李 君,王天峰,張 峰,馮宇飛
(河南心連心化肥有限公司二分公司,河南 新鄉(xiāng) 453731)
河南心連心化肥有限公司二分公司(以下簡(jiǎn)稱公司)一期合成氨裝置氣化工序采用固定床間歇制氣工藝,于2015年實(shí)施了富氧制氣的技改,提高了單爐發(fā)氣量,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。但隨著富氧制氣工藝改造潛力的不斷挖掘,吹風(fēng)階段入爐空氣中的氧含量提高至25%左右,導(dǎo)致氣化層溫度快速上漲及吹風(fēng)后的上吹階段蒸汽穿透力出現(xiàn)不足,氣化爐爐況波動(dòng)并惡化,甚至燒壞爐箅,影響氣化爐的長周期運(yùn)行。為此,公司決定在氣化工段實(shí)施上吹增壓制氣技改。
在現(xiàn)有0.5MPa過熱蒸汽的管道上開口配管,直接將入爐蒸汽送至接近氣化層區(qū)域,通過程序調(diào)節(jié)管道上的液壓閥啟閉狀態(tài)控制入爐增壓蒸汽的時(shí)序及量。
對(duì)于固定床制氣工藝氣化層溫度來說,其一直追求的目標(biāo)是爐內(nèi)氣化層溫度逼近或達(dá)到原料煤的灰熔點(diǎn),以使蒸汽分解率與單爐產(chǎn)氣量盡可能地高。為了追求這個(gè)目標(biāo),我們通過觀察下灰情況,并以上/下行煤氣溫度、灰倉溫度及粗煤氣CO2含量等參數(shù)作為依據(jù),總結(jié)出了1套可實(shí)施的氣化爐操作經(jīng)驗(yàn),但隨著富氧制氣工藝的實(shí)施,入爐氧含量明顯提高,吹風(fēng)階段爐內(nèi)反應(yīng)熱量的增加使得氣化層溫度快速上漲,氣化層溫度難以控制,經(jīng)常出現(xiàn)氣化層溫度超過煤灰熔點(diǎn),導(dǎo)致爐內(nèi)灰渣結(jié)疤,進(jìn)而引起爐況波動(dòng)。
上吹增壓制氣是在氣化層溫度即將或小幅度超過煤灰熔點(diǎn)的時(shí)候,直接將入爐蒸汽送至接近氣化層區(qū)域,利用0.5MPa蒸汽的沖擊動(dòng)力,迅速穿透氣化層局部正在初步形成的一定粘度的疤塊,使其處于松散狀態(tài),避免形成死疤,從而穩(wěn)定氣化爐爐況。
公司在中修期間對(duì)氣化爐實(shí)施了上吹增壓制氣技改,氣化爐隨即投入了運(yùn)行,投運(yùn)后爐況穩(wěn)定性有所改善,但運(yùn)行參數(shù)如何調(diào)整才能匹配生產(chǎn)成了關(guān)注的重點(diǎn),即系統(tǒng)還需進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。
結(jié)合氣化工段以往爐況穩(wěn)定性調(diào)整的經(jīng)驗(yàn)以及上吹增壓程序投運(yùn)后需要調(diào)整的因素,項(xiàng)目小組成員通過對(duì)上吹增壓制氣參數(shù)調(diào)試摸索過程的探討,借用正交試驗(yàn)法展開因素試驗(yàn),用較少的試驗(yàn)次數(shù)較快地找出了富氧運(yùn)行條件下爐況最穩(wěn)的調(diào)整方案。
2.1.1 選位級(jí)及排因素位級(jí)表
經(jīng)車間技術(shù)人員的討論,最終確定將增壓程序放置位置、上下吹手輪比例、上吹時(shí)間、增壓時(shí)間作為正交試驗(yàn)的4個(gè)因素;因素確定后,經(jīng)小組專業(yè)人員討論,考慮每個(gè)因素分別選取3個(gè)水平進(jìn)行試驗(yàn),以摸索富氧運(yùn)行條件下上吹增壓程序如何投運(yùn)及現(xiàn)有參數(shù)如何調(diào)整才能使?fàn)t況最佳。正交試驗(yàn)因素位級(jí)表見表1。
表1 爐況調(diào)優(yōu)正交試驗(yàn)因素位級(jí)表
2.1.2 正交試驗(yàn)方案與結(jié)果
根據(jù)L9(34)正交表安排試驗(yàn)次數(shù),將4因素組合進(jìn)行試驗(yàn),小組成員跟蹤每組試驗(yàn)過程中爐況穩(wěn)定性的變化情況,進(jìn)行討論以確定給予的穩(wěn)定性分值,并將試驗(yàn)結(jié)果記入相應(yīng)的試驗(yàn)方案中。正交試驗(yàn)方案及結(jié)果見表2。
表2 爐況調(diào)優(yōu)正交試驗(yàn)方案及結(jié)果
2.1.3 試驗(yàn)結(jié)果分析
2.1.3.1 直觀分析
