呂建立
摘要:基于室內(nèi)機異音問題改善的實踐,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制造過程,對目前中央空調(diào)室內(nèi)機幾種異音問題進行了總結(jié),分析了異音產(chǎn)生的原因并提出了改善措施。通過本次總結(jié),對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造過程控制以及快速處理異音問題提供了參考。
關(guān)鍵詞:室內(nèi)機異音 改善
一、引言
室內(nèi)機異音直接影響到使用者的舒適性感受,對產(chǎn)品品牌形象產(chǎn)生重要影響,因此我司將室內(nèi)機異音問題定義為一類品質(zhì)問題。我司室內(nèi)機異音問題時有發(fā)生,而且原因多樣,導(dǎo)致產(chǎn)品批量返修,因此有必要對異音問題進行總結(jié),分析異音產(chǎn)生的原因并提出改善措施。
首先要對室內(nèi)機進行聲源的識別和分析。聲源從本質(zhì)上說只有兩種,機械噪音和氣動噪音(含流體)。室內(nèi)機的聲源主要來源于電機,產(chǎn)生異音的情況通常有電機本體發(fā)生異音(本文不作論述),電機振動導(dǎo)致與機器其它零部件共振,電機軸與連接軸干涉,軸承與電機軸(連接軸)的摩擦,蝸殼與風(fēng)輪的干涉,送風(fēng)吹翅片聲音,蝸殼氣流聲等等。造成異音的原因有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計不可靠,零件尺寸失真以及裝配操作錯誤。
二、電機與機器產(chǎn)生共振聲
事故描述:大一(兩)面出風(fēng)、A5機、座吊機等帶U形電機支架的機型,電機端蓋固定螺栓與電機支架干涉,電機運行后,機器產(chǎn)生共振聲,如圖1所示。
原因分析:(1)電機支架結(jié)構(gòu)較窄,與電機的單邊間隙較??;(2)電機端蓋固定螺栓稍長:(3)裝配時螺釘未避開與電機支架干涉,過程品質(zhì)未有效監(jiān)控。
改善措施:(1)改善電機支架結(jié)構(gòu),增加電機支架與電機間隙,但是改模困難,不采用;(2)出操作指導(dǎo)工藝文件,由裝配員工和品質(zhì)控制,電機端蓋螺釘與電機支架避開干涉,如圖2所示。
三、連接軸與電機軸或者軸承干涉產(chǎn)生摩擦聲
事故描述:大一(兩)面出風(fēng)、A5機、座吊機等機型,連接軸一端與球形軸承連接,一端通過聯(lián)軸器與電機軸連接,如圖3所示。裝配時容易發(fā)生連接軸與電機軸干涉,或者連接軸頂死軸承產(chǎn)生摩擦聲。
原因分析:使用聯(lián)軸器裝配連接軸與電機軸時缺乏定位,向右容易導(dǎo)致連接軸與電機軸相接觸,向左容易導(dǎo)致連接軸與軸承頂死。
改善措施:(1)在與電機軸配合端裝上一個橡膠套,裝配連接軸時橡膠套直接與電機軸接觸定位,如圖4所示;(2)出操作指導(dǎo)工藝文件,規(guī)定連接軸與軸承座間隙3~5 mm進行控制。
四、連接軸與軸承座摩擦聲
事故描述:大一(兩)面出風(fēng)、A5機、座吊機等連接軸的機型,容易發(fā)生連接軸與軸承座處產(chǎn)生摩擦聲(非干涉)。
原因分析:(1)連接軸機械加工后為了增加硬度,浸進溶液進行發(fā)黑,但是發(fā)黑后產(chǎn)生腐蝕物,使連接軸與軸承配合的軸頸粗糙度超過1.2,如圖5所示;
(2)球形軸承有潤滑油,在部裝裝配時未做好防塵措施,有異物混到潤滑油里,如圖6所示;
(3)軸承座安裝在其它鈑金件上,若其它鈑金件尺寸失真,或者軸承座本身尺寸失真,或者因為鈑金件裝配累計誤差,使得軸承座發(fā)生傾斜,如圖7所示。
改善措施:(1)規(guī)定連接軸軸頸粗糙度不大于0.8,工藝上軸頸部位不進行發(fā)黑,或者發(fā)黑后再進行磨屑,如圖8所示。
(2)在部裝裝配時做好防塵措施,防止有異物混到潤滑油里,如圖9所示:
