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      320MW火電機(jī)組除渣系統(tǒng)脫水倉濾網(wǎng)堵塞及放渣不暢原因分析及優(yōu)化探索

      2018-08-15 00:43:50郭麗麗
      機(jī)電信息 2018年12期
      關(guān)鍵詞:除渣灰漿前池

      郭麗麗

      (三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司,河南三門峽472143)

      0 引言

      脫水倉由倉體、分粒器、底流擋板、濾水組件、排渣門、上部連接平臺(tái)和振動(dòng)器等部件組成,工作原理如下:渣漿經(jīng)水力噴射泵送至脫水倉的中心,渣粒經(jīng)頂部不銹鋼分粒器分級(jí),在水中粗顆粒渣進(jìn)入脫水倉中心,細(xì)顆粒渣沉積在脫水倉周圍。脫水倉上部設(shè)有底流擋板,使進(jìn)入的渣漿直接向下進(jìn)入倉中心,使沉淀區(qū)水流平穩(wěn),有利于顆粒渣沉降,使溢流水進(jìn)入溢流堰之前不致發(fā)生擾動(dòng)而影響溢流水質(zhì)。溢流堰上設(shè)有鋸齒形溢流板,溢流水通過鋸齒形溢流堰進(jìn)入溢流水槽,進(jìn)一步降低了溢流水速,從而有效降低了排出水中的含灰量,溢流水流經(jīng)排水管至回水系統(tǒng)或排放掉。倉壁四周的濾水組件配置不銹鋼篩網(wǎng),倉中積水經(jīng)粗渣過濾層進(jìn)入濾水組件的水槽,靠重力向下流至脫水倉排渣門上部的環(huán)形集水槽,經(jīng)排水管排出。排渣門的規(guī)格為φ914mm,設(shè)有電控氣動(dòng)裝置,并設(shè)有排水裝置和氣封裝置,密封性能好,啟閉靈活,倉的底部排渣門上方設(shè)有振動(dòng)器,在倉內(nèi)渣快排完時(shí),可以開啟振動(dòng)器(一個(gè)或兩個(gè)同時(shí)投運(yùn))以利于倉內(nèi)的渣徹底排盡。集水槽上設(shè)有高壓水沖洗入口,沖洗水用來沖洗濾水組件及排渣門。

      脫水倉一般兩臺(tái)一組互相切換交替使用,當(dāng)一臺(tái)靜止脫水或放灰時(shí),另一臺(tái)進(jìn)灰渣漿。

      1 系統(tǒng)概述

      一期2×320MW機(jī)組除渣系統(tǒng)為水力除渣運(yùn)行方式,每臺(tái)爐各配兩臺(tái)撈渣機(jī)、兩臺(tái)碎渣機(jī)、三臺(tái)渣漿泵、兩臺(tái)回水沖渣泵,#1、#2爐共用兩個(gè)φ10m脫水倉(每臺(tái)脫水倉的有效存渣容積為532m3)、一個(gè)回水池和兩臺(tái)回水泵。另外,我公司一期還設(shè)置了兩臺(tái)沖洗水泵、三組灰漿泵及高、中、低壓軸封水泵各兩臺(tái)作為防止廢水、污水外排的一種輔助手段。

