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      精餾系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整降低含醇水COD技術(shù)研究

      2018-05-28 09:19:38武秀偉
      山西化工 2018年2期
      關(guān)鍵詞:雜醇常壓塔塔內(nèi)

      武秀偉

      (山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)

      引 言

      山西焦化股份有限公司200 kt/a甲醇裝置精餾系統(tǒng)采取的是三塔運(yùn)行模式,粗甲醇經(jīng)泵先打入粗甲醇預(yù)熱器,后進(jìn)入預(yù)精餾塔進(jìn)行輕組分分離、冷卻,底部出來(lái)的甲醇液經(jīng)泵進(jìn)入加壓塔、常壓塔精餾后,采出精甲醇送至中間罐區(qū)。常壓塔排出的含醇廢水經(jīng)冷卻器冷卻降溫至40 ℃,化驗(yàn)分析醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.5%,則可送往造氣車間用作循環(huán)水。

      近期,造氣工序停車后,常壓塔外排含醇水需送往生化處理,經(jīng)化驗(yàn)分析,當(dāng)前精餾工藝條件下常壓塔所排含醇水中COD維持在10 000 mg/L左右,甚至更高,遠(yuǎn)高于外排指標(biāo)。以往,排往造氣含醇水醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)一直是0%,且精餾精甲醇產(chǎn)品也達(dá)優(yōu)等品,噸甲醇蒸汽消耗0.3 t,能耗較低,認(rèn)為此工藝狀況為最優(yōu)狀態(tài)。

      目前,國(guó)家加大了環(huán)境治理力度,以提高環(huán)境質(zhì)量為核心,實(shí)行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度。山西焦化股份有限公司作為國(guó)有企業(yè)更應(yīng)響應(yīng)國(guó)家政策,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,使污水達(dá)標(biāo)排放。因此,必須采取措施,進(jìn)行工藝優(yōu)化。

      1 工藝優(yōu)化的初期

      1.1 初期調(diào)整

      1.1.1 預(yù)塔工藝調(diào)整

      1) 將預(yù)塔膨脹氣冷卻器不凝氣溫度適當(dāng)提高,以保證預(yù)塔輕組分放空量,降低預(yù)塔塔底粗醇中雜質(zhì)含量。

      2) 適當(dāng)提高預(yù)塔塔底溫度,充分去除粗甲醇中輕組分雜質(zhì)。

      3) 加大預(yù)塔萃取水量,提高預(yù)后比重,利于甲醇共沸物雜質(zhì)的去除。

      4) 嚴(yán)格控制預(yù)后pH值9~10。因?yàn)檫^(guò)量的堿液會(huì)促使部分輕組分脂水解,使乙醇等物質(zhì)的含量增高。

      1.1.2 加壓塔調(diào)整[1]

      提高加壓塔塔底溫度,適當(dāng)加大加壓塔回流量,減少采出量,調(diào)整加壓塔和常壓塔的精甲醇采出比,以提高常壓塔溫度及塔內(nèi)醇含量。

      1.1.3 常壓塔調(diào)整

      1) 適當(dāng)提高常壓塔回流及塔底溫度,同時(shí)保證塔頂及回流槽內(nèi)為正壓。

      2) 根據(jù)常壓塔雜醇采出口位置(介于原第9層和第17層塔板之間),將常壓塔第9層和第17層塔板溫度分別控制在90 ℃和70 ℃以上,并加大常壓塔雜醇采出量,降低塔內(nèi)雜醇含量。

      1.2 指標(biāo)控制范圍

      預(yù)塔、加壓塔、常壓塔指標(biāo)控制范圍見第87頁(yè)表1。

      2 初期優(yōu)化效果

      系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整分析數(shù)據(jù)見第87頁(yè)表2。由表2可以看出,7月份通過(guò)系統(tǒng)工藝初期調(diào)節(jié),常壓塔含醇水COD明顯降低,基本維持在2 500 mg/L~3 700 mg/L,相比優(yōu)化前的10 000 mg/L有大幅改善,基本可以滿足外排污水標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)化后,雜醇采出醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)也僅有35%左右,相比優(yōu)化前的80%醇含量明顯降低,減少了產(chǎn)品損耗。

