葉松奎,侯 亮,吳長風(fēng)
(1.廈門大學(xué)航空航天學(xué)院,廈門 361005;2.廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司,廈門 361023)
在對某型客車進(jìn)行NVH性能主觀評價時,發(fā)現(xiàn)怠速開空調(diào)工況下,其后排座椅及后部地板存在顯著振動問題,腿部有明顯發(fā)麻現(xiàn)象。因此,首先對樣車進(jìn)行試驗(yàn)確定問題根源,然后結(jié)合有限元仿真分析進(jìn)行整改[1-2]。
利用有限元研究車輛振動問題的診斷方法有很多,如模態(tài)貢獻(xiàn)量分析[3-4],傳遞路徑分析[5-9],階次分析[10]等。本文采用模態(tài)貢獻(xiàn)量分析法分析各階模態(tài)對振動響應(yīng)的貢獻(xiàn)量,從而找到對結(jié)構(gòu)振動影響最大的模態(tài)并進(jìn)行處理。
由振動力學(xué)理論可知,結(jié)構(gòu)的振動響應(yīng)與頻響函數(shù)直接相關(guān),而頻響函數(shù)是其各階模態(tài)的線性組合。n自由度的強(qiáng)迫振動微分方程可表示為:
式中:M為系統(tǒng)質(zhì)量矩陣;C為系統(tǒng)粘性阻尼矩陣;K為系統(tǒng)剛度矩陣;f為強(qiáng)迫激勵。
應(yīng)用模態(tài)疊加法,推導(dǎo)得到頻響函數(shù)陣ρ的表達(dá)式為[11]:
式中:P為模態(tài)主振型矩陣;βs為第s階模態(tài)作用系數(shù)。
則第s階模態(tài)對響應(yīng)的貢獻(xiàn)量ηs可表示為:
式中:ρij為在自由度j激勵,自由度i響應(yīng)的頻響函數(shù)矢量;βsxisxjs為第s階模態(tài)的響應(yīng)矢量;xis,xjs為第s階模態(tài)自由度i及自由度j的模態(tài)位移矢量。
由式(3)可知,通過模態(tài)貢獻(xiàn)量分析可以得到各階模態(tài)對系統(tǒng)某個頻率下頻響函數(shù)的貢獻(xiàn)量,從而識別對振動響應(yīng)影響較大的模態(tài)。針對影響較大的模態(tài)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),從而減小頻響函數(shù)的靈敏度,達(dá)到改善車內(nèi)振動水平的目的。
針對某型客車怠速開空調(diào)狀態(tài)下,后排座椅及后部地板振動異常問題,對車內(nèi)各關(guān)注位置的振動情況進(jìn)行試驗(yàn)測試。后排座椅振動測試時,加速度傳感器安裝在后排中間座椅的座墊骨架上,如圖1所示。測得各位置加速度的均方根值,如圖2所示,其中后排座椅Z向加速度的均方根值達(dá)到0.72 m/s2,遠(yuǎn)高于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的目標(biāo)值(0.40 m/s2),可以明顯感覺到地板及座椅有較大的振動。從后排座椅Z向振動的頻譜圖(圖3)可以看出,振動加速度峰值頻率為35 Hz。考慮到樣車怠速開空調(diào)時,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為700 r/min,發(fā)動機(jī)為6缸,計算得到發(fā)動機(jī)點(diǎn)火頻率為35 Hz。因此,可以確定振動源為發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)激勵經(jīng)4個懸置及排氣系統(tǒng)吊掛傳遞至底架,再由底架傳遞至后部地板及后排座椅。
圖1 座椅振動測試
圖2 振動測試結(jié)果
圖3 后排座椅Z向加速度頻譜
針對上述情況,對4個懸置支架及排氣系統(tǒng)吊掛到后排座墊骨架Z向頻響函數(shù)進(jìn)行測試。測試結(jié)果表明,由發(fā)動機(jī)前懸置支架Z向到后排座墊骨架Z向的頻響函數(shù)存在異常。因此本文建立有限元仿真模型針對該路徑的頻響函數(shù)應(yīng)用模態(tài)貢獻(xiàn)量進(jìn)行診斷分析及結(jié)構(gòu)改進(jìn)。
利用Altair/HyperMesh軟件建立的內(nèi)飾車身模型如圖4所示,模型主要包括白車身、蒙皮、封板、前中門、座椅、子系統(tǒng)配重及吸隔音材料配重等。共有節(jié)點(diǎn)數(shù)3 610 902個,單元數(shù)4 571 270個,最小單元尺寸為3.2 mm,三角形單元占比為3.3%。模型中材料的本構(gòu)關(guān)系均為MAT1;縫焊采用RB2剛性單元進(jìn)行模擬;點(diǎn)焊采用ACM類型進(jìn)行模擬;粘膠采用Adhesives類型進(jìn)行模擬;配重則采用conm2單元進(jìn)行模擬。
圖4 仿真分析模型
由前述試驗(yàn)可知,發(fā)動機(jī)前懸置支架Z向到后排座墊骨架Z向的頻響函數(shù)存在異常。因此,利用Altair/OptiStruct求解器進(jìn)行頻響函數(shù)計算時,在發(fā)動機(jī)前懸置支架Z向施加幅值為1的白噪聲激勵,通過式(2)計算后排座墊骨架Z向的頻響函數(shù)。頻響函數(shù)計算時,模態(tài)阻尼比按經(jīng)驗(yàn)值取0.02。
