史科,顧縐宙,吳志遠
(國核工程有限公司,上海 200233)
核電站蒸汽發(fā)生器(Steam Generator, SG)是將反應堆的熱能傳遞給二回路介質(zhì)以產(chǎn)生蒸汽的熱交換設備。第3代AP1000核電技術采用2臺典型的直立式帶有一體化汽水分離器的U形管自然循環(huán)的蒸汽發(fā)生器,其下部直接連接了兩臺反應堆冷卻劑泵,SG與反應堆冷卻劑泵的組合體重量由SG下部球型封頭的單柱支承件承受,在SG上部有兩組互為90°布置的共4個輔助支承,下部有一個側(cè)向支承,其結(jié)構(gòu)布置如圖1。
SG上部側(cè)向支承(件5)由耳板、阻尼器、托架組成(圖2)。每一塊耳板通過16個螺栓與SG耳軸連接。
圖1 AP1000蒸汽發(fā)生器支承結(jié)構(gòu)布置
圖2 SG上部側(cè)向支承
施工方(CNF)用無紡布清理完某核電項目SG A耳軸螺紋孔后,未對螺紋孔進行進一步清理,開始蒸汽發(fā)生器A(SG A)上部支承耳板的安裝工作。在安裝16個耳板螺栓時,施工方發(fā)現(xiàn)部分螺栓無法旋轉(zhuǎn)到底。SG A南北兩側(cè)的上部支承耳板螺栓的16個螺栓中分別有10個螺栓無法旋轉(zhuǎn)到底,螺栓剩余約3~48mm無法擰入。于是現(xiàn)場決定將螺栓取出,進行螺栓及螺紋孔檢查。施工方使用棘輪把手拆除螺栓,SG A南側(cè)拆除6顆螺栓,剩余8顆螺栓未能取出,北側(cè)拆除16個,剩余3顆螺栓未取出。卡澀螺栓分布情況分別見圖3、4。
圖3 SG A南側(cè)耳板及卡澀螺栓分布圖
圖4 SG A北側(cè)耳板及卡澀螺栓分布圖
為查明螺栓卡澀的原因,現(xiàn)場分別用螺栓和內(nèi)螺紋廠家提供的通止規(guī)對螺栓和內(nèi)螺紋進行了復查,發(fā)現(xiàn)兩者均通過廠家提供的通止規(guī)要求,且兩個通止規(guī)均在標定期內(nèi)。通止規(guī)見圖5、6。隨后用分別通過通止規(guī)驗證的SG B耳軸內(nèi)螺紋及安裝螺栓再次進行試裝,當旋入一定深度后,阻力突然增大,存在再次卡澀風險,于是及時退出。
螺栓卡澀問題產(chǎn)生后,從螺栓及螺紋孔檢測、螺栓及螺紋孔加工工藝、螺栓及螺紋孔清潔等方面分析了螺栓卡澀的原因,并提出了相應的改進方法。
圖5 螺栓通止規(guī)1.750-8UN-2A
圖6 螺紋通止規(guī) 1.750-8UN-2B
SG上部支承耳板螺栓廠家及SG耳軸內(nèi)螺栓廠家對超長旋合長度的螺紋檢查缺少經(jīng)驗,僅用標準通止規(guī)對螺紋進行了檢查,未按照標準要求采用與旋合長度相等的特殊通規(guī)檢查。
SG上部支承耳板螺栓規(guī)格尺寸為1.750-8UN-2A×8.63,SG耳軸螺紋孔尺寸要求為1.750-8UN-2B×5.2(最小深度),耳板光孔深度為111.1±0.5mm,因此,可計算得出耳板螺栓旋入SG耳軸內(nèi)螺紋的最小深度8.63×25.4-111.1±0.5=108.1±0.5mm。108.1mm長的旋合長度是公稱直徑D 1.750的2.43倍。而通常標準通止規(guī)檢查僅適用于旋合長度≤1.5倍的公稱直徑。根據(jù)ASME B1.1第5.3章節(jié)當設計上旋合長度有特殊要求時,如超過標準旋合長度公稱直徑的1.5倍時,需要用與旋合長度相等長度/厚度的螺紋通規(guī)進行檢查。因為影響螺紋匹配的螺紋功能直徑,除與中徑偏差、牙型偏差有關外,還與螺紋旋合長度有關,主要體現(xiàn)在螺紋螺距和導程偏差對功能直徑的影響。