      但在系統(tǒng)調(diào)整過(guò)程中,由于常壓塔整體溫度控制較高,又存在如下問題:

      表1 預(yù)塔、加壓塔、常壓塔指標(biāo)控制范圍

      表2 7月系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整分析數(shù)據(jù)

      1) 在保證常壓塔含醇水COD較低的情況下,常壓塔塔頂采出精甲醇產(chǎn)品水分波動(dòng)較大,基本維持在質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.07%~0.09%,偶爾超優(yōu)等品指標(biāo)0.1%。

      2) 常壓塔整體溫度控制較高,塔內(nèi)熱量平衡不能穩(wěn)定控制,常壓塔經(jīng)常出現(xiàn)飛溫現(xiàn)象,溫度波動(dòng)較大,影響了整個(gè)系統(tǒng)的操作穩(wěn)定。

      6月份與7月份工藝指標(biāo)及含醇水COD分析結(jié)果比較如表3。

      表3 6月和7月系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整分析數(shù)據(jù)

      由表3可以看出:

      1) 在6月份精餾系統(tǒng)剛開始優(yōu)化時(shí),雖然系統(tǒng)溫度控制較高,但含醇水COD相比表2同工藝條件下約高1倍。分析認(rèn)為是,近幾年常壓塔雜醇采出量小,導(dǎo)致雜醇在塔內(nèi)聚集,所以在后期隨著雜醇采出量的加大,含醇水COD呈逐漸下降趨勢(shì)。因此,在以后的系統(tǒng)操作中,需保證一定的雜醇采出量。

      2) 在系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整中,經(jīng)常出現(xiàn)常壓塔溫度過(guò)低現(xiàn)象。造成含醇水COD超標(biāo)的情況。原因主要是,系統(tǒng)低壓蒸汽或焦?fàn)t氣負(fù)荷波動(dòng)造成塔內(nèi)整體溫度降低,使含醇水COD升高;調(diào)節(jié)過(guò)程中常壓塔回流量過(guò)大,造成塔內(nèi)溫度持續(xù)降低,塔底醇含量增加,導(dǎo)致含醇水COD升高。

      3 工藝的進(jìn)一步優(yōu)化

      3.1 優(yōu)化方法及指標(biāo)控制

      針對(duì)精餾系統(tǒng)初期優(yōu)化調(diào)整出現(xiàn)的問題,遵循初期優(yōu)化調(diào)整方法,只對(duì)部分關(guān)鍵指標(biāo)繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整。

      1) 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,適當(dāng)降低預(yù)塔比重,減少萃取水加入量,降低產(chǎn)品水分及系統(tǒng)能耗。

      2) 適當(dāng)降低常壓塔第9層和第17層塔板溫度,避免常壓塔溫度大幅波動(dòng),保證產(chǎn)品質(zhì)量。

      優(yōu)化后指標(biāo)控制見表4。

      表4 優(yōu)化后指標(biāo)控制

      3.2 優(yōu)化效果

      表5為系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整分析數(shù)據(jù)。由表5可以看出,在系統(tǒng)前期調(diào)整的基礎(chǔ)上,通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化,常壓塔產(chǎn)品水分及含醇水COD均得到有效控制,產(chǎn)品水分基本維持在質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.04%~0.06%,含醇水COD可維持在3 000 mg/L~4 000 mg/L;采出雜醇醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)63%左右,較優(yōu)化前的80%有所降低。并且從表5還可以看出,常壓塔整體溫度相比之前波動(dòng)幅度減小,整個(gè)系統(tǒng)操作更加穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。

      表5 系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整分析數(shù)據(jù)表

      4 優(yōu)化后產(chǎn)品產(chǎn)量及蒸汽消耗(見表6)

      由表6可以看出:

      1) 精餾優(yōu)化調(diào)整后,含醇水COD雖然達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),但因精餾各塔溫度提高,噸甲醇蒸汽消耗增加1倍,能耗增加。

