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      車河選礦廠后重系統(tǒng)技術(shù)改造與實(shí)際應(yīng)用

      2018-08-08 13:53:12李聰
      商情 2018年35期
      關(guān)鍵詞:技術(shù)升級(jí)

      李聰

      【摘要】近年來由于原礦性質(zhì)變化,選廠后重系統(tǒng)目前有錫精礦品位低、波動(dòng)大,錫金屬回收率下降等癥狀,影響選廠整體經(jīng)濟(jì)利益。為改善這些癥狀,通過對(duì)后重系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí),通過減輕前重鋸跳負(fù)荷和調(diào)整前重鋸跳沖程、更換二段磨介質(zhì)材質(zhì)和直接大小、新增搖床等方法,有效提高后重系統(tǒng)錫金屬回收率。由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,改造后,后重系統(tǒng)錫精礦品位提高了百分之2.85,后重系統(tǒng)錫金屬回收率提高了百分之1.17,選礦廠整體錫金屬回收率提升了百分之0.81。全廠年增加效益590.49萬元左右。

      【關(guān)鍵詞】后重系統(tǒng) 技術(shù)升級(jí) 錫金屬回收率

      廣西華錫集團(tuán)股份有限公司車河選礦廠原礦礦石為廣西省南丹縣大廠礦田礦床(主要是91#礦、92#礦及細(xì)脈帶)礦石,該類型礦石為錫石多金屬硫化礦石,91#礦主要為細(xì)脈侵染交代,92#礦主要為網(wǎng)脈侵染構(gòu)造,細(xì)脈帶主要為細(xì)脈侵染構(gòu)造,目前華錫集團(tuán)車河選礦廠主要處理礦石由91#礦轉(zhuǎn)變?yōu)?2#礦及細(xì)脈帶混合礦石,該原礦具有貧、細(xì)、雜、硬、比重小等特點(diǎn),選別難度大。原礦性質(zhì)的變化,導(dǎo)致前重系統(tǒng)富集系統(tǒng)工作效率下降,為降低流程錫金屬損失,導(dǎo)致拋廢率低,大量脈石進(jìn)入后重系統(tǒng),致使后重系統(tǒng)錫精礦品位低、波動(dòng)大,錫金屬回收率僅為8.97%左右,生產(chǎn)指標(biāo)偏低,后重系統(tǒng)工藝流程已不能適應(yīng)現(xiàn)階段原礦性質(zhì),極大影響車河選礦廠經(jīng)濟(jì)效益。

      一、后重系統(tǒng)工藝流程及存在問題

      (一)后重系統(tǒng)工藝流程

      目前,原礦由銅坑礦坑破碎后運(yùn)至車河選礦廠,首先進(jìn)行預(yù)先篩分,+4.2mm粒級(jí)返回一段棒磨再磨,2.0~4.2m粒級(jí)進(jìn)入工格跳汰機(jī),-2.0mm粒級(jí)進(jìn)入圓錐;一段磨排礦進(jìn)入檢查篩分,+4.2mm粒級(jí)返回一段棒磨再磨,2.0~4.2mm粒級(jí)進(jìn)入工格跳汰機(jī),-2.0mm粒級(jí)進(jìn)入圓錐;其中跳汰機(jī)二、三室精礦進(jìn)入4#球磨機(jī),;-2.0mm粒級(jí)在進(jìn)入圓錐進(jìn)行富集作業(yè),圓錐尾礦進(jìn)入前重鋸齒波跳汰機(jī)富集,鋸跳一室、二室精礦進(jìn)入二段磨(3、4#球磨);螺旋溜槽中礦進(jìn)入二段磨,尾礦分為兩部分,尾礦一進(jìn)入6#磨,尾礦二進(jìn)入鋸跳;3#磨排礦、4#磨螺旋分級(jí)機(jī)溢流進(jìn)入浮選脫硫作業(yè),脫硫浮選尾礦進(jìn)入+74搖床分選,產(chǎn)出錫精礦。

      (二)存在問題

      (1)前重鋸跳作業(yè)富集效率低。由于原礦性質(zhì)變化,品位不斷下降且比重較小,前重磨礦作業(yè)排礦粒度隨之變細(xì),導(dǎo)致進(jìn)入前重鋸齒波跳汰機(jī)錫品位下降,脈石含量增多,作業(yè)效率低,富集效果不明顯,金屬丟尾品位高,錫金屬流失嚴(yán)重。

