韓建魁 ,楊勝強 ,李文輝 ,李 飛
(1.太原理工大學 機械工程學院,山西 太原 030024;2.精密加工山西省重點實驗室,山西 太原 030024;3.太原理工大學 水利科學與工程學院,山西 太原 030024)
卷煙廠過濾嘴發(fā)射管道因膠致堵后的清理是生產(chǎn)過程中的一個實際難題。嘴棒是由嘴棒發(fā)射機輸出,由嘴棒接收機接收,嘴棒發(fā)射機與嘴棒接收機之間由多根內(nèi)徑10mm左右、單根長6m的銅管連接成(150~200)m長的空間布置的管線輸送煙嘴通道。嘴棒由發(fā)射機輸送到接收機是通過高壓氣流推動的[1]。在連續(xù)的生產(chǎn)作業(yè)之后,管道壁上會附著加工過濾嘴所用的中線膠,膠垢呈細條狀,由于過濾嘴發(fā)射速度較快,層層堆積、粘連,堆積速度較快,不斷累積致使管道堵塞,中斷生產(chǎn)。為此,如何清理過濾嘴發(fā)射管道中殘留的中線膠是生產(chǎn)過程中必須及時處理的實際難題。
圖1 梭標實物圖Fig.1 Factual Picture of Spear
目前卷煙廠中的普遍解決辦法是在管道某處的接頭處拆開管道,使用煙廠現(xiàn)有的高壓氣裝置發(fā)射塑料梭標,如圖1所示。利用梭標上固定的銅環(huán)對管道的刮削作用刮走管壁粘結的膠,并在另一端接收梭標。隨后由出口處發(fā)射梭標,而由進口處接受。通過重復上述步驟,使管壁粘結的膠越來越少直至接收到的梭標刮不出膠為止,清理過程結束。
該方法的缺點是:梭標對管壁的作用力較大,因管道中接有用于觀察煙嘴的玻璃管,梭標會對玻璃管造成破壞,損壞管道,故不可實現(xiàn)整根管道的一次性清理,只能逐段清理。由于梭標的直徑小于管道直徑,所以銅環(huán)對膠的刮擦作用有限,需要反復發(fā)射梭標,清理過程中梭標帶出的膠會越來越少,直至幾乎沒有才停止。清理之后管壁仍會附著一層殘余的膠,并不能全部清理干凈,清理后管道過濾嘴的通過性較差。由于高壓氣的壓力有限,故當管道堵塞嚴重時,梭標可能會在管道內(nèi)堵塞甚至卡死,需要更大的氣壓才能把堵塞的過濾嘴和梭標清理出來。如果仍然不能解決,只能更換一段新管。
高壓水射流是通過高壓水發(fā)生裝置將水加壓,高壓水經(jīng)高壓軟管到達噴嘴,高壓水通過噴嘴轉化為高速的射流沖擊被清洗物達到清洗作用[2]。由于卷煙廠中管道內(nèi)徑為10.4mm,軟管與噴嘴難以進入,該種方法難以實施。
飽和蒸汽清洗是利用飽和蒸汽的高溫,清洗零件表面的油漬污物,并將其汽化蒸發(fā)[3]。將蒸汽通入管道,使膠從管壁剝落下來,汽化,隨氣流帶出管道。由于蒸汽會使膠氣化之后固化,可能會使膠的分布更加分散,加大膠的去除難度。
明礬和白乳膠會發(fā)生反應。明礬溶液的溶質為KAl(SO4)2,在水中電離出Al3+,它水解生成Al(OH)3膠體,其水解化學式如下所示:
式中:H+可以吸附白乳膠中帶負電的膠體粒子并使之聚沉并化解。由于卷煙廠生產(chǎn)過程中需要考慮食品安全問題,化學試劑會污染管道,故化學試劑法不建議采用。
依靠被清洗管道內(nèi)流體的壓力,依靠前后壓差驅動清管器在管道內(nèi)移動,利用清管器上的皮碗和刀具的刮削作用,去除管壁污垢,被刮削下的污垢及雜物被清管器推出管外[4-5]。由于卷煙生產(chǎn)中嘴棒的輸送用的就是高壓氣,使用清管器清理膠垢無需其他動力設備,使用廠區(qū)里的高壓氣系統(tǒng)即可,使清理更加方便,易于推廣。故采用清管器法進行膠垢的清理。
