王純賢,桑 佳,朱彥飛,張祖德,何六福
猴魁茶是中國綠茶中的高檔茶品,傳統(tǒng)制作工藝極為考究,工序大致可分為茶葉采摘-殺青-理條-鋪放-整形-烘干[1]。理條是指茶工把出鍋的殺青葉一根一根地用手捋直,然后均勻整齊地鋪放在特制的木制鐵砂網(wǎng)盒上,即茶農(nóng)俗稱的牽茶工序。捋直時,要用手指將2葉包裹住嫩芽,形成“2葉抱1芽”的茶條,鋪放時要求茶葉不相互折疊、不彎曲、不黏連。整形是指將木制鐵砂網(wǎng)盒上理直的茶葉上面扣一個空砂網(wǎng)盒,將上下砂網(wǎng)夾好,固定住茶條后在上面鋪上棉布,再用木制滾輪輕輕滾壓,一般滾壓一次,使葉片平伏挺直即可,這個操作實際上改變了茶葉表皮細(xì)胞組織結(jié)構(gòu),促進(jìn)了茶多酚等內(nèi)含物質(zhì)成分的轉(zhuǎn)化,從而減輕了茶葉的苦澀味,使口感更加柔和滋潤。滾壓后的茶葉更加符合“兩頭尖,不散不翹不卷邊”的外形要求。由于傳統(tǒng)手工制作勞動強(qiáng)度大、效率低,一些茶葉加工企業(yè)采用了茶葉壓扁機(jī),雖然提高了加工效率,但由于施壓過重,壓破了茶葉的嫩莖和芽葉,造成茶汁流失,影響了茶葉的品質(zhì)[2]。
猴魁茶傳統(tǒng)制作工藝中,人手與茶葉過多接觸,不僅生產(chǎn)效率低,而且難以做到清潔化生產(chǎn)。茶葉壓扁機(jī)雖然提高了壓扁工序的自動化程度,但與其他工序之間聯(lián)系不緊密,造成整個生產(chǎn)過程自動化程度低,勞動強(qiáng)度大,生產(chǎn)效率低。為此,本研究借鑒傳統(tǒng)制作工藝,設(shè)計開發(fā)了基于PLC控制的理條、整形、印字、鋪放連續(xù)自動化設(shè)備,提高了生產(chǎn)效率、降低了勞動強(qiáng)度,同時有利于猴魁茶的清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)[3,4]。 利用猴魁茶葉片尺寸大的特點,增加了整形過程中在茶葉葉片表面印字或商標(biāo)的功能,有利于對傳統(tǒng)猴魁茶原產(chǎn)地和品牌的保護(hù)[5]。
如圖1所示,連續(xù)自動化設(shè)備包括送料、理條、整形印字、自動鋪放和控制系統(tǒng)5個部分。在操作臺面上,安裝有左側(cè)進(jìn)料盒和右側(cè)進(jìn)料盒,操作人員將殺青后的猴魁葉片放入進(jìn)料盒中,利用氣流,通過輸料管將葉片送到理條部分,之后通過整形和印字部分對猴魁葉片進(jìn)行輕壓整形,并在葉片表面印出商標(biāo)或文字等標(biāo)記。整形印字后的猴魁葉片通過自動鋪放裝置,均勻整齊地排列在木制鐵砂網(wǎng)盒上。通過操作臺上的觸摸屏,可以對設(shè)備的運行參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整,利用PLC控制各個部分實現(xiàn)連續(xù)自動化生產(chǎn)。
圖1 設(shè)備總體結(jié)構(gòu)
進(jìn)料盒結(jié)構(gòu)如圖2所示。操作人員將猴魁葉片逐根放入進(jìn)料盒料槽塊的料槽中,進(jìn)料盒蓋板小氣缸推動進(jìn)料盒蓋板遮蓋住進(jìn)料盒料槽塊。之后氣流通過節(jié)氣閥進(jìn)入進(jìn)料盒進(jìn)氣塊中,吹動猴魁葉片進(jìn)入進(jìn)料盒出料塊。進(jìn)料盒出料塊的出料口為圓錐形,保證猴魁葉片從大口被順暢吹入,進(jìn)入與進(jìn)料盒出料塊相連的透明塑料輸料管中。安全檢測反射式光電傳感器用于檢測操作人員放置猴魁葉片時,手是否離開進(jìn)料盒蓋板,防止夾傷手。茶葉檢測反射式光電傳感器用于檢測操作人員由遠(yuǎn)到近放置猴魁葉片時,最后一個料槽中是否放置了猴魁葉片。
圖2 送料盒結(jié)構(gòu)