      (2)二段磨出礦粒度偏粗。原礦性質(zhì)的變化,導(dǎo)致前重系統(tǒng)富集系統(tǒng)工作效率下降,為降低流程錫金屬損失,導(dǎo)致拋廢率低,大量脈石進(jìn)入二段磨,導(dǎo)致二段磨負(fù)荷大,排礦粒度粗,含鐵量增大。通過取樣查定,二段磨礦機(jī)出礦粒度-0.250mm含量占比僅為68%~70%,影響脫硫浮選作業(yè)率。

      (3)+74搖床負(fù)荷重。+74搖床設(shè)計(jì)負(fù)荷為1~1.5t/h,然而由于大量脈石進(jìn)入,+74搖床實(shí)際工作負(fù)荷達(dá)到1.8~2.0t/h,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)負(fù)荷,導(dǎo)致+74搖床工作效率差,床面礦帶不清晰,錫精礦品位偏低,僅為42.54%左右,錫金屬回收率僅為8.97%上下,且上下限差異較大,大幅拉低選廠經(jīng)濟(jì)利益。

      二、后重系統(tǒng)流程技改措施

      (1)降低前重鋸跳負(fù)荷,增大前重鋸跳沖程。將螺旋溜槽尾礦二部分改入脫水斗處理,不再進(jìn)入前重鋸齒波跳汰機(jī),降低其負(fù)荷,同時(shí)將鋸齒波跳汰機(jī)沖程由14改至17,提高其作業(yè)效率。

      (2)降低磨機(jī)排礦粒度。通過更換磨機(jī)介質(zhì)材質(zhì),提升其耐用性,并將介質(zhì)直接由60mm提升至70mm,有效降低磨機(jī)排礦粒度,由原來的-0.250mm含量占比僅為68%~70%提升至-0.250mm含量占比為78%~80%,同時(shí)有效降低了磨機(jī)排礦中的含鐵量。

      (3)減輕+74搖床負(fù)荷。開啟現(xiàn)場閑置的8臺(tái)搖床分擔(dān)+74搖床負(fù)荷,使得+74搖床負(fù)荷由原來的1.8~2.0t/h將至1.0~1.5t/h,提高+74搖床工作效率。

      三、生產(chǎn)實(shí)踐及經(jīng)濟(jì)效益

      由統(tǒng)計(jì)報(bào)表可知,實(shí)施后+74搖床作業(yè)效率由原來的51%提高到了65%左右,同時(shí)+74搖床錫精礦品位由原來的42.54%提高到了45.39%。

      由表1可知,改造后,后重系統(tǒng)錫精礦品位提高了2.85個(gè)百分點(diǎn),后重系統(tǒng)錫金屬回收率提高了1.17個(gè)百分點(diǎn),全廠錫金屬回收率提高了0.81個(gè)百分點(diǎn)。全廠年均原礦為150萬t,原礦錫品位0.45%,集團(tuán)公司內(nèi)部錫金屬價(jià)格10.8萬元八計(jì)算,后重系統(tǒng)工藝流程技術(shù)改造后,全廠年增加效益590.49萬元左右。

      四、結(jié)論

      (1)經(jīng)由減輕前重鋸齒波跳汰機(jī)負(fù)荷,提高前重鋸齒波跳汰機(jī)沖程,提高其富集作業(yè)效率,減少脈石進(jìn)入量,確保流程整體金屬量,降低二段磨負(fù)荷;更換磨機(jī)介質(zhì)材質(zhì),提升介質(zhì)大小,使得磨機(jī)出礦粒度-0.250mm含量占比為78%~80%,提升脫硫浮選給礦條件,脫硫浮選作業(yè)效率提高到84%;新增8臺(tái)搖床分擔(dān)+74搖床負(fù)荷,提高+74搖床工作效率。

      (2)措施完成后,后重錫回收率由原來的8.97%提高到了10.14%,錫金屬品位由42.54%提高到了45.39%,全廠錫整體金屬回收率由72.36%提高到了73.17%,每年增加效益 590.49萬元左右,改造效果顯著。

      參考文獻(xiàn):

      [1]楊奕旗,張俞明,鄔清平.大廠錫石多金屬硫化礦選礦技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].國外金屬礦選礦,2000,(S).

      [2]陳建明,蘇思萍.優(yōu)化貧礦給礦品質(zhì)的研究[J].礦冶,2002,(S).

      [3]雷時(shí)益,張俞明,曾衛(wèi)東,等.大廠錫石多金屬硫化礦的合理選礦工藝[J].國外金屬礦選礦,2008,(12).

      [4]袁偉良.車河選礦廠中礦系統(tǒng)改造與生產(chǎn)實(shí)踐[J].現(xiàn)代礦業(yè),2016,(12).

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