圖2 清管器設計圖Fig.2 Design Drawing of Pig
清管器的種類很多,清管器按實現(xiàn)功能分為普通型清管器和智能型清管器,普通型清管器又分為球型清管器和皮碗型清管器[6]。根據(jù)實際情況需要,選擇錐形皮碗型清管器。清管器的初步設計,如圖2所示。清管器由橡膠皮碗、鋼制軸心主體和刀具組成。
由于卷煙廠管道直徑小、距離長,為防止清管器在清理過程中發(fā)生卡塞,需要對清管器的尺寸進行設計計算。
清管器的直徑與管道的內(nèi)徑、垢厚、垢的硬度等有關。清管器的直徑即皮碗的外徑,清管器的直徑需控制在一定的范圍,其直徑太大會因為阻力太大造成清管器卡塞,而太小會因為刮擦作用太小造成清管效果不好[7]。根據(jù)對實際生產(chǎn)中管道的觀察,初步認為膠的厚度為1mm。
清管器的最小直徑為:
清管器的最大直徑為:
式中:m—外徑;n—壁厚;δ—垢厚。
清管器最大長度由管道曲率半徑與清管器直徑?jīng)Q定[8]。根據(jù)測量情況,卷煙廠中管道的最小曲率半徑為1m。根據(jù)上一步計算,取清管器直徑為11mm。
式中:L—清管器的最大長度;R—卷煙廠中管道的最小曲率半徑;D—清管器直徑,故清管器的長度只要小于0.208m就能順利通過,滿足要求。
清管器以一定的力和相對運動作用于管壁上附著的膠,清管器的速度和力是影響清管效果的關鍵因素,因此需要研究清管時清管器的切削力的情況。對清管器進行簡化,去除刀具,簡化后的受力模型,如圖3所示。
圖3 清管器受力簡圖Fig.3 Forced Diagram of Pig
清管器受到動力流體的推力和管壁的摩擦阻力和剪切力。摩擦阻力與過盈量、皮碗和管道接觸面積、皮碗材料有關。因此需要研究上述物理量之間的關系以便得到最優(yōu)的參數(shù)使得清管效果最佳。
由于清管器與管道之間是過盈接觸,故管壁對皮碗存在擠壓力。當清管器放入管中后管壁對皮碗的擠壓力會使皮碗向軸中心線移動。
皮碗徑向位移量幾何方程:圖中:fw—管內(nèi)壁對清管器的摩擦阻力;fj—清管器受到的剪切力;P—通過清管器的壓降[9]。
皮碗徑向位移量物理方程:
聯(lián)立式(4)和式(5)得皮碗和管內(nèi)壁之間的擠壓力為:
令:k1=D/d,k2=de/d
管壁對清管器摩擦阻力:
式中:d—管道內(nèi)徑;de—皮碗等效內(nèi)徑;s—皮碗徑向位移量;μ—皮碗材料的泊松系數(shù);E—皮碗材料的彈性模量;Pj—皮碗和管內(nèi)壁之間的擠壓力;A1—清管器截面面積;l—皮碗與管壁的接觸長度;f—清管器與管道內(nèi)壁的滑動摩擦系數(shù);n—皮碗個數(shù)[10-11]。
管壁對清管器摩擦阻力即可視為清管器對管壁中的膠的切削力,根據(jù)式(8)可知,清管器對管壁中的膠的切削力與皮碗個數(shù)、皮碗與管壁的接觸長度、皮碗外徑、管道壓力有關,式(8)用定量的方式表示出上述物理量之間的關系,通過改善上述參數(shù)可使切削力增大,提高清管器的去除效率。
根據(jù)初步設計與計算,確定清管器的總體結構,皮碗數(shù)選擇3個,皮碗外徑選擇11mm,清管器長度110mm。試制的清管器,如圖4所示。由于該清管器直徑較小,常規(guī)的皮碗安裝方式并不適用,故采用套的形式固定皮碗,通過套頂住皮碗,最后通過螺母實現(xiàn)皮碗的全部固定。為了減輕清管器的整體重量,套采用尼龍材料。
圖4 清管器Fig.4 Pig
