王 磊
(威海恒邦化工有限公司 山東威海 264501)
威海恒邦化工有限公司(以下簡稱恒邦化工公司)目前擁有100 kt/a氨化造粒復合肥生產(chǎn)系統(tǒng)、150 kt/a和60 kt/a料漿法磷酸銨生產(chǎn)系統(tǒng)各1套。近年來,隨著國內(nèi)磷復肥企業(yè)產(chǎn)能的擴大,導致國內(nèi)磷酸銨總產(chǎn)能嚴重過剩,給磷肥生產(chǎn)企業(yè)帶來很大的銷售壓力,產(chǎn)品大部分作為原料供復合肥生產(chǎn)使用。
通過對噴漿造粒復合肥、氨化造粒復合肥[1]及料漿法磷酸銨[2]生產(chǎn)工藝和設備配置的詳細研究,發(fā)現(xiàn)三者存在極大的相似性。鑒于此,從市場需求角度出發(fā),為緩解市場壓力,恒邦化工公司考慮在現(xiàn)有磷復肥生產(chǎn)裝置的基礎上,結(jié)合工藝物料衡算情況,適當調(diào)整磷酸銨、復合肥生產(chǎn)工藝流程并增加相關(guān)反應器等設備,使60 kt/a料漿法磷酸銨生產(chǎn)系統(tǒng)具備既可生產(chǎn)磷酸銨又可生產(chǎn)復合肥的能力。
氨化造粒復合肥生產(chǎn)工藝是將氯化鉀與硫酸加入反應槽加熱并在一定條件下反應,逸出的HCl氣體經(jīng)水吸收后可制得一定濃度的鹽酸,生成的硫酸氫鉀與稀磷酸混合后形成混酸。將混酸與氣氨按比例在管式反應器中反應,生成的復合肥料漿直接噴入轉(zhuǎn)鼓造粒機中制得氮、磷、鉀一定比例的硫基復合肥。
噴漿造粒復合肥生產(chǎn)工藝是將制備好的料漿在反應器內(nèi)與氨氣按比例進行反應,使料漿中的水分汽化并分離,生成的中和料漿經(jīng)泵、噴槍霧化后進入轉(zhuǎn)鼓造粒機中制得氮、磷、鉀一定比例的硫基復合肥。
料漿法磷酸銨生產(chǎn)工藝是用低濃度的工業(yè)稀磷酸先與氨在強制中和反應器內(nèi)反應制得較稀的中和料漿,然后進行料漿的蒸發(fā)濃縮,有效避免了傳統(tǒng)法磷酸濃縮的難題,得到的濃縮料漿經(jīng)泵、噴槍霧化后進入轉(zhuǎn)鼓造粒機中制得氮、磷一定比例的磷酸銨類肥料。
氨化造粒復合肥、料漿法磷酸銨及噴漿造粒復合肥生產(chǎn)工藝和設備配置對比如表1所示。
表1 生產(chǎn)工藝和設備配置對比
通過對表1中所涉及的生產(chǎn)工藝進行系統(tǒng)對比可看出,在氨化造粒復合肥及料漿法磷酸銨之間進行適當?shù)墓に嚰夹g(shù)調(diào)整,可滿足噴漿造粒復合肥的生產(chǎn)要求,整體設計思路是氫鉀共享-2次配酸-區(qū)別造粒,具體工藝設計方案如下。
通過對表1中的設計工序進行對比,無論采用氨化造粒工藝或是噴漿造粒工藝生產(chǎn)復合肥,共同點是均設置了氫鉀轉(zhuǎn)化工序。考慮到恒邦化工公司現(xiàn)有氫鉀轉(zhuǎn)化槽是按照200 kt/a復合肥生產(chǎn)能力設計,設計余量完全能滿足后期生產(chǎn)要求,因此氫鉀轉(zhuǎn)化工序無需調(diào)整。
氨化造粒工藝和噴漿造粒工藝的另一個共同點就是混酸制備,但考慮到2種生產(chǎn)工藝所生產(chǎn)的產(chǎn)品配方不同,生產(chǎn)過程中應通過2次配酸來解決此問題。氫鉀轉(zhuǎn)化工序所制備的合格硫酸氫鉀溶液送至一次混酸配制槽,向槽內(nèi)加入磷酸進行第1次混酸配制,得到的合格混酸部分供氨化造粒工藝使用;剩余的混酸送至二次混酸配制槽,同樣向槽內(nèi)加入磷酸進行第2次混酸配制,指標達到要求后送至料漿法磷酸銨生產(chǎn)裝置供噴漿造粒工藝使用。