據(jù)表2進(jìn)行直觀分析,1#方案最好,其爐況穩(wěn)定性取得小組人員一致認(rèn)可的最高分(8.5分),具體試驗(yàn)方案為A1B1C3D2(字母右邊的數(shù)字為相應(yīng)的位級(jí)水平,下同);9#方案次之,具體試驗(yàn)方案為A3B3C3D1,其爐況穩(wěn)定性小組人員一致認(rèn)可為8.0分,僅次于1#方案。
但直觀分析結(jié)果一定可靠嗎?還需要進(jìn)一步分析,一是觀察每一個(gè)因素對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響程度,二是考察方案對(duì)應(yīng)的爐況是否穩(wěn)定,從中找出主要矛盾,進(jìn)一步篩選最優(yōu)方案進(jìn)行試驗(yàn)。
2.1.3.2 篩選最優(yōu)方案
最優(yōu)方案一般就是“最優(yōu)水平的組合”,所謂“最優(yōu)水平的組合”就是指由全體最好水平指標(biāo)組合的試驗(yàn)條件。從試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算分析來說,爐況越穩(wěn)定越好,即各因素的水平值之和越大越好,于是在每列中選取各因素水平值之和的最大值作為最優(yōu)水平,由此計(jì)算分析得出較優(yōu)水平組合為A1B3C3D2。
2.1.4 畫趨勢(shì)圖
為進(jìn)一步摸清因素與水平變化對(duì)爐況穩(wěn)定性的影響,制作出因素水平與爐況穩(wěn)定性指標(biāo)和的關(guān)系圖,如圖1。
圖1 因素水平與爐況穩(wěn)定性指標(biāo)和的關(guān)系圖
由圖1可以看出:增壓程序放位越靠近上吹階段,爐況穩(wěn)定性指標(biāo)越可能受到影響,但影響程度不大;上下吹手輪方向向平手輪或反手輪方向變化,爐況都可能更穩(wěn)定;上吹時(shí)間若再增加,爐況可能更穩(wěn)定,符合我們所說的“太平爐”思想;增壓時(shí)間以8s為最高,再多或再少都會(huì)使?fàn)t況穩(wěn)定性指標(biāo)和減小,也就是說增壓蒸汽需短時(shí)間快速入爐。以上趨勢(shì)主要采用極差進(jìn)行分析,可作為進(jìn)一步試驗(yàn)的參考。
2.1.5 驗(yàn)證試驗(yàn)
由于最優(yōu)方案(最優(yōu)水平組合方案)與最好方案(直觀分析所得最好方案)不一致,且不包含在9次試驗(yàn)之中,項(xiàng)目小組進(jìn)行了驗(yàn)證試驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)證,計(jì)算得到的最優(yōu)方案A1B3C3D2優(yōu)于直觀分析所得的最好方案A1B1C3D2,因此選定A1B3C3D2為最佳方案,即在吹風(fēng)回收階段將上下吹手輪比例置于12∶11的位置,調(diào)整上吹時(shí)間為32s、蒸汽增壓時(shí)間為8s。
2.2.1 上吹時(shí)間參數(shù)與上下吹手輪比例的分析
氣化爐工況調(diào)整時(shí),火層位置的平衡主要通過調(diào)整上、下吹時(shí)間實(shí)現(xiàn),再輔以上、下吹手輪閥開啟幅度修正火層的上、下偏移。因此,上吹時(shí)間與上下吹手輪參數(shù)調(diào)配適宜是影響爐況穩(wěn)定性的關(guān)鍵所在。在現(xiàn)有富氧運(yùn)行模式下,增加上吹增壓蒸汽,僅僅是利用一定壓力蒸汽的沖擊動(dòng)力改變爐況不穩(wěn)定的初步局面,絕對(duì)不可以隨便減少上吹時(shí)間,以免干擾火層位置,影響爐況的穩(wěn)定性。也就是說,上吹時(shí)間參數(shù)與手輪比例是富氧運(yùn)行狀態(tài)下需主要調(diào)整的參數(shù),再輔以上吹增壓,才可以確保氣化爐的長周期、穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2.2 增壓程序放位的分析
關(guān)于增壓程序放位問題,在開始探討之前,我們需先了解氣化爐內(nèi)炭與氧發(fā)生的如下反應(yīng):
在目前的富氧工藝條件下,我們盡量遵循“短吹風(fēng)、長制氣”的原則,但還是不能避免回收階段入爐送風(fēng)帶來的熱量有很大部分發(fā)生了如反應(yīng)式(4)的反應(yīng),而該反應(yīng)屬于熱量損失的反應(yīng)。因此,增壓程序放置在回收階段,一方面可抑制入爐空氣量,減少了此階段的熱損,另一方面可減少吹風(fēng)階段氧含量或煤質(zhì)波動(dòng)帶來的爐內(nèi)結(jié)焦危害。
