周志勇,王宗娟,周朦佳,賈志彬
(1. 浙江億利達(dá)風(fēng)機股份有限公司,浙江 臺州 318056; 2. 上海瑞晨環(huán)??萍加邢薰荆虾?200127)
離心式風(fēng)機是工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛的通用輔助設(shè)備[1],而風(fēng)機噪聲尤其大型風(fēng)機噪聲很大,嚴(yán)重影響人的身心健康,所以降低風(fēng)機噪聲有著重要的意義。由于蝸殼壁面是離心風(fēng)機主要的氣動噪聲源[2],蝸殼不消聲時,聲波在風(fēng)機蝸殼內(nèi)連續(xù)反射,形成一個混響聲場,聲壓級較高。采用消聲蝸殼后,被吸收的聲能多,被反射的聲能少,其聲場的聲壓級就會降低[3]。
對于離心風(fēng)機消聲蝸殼降噪效果的研究,國內(nèi)外很多學(xué)者都做了不少的研究工作。Bartenwerfer 等將蝸板外側(cè)消聲部分的外殼做成方形,里面填充消聲材料對離心風(fēng)機進(jìn)行降噪試驗研究,使改進(jìn)后的風(fēng)機A聲級降低了9~12dB(A)[4]。劉曉良等研究了消聲蝸殼消聲材料厚度、空腔厚度等對風(fēng)機降噪效果的影響,結(jié)果表明:適當(dāng)增加消聲材料厚度或空腔厚度可以提高消聲蝸殼的降噪效果[5]。到目前為止,對消聲蝸殼的研究基本都集中在周向蝸板上加裝消聲材料,對風(fēng)機側(cè)板加消聲材料的消聲蝸殼降噪效果研究得還比較少。
本文以某后向離心風(fēng)機為研究對象,對4種組合方式的消聲蝸殼進(jìn)行了試驗測量,研究了每一種組合的降噪效果及對風(fēng)機氣動性能的影響。
研究對象為一款高效離心式后向風(fēng)機,額定流量360m3/h,額定全壓400Pa。風(fēng)機主要幾何參數(shù)如表1。
表1 風(fēng)機幾何參數(shù)
續(xù)表1
圖1為本試驗風(fēng)機的結(jié)構(gòu)簡圖,在風(fēng)機蝸板和前后蓋板上可分別固定穿孔鋼板,穿孔板與蝸殼本體之間形成10 mm的空腔,空腔內(nèi)填充超細(xì)玻璃棉,形成消聲蝸殼。以此形成4種消聲蝸殼組合:A組合,周向蝸板有消聲層;B組合,蝸殼后蓋板有消聲層;C組合,周向蝸板和后蓋板有消聲層;D組合,周向蝸板和前蓋板有消聲層。選用的穿孔板采用板厚1 mm,孔徑6 mm,穿孔率約為22%。各種加裝吸聲結(jié)構(gòu)組合,風(fēng)機蝸殼內(nèi)部的通流結(jié)構(gòu)尺寸和原風(fēng)機一致。
圖1 風(fēng)機消聲結(jié)構(gòu)示意圖
試驗在符合ISO3745標(biāo)準(zhǔn)的半消聲室中進(jìn)行,其四周墻壁及屋頂均裝有消聲尖劈,消聲室截止頻率100 Hz,本底噪聲為26 dB(A)。試驗裝置和測試系統(tǒng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T1236-2000《工業(yè)通風(fēng)機用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗》和GB/T2888-91《風(fēng)機和羅茨鼓風(fēng)機噪聲測量方法》的要求設(shè)計、制造、測試[6-7]。風(fēng)機進(jìn)氣口端連接符合GB/T 1236規(guī)定的風(fēng)機性能試驗進(jìn)氣試驗裝置。使用智能壓力風(fēng)速風(fēng)量儀測出PL3位置的靜壓和PL5處的流量壓差,然后再根據(jù)其他測量的數(shù)據(jù)算出風(fēng)機全壓和靜壓試驗裝置如圖2所示。
試驗采用進(jìn)口堵片方式調(diào)節(jié)流量,從大流量至小流量共選取8個工況點,分別測試每個工況點的風(fēng)機流量、壓力、功耗和噪聲。最后計算風(fēng)機標(biāo)況下流量、全壓、全壓效率、總A聲級。
1—90°弧進(jìn)口噴嘴;2—整流柵;3—錐形過渡段;4—離心風(fēng)機;5—電機;6—噪聲計圖2 離心通風(fēng)機試驗系統(tǒng)裝置