試驗(yàn)測試與仿真分析的發(fā)動機(jī)前懸置支架Z向到后排座墊骨架Z向的頻響函數(shù)如圖5所示,在32~37 Hz頻段,主要存在兩個峰值。對于頻響函數(shù)的對標(biāo),主要對峰值所在頻率進(jìn)行對標(biāo)。從表1可以看出,兩個主要峰值的頻率相差均在5%以內(nèi),說明模型的精度較高,仿真模型能較準(zhǔn)確地反映實(shí)車的傳遞特性,可以用于后續(xù)的診斷分析及改進(jìn)。
圖5 頻響函數(shù)
表1 峰值頻率對比 Hz
樣車怠速開空調(diào)時,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為700 r/min,發(fā)動機(jī)為6缸,計算得到發(fā)動機(jī)點(diǎn)火頻率為35 Hz。從頻響函數(shù)曲線可以看出,在35 Hz處,速度響應(yīng)為0.16 mm·s-1/N,高于目標(biāo)值 0.1 mm·s-1/N[12]。因此,由式(3)計算頻響函數(shù)曲線35 Hz處響應(yīng)的模態(tài)貢獻(xiàn)量。
其中,對振動影響最大的模態(tài)是第66階模態(tài),如圖6所示,貢獻(xiàn)量為36.4%,振型為后臺階地板Z向彎曲;該模態(tài)頻率34.4 Hz與發(fā)動機(jī)點(diǎn)火頻率相近(相差在20%以內(nèi)),是導(dǎo)致后排座椅振動異常的主要原因。對振動影響次之的模態(tài)是第59階模態(tài),如圖7所示,貢獻(xiàn)量為24.5%,振型為底架后段Z向彎曲;該模態(tài)頻率32.3 Hz與發(fā)動機(jī)點(diǎn)火頻率相近(相差在20%以內(nèi)),導(dǎo)致懸置支架動剛度偏低,隔振效果差,振動能量易于從該位置傳遞至車身。
圖6 第66階模態(tài)
圖7 第59階模態(tài)
系統(tǒng)受外力作用產(chǎn)生變形,在變形過程中,結(jié)構(gòu)所儲存的能量稱為應(yīng)變能。應(yīng)變能大的地方即系統(tǒng)剛度薄弱的位置。通過對這些位置的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,能有效地提高結(jié)構(gòu)剛度,從而提高系統(tǒng)的模態(tài)頻率。
從前面的診斷分析可知,對振動響應(yīng)影響較大的前兩階模態(tài)是第66階模態(tài)及第59階模態(tài)。因此,針對這兩階模態(tài),通過應(yīng)變能分析可知,對第66階模態(tài)影響較大的結(jié)構(gòu)是后臺階地板橫梁;對第59階模態(tài)影響較大的結(jié)構(gòu)是底架后縱梁、底架尾橫梁及懸置支架固定結(jié)構(gòu)。因此,對于第66階模態(tài),將后臺階地板兩根橫梁的規(guī)格由原來的30 mm×30 mm×1.5 mm變更為50 mm×30 mm×2.0 mm,其中高度方向?yàn)?0 mm;對于第59階模態(tài),將尾橫梁與后縱梁的連接進(jìn)行加強(qiáng),在后縱梁內(nèi)扣6 mm厚的槽鋼,然后將懸置支架固定在槽鋼上,以縮短懸置支架的長度,如圖8所示。
圖8 車架后段改進(jìn)示意圖
結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,頻響函數(shù)的峰值由0.192 mm·s-1/N減小至0.172 mm·s-1/N,峰值所在頻率由34.9 Hz提高到38.9 Hz;發(fā)動機(jī)點(diǎn)火頻率35 Hz處的速度響應(yīng)由原來的 0.16 mm·s-1/N 減小至 0.065 mm·s-1/N,滿足目標(biāo)值要求,頻響函數(shù)曲線如圖9所示。由于關(guān)注的是發(fā)動機(jī)怠速工況下的車內(nèi)振動情況,因此只要35 Hz處的速度響應(yīng)滿足目標(biāo)值要求即可(雖然峰值不滿足要求,但峰值所在頻率不是常用頻率,對NVH性能不會有太大影響)。結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,不僅頻響函數(shù)得到改善,懸置支架的動剛度也會提高,隔振效果將相應(yīng)變好。頻響函數(shù)改善,激勵力減小,從而該路徑的振動加速度響應(yīng)得到控制。
圖9 改進(jìn)前后頻響函數(shù)對比
最終,怠速工況車內(nèi)振動測試結(jié)果如圖10所示,各測點(diǎn)的振動水平均滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
圖10 改進(jìn)后車內(nèi)振動測試結(jié)果
本文提出一種基于模態(tài)貢獻(xiàn)量的振動識別控制方法,找到對關(guān)鍵頻響函數(shù)貢獻(xiàn)較大的模態(tài),通過對結(jié)構(gòu)進(jìn)行有針對性的優(yōu)化改進(jìn),從而達(dá)到改善振動問題的目的。應(yīng)用該方法對后排座椅的振動問題進(jìn)行診斷優(yōu)化后,加速度均方根值由原來的0.72 m/s2減小至0.31 m/s2,效果顯著,滿足NVH性能要求。
修改稿日期:2018-06-05