由于皮碗難以對堅硬物產(chǎn)生刮擦作用,故清管器頭部安裝銅質刀具實現(xiàn)對凝固后表面堅硬的中線膠的刮削,刀具的外徑小于管道內(nèi)徑以便于清管器順利通過管道。清管器頭部設計成階梯軸以便于安裝不同尺寸的刀具,根據(jù)不同情況選擇不同的刀具。刀具與清管器主體是間隙配合,兩者之間涂抹白乳膠用于刀具的固定。
實驗采用空氣壓縮機(型號W-1.0/8,額定排氣壓力0.8MPa,排量1.0m3/min,轉速760r/min)提供高壓氣體,與被清洗管道連接,控制高壓氣體的壓力。使用卷煙廠實際生產(chǎn)時采用的6m長的銅管作為清理對象進行實驗,向管中涂覆一定量的中線膠,實驗采用牌號為S3038的中線膠。
給兩根銅管中分三次加入同樣重量的中線膠,每根管共60g,由于中線膠在管中固化較慢,每次加入膠之后將管連接到空氣壓縮機,通入高壓氣加速膠固化,A根管中放入清管器,發(fā)射,收集清管器及清理出的中線膠,控制發(fā)射次數(shù),稱重。B管中放入梭標,發(fā)射,收集清管器及清理出的中線膠,控制發(fā)射次數(shù),稱重。當收集到的膠量變少直至幾乎沒有膠清理出來停止清理。
由于中線膠是一種水溶性膠粘劑,是由醋酸乙烯單體在引發(fā)劑作用下經(jīng)聚合反應而制得的一種熱塑性粘合劑,固化后其重量降低較大[12]。通過實驗確定,白乳膠處于液態(tài)時和固化后的重量比為3.491:1。根據(jù)白乳膠處于液態(tài)時和固化后的重量比得出加入管道中的60g膠固化之后的重量為17.187g。
發(fā)射30次清管器,A管中清理出的膠為8.350g,占總膠量的48.58%;發(fā)射30次梭標,B管中清理出的膠為1.419g,占總膠量的8.25%。清理出的膠,如圖5所示。繪制這兩根管每次清理膠量的曲線圖,如圖6所示。由圖可以看出,清管器在前幾次清理出的膠較多,而在后幾次清理時去除的膠較少,由于每次清理出的膠有隨機性,故該曲線波動較大,但總體趨勢是降低最后趨于穩(wěn)定;而梭標清理出的膠量從第一次開始就相差不大,一直很少,清理效果較差。清管器的清理效果明顯,當清理到25次時清管器每次清理的膠已和梭標清理的膠相當,都很微量。分析清管器的膠去除量占總膠量的百分比仍然低于50%的原因是管道長,膠分布分散,管內(nèi)壁有一層膠較薄,附著于內(nèi)壁難以被清管器清理。
圖5 去除的膠Fig.5 Removed Glue
圖6 每次去除膠量圖Fig.6 Graph of Each Time Removed Glue
用清理后的兩根銅管做過濾嘴通過試驗,發(fā)現(xiàn)清管器清理后的A管過濾嘴通過性良好,而梭標清理后的B管過濾嘴有時會出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象,進而發(fā)生過濾嘴堵塞。在生產(chǎn)現(xiàn)場使用清管器分別對50m、100m、150m組合聯(lián)接管進行試驗,均能一次性有效通過。
(1)研究清管器在細長管道中的應用,并開發(fā)一種適用于內(nèi)徑為11mm的空間細長管內(nèi)表面清理的新型清管器。
(2)對比現(xiàn)有解決辦法,清管器清理出的中線膠占總膠量的48.58%;梭標清理出的中線膠占總膠量的8.25%。由此易知,清管器法去除膠的效率遠高于梭標法,此方法能夠改善梭標法而有效清理細長管中的中線膠,清理效果有明顯提升。
(3)該清管器可通過變徑適用于一系列直徑的管道,也適用于管道中其他雜物的清理,具有廣泛的適用性。