      2 運(yùn)行中存在的問題及原因分析

      2.1 存在問題

      公司一期脫水倉型號(hào)為青島海川節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司生產(chǎn)的TCS-10,有效容積為532m3。由于系統(tǒng)常年運(yùn)行,維護(hù)失衡,脫水倉析水效率極低,正常脫水至灰渣含水率低于25%所需脫水時(shí)間應(yīng)為6~8h,目前需40h以上才能滿足。根據(jù)統(tǒng)計(jì),渣水系統(tǒng)中兩臺(tái)脫水倉自2012年改造大修以來,由于設(shè)備表面結(jié)垢等原因,有時(shí)整條析水槽被渣堵塞,造成脫水倉不能正常析水50余次,10次以上因脫水倉完全失去析水作用,用潛水泵抽水后將渣水混合物全部放入渣車(即所謂帶水放渣);而渣水流入雨水排放系統(tǒng)中,會(huì)造成雨水系統(tǒng)堵塞,為此清理雨水系統(tǒng)地下管道1次,道路5次以上。尤其是2017年9月份以來,脫水倉脫水效果還行,就是放渣極其困難,渣貼壁現(xiàn)象極其嚴(yán)重,必須派兩名檢修人員用消防水將渣切割成數(shù)塊后,在倉壁振打的配合下方可完成放渣。放渣結(jié)束后仍需派數(shù)人進(jìn)行集水槽和濾網(wǎng)清理。這不僅造成了環(huán)境污染和水資源、人力資源的極大浪費(fèi),還直接影響了設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      2.2 原因分析

      (1)原4條周邊濾網(wǎng)(共計(jì)32塊濾網(wǎng))、反沖洗管路、噴嘴及周邊環(huán)形管已全部堵塞造成報(bào)廢;后來重新在每?jī)闪兄苓厼V網(wǎng)之間增鋪設(shè)新的濾網(wǎng),從而致使φ914mm的放渣口四周產(chǎn)生多余的邊角料,影響放渣。

      (2)在發(fā)電行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下,火電機(jī)組長時(shí)間停機(jī)備用的概率增加。為了減少爐膛內(nèi)積灰長時(shí)間不清理,在相應(yīng)位置板結(jié)銹蝕的現(xiàn)象,如今機(jī)組停備期間對(duì)鍋爐爐膛進(jìn)行水沖洗已成常態(tài)。雖然爐側(cè)在水沖洗時(shí)會(huì)做大量工作,在爐膛省煤器位置引入專用管道將沖洗后的灰水排到灰漿前池,經(jīng)灰漿泵管道送至灰壩,但是爐膛水平煙道和折焰角位置偏低,每次沖洗后,總會(huì)有爐膛內(nèi)沖洗的灰水流進(jìn)渣泵前池,最終通過渣漿泵打入脫水倉內(nèi)。當(dāng)一臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),沖洗的灰水與運(yùn)行側(cè)脫水倉內(nèi)的渣混合板結(jié),將造成脫水倉析水困難,脫水時(shí)間往往會(huì)比以往延長數(shù)小時(shí);而當(dāng)兩臺(tái)機(jī)組均停運(yùn)后,沖洗的灰水就會(huì)在運(yùn)行側(cè)脫水倉積渣的上部板結(jié)成200mm以上顏色呈淡黃色的灰渣板結(jié)層,造成脫水、放渣雙困難。最多時(shí)6個(gè)人清理脫水倉上部淡黃色的灰渣板結(jié)層就花費(fèi)時(shí)間5天,清理積渣100多噸。

      (3)雖然每次放完渣后都用反沖洗水管進(jìn)行沖洗,但由于每塊1000mm×300mm的濾水器槽內(nèi)噴嘴數(shù)量?jī)H有兩個(gè)且噴嘴尺寸偏?。?mm),噴嘴噴出來的水呈霧狀,不能有效地將濾網(wǎng)上的積渣沖洗徹底。

      (4)煤質(zhì)摻配、爐膛燃燒方式等等因素影響。查閱2017年8月、9月公司摻燒煤種與長焰煤煤種及主燃煤量與摻燒煤量等參數(shù),當(dāng)摻燒煤(貧瘦煤)量占到45%左右時(shí),觀察脫水倉的渣幾近灰褐色的煤泥,細(xì)且黏度大,造成脫水效果差和放灰困難;通過溝通,使摻燒煤(貧瘦煤)量占到65%左右以后,明顯感覺渣質(zhì)疏松,脫水效率和放灰進(jìn)度有所改善。

