為潤滑劑壓片成型、1200℃焙燒4h,即得到載體。將上述載體加入到一定濃度的硝酸鎳溶液中浸漬,經(jīng)120℃干燥、350℃焙燒4h,即得到MgAl氧化物負載的Ni基催化劑,NiO的負載質(zhì)量分數(shù)為15%。
實驗用原料氣組成見表2。實驗裝置見圖2。
表2 焦爐氣條件實驗原料氣組成
圖2 甲烷化裝置流程示意圖
催化劑性能評價在Φ20mm×430mm管式積分反應器中進行,Φ4mm測溫熱電偶套管居中設(shè)置,反應器采用上、中、下三段控制催化劑床層溫度,催化劑裝量10mL,其粒度為Φ3.5mm×3.5mm。
從鋼瓶來的原料氣經(jīng)減壓計量后進入固定床反應器,在催化劑的作用下甲烷化反應,出口氣后經(jīng)冷卻分離水分后,色譜分析儀分析氣體組分。
原料氣及出口氣氣體組成采用安捷倫公司7890B型氣相色譜儀分析。微量CO2北京北分麥哈克分析儀器有限公司QGS-08B分析。采用采用粉末x-射線粉末衍射儀(XRD)鑒定催化劑物相。N2-物理吸附在美國康塔公司NOVA2000型儀器上進行,以N2為吸附質(zhì),在液氮溫度77K下測試,催化劑樣品在200℃下真空脫附60min,依據(jù)吸附等溫線吸附,比表面積采用BET方程由氮氣吸附等溫線求得,。
汽氣比對反應的影響結(jié)果如表3和圖3所示。蒸汽的加入有利于控制甲烷化反應溫度,保護催化劑,同時抑制副反應的發(fā)生。從表3可以看出,隨著汽氣比的升高,氣相色譜分析數(shù)據(jù)中CH4含量無明顯變化。隨汽氣比增加乙烷含量略有提高,這是由于水蒸氣的加入可抑制乙烷裂解。圖3可以看出,隨著汽氣比的提高,出口CO2含量逐漸升高,由于甲烷化反應是生成水的反應,增大汽氣比不利于甲烷化反應的進行。
表3 汽氣比對焦爐氣甲烷化反應的影響
圖3 汽氣比對出口CO2含量的影響
溫度對反應的影響結(jié)果如表4和圖4所示。甲烷化反應為體積縮小的反應,壓力的提高有利于甲烷化反應的進行。從表4可以看出,隨著壓力的升高,氣相色譜分析數(shù)據(jù)中CH4含量無明顯變化;出口乙烷含量略有提高,這是由于壓力的提高不利于乙烷裂解反應的發(fā)生。由圖4可知,出口CO2含量逐漸降低,結(jié)合甲烷化反應機理,增大反應壓力有利于甲烷化反應的進行。
表4 壓力對焦爐氣甲烷化反應的影響
圖4 壓力對CO2出口含量的影響
溫度對反應的影響結(jié)果如表5和圖5所示。由表5可以看出,隨著出口溫度的提高,出口CH4含量呈上升趨勢(在色譜誤差范圍內(nèi)),乙烷含量呈下降趨勢,這是由于溫度的提高,有利于乙烷裂解反應的發(fā)生,同時裂解的中間產(chǎn)物可進一步反應生成甲烷。從圖5可以看出,隨著溫度的提高,出口氣中CO2含量先降低后升高。隨溫度提高,CO2含量降低階段是由于反應受反應動力學控制,溫度決定了反應速率;隨溫度升高,CO2含量提高階段是由于反應受熱力學控制,甲烷化反應為放熱反應,提高出口溫度不利于甲烷化反應的進行,從而確定等溫甲烷化控制的床層溫度為350~400℃。
表5 溫度對甲烷化反應的影響
圖5 出口溫度對CO2出口含量的影響
空速對反應的影響結(jié)果如表6和圖6所示,由其可以看出,出口CH4含量一致(在色譜分析誤差范圍內(nèi))。在實驗空速范圍內(nèi),隨著空速的增加,出口氣體中CO2含量逐漸升高,出口乙烷含量略有提高(乙烷體積分數(shù)從0.011%增加至0.018%),這是由于空速的提高,反應管內(nèi)的線速度提高,氣體在催化劑上停留時間降低,不利于乙烷裂解反應和甲烷化反應。
表6 空速對焦爐氣甲烷化反應的影響
圖6 空速對出口氣體中CO2含量的影響
從表7為催化劑積炭分析數(shù)據(jù),由其可以看出,經(jīng)過條件試驗后,催化劑均無積炭發(fā)生,說明催化劑抗積炭性能優(yōu)異,可滿足等溫甲烷化要求。從表2~5中,色譜分析出口組成中CO、CO2為0,極大增加了催化劑積炭風險,說明本催化劑抗積炭性能非常優(yōu)異。
表7 碳分析結(jié)果
2.6.1 BET
表8為反應前后催化劑的比表面分析數(shù)據(jù),由其可以看出,條件試驗運轉(zhuǎn)后催化劑孔容由0.2211mL/g增大至0.2512mL/g,增加約為13.6%;比表面積由2.899m2/g降低至2.405m2/g下降約為17%;變化幅度均小于20%,說明催化劑結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好。
表8 比表面分析結(jié)果
2.6.2 XRD
圖7、表9分別為運轉(zhuǎn)前后催化劑的XRD譜圖和鎳晶粒變化對比。由圖7可以看出催化劑新樣物相 為 Ni、NiO、MgAl2O4, 運 行 后 的 物 相 均 為 Ni、MgAl2O4,無NiAl2O4等物相出現(xiàn),XRD衍射峰強度略有增加,說明催化劑物相結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。由表8可以看出,與新催化劑相比,Ni晶粒尺寸由32.5nm增加制35.3nm,增加幅度約3nm,在XRD測試允許的誤差范圍內(nèi),說明催化劑Ni晶粒穩(wěn)定。
圖7 運轉(zhuǎn)前后催化劑的XRD譜圖
表9 運轉(zhuǎn)前后催化劑的Ni晶粒變化對比
(1)隨著汽氣比的升高,出口CH4含量無明顯變化,乙烷含量略有提高,出口CO2含量逐漸升;隨著壓力的升高,出口CH4含量無明顯變化,出口乙烷含量略有提高,出口CO2含量逐漸降低;隨著出口溫度的提高,出口CH4含量呈上升趨勢,乙烷含量呈下降趨勢,出口CO2含量先降低后升高,確定等溫甲烷化控制的床層溫度為350~400℃;隨著空速的增加,出口氣體中CO2含量逐漸升高,出口乙烷含量略有提高。
(2)催化劑抗積炭性能優(yōu)異,可滿足等溫甲烷化要求。
(3)CO+CO2(~12%)全部發(fā)生甲烷化反應生成CH4,反應放出的熱量巨大,對催化劑的穩(wěn)定性提出更高的要求,條件試驗運轉(zhuǎn)后增加約為13.6%;比表面積下降約為17%;變化幅度均較小。運行前后的催化劑物相結(jié)構(gòu)穩(wěn)定;催化劑Ni晶粒穩(wěn)定。