(1)螺距誤差的影響。螺距誤差包括螺距局部誤差和螺距累積誤差,而后者與旋合長度有關。旋合長度越長,螺距累積誤差越大,如圖7,隨著旋合長度的增加,螺距累積誤差越大,最終在陰影部分發(fā)生了干涉。
圖7 螺距累積誤差的影響
(2)導程偏差的影響。螺紋導程偏差的影響即為螺紋軸線的直線度影響,旋合長度越長,螺紋軸線的直線度誤差越大,故對旋合性的影響也就越大。因此,螺栓及內(nèi)螺紋廠家提供的標準通止規(guī)僅對局部長度的螺紋進行了檢查(該標準通規(guī)檢查范圍為2的長度范圍內(nèi)的螺紋,實際旋合長度為≥5.2),沒有對螺孔/螺栓全長的螺紋檢查,無法發(fā)現(xiàn)螺紋在全長范圍內(nèi)由累積螺距偏差和螺紋軸線偏差帶來的影響,這是螺栓發(fā)生卡澀的直接原因。
經(jīng)調(diào)查,SG耳軸內(nèi)螺紋廠家在鉆內(nèi)螺紋時,采用絲錐一次攻鉆到底,而未進行多次攻鉆和回鉆,導致實際內(nèi)螺紋由于加工擠壓應力發(fā)生變化,惡化了螺栓的匹配性。盡管專用絲錐的刀具精度較高,螺距誤差和軸線誤差的較小,但絲錐通過擠壓切削的方式加工內(nèi)螺紋,加工過程中擠壓應力較大,尤其當內(nèi)螺紋一次攻鉆成型時,螺孔內(nèi)壁積累的擠壓應力較大,當絲錐撤出后,螺孔會釋放擠壓應力發(fā)生形變,導致實際螺紋存在牙型偏差或螺紋內(nèi)徑公差偏小,降低了長旋合螺紋既有的安裝裕量,最終導致螺栓安裝時發(fā)生卡澀。
現(xiàn)場施工部在安裝該螺栓前,對螺紋孔用無紡布進行了擦洗,導致細微的無紡布纖維殘留在內(nèi)螺紋中,這也是螺栓安裝時發(fā)生卡澀的原因之一。
針對旋合長度超過公稱直徑1.5倍的螺紋,內(nèi)外螺紋制造廠家需要根據(jù)實際的旋合長度要求設計制作與旋合長度等長的螺紋通規(guī)對螺紋進行逐個檢查,如發(fā)現(xiàn)存在卡澀風險,需用加工工具進行精修,控制螺紋的加工公差。
針對類似的長旋合螺紋,內(nèi)外螺紋制造廠應選擇合理的加工工藝,提供螺紋的加工精度,減少加工后的螺紋擠壓形變。如銑削內(nèi)螺紋時,應避免加工刀桿剛性差導致的偏差,如加工刀桿的微量變形,加工振動和刀片磨損。銑削或絲錐加工螺紋時選擇合理的冷卻液,避免加工刀具在加工過程中發(fā)生熱變形,在加工結(jié)束后通過精修或絲錐反復回攻的方式,最終確保螺紋通過4.1通規(guī)的檢測。本案例中,在現(xiàn)場取出SG支承耳板卡澀螺栓后,用絲錐對SG耳軸內(nèi)螺紋進行了多次回鉆以修正和是否擠壓應力形變,確保替換的新螺栓不發(fā)生卡澀。
在某些情況下,要求旋合長度大于標準旋合長度時,為保證正確裝配,可根據(jù)ASME B1.1統(tǒng)一英制螺紋第5.3.1(b)&(c),對螺紋孔或螺栓中徑的公差進行修正的方法給予解決。下面就以標準螺紋孔對螺栓增加裕量的方法進行說明。SG上部支承耳板螺栓規(guī)格尺寸為1.750-8UN-2A×8.63。LE(旋合長度)=4in(2.3倍直徑);用標準內(nèi)螺紋裝配。附加裕量等于0.5TD2(標準旋合長度的中徑公差),查表得到0.5TD2為0.00375,故修整后的螺紋編號為1.746-8UNS-2A。對應的中徑公差由1.6665~1.6590修整為 1.6628~1.6553。
螺栓安裝前應徹底清理螺栓螺紋毛刺,清理內(nèi)螺紋毛刺時應采用對應加工的絲錐再次攻鉆螺紋的方式清理掉螺紋毛刺,并建議用壓縮空氣進行清洗,避免其他異物留存在內(nèi)螺紋中。