祝偉圣 高吉國
摘要:本文介紹了ZN系列斷路器合閘故障原因,并提出了解決方案,為同型號(hào)斷路器類似故障的處理提供了建議。
關(guān)鍵詞:斷路器;故障;處理
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.02.118
ZN12系列斷路器系90年代末仿西門子3AH斷路器戶內(nèi)斷路器,運(yùn)行均已10余年年以上,目前已逐漸被VS1、VH4、西門子的3AF以及ABB公司的VD4斷路器所代替,但仍然有很多產(chǎn)品在電網(wǎng)中運(yùn)行,此系列斷路器運(yùn)行狀況較差,多次發(fā)生拒分、拒合故障。
某日10時(shí)58分,某變電站10kV線路A、B相故障,斷路器跳閘,重合成功;10時(shí)59分,A、C相再次發(fā)生永久短路故障,斷路器跳閘重合不到位,斷路器不能立即分閘(分閘指令已發(fā)出),但實(shí)際上斷路器觸頭在故障電流下已經(jīng)靠電弧導(dǎo)通,2#主變低后備Ⅱ、Ⅲ段復(fù)壓過流保護(hù)動(dòng)作,二主二次斷路器跳閘,2秒鐘后,線路斷路器在儲(chǔ)能電機(jī)的帶動(dòng)下,合閘到位斷路器分閘。
相同故障在該變的其他10kV線路上也出現(xiàn)過越級跳主二次斷路器故障。
1故障原因查找經(jīng)過
第一階段:
故障當(dāng)天,相關(guān)專業(yè)人員對線路斷路器進(jìn)行測試,模擬開斷永久故障,進(jìn)行“跳-合-跳”測試,斷路器偶發(fā)性出現(xiàn)一次合閘不到位,導(dǎo)致斷路器無法按保護(hù)指令分閘的現(xiàn)象。
分析認(rèn)為:運(yùn)行10年以上的彈簧儲(chǔ)能斷路器存在合閘彈簧疲勞的問題,致使有時(shí)合閘力量不足所致。提出“更換彈簧和對彈簧拉力進(jìn)行測試”整改措施。
第二階段:
一周后,委托專業(yè)公司對新、舊合閘彈簧拉力進(jìn)行測試比較,由測試結(jié)果來看,雖然運(yùn)行12年后的彈簧合閘拉力都在合格范圍內(nèi),但比新購進(jìn)彈簧拉力都有所降低,分析認(rèn)為斷路器合閘彈簧經(jīng)過長時(shí)間的拉伸,存在一定疲勞現(xiàn)象,合閘拉力減小,由于某變沒有原始彈簧拉力記錄,無法確定拉力降低值,但估計(jì)不會(huì)低于100N。
分析認(rèn)為機(jī)構(gòu)存在卡澀,或因斷路器的多次開斷燒損,觸頭超行程可能發(fā)生,從而影響斷路器機(jī)構(gòu)配合間隙。
再次對該變10kV備用斷路器以及另外一個(gè)66kV變電站10kV電容器等2組ZN12斷路器進(jìn)行機(jī)械特性測試,單次分合閘均正常,觸頭開距、超行程、分合閘時(shí)間、低電壓動(dòng)作特性測試均合格,卡澀點(diǎn)沒有找到。只有兩條線路斷路器主觸頭直流電阻略微超標(biāo)最大34μΩ(出廠標(biāo)準(zhǔn)≤25μΩ,運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)30bμΩ),說明觸頭有一定量的燒損,但不至于影響斷路器分合是否到位。
第三階段:
為徹底查找斷路器故障原因,消除設(shè)備隱患,決定選擇故障開斷次數(shù)較多的某10kV線路再次進(jìn)行測試比較。
7月14日—15日,公司組織專業(yè)人員,再次進(jìn)行測試調(diào)整和解體。
(1)測試過程。7月14日,對10kV斷路器做“跳-合-跳”測試,第一次動(dòng)作成功。第二次動(dòng)作時(shí),故障出現(xiàn),即斷路器合閘不到位,斷路器不能按指令分閘,分析認(rèn)為,凸輪、合閘滾子與合閘掣子間存在卡澀,后來分閘原因是儲(chǔ)能電機(jī)帶動(dòng)合閘機(jī)構(gòu)越過卡澀點(diǎn)后,合閘到位后分閘成功的。