自混酸制備工序以后,與原生產(chǎn)工藝相比,復合肥的生產(chǎn)方式發(fā)生了變化。一次混酸配制槽中的混酸經(jīng)泵送至管式反應器內(nèi)與氨氣發(fā)生中和反應,形成的高壓將反應料漿噴入造粒機內(nèi)與機內(nèi)料幕混合造粒;二次混酸配制槽中的混酸經(jīng)泵送至中和反應器內(nèi)與氨氣發(fā)生中和反應、蒸發(fā)除去部分水分后,得到的中和料漿依次經(jīng)二次中和槽、料漿過料槽、料漿泵送至造粒機,被壓縮空氣霧化后與造粒機內(nèi)料幕進行造粒。
在該工藝設計方案中,涉及到2套不同的生產(chǎn)系統(tǒng),實施的關(guān)鍵點在于2次配制混酸,即如何利用磷酸成為重點。若磷酸分多路進入2套生產(chǎn)系統(tǒng),其指標控制點隨之增加,不利于實際生產(chǎn)的穩(wěn)定調(diào)節(jié)。為解決該問題,進行了如下設計:磷酸進入料漿法磷酸銨生產(chǎn)裝置的尾洗系統(tǒng)對尾氣進行酸洗處理,一次酸洗液經(jīng)循環(huán)泵送至氨化造粒復合肥生產(chǎn)裝置的尾洗系統(tǒng)對尾氣進行酸洗(之前采用水洗)處理,產(chǎn)生的二次酸洗液對氨化造粒復合肥生產(chǎn)裝置的造粒尾氣進行最終洗滌,酸洗液最終經(jīng)循環(huán)泵送至混酸制備工序。
按照上述流程對磷酸的使用進行調(diào)整,在保證2套生產(chǎn)系統(tǒng)尾氣指標符合要求的同時,使過程磷酸規(guī)格始終穩(wěn)定。工藝設計方案流程框圖如圖1所示。
圖1 工藝設計方案流程框圖
以硫基15- 15- 15氨化造粒復合肥與料漿法磷酸一銨(11- 49)配套聯(lián)合生產(chǎn)硫基12- 18- 15噴漿造粒復合肥為例,工藝設計方案的實施情況及控制要求介紹如下(部分指標為該方案物料及熱量衡算獲取,不再進行贅述)。
如前所述,氨化造粒和噴漿造粒兩大復合肥生產(chǎn)工藝在氫鉀轉(zhuǎn)化工序的各項指標要求基本一致,完全可以按照氨化造粒復合肥生產(chǎn)工藝要求進行控制。如果是進行系統(tǒng)改造,則需要考慮氫鉀轉(zhuǎn)化槽的生產(chǎn)能力能否滿足2套生產(chǎn)系統(tǒng)的生產(chǎn)負荷要求。
一次配酸的主要目的是保證混酸指標滿足氨化造粒復合肥生產(chǎn)的要求,配酸依據(jù)為硫基15- 15- 15氨化造粒復合肥物料衡算得出的混酸P2O5、K2O等指標要求,根據(jù)要求將尾洗磷酸按照配方比例與氫鉀轉(zhuǎn)化工序所制備的硫酸氫鉀溶液充分混合均勻。硫基15- 15- 15氨化造粒復合肥混酸指標如表2所示。
表2 硫基15- 15- 15氨化造粒復合肥混酸指標
二次配酸主要是在一次配酸的基礎上調(diào)節(jié)混酸中有效磷的含量,以此調(diào)節(jié)混酸中的磷鉀比。第1次配制的混酸一部分泵送至氨化造粒管式反應器進行中和反應,其余與尾洗磷酸按照配方比例進行充分混合,制備符合硫基12- 18- 15噴漿造粒復合肥衡算指標要求的混酸,具體指標如表3所示。
表3 硫基12- 18- 15噴漿造粒復合肥混酸指標