理條部分結(jié)構(gòu)如圖3所示。理條固定塊將輸料管和彈性理條錐管連接在一起。在氣流的吹動下,猴魁葉片從輸料管通過彈性理條錐管大端進(jìn)入錐體和小圓柱端,之后猴魁葉片柄部進(jìn)入壓扁部分的主動壓輥與從動壓輥之間,將猴魁葉片柄部夾住,主動壓輥和從動壓輥轉(zhuǎn)動時,對猴魁葉片產(chǎn)生拖動作用,理條原理結(jié)構(gòu)如圖3a所示。彈性理條錐管用彈簧片制成,上下兩端為圓柱管,中間部分為圓錐管,小圓柱管軸向均勻的開出4個槽,彈性理條錐管結(jié)構(gòu)如圖3b所示。在氣流吹動和壓輥拖動的雙重作用下,猴魁葉片通過彈性理條錐管的小圓柱端,彈性理條錐管在軸向被分割成的4片彈簧片模仿人的4個手指頭,抱住猴魁葉片,完成理條動作,即右手拉住猴魁葉片柄部向前拖動,左手4指完成對猴魁茶葉片部分的抱緊捋直,使猴魁茶成條索狀。
圖3 理條原理結(jié)構(gòu)(a)和彈性理條錐管結(jié)構(gòu)(b)
整形和印字部分結(jié)構(gòu)如圖4所示。壓扁整形由主動壓輥和從動壓輥完成。主動壓輥和從動壓輥上沿軸向均勻設(shè)置6個相同的壓扁整形槽,一次可以完成6根猴魁葉片的壓扁整形。猴魁葉片通過彈性理條錐管理條后,首先猴魁葉片葉柄部分進(jìn)入主動壓輥和從動壓輥上的壓扁整形槽之中,步進(jìn)電機(jī)通過聯(lián)軸器驅(qū)動主動壓輥轉(zhuǎn)動,主動壓輥和從動壓輥轉(zhuǎn)向相反,相互擠壓,通過摩擦力帶動猴魁葉片完成從葉柄到葉尖的壓扁整形。擰動從動壓輥壓力調(diào)整滾花螺釘,通過安裝在左擋板和右擋板頂部的從動壓輥壓力調(diào)整固定塊,實現(xiàn)從動壓輥壓力調(diào)整塊的壓緊和放松,從而實現(xiàn)對猴魁葉片壓扁力的調(diào)整。海綿吸濕塊模仿傳統(tǒng)猴魁茶制作中壓扁工序中棉布的作用,把海綿吸濕塊分別壓在主動和從動壓輥表面,用于吸附壓輥表面的茶汁。在整形落料擋板的兩側(cè)安裝有落料檢測傳感器的發(fā)射端和接收端,用以檢測整形印字后的茶葉是否落下。
圖4 整形和印字部分結(jié)構(gòu)
印字部分結(jié)構(gòu)如圖5所示。印字塊鑲嵌在主動壓輥上,與壓扁整形槽相對應(yīng)。在壓扁整形的過程中,通過印字塊上凸起的文字或商標(biāo),完成猴魁葉片的印字。每個印字塊用固定螺釘固定在主動壓輥上。
圖5 印字部分結(jié)構(gòu)
自動鋪放部分結(jié)構(gòu)如圖6所示。鋪放網(wǎng)板托盤上的3個固定框邊用于定位鋪放網(wǎng)板。鋪放網(wǎng)板托盤固定在鋪放網(wǎng)板托盤托板上,橫向移動裝置固定在縱向移動裝置的托板上。移動裝置由步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動同步帶主動輪帶動同步帶傳動,同步帶固定板與托板連接,同步帶運動時,帶動托板沿兩側(cè)的直線光軸移動。在兩端的直線光軸支架旁安裝有接近開關(guān),用于托板原點位置的確定和極限位置的保護(hù)。橫向移動裝置和縱向移動裝置的結(jié)構(gòu)相同,這樣就構(gòu)成了自動鋪放機(jī)構(gòu),在程序的控制下使猴魁葉片整齊落入到網(wǎng)板上。
圖6 自動鋪放部分結(jié)構(gòu)
控制系統(tǒng)的硬件主要包括PLC、觸摸屏、步進(jìn)電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器、光電傳感器[5]。由于步進(jìn)電機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、控制方便、控制性能好等優(yōu)點,能將脈沖信號變換為相應(yīng)的位移,其位移量與脈沖數(shù)成正比,移動速度和脈沖頻率成正比,所以,用步進(jìn)電機(jī)帶動整形印字機(jī)構(gòu)、自動鋪放機(jī)構(gòu),不僅能實現(xiàn)精確定位,還能調(diào)節(jié)運行的速度。設(shè)定的進(jìn)給脈沖數(shù)、頻率和方向經(jīng)過步進(jìn)驅(qū)動器到達(dá)步進(jìn)電機(jī),轉(zhuǎn)化為主動壓輥的轉(zhuǎn)速和鋪放網(wǎng)板的位移量、前進(jìn)速度和進(jìn)給方向[6-10]。 通過控制電磁閥的通斷,實現(xiàn)進(jìn)料盒蓋板的閉合和打開、進(jìn)料盒吹料動作??刂葡到y(tǒng)以PLC為中心,觸摸屏和PLC進(jìn)行雙向通信。在觸摸屏上設(shè)定主動壓輥電機(jī)的轉(zhuǎn)速、鋪放裝置的移動速度、移動距離和次數(shù)等。加工的總盤數(shù)可以在觸摸屏主界面上顯示出來。在機(jī)組運行的中若遇到緊急情況,可以通過外部的急停按鈕來切斷電源。