原風(fēng)機與不同消聲組合試驗所得的氣動性能對比如圖3所示。試驗結(jié)果表明:由于穿孔板相對于光滑的鋁板有著較高的壁面摩擦阻力,導(dǎo)致加裝穿孔板后的風(fēng)機壓力和效率在整個測試工況范圍內(nèi)都有不同程度的降低。4種消聲組合方式的壓力損失并不相同,當(dāng)額定轉(zhuǎn)速為3 800r/min,在設(shè)計工況下,A組合改進(jìn)風(fēng)機全壓降低了約16.0Pa,效率下降了約1.28%;B組合改進(jìn)風(fēng)機全壓降低了約5.0Pa,效率下降了約0.9%;C組合改進(jìn)風(fēng)機全壓降低了約36.8Pa,效率下降了約3.18%;D組合改進(jìn)風(fēng)機全壓降低了約45.8Pa,效率下降了約3.28%。主要由于安裝穿孔板的面積不同,導(dǎo)致不同消聲組合方式的摩擦損失不同。B組合即只在風(fēng)機后蓋板上安裝穿孔板,風(fēng)機壓力損失最小。不同工況下,風(fēng)機壓力和效率損失也不相同,在設(shè)計工況及偏大流量工況下,風(fēng)機壓力和效率損失較大,效率也同步降低。主要原因是大流量工況下,蝸殼內(nèi)部氣流速度較高,氣流與穿孔板之間的摩擦損失增加。
圖3 原風(fēng)機與改進(jìn)風(fēng)機氣動性能對比
圖4是消聲蝸殼為A組合形式時與原風(fēng)機的出口A聲級隨流量變化的對比圖。由圖4可以看出,不同工況下,A型消聲蝸殼的降噪效果不同,在額定工況點附近,降噪效果最好;在大流量工況下,降噪效果變差,這主要因為大流量情況下,蝸殼內(nèi)氣體流速較大,而氣體流速對吸聲材料的吸聲效果影響很大[8];在小流量工況下,風(fēng)機流動惡化,風(fēng)機振動較大,導(dǎo)致振動噪聲很大以致降噪效果反而變差。與原風(fēng)機相比,在額定工況點A聲級降低約4.5 dB(A),在大流量工況下,A聲級降低約3.6 dB(A),在小流量工況下,A聲級降低約1.9 dB(A)。
圖5是原風(fēng)機和A型改進(jìn)風(fēng)機在高效點的噪聲頻譜圖。根據(jù)風(fēng)機參數(shù),風(fēng)機旋轉(zhuǎn)噪聲基頻為760Hz,由頻譜圖可看出在500~800Hz之間的低頻噪聲并沒有降低,而1 250-2 000Hz之間吸聲材料的降噪效果非常好,噪聲下降明顯。主要原因就是選用的吸聲材料超細(xì)玻璃棉在高頻率下,吸聲系數(shù)較大,因此多孔吸聲材料其吸聲效果是高頻優(yōu)于低頻的[9]。
圖4 風(fēng)機A聲級對比
圖5 風(fēng)機噪聲頻譜對比圖
圖6是消聲蝸殼為B組合形式時與原風(fēng)機的出口A聲級隨流量變化的對比圖。與原風(fēng)機相比,在額定工況點A聲級降低約7dB(A),在大流量工況,A聲級降低約5.0dB(A),在小流量工況下,A聲級降低約2.4dB(A)。
圖7是原風(fēng)機和B型改進(jìn)風(fēng)機在高效點的噪聲頻譜圖。在125~500Hz頻段之間,風(fēng)機A聲級有所增大,原因是后蓋板加上消聲材料后,葉輪軸向安裝長度加長引起低頻電機振動,噪聲增加。在中高頻段后蓋板加消聲材料的降噪效果很好,這種方式對于氣動噪聲及高頻振動等起到很好的吸收作用,尤其是整機包括電機的高頻振動噪聲過濾程度明顯。
圖6 風(fēng)機A聲級對比
圖7 風(fēng)機噪聲頻譜對比圖
圖8是消聲蝸殼為C組合形式時與原風(fēng)機的出口A聲級隨流量變化的對比圖。與原風(fēng)機相比,在額定工況點總A聲級降低約7.2 dB(A),在大流量工況,A聲級降低約5.5 dB(A),在小流量工況,A聲級降低約3.5 dB(A)。圖9是原風(fēng)機和C型改進(jìn)風(fēng)機在高效點的噪聲頻譜圖。
圖8 風(fēng)機A聲級對比
圖9 風(fēng)機噪聲頻譜對比圖
圖10是消聲蝸殼為D組合形式時與原風(fēng)機的出口A聲級隨流量變化的對比圖。與原風(fēng)機相比,在額定工況點,A聲級降低約5.14 dB(A),在大流量工況,總A聲級降低約5.0 dB(A),在小流量工況,A聲級降低約2.0 dB(A)。降噪效果稍微好于A型改進(jìn)風(fēng)機,但不明顯??梢娗吧w板加裝消聲材料降噪效果并不好,主要原因由于進(jìn)口處有集流器,導(dǎo)致安裝消聲材料的面積相對于后蓋板小很多,吸聲效果不明顯。圖11是原風(fēng)機和D型改進(jìn)風(fēng)機在高效點的噪聲頻譜圖。