      (5)脫水倉放渣運(yùn)行人員對(duì)于依據(jù)渣位計(jì)量程放渣制度的執(zhí)行有些僵化,偶爾在機(jī)組停備期間5~7天才放渣一次,造成渣混合物沉淀凝固。

      3 改造必要性及優(yōu)化方案

      3.1 改造必要性

      (1)脫水倉現(xiàn)設(shè)備狀況已遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離設(shè)計(jì)要求。濾網(wǎng)反沖洗水和周邊濾網(wǎng)過濾功能失效過半,脫水效果差問題通過更換中心濾網(wǎng)、疏通環(huán)形水管已經(jīng)無法徹底解決。

      (2)由于濾網(wǎng)反沖洗功能弱化后結(jié)垢問題突出,脫水倉脫水效果只能靠反復(fù)拆卸濾網(wǎng)除垢更換來保持。脫水倉檢修作業(yè)位置復(fù)雜,空間受限,不便搭設(shè)腳手架,致使工作效率低,工作量繁重。

      (3)脫水倉脫水效果差,對(duì)回水泵、回水沖渣泵運(yùn)行產(chǎn)生了不良影響?;厮泻科邔?dǎo)致回水泵、回水沖渣泵設(shè)備健康水平降低,管道磨損加劇,也影響撈渣機(jī)激流噴嘴沖渣水回用,導(dǎo)致水耗升高。

      (4)脫水倉濾網(wǎng)骨架彎曲,支撐、拉筋缺失及承重工字鋼變形對(duì)設(shè)備安全構(gòu)成了較大威脅。

      3.2 實(shí)施方案

      (1)對(duì)脫水倉中心濾網(wǎng)進(jìn)行全面檢查,濾網(wǎng)拆卸酸洗后回裝。疏通脫水管道,恢復(fù)、疏通中心濾網(wǎng)沖洗水管路及噴嘴。

      (2)恢復(fù)2臺(tái)脫水倉下部周邊濾網(wǎng)4條,每條4塊,并疏通對(duì)應(yīng)環(huán)形槽及脫水管道,提高脫水倉脫水效果。另外,將每條濾網(wǎng)反沖洗槽內(nèi)的噴嘴數(shù)量由2個(gè)增加到4個(gè);噴嘴出口直徑由2mm提升到3.5mm。

      (3)對(duì)A脫水倉頂部?jī)筛冃蔚某兄毓ぷ咒撨M(jìn)行更換。在A脫水倉中心濾網(wǎng)新骨架內(nèi)和周邊濾網(wǎng)集水槽內(nèi)加裝沖洗管道和噴嘴。

      (4)將脫水倉內(nèi)壁錐形體內(nèi)的4條周邊濾網(wǎng)(16塊)全部割除,打磨干凈,然后鋪設(shè)延展性、焊接性能都良好,抗磨性和抗疲勞強(qiáng)度高的厚度為40mm的GB3280—84奧氏體301不銹鋼板。在其四周用等離子切割出4條4000mm×300mm的矩形槽,與原有脫水倉外壁一致,用來固定周邊濾網(wǎng)。在脫水倉外壁周邊濾網(wǎng)外做4800mm×400mm×120mm的集水槽,上方接入DN50反沖洗水管,下方接入DN80的排水管。反沖洗水管和排水管都是經(jīng)過軟連接和各自的母管相連,既便于清理更換周邊濾網(wǎng),也便于拆卸。

      (5)將脫水倉周邊濾網(wǎng)的析水槽安裝在脫水倉錐形體的外壁,既便于周邊濾網(wǎng)堵塞清理更換,也可保持脫水倉錐形體的內(nèi)壁光滑,從而減少周邊濾網(wǎng)集水槽在倉內(nèi)壁時(shí),由于集水槽間有一定夾角,容易貼壁造成板結(jié)的情況;另外,減少人員更換脫水倉周邊濾網(wǎng)時(shí)進(jìn)入脫水倉的次數(shù),相應(yīng)減少了人員在有限空間內(nèi)工作時(shí)發(fā)生高空墜落的概率;最后,就是根據(jù)沖洗水壓的大小,更換噴嘴更加方便。