于是進(jìn)一步尋卡澀點(diǎn),斷開電機(jī)儲(chǔ)能電源,繼續(xù)作“跳合跳”測試,發(fā)現(xiàn)斷路器凸輪甩過合閘滾子一半左右時(shí)卡住,合上儲(chǔ)能電機(jī)電源后,凸輪甩過卡澀點(diǎn),合閘成功。
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)凸輪與合閘滾子之間的間隙較大,分析卡澀原因是在彈簧剛剛釋放能量較大時(shí)凸輪卻走了一段空行程,當(dāng)凸輪與合閘磙子接觸后,彈簧能量已經(jīng)釋放很多,能量不足以甩過受力點(diǎn)而卡住。
(2)配合間隙調(diào)整。減小凸輪與合閘磙子間的配合間隙,于是增加合閘拉桿長度(左旋半圈),繼續(xù)作“跳-合-跳”測試,情況好轉(zhuǎn),但當(dāng)進(jìn)行到第六次“跳-合-跳”測試時(shí),故障再次出現(xiàn)。
分析認(rèn)為凸輪與分閘掣子間的間隙太小,出現(xiàn)卡澀,于是再次縮短合閘連桿長度(右旋1圈),即縮短半圈,繼續(xù)作“跳合跳”測試,故障頻率增加。
可見,凸輪與合閘掣子間隙減小時(shí),凸輪于合閘磙子間的間隙又增大了,很難調(diào)整到一個(gè)理想狀態(tài)。同時(shí)分析認(rèn)為斷路器減速箱內(nèi)齒輪可能存在卡澀現(xiàn)象。
(3)機(jī)構(gòu)解體。7月15日,將斷路器機(jī)構(gòu)箱解體,發(fā)現(xiàn)減速箱潤滑脂正常,齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,減速箱無問題。將該斷路器更換新的合閘彈簧后,將合閘拉桿長度增加半圈后,進(jìn)行10次“跳合跳”測試正確,恢復(fù)備用。
第四階段:
為進(jìn)一步查找斷路器拒合原因,確定整改方案,公司再次選擇另一條線路再次進(jìn)行測試:
調(diào)度所繼電班首先對該斷路器在試驗(yàn)位置進(jìn)行10次“跳-合-跳”測試,均正確動(dòng)作,更換彈簧后又進(jìn)行了10次“跳-合-跳”測試,均正確動(dòng)作。拖至檢修位置高壓試驗(yàn)及斷路器機(jī)械動(dòng)作特性測試均合格。虹橋線斷路器合格。
2原因分析
ZN12-10斷路器是仿西門子3AH斷路器,制造工藝要求較高,而斷路器出廠調(diào)試按著新彈簧的拉力值調(diào)試的配合間隙,經(jīng)過運(yùn)行磨損、分合閘沖擊,震動(dòng),配合間隙難免發(fā)生變化,機(jī)構(gòu)各轉(zhuǎn)動(dòng)部分潤滑也不如出廠時(shí)狀態(tài)良好,這樣要求的合閘拉力應(yīng)變大;而另一方面,斷路器長期運(yùn)行在合閘位置,合閘彈簧一直處于拉伸狀態(tài),存在疲勞問題,拉力降低了。這樣一方面合閘能量需求增加,而另一方面彈簧的合閘能量卻降低了,所以雖然彈簧拉力仍在合格范圍內(nèi),但當(dāng)拉力處于下偏差時(shí),彈簧能量就不足以使凸輪迅速甩過合閘磙子,造成斷路器合閘不到位。
3整改措施
(1)立即安排對某變24組ZN12斷路器進(jìn)行大修,更換經(jīng)測試合格且拉力偏上限的新合閘彈簧,對合閘磙子、主軸、萬向桿端軸承等各轉(zhuǎn)動(dòng)部位涂低溫潤滑脂后,需要由調(diào)度所模擬開斷永久故障,進(jìn)行連續(xù)10次“跳-合-跳”測試。如果“跳-合-跳”測試不合格,需要由檢修人員逐步調(diào)整合閘拉桿長度(一般首先左旋半圈即拉桿加長),再進(jìn)行10次“跳-合-跳”測試合格后,再經(jīng)變電檢修、高壓專業(yè)測試合格,方可投運(yùn)。
(2)其他型號(hào)的10kV真空斷路器機(jī)構(gòu)一定要按計(jì)劃(9-10年)大修,除了進(jìn)行正常的機(jī)械特性和高壓試驗(yàn)外,調(diào)度所要加作不少于10次的連續(xù)“跳-合-跳”測試。
(3)今后新投運(yùn)的10kV及以上斷路器也要進(jìn)行不少于10次的連續(xù)“跳-合-跳”測試。