圖10 風(fēng)機A聲級對比
圖11 風(fēng)機噪聲頻譜對比圖
圖12是原風(fēng)機與4種消聲方式風(fēng)機的A聲級對比。從圖中可以看出,每一種方式都有著不錯的降噪效果,其中C型改進(jìn)風(fēng)機降噪效果最好,在額定工況點附近總A聲級能降低約7 dB(A);B型改進(jìn)風(fēng)機降噪效果也比較理想,優(yōu)于A和D型改進(jìn)風(fēng)機;A型改進(jìn)風(fēng)機的消聲效果最差。出現(xiàn)上述情況的原因應(yīng)該是電機噪聲通過蝸殼會被放大,而沒有被吸聲材料有效吸收。但后蓋板加裝消聲材料,恰好吸收了電機的部分噪聲,因此后蓋板加裝吸聲材料降低風(fēng)機噪聲明顯。
圖12 風(fēng)機A聲級比較
本文對吸聲蝸殼對風(fēng)機降噪效果進(jìn)行了研究,分別對單獨蝸板、后蓋板、蝸板與后蓋板、蝸板與前蓋板加裝消聲材料的4種方式進(jìn)行了試驗測量,在風(fēng)機全工況范圍內(nèi),風(fēng)機噪聲都有不同程度的降低,其中蝸板加后蓋板組合的降噪效果最好。由于穿孔板摩擦損失較大,氣體流動阻力增加,導(dǎo)致風(fēng)機壓力和效率都有不同程度的降低。
通過試驗證明相對于周向蝸板加裝消聲材料,風(fēng)機后蓋板加裝消聲材料消聲效果明顯,且結(jié)構(gòu)簡單、制造方便風(fēng)機壓力損失最小。也證明了消聲蝸殼有很好的降噪效果,并且風(fēng)機蝸殼尺寸雖然有一定的增大,但相對于消聲器等其他降噪方法優(yōu)勢還是很明顯的。對風(fēng)機進(jìn)出口安裝條件有限制并且對噪聲有一定要求的離心風(fēng)機,吸聲蝸殼是較好的選擇。
[1] 劉瑞韜,徐忠. 離心葉輪機械內(nèi)部流動的研究進(jìn)展[J]. 力學(xué)進(jìn)展,2003,33(4):518-532.
[2] LIU Qiuhong,QI Datong,MAO Yijun. Numerical calculation of centrifugal fan noise[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Mechanical Engineering Science,2006,220: 1167-1178.
[3] 智乃剛,蕭濱詩. 風(fēng)機噪聲控制技術(shù)[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,1985.
[4] Bartenwerfer M, Gikadi T, Neise W, et al. Noise reduction in centrifugal fans by means of an acoustically lined casing[J]. Noise Control Engineering Journal, 1977, 8(3):100-107.
[5] 劉曉良,祁大同,劉天一,等. 前向離心風(fēng)機吸聲蝸殼降噪的試驗研究[J]. 西安交通大學(xué)學(xué)報,2009,43(3):92-96.
[6] 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局. GB/T1236-2000工業(yè)通風(fēng)機用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗[S]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2001.
[7] 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局. GB/T2888-91風(fēng)機和羅茨鼓風(fēng)機噪聲測量方法[S]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1991.
[8] 張林. 噪聲及其控制[M]. 哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué)出版社, 2002.
[9] 何琳. 聲學(xué)理論與工程應(yīng)用[M]. 北京:科學(xué)出版社, 2006.