(3)結(jié)構(gòu)設(shè)計時,裝配軸承座盡量減少連接鈑金件數(shù)量,減少累計誤差,制造時重點保證軸承座的尺寸。
五、掛壁機導(dǎo)風(fēng)條與出風(fēng)框干涉
事故描述:常規(guī)掛壁機及掛壁風(fēng)盤的導(dǎo)風(fēng)條擺動時,與出風(fēng)框干涉,產(chǎn)生異音,如圖10所示。
原因分析:出風(fēng)框模具結(jié)構(gòu)存在缺陷,出風(fēng)框左邊拔模角度較大。導(dǎo)致導(dǎo)風(fēng)條擺動到最下面時與出風(fēng)框干涉。
改善措施:出風(fēng)框改模難度大,不作整改。所以將導(dǎo)風(fēng)條連接軸加長1.5mm,與電機配合后使得導(dǎo)風(fēng)條即使移到最左邊也刮不到出風(fēng)框,如圖11所示。
但是。這種措施使得導(dǎo)風(fēng)條與面框的間隙量增大1.5mm。
六、送風(fēng)吹翅片聲音
事故描述:高速氣流在蒸發(fā)器局部產(chǎn)生渦流,從而會產(chǎn)生“噓噓”聲,類似輕吹口哨聲。如圖12所示。
原因分析:頂蓋部件只有一塊PE海綿,這個海綿與蒸發(fā)器垂直,如圖13所示。對風(fēng)輪吹出來的風(fēng)而起不到穩(wěn)流作用,致使風(fēng)流吹向蒸發(fā)器頂部某部位而出現(xiàn)吹翅片聲音。
改善措施:在頂蓋PE海綿的基礎(chǔ)上增加一塊厚10MM的PU海綿,如圖14所示。使風(fēng)輪吹向頂部的風(fēng)得到有效穩(wěn)定,消除了吹翅片聲。
七、回風(fēng)聲及蝸殼進風(fēng)聲
事故描述:帶蝸殼的室內(nèi)機,蝸殼處時有發(fā)生“噓噓”聲,類似輕吹口哨聲。如圖15所示。
原因分析:通常情況,是風(fēng)輪與蝸殼間隙不均勻?qū)е?。?dǎo)致風(fēng)輪與蝸殼間隙不均有兩種情況:(1)電機軸傾斜導(dǎo)致風(fēng)輪傾斜,如圖16所示。電機軸傾斜有兩種情況,一種是左右傾斜,原因是電機支架固定孔過大導(dǎo)致裝配定位不準旋轉(zhuǎn),如圖17所示,一種是前后傾斜,原因是電機支架底面不平導(dǎo)致,如圖18所示。
(2)風(fēng)輪與蝸殼端面間隙過小,如圖19所示。原因是電機軸或者連接軸上沒有軸向定位風(fēng)輪結(jié)構(gòu),裝配時依靠員工熟練程度,容易裝偏。
改善措施:(1)電機支架、電機支承座等承載電機的鈑金尺寸精度高,連接孔位區(qū)分定位尺寸和固定尺寸,制造嚴格控制,保證電機軸不傾斜,同時完善作業(yè)指導(dǎo)書,指導(dǎo)現(xiàn)場操作和過程品質(zhì)把控;
(2)如果調(diào)整風(fēng)輪與蝸殼之間的相對位置還無法消除異音。就想辦法改變進風(fēng)的風(fēng)道。比如在機器左邊的法蘭圍板增加一塊鈑金,如圖20所示,45、56的A5機增加鈑金后,回風(fēng)聲音有效消除。
八、總結(jié)
上面案例是室內(nèi)機產(chǎn)生異音的幾種情況,可分為機械異音和氣動異音。機械異音主要以電機為起點。運動部件運動時干涉和部件件摩擦導(dǎo)致,氣動異音主要以風(fēng)輪為起點,風(fēng)吹翅片和流過蝸殼等流到導(dǎo)致。有下面幾點啟示:
(1)生產(chǎn)過程處理異音問題,首先判斷異音源,再分類進上述幾種情況??煽焖偬岢龈纳拼胧?;
(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計時,首先避免噪音源電機與其它零部件干涉產(chǎn)生共振,運動件定位方式可靠,避免容易操作不到位產(chǎn)生干涉,軸類運動件粗糙度有明確規(guī)定,避免粗糙度大產(chǎn)生摩擦異音;
(3)生產(chǎn)現(xiàn)場,對尺寸精度要求高的零部件,需要做好防護措施,防止碰撞、擠壓,摩擦等,避免零部件變形,外觀損傷等。