【摘 要】2016年淮南礦業(yè)集團提出了創(chuàng)新瓦斯治理模式,決定開展大直徑定向長鉆孔“以孔代巷”瓦斯治理技術(shù)試驗;顧橋礦在1123(3)綜采工作面開展了大直徑定向長鉆孔技術(shù)攻關(guān)。在集團公司指導下,完成了技術(shù)攻關(guān)任務(wù)。應(yīng)用結(jié)果表明,利用以孔代巷技術(shù)進行頂板瓦斯抽采是可行的,研究可為井下瓦斯高效抽采與治理提供借鑒
【關(guān)鍵詞】以孔代巷;瓦斯治理;設(shè)計;施工
概況
顧橋煤礦1123(3)工作面走向長2190m,面長260m,工作面煤厚4.2米,為大采高工作面,煤層原始瓦斯含量5.3m3/t。1123(3)綜采工作面為13-1煤層被保護工作面,回采期間主要瓦斯來源為上鄰近層瓦斯涌出。傳統(tǒng)的瓦斯治理方式是采用高抽巷或高位鉆場頂板走向鉆孔抽采。
該面前期瓦斯治理采用高位鉆場頂板走向鉆孔抽采采空區(qū)瓦斯;根據(jù)集團公司安排,我礦在該面收作線500米范圍內(nèi)瓦斯治理進行大直徑定向長鉆孔抽采技術(shù)試驗。在工作面停采線外施工專用鉆場,施工大直徑定向長鉆孔抽采采空區(qū)瓦斯。
1 大直徑定向長鉆孔設(shè)計與施工
1.1 專用鉆場
礦在1123(3)軌順收作線外施工了專用鉆場,鉆場規(guī)格為寬12m×深5m×高3.4m,并對鉆場頂板、幫進行噴注漿加固,底板施工地坪和水漾。鉆場內(nèi)風、水、排等設(shè)施完全按照鉆孔施工需要進行安設(shè),保證了鉆孔的正常施工。
1.2 鉆孔設(shè)計
由于該面大采高工作面,煤厚為4.2米,工作面13-1煤層頂板為復合頂板,含13-2煤層、14煤、15煤、泥巖、花斑泥巖。為確保鉆孔成孔質(zhì)量和抽采效果,在集團公司的指導下,我們根據(jù)礦大采高工作面采空區(qū)頂板“三帶”的分布規(guī)律及高抽巷最佳抽采效果層位的經(jīng)驗數(shù)據(jù),結(jié)合大直徑定向長鉆孔必須布置在穩(wěn)定砂巖層的技術(shù)要求。經(jīng)研究確定,將大直徑定向長鉆孔目標層位選擇布置在13-1煤層頂板分別為22.93~26.83m、35.58~39.33m兩層細砂巖中。
1.3 鉆孔施工
鉆孔采用ZDY12000LD履帶式全液壓坑道鉆機施工。具體施工由勘探處和西安煤科院負責,礦全力做好保障。在鉆孔過斷層、破碎帶需要采取注漿改造時,礦負責按設(shè)計要求組織實施。經(jīng)過三方共同努力,成功完成了設(shè)計的10個大直徑定向長鉆孔的施工任務(wù)。
2 抽采效果
2.1 抽采考察方案
為了準確考察大直徑定向長鉆孔的抽采效果,對鉆場內(nèi)的抽采系統(tǒng)進行了專門設(shè)計。鉆場布置一路φ325mm抽采干管,總干管及每個鉆孔安裝了自動計量裝置和孔板流量計,可以實現(xiàn)對每個鉆孔單獨計量考察。
鉆場內(nèi)1#~7#孔單孔安設(shè)DN150mm自動計量裝置,實現(xiàn)單孔考察。1#~7#孔共用1套DN150mm孔板,對單孔自動計量進行調(diào)校。8#~10#孔利用單獨1路φ325mm管路抽采,單獨進行抽采和效果考察。
2.2抽采效果對比
目前大直徑定向長鉆孔已經(jīng)正常進行抽采,為了對比分析其抽采效果,我們分別對本工作面前期軌順高位鉆場頂板走向鉆孔及鄰近的1116(3)工作面高抽巷的抽采效果進行了統(tǒng)計分析。
2.2.1單孔考察對比
大直徑定向長鉆孔效果最好的2#鉆孔與1123(3)工作面11#高位鉆場抽采效果最好的4#、11#孔抽采效果見表1,。
抽采效果分析結(jié)果,定向鉆孔單孔抽采濃度與高位鉆場鉆孔差別不大,單孔抽采混合量平均達到7m3/min,是高位鉆場單孔的5倍;抽采純量平均達到4.5m3/min,是高位鉆場單孔的4.5倍。
2.2.2 鉆場抽采效果分析
統(tǒng)計了定向鉆孔鉆場內(nèi)全部鉆孔抽采情況(其中9月1日前工作面未采到8~10#鉆孔,僅1~7#鉆孔抽采)及本工作面前期軌順高位鉆場及鄰近的1116(3)工作面高抽巷抽采數(shù)據(jù),對比分析抽采效果。具體見表2。
通過分析可以看出,定向鉆孔鉆場抽采濃度與高抽巷抽采效果基本相當。抽采濃度為20%~30%,抽采混合量均達到40m3/min以上,抽采純均達到10m3/min以上。抽采混量和純量約為高位鉆場的2倍。
3 經(jīng)濟效益分析
通過對比分析,大直徑定向長鉆孔瓦斯治理技術(shù)具有管理簡單、用人少、工期短,可靠性高等特點,成本約為高抽巷20%,經(jīng)濟效益也十分顯著。
4 結(jié)論
4.1 確定了定向長鉆孔合理的層位
從抽采效果分析,布置在煤層頂板向上38m位置的1#~3#鉆孔抽采效果優(yōu)于布置在煤層頂板向上25m位置的鉆孔。主要原因為上分層砂巖中更位于采空區(qū)裂隙帶中上部,可以穩(wěn)定抽采高濃度瓦斯。
4.2 確定了定向長鉆孔合理的方位
考察期間,2#、4#鉆孔抽采流量一直較穩(wěn)定。2#、4#鉆孔分別位于距離軌順巷幫26m、23m。鉆孔位于“O”型圈邊緣,抽采效果最佳,與我礦高抽巷實際布置位置基本一致。
4.3 堅定了大直徑定向長鉆孔替代高抽巷的信心
通過考察定向鉆孔、高抽巷抽采效果,定向鉆孔與鄰近工作面高抽巷抽采效果基本相當。1123(3)工作面在采用大直徑定向鉆孔抽采治理瓦斯期間,平均日產(chǎn)量12691t,最高日產(chǎn)量14698t,回采期間工作面上隅角及回風瓦斯均不超過0.2%。完全滿足了高產(chǎn)高效工作面瓦斯治理需要。
作者簡介:
李應(yīng)輝(1965.3---),男,安徽淮南人,高級工程師,1993年淮南礦業(yè)學院通風安全系畢業(yè),現(xiàn)任淮南礦業(yè)集團有限公司顧橋礦副礦長。
(作者單位:淮南礦業(yè)集團顧橋煤礦)