彭韶波 彭 欣
(廣東中煙工業(yè)有限責任公司韶關(guān)卷煙廠,廣東 韶關(guān) 512026)
YP11型裝箱機是卷煙廠里具有全自動功能的條煙封箱機,它實現(xiàn)了從條煙的收集、裝箱、封箱等系列過程的全自動化程序操作。YP11型裝箱機的控制系統(tǒng)是由西門子S7可編程邏輯控制器系統(tǒng)的標準組件組成,并且通過DP總線連接PLC控制系統(tǒng)與上位機觸摸屏控制面板,實現(xiàn)控制狀態(tài)的實時監(jiān)控及故障報警功能。
裝箱機噴膠系統(tǒng)主要組件有:熱熔膠缸、熱熔膠管、噴膠膠槍、煙箱到噴膠位檢測器B5.2,噴膠計時盤B5.3、5.4,控制膠槍噴膠動作的電磁閥。其控制流程為:當推煙板將裝滿條煙的煙箱推行到噴膠位時,煙箱到噴膠位檢測器B5.2動作,如果噴膠計時盤檢測器檢測到計時盤轉(zhuǎn)動到噴膠位,系統(tǒng)將啟動噴膠電磁閥進行噴膠動作。
生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)出來的煙箱會出現(xiàn)煙箱封口完全無膠的情況,經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)造成此類不合格品出現(xiàn)的主要原因有以下兩點:
1.煙箱到噴膠位檢測器B5.2檢測失效
煙箱到噴膠位檢測傳感器B5.2的作用是檢查裝滿條煙的煙箱是否被推行到噴膠位,在煙箱到噴膠位的前提下,如果噴膠檢測傳感器動作,系統(tǒng)便啟動噴膠電磁閥進行噴膠。生產(chǎn)過程中,如果出現(xiàn)煙箱輸送不平衡的情況,跳動的煙箱會碰撞到傳感器B5.2安裝支架。此時,煙箱到噴膠位檢測器B5.2偏離原始位置,從而造成傳感器B5.2檢測失效。
2.膠缸系統(tǒng)未準備就緒
膠缸的面板上有膠缸系統(tǒng)是否準備就緒(“SYSTEM READY”)指示燈,出現(xiàn)以下情況,①膠缸電源跳閘;②膠缸、膠管或膠槍溫度未到達設(shè)定溫度;③膠缸系統(tǒng)內(nèi)部其他故障?!癝YSTEM READY”燈滅,表示膠缸系統(tǒng)未準備就緒。在膠缸系統(tǒng)未準備就緒的情況下,裝箱機卻在正常生產(chǎn),從而造成大量的煙箱封口完全無膠的成品流入了下道工序。
改進方案分為兩部分:一是編寫PLC程序?qū)崿F(xiàn)煙箱到噴膠位檢測器B5.2檢測失效和膠缸系統(tǒng)未準備就緒情況下停機報警功能;二是編寫觸摸屏程序?qū)崿F(xiàn)報警點顯示的功能。
1.編程思路①:每次煙箱到達噴膠位,此時擴口及料口側(cè)的噴膠電磁閥應(yīng)該動作兩次,如果沒有動作,代表傳感器B5.2檢測失效,此時立刻停機并報警,如圖1左。
2.編程思路②:將膠缸系統(tǒng)是否準備就緒的信號接入PLC控制系統(tǒng)中,當膠缸系統(tǒng)未準備就緒,裝箱機不允許開機。PLC編寫流程圖如圖1右所示。
圖1 PLC程序編寫流程圖
觸摸屏的故障報警記錄界面能夠顯示出裝箱機目前的故障,使用WinCC軟件對裝箱機觸摸屏的故障報警記錄界面進行改進。分為以下三步:①在“故障報警記錄頁面”新增一個“噴膠故障”的報警顯示點;②設(shè)置“噴膠故障”報警顯示點狀態(tài),當噴膠出現(xiàn)故障時,故障點變成紅色并且閃爍;③設(shè)置故障排除提示信息,當按下“噴膠故障”故障點,彈出故障排除提示信息。
經(jīng)現(xiàn)場測試,改進后的噴膠系統(tǒng)停機與紅色故障燈報警功能準確。改進后的系統(tǒng)投入使用了三個多月,期間出現(xiàn)過幾次噴膠故障的情況都能及時發(fā)現(xiàn),避免了大量不合格煙箱流入下道工序的可能性,取得了顯著的效果。
經(jīng)現(xiàn)場測試,出現(xiàn)“噴膠故障”報警時,觸摸屏“故障報警記錄”頁面上“噴膠故障”故障顯示點會閃爍報警,當按下報警顯示點時,會出現(xiàn)排除故障提示信息。當排除故障后,按下復位按鈕,“噴膠故障”顯示點變成灰色,可以重新開機。故編寫的觸摸屏程序達到了預(yù)期的效果。