二次配酸制備的合格混酸經(jīng)泵送至中和反應器,與氣氨按照配方比例要求進行中和反應,中和度控制在1.15~1.25,在反應過程中蒸發(fā)除去部分水分;然后中和料漿進入料漿法磷酸銨生產(chǎn)系統(tǒng)的二次中和槽(后續(xù)涉及設備均為磷酸銨系統(tǒng)配置),經(jīng)緩沖進入料漿過料槽,與其他熔融原料[3]混合均勻,由噴漿泵將料漿送至造粒機,被壓縮空氣完全霧化后與母料混合造粒,產(chǎn)品再經(jīng)烘干、篩分、冷卻等工序后包裝入庫。
為保證2套生產(chǎn)系統(tǒng)的水平衡[4],同時保證生產(chǎn)過程中磷酸各項指標穩(wěn)定,原料磷酸首先按照料漿法磷酸銨生產(chǎn)工藝流程對造粒尾氣進行酸洗,洗滌產(chǎn)生的一次酸洗液送至氨化造粒復合肥干燥冷卻的尾洗系統(tǒng),改水洗為酸洗,洗滌產(chǎn)生的二次酸洗液進入氨化造粒復合肥生產(chǎn)裝置的造粒尾洗系統(tǒng),最終洗滌磷酸被泵送至混酸制備工序,用作混酸的一、二次配酸。
按照上述設計方案,實際生產(chǎn)可完全達到最初的設計意愿,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,2套生產(chǎn)系統(tǒng)可根據(jù)市場的需求,靈活生產(chǎn)各種規(guī)格的硫基復合肥及磷酸銨產(chǎn)品。
在硫基12- 18- 15復合肥物料衡算過程中,其料漿帶入造粒機的水分(烘干負荷)質(zhì)量分數(shù)高達35%,遠高于料漿法磷酸銨生產(chǎn)控制要求的25%。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準《復混肥料(復合肥料)》(GB/T 15063—2009)的要求,采取降低系統(tǒng)生產(chǎn)負荷的方式以確保烘干效果,降低產(chǎn)品水分含量。
(1)工藝設計簡短,投資省。僅在氨化造粒復合肥及料漿法磷酸銨生產(chǎn)工藝間稍作調(diào)整,增設中和反應器、二次配酸槽等設備即可實現(xiàn)改造目標。
(2)單生產(chǎn)系統(tǒng),多規(guī)格產(chǎn)品。通過生產(chǎn)工藝調(diào)整,使料漿法磷酸銨生產(chǎn)系統(tǒng)具備復合肥生產(chǎn)能力,同時增加諸多規(guī)格復合肥產(chǎn)品的生產(chǎn)[5],彌補了氨化造粒復合肥生產(chǎn)裝置產(chǎn)品規(guī)格單一的不足。
(3)根據(jù)市場需求,靈活生產(chǎn)。在磷肥市場低迷期,磷酸銨生產(chǎn)系統(tǒng)可在保證磷酸銨[6]產(chǎn)量滿足自用情況下,改產(chǎn)復合肥產(chǎn)品,增強企業(yè)的市場競爭能力。
我國磷肥產(chǎn)能過剩問題尖銳,新增產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn),落后產(chǎn)能退出緩慢,行業(yè)利潤率下降嚴重,虧損面擴大;同時,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、新型產(chǎn)品占比不高等問題,限制了當前磷肥行業(yè)的進一步發(fā)展。對于既有復合肥生產(chǎn)系統(tǒng)又有磷肥生產(chǎn)系統(tǒng)的企業(yè),采用上述改造方案,當磷肥市場處于低迷期時,磷肥生產(chǎn)系統(tǒng)可在生產(chǎn)部分磷酸銨產(chǎn)品滿足自有復合肥生產(chǎn)系統(tǒng)的需求后,迅速轉(zhuǎn)入復合肥生產(chǎn)狀態(tài),擺脫市場限制,將有助于提升企業(yè)綜合經(jīng)濟效益。