PLC輸入點包括啟動、停止、復(fù)位,橫向和縱向鋪放裝置的原點開關(guān)、左極限開關(guān)、右極限開關(guān)等14個數(shù)字量輸入信號。輸出點包括整形印字步進(jìn)電機(jī)、橫向和縱向移動步進(jìn)電機(jī)的脈沖信號、方向信號,進(jìn)料盒蓋板電磁閥、進(jìn)料盒吹料電磁閥等9個數(shù)字量輸出信號。從I/O點數(shù)、性能要求、可靠性和成本等角度綜合考慮,最終選用臺達(dá)DVP14SS211T和一個擴(kuò)展模塊DVP16SP11T。該自動化設(shè)備控制系統(tǒng)組成如圖7所示。
控制系統(tǒng)的軟件包括PLC控制程序和人機(jī)交互界面,控制流程如圖8所示。根據(jù)程序模塊化的設(shè)計思想,PLC程序分為系統(tǒng)初始化(參數(shù)清零、電機(jī)回原點)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、手動操作(電磁閥控制、自動鋪放機(jī)構(gòu)控制)、自動操作4個子程序。觸摸屏程序包括手動運行、自動運行、參數(shù)設(shè)置和報警顯示4個功能模塊[10-15]。下面簡要介紹觸摸屏各個功能模塊的開發(fā)。
圖7 猴魁茶理條整形印字鋪放自動化設(shè)備控制系統(tǒng)組成
圖8 控制流程
1)手動運行模式可對每一部分機(jī)構(gòu)進(jìn)行單獨操作。通過進(jìn)料盒蓋板電磁閥按鈕實現(xiàn)蓋板的閉合,進(jìn)料盒吹料電磁閥按鈕實現(xiàn)單獨送料,橫向移動和縱向移動實現(xiàn)自動鋪放機(jī)構(gòu)的進(jìn)給運動。手動運行模式還可用于調(diào)試設(shè)備,故障診斷等。
2)自動運行模式供一般工作狀態(tài)下使用。在該模式下按下啟動按鈕,系統(tǒng)便開始進(jìn)入連續(xù)循環(huán)的工作狀態(tài),直到按下停止按鈕。
3)參數(shù)設(shè)置模塊用于設(shè)定系統(tǒng)運行參數(shù),觸摸屏系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面如圖9所示。
4)報警顯示模塊中,當(dāng)自動鋪放機(jī)構(gòu)在移動的過程中超過安全位置,觸碰到極限開關(guān)時,蜂鳴器會立即報警,觸摸屏上會顯示報警信息。
圖9 觸摸屏參數(shù)設(shè)置界面
在分析猴魁茶制作工藝基礎(chǔ)上,模擬傳統(tǒng)手工制作工藝,設(shè)計和開發(fā)了猴魁茶送料、理條、整形、印字、鋪放連續(xù)自動化生產(chǎn)設(shè)備,結(jié)合猴魁葉片大的特點,在整形過程中增加了猴魁茶葉片表面印字或商標(biāo)的功能,同時討論了送料、理條、整形、印字、鋪放部分的結(jié)構(gòu)設(shè)計。通過采用觸摸屏和PLC相結(jié)合的控制方式,在觸摸屏人機(jī)界面上設(shè)置相關(guān)運行參數(shù),實現(xiàn)了猴魁茶殺青后到烘干前各工序的連續(xù)自動化生產(chǎn),解決了傳統(tǒng)猴魁茶加工中勞動強(qiáng)度大、自動化程度低、難以實現(xiàn)清潔化生產(chǎn)等缺點,大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。猴魁茶理條整形印字鋪放自動化設(shè)備的研制,對于其他扁形茶葉的加工也具有一定的參考意義。目前,該自動化設(shè)備已投入市場,具有廣闊的應(yīng)用前景。
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