      2) 系統(tǒng)優(yōu)化后,精甲醇產(chǎn)量基本可以保證。

      表6 系統(tǒng)優(yōu)化前、后產(chǎn)量及消耗對(duì)比數(shù)據(jù)表

      5 問題分析

      5.1 常壓塔雜醇采出位置的影響

      在精餾操作中,入料中重組分雜質(zhì)一般是在提餾段,通過(guò)雜醇側(cè)線或塔底采出。所以,重組分雜醇采出位置一般位于精餾塔的提餾段,即入料口以下,這種設(shè)計(jì)可使入料中重組分雜醇直接落到雜醇塔盤采出,更易于操作。

      精餾擴(kuò)容改造后,常壓板式塔改為填料塔,入料口位于原第9層塔板,雜醇采出口位于原第13層塔板,雜醇采出口位于入料口之上,即位于精餾段。相比雜醇采出位于提餾段的設(shè)計(jì),要將常壓塔內(nèi)雜醇采出,塔內(nèi)需更高的溫度,將雜醇提高到一定溫度產(chǎn)生蒸汽,然后通過(guò)回流冷凝,使其聚集到雜醇收集槽盤上才可以采出。這種通過(guò)提高溫度來(lái)采出雜醇的操作方法,使得常壓塔精餾段的溫度整體提高,造成精餾段“理論塔板數(shù)”不足,分離效果降低,塔頂水分升高。因此,對(duì)于目前精餾的優(yōu)化調(diào)整,若想繼續(xù)降低常壓塔含醇水COD,就必須通過(guò)提高塔內(nèi)溫度來(lái)加大雜醇量的采出,但塔頂產(chǎn)品水分會(huì)隨溫度提高而相應(yīng)上升。

      5.2 常壓塔回流影響

      目前,精餾常壓塔回流管線管徑為DN80,為精餾系統(tǒng)擴(kuò)容改造前管徑,已不能滿足系統(tǒng)擴(kuò)容改造后的高負(fù)荷生產(chǎn)需求。尤其是近期在降低精餾含醇水COD的優(yōu)化調(diào)整過(guò)程中,常壓塔溫度控制較高,而塔頂回流量不足,造成塔內(nèi)熱量平衡不能穩(wěn)定控制,常壓塔經(jīng)常出現(xiàn)飛溫現(xiàn)象,溫度波動(dòng)較大,嚴(yán)重時(shí)造成產(chǎn)品水分超標(biāo),影響了整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定操作。

      5.3 供熱量影響

      影響精餾操作熱量平衡的一個(gè)重要因素就是各塔的供熱量。目前,精餾優(yōu)化調(diào)整過(guò)程中,各塔溫度控制較高,若系統(tǒng)供熱低壓蒸汽波動(dòng)或焦?fàn)t氣加減量,很容易造成塔內(nèi)熱量失衡發(fā)生波動(dòng),引起產(chǎn)品水分升高或含醇水COD超標(biāo)。因此,為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和含醇水COD,需保證穩(wěn)定的低壓蒸汽熱源,同時(shí)焦?fàn)t氣加減量時(shí)精餾崗位需及時(shí)調(diào)節(jié)。

      6 效益分析

      通過(guò)精餾系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整,常壓塔產(chǎn)品水分及含醇水COD均得到有效控制,產(chǎn)品水分基本維持在質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.04%~0.06%,含醇水COD可維持在3 000 mg/L~4 000 mg/L,整個(gè)精餾系統(tǒng)操作更加穩(wěn)定,既保證了精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量為優(yōu)等品,又降低了含醇水COD達(dá)生化處理指標(biāo),使生化污水處理能耗降低,處理后的污水能達(dá)國(guó)家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。

      7 結(jié)束語(yǔ)

      通過(guò)實(shí)踐操作,優(yōu)化工藝指標(biāo),克服了設(shè)備固有設(shè)計(jì)缺陷。同時(shí),精餾崗位要嚴(yán)格按照優(yōu)化調(diào)整后的工藝指標(biāo)進(jìn)行操作,并在系統(tǒng)波動(dòng)時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)。否則,很容易造成精餾產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)或使外排含醇水COD達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn),造成污水COD超標(biāo)。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 林長(zhǎng)青,張振歐.甲醇三塔精餾工藝中加壓塔與常壓塔工作狀態(tài)的優(yōu)化[J].化肥工業(yè),2005,32(6):18-20.

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