2.2.3 增壓時(shí)間的分析
關(guān)于增壓時(shí)間的問題,同樣在開始探討之前,我們需了解以水蒸氣為氣化劑的氣化爐內(nèi)發(fā)生的如下反應(yīng):
2個(gè)反應(yīng)都是強(qiáng)吸熱可逆反應(yīng)。Lewis等人對(duì)炭與水蒸氣反應(yīng)的平衡常數(shù)與溫度的關(guān)系進(jìn)行了研究,結(jié)果如圖2所示[圖中Kp1和Kp2分別表示反應(yīng)式(5)和反應(yīng)式(6)的平衡常數(shù)]。
圖2 炭與水蒸氣反應(yīng)之平衡常數(shù)與溫度的關(guān)系
由圖2可以看出:溫度低于700℃時(shí),反應(yīng)(6)的平衡常數(shù)比反應(yīng)(5)的平衡常數(shù)大,表明溫度降低不利于后工段所需有效氣體成分CO與H2的生成,同時(shí)溫度降低會(huì)影響2個(gè)反應(yīng)的反應(yīng)速率,降低蒸汽分解率,增加水處理系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),即過長時(shí)間增壓會(huì)帶走爐內(nèi)吹風(fēng)階段積蓄的熱量,同時(shí)長時(shí)間增壓還可能導(dǎo)致爐內(nèi)形成風(fēng)洞的問題。因此,增壓時(shí)間以8s為宜。
雖然我們通過正交試驗(yàn)確定了吹風(fēng)回收階段將上下吹手輪比例置于12∶11、上吹時(shí)間32s、蒸汽增壓時(shí)間8s為最佳組合參數(shù),但爐況的穩(wěn)定性受原料煤煤質(zhì)、風(fēng)壓、后工段用氣量等方面的影響,爐況一旦波動(dòng),我們就需作短期調(diào)整,那么該如何調(diào)整呢?
小組成員將因素對(duì)結(jié)果影響的程度,利用極差分析得到影響程度由大至小的順序如下:上吹時(shí)間(C)→上下吹手輪比例(B)→增壓程序放位(A)→增壓時(shí)間(D)。從分析結(jié)果來看,上吹時(shí)間對(duì)爐況穩(wěn)定性的影響程度最大。因此,據(jù)各因素趨勢(shì)圖分析及氣化工段的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),爐況一旦出現(xiàn)波動(dòng),我們會(huì)首先選擇對(duì)單爐負(fù)荷和上吹時(shí)間予以調(diào)整。
上吹增壓制氣技改項(xiàng)目經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整,爐況工藝調(diào)節(jié)方面較之前有了明顯的改善,主要表現(xiàn)如下:未投用上吹增壓前,在富氧制氣工藝條件下,氣化爐爐底溫度偏低(170~190℃),而爐頂與灰倉溫度顯示偏高,下灰灰渣碎?。簧洗翟鰤和哆\(yùn)后,通過總蒸汽量、上吹時(shí)間及其他工藝參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整,氣化爐爐底溫度逐步提高至200℃左右,灰渣也從碎小渣轉(zhuǎn)變?yōu)槌尚卧鼔K,氣化爐呈現(xiàn)長周期、穩(wěn)定運(yùn)行的態(tài)勢(shì),而且爐況的穩(wěn)定還帶來蒸汽參數(shù)的可調(diào)優(yōu)空間,每班蒸汽消耗總量較上吹增壓技改前節(jié)約80~100t。
通過采用正交試驗(yàn)分析法,我們找到了上吹增壓制氣技改項(xiàng)目投運(yùn)后運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整方案,取得了一定的成效。但由于氣化反應(yīng)機(jī)理非常復(fù)雜,干擾氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行的因素也較多,加之正交試驗(yàn)評(píng)價(jià)結(jié)果采用項(xiàng)目小組人員打分制不一定合理,因此,如何使上吹增壓制氣與富氧制氣生產(chǎn)更合理地匹配,還需不斷試驗(yàn)和摸索,以使傳統(tǒng)固定床間歇制氣工藝的潛能得到更進(jìn)一步地發(fā)揮。