      (6)一期脫水倉6m平臺(tái)回水池旁增設(shè)兩臺(tái)ISW系列80-200型、Q=50m3/h、H=50mH2O、電機(jī)YE2-160M2-2型、P=15kW的管道離心泵,電源分別接在回水泵房380VMCC電源(一)和380VMCC電源(二)控制柜備用端口處。新鋪設(shè)DN80無縫鋼管1500m、DN40無縫鋼管800m,使用Z941H-16C型、P=1.6MPa、DN40電動(dòng)閘閥14臺(tái),DN80電動(dòng)閘閥5臺(tái)。水源兩路,主水源取自回水泵房外的澄清池,備用水源取自輸煤側(cè)消防水。

      (7)一期鍋爐零米渣漿前池旁增設(shè)兩臺(tái)40ZJL-B25型、Q=25m3/h、H=30mH2O、電機(jī)Y132M2-6型、P=5.5kW的潛水泵,電源分別接在鍋爐房零米380V#2除灰MCC#1、#3柜抽屜式備用開關(guān)上,在#2除灰MCC#2柜抽屜式備用開關(guān)上分別接兩臺(tái)Z941H-16C型、P=1.6MPa、DN80電動(dòng)閘閥。另外,新鋪設(shè)DN80無縫鋼管200m并入爐膛省煤器水沖洗管道引至灰漿前池。將排污泵做好支架固定放入渣漿泵前池內(nèi),距離渣漿泵入口位置西側(cè)400mm處,泵吸入口距離鍋爐零米地面深度1200mm。

      (8)單臺(tái)爐停運(yùn)備用或者檢修期間,應(yīng)關(guān)閉3臺(tái)渣漿泵的進(jìn)出口門,當(dāng)爐膛水沖洗的細(xì)灰漿流入渣漿前池時(shí),運(yùn)行人員可以直接啟動(dòng)排污泵將灰水排入灰漿前池,通過灰漿泵管道排入灰壩即可。

      (9)優(yōu)化水沖洗程序,增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)操作干預(yù)能力。當(dāng)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)某一個(gè)濾網(wǎng)沖洗效果不佳時(shí),可以關(guān)閉其中的一個(gè)或者幾個(gè),加大某一個(gè)濾網(wǎng)的沖洗水量和壓力,避免搶水現(xiàn)象發(fā)生,造成某一個(gè)濾網(wǎng)沖洗不徹底,板結(jié)堵塞。

      4 結(jié)語

      #1、#2機(jī)組除渣系統(tǒng)兩臺(tái)脫水倉通過改造,配合在渣漿前池、脫水倉平臺(tái)各增設(shè)兩臺(tái)排污泵,從而恢復(fù)原設(shè)計(jì)功能后,渣水的過濾效果明顯提高,水中含渣量降低。過濾后的回水通過回水泵、回水沖渣泵作用于一期撈渣機(jī)沖渣,既降低了泵及管道磨損、水耗、備品備件消耗以及人員勞動(dòng)力的投入,又提高了渣水回用率和脫水倉區(qū)域設(shè)備的文明衛(wèi)生水平,同時(shí)還保證了一期兩臺(tái)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      [參考文獻(xiàn)]

      [1]寧寧.320MW鍋爐除渣系統(tǒng)脫水倉改造和670MW鍋爐除渣系統(tǒng)改造[J].中國信息化,2013(14):298-299.

      [2]趙鈞.300MW火電機(jī)組脫水倉析水濾網(wǎng)堵塞分析及改進(jìn)[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2017(21):59-60.

      [3]劉武魁.320MW機(jī)組除渣系統(tǒng)脫水倉析水效率低優(yōu)化探索[J].山東工業(yè)技術(shù),2017(11):3.

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