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      50 MW汽輪機配套凝汽器性能試驗及真空節(jié)能優(yōu)化研究

      2019-05-05 08:38:46
      應(yīng)用能源技術(shù) 2019年4期
      關(guān)鍵詞:凝汽器冷卻水斜率

      (中國石化集團(tuán)茂名石化分公司,廣東 茂名 525000)

      0 引 言

      50 MW汽機發(fā)電機組機組采用的是某汽輪電機有限責(zé)任公司生產(chǎn)的型號為CC50-9.5/4.0/1.27,高壓、單缸、單軸、雙抽汽、沖動冷凝式汽輪機。配套發(fā)電機為某發(fā)電機設(shè)備制造的60 MW空冷發(fā)電機。

      汽輪機主要設(shè)計參數(shù)見表1。

      表1 汽輪機主要設(shè)計參數(shù)

      1 凝汽器系統(tǒng)及真空研究目的

      1.1 凝汽器性能試驗

      (1)凝汽器主要技術(shù)參數(shù)

      凝汽器為對分雙流程表面式凝汽器,主要設(shè)計技術(shù)參數(shù)見表2。

      表2凝汽器主要技術(shù)參數(shù)

      (2)試驗工況及內(nèi)容

      這次凝汽器試驗的汽輪機組發(fā)電負(fù)荷為49.43 MW,進(jìn)汽流量為256 t/h,一級高壓蒸汽抽汽流量為36.55 t/h,二級低壓蒸汽抽汽流量為55.52 t/h,滿足測試負(fù)荷的要求。試驗期間,汽輪機組的凝汽器和回?zé)嵯到y(tǒng)運行工況如主蒸汽壓力、主蒸汽溫度、循環(huán)水流量、主蒸汽流量等重要參數(shù)保持穩(wěn)定至少30分鐘。由于凝汽器熱負(fù)荷是難以測量的量,主蒸汽參數(shù)維持額定參數(shù)運行主要是用參數(shù)控制保證凝汽器熱負(fù)荷在額定參數(shù)下運行。凝汽器試驗測點如圖1所示。

      圖1凝汽器試驗測點

      (3)凝汽器性能試驗測試數(shù)據(jù)

      這次試驗是在汽輪機正常運行工況下進(jìn)行的,具體試驗數(shù)據(jù)見表3。

      (4)試驗數(shù)據(jù)計算及分析

      根據(jù)凝汽器性能試驗測取數(shù)據(jù),按照標(biāo)準(zhǔn)提供的公式進(jìn)行計算,主要性能參數(shù)計算值見表4。

      表3凝汽器性能試驗測量值

      表4凝汽器主要性能參數(shù)計算值匯總

      從上述指標(biāo)進(jìn)行評定,該凝汽器總體運行狀況較好,基本達(dá)到設(shè)計和經(jīng)濟運行的需要。對主要性能參數(shù)分析如下:

      (1)凝汽器水阻略微偏大。凝汽器修正后凝汽器水阻42.3 kPa,比同類凝汽器水阻值39 kPa高3.3 kPa。說明凝汽器或附屬管道阻力比設(shè)計值偏大??紤]利用機組檢修時對凝汽器內(nèi)部情況拆蓋進(jìn)行檢查并采取高壓水槍沖洗等有效措施,保持凝汽器銅管和附屬管路清潔。

      (2)凝汽器冷卻水管結(jié)垢程度一般。計算結(jié)果顯示該凝汽器冷卻水管清潔系數(shù)低于設(shè)計清潔系數(shù)。在試驗期間,冷卻水管流速為1.32 m/s,根據(jù)凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護(hù)導(dǎo)則相關(guān)要求,HSn70-1管材允許的最低流速為1.0 m/s,流速較高時將有利于減少銅管結(jié)垢的幾率??紤]利用機組檢修對凝汽器銅管抽樣檢測,保持銅管內(nèi)部清潔。

      1.2 凝結(jié)水量和冷卻水量的影響

      凝汽器的一個重要設(shè)計原則是按額定的蒸汽量、冷卻水進(jìn)口溫度和冷卻水量考慮設(shè)計的。而實際運行工況上述參數(shù)都會隨著工況的變化而動態(tài)變化。當(dāng)冷卻水進(jìn)口溫度降低,換交換能力增強,吸熱量將會增加,導(dǎo)致蒸汽冷凝的溫度下降,同步使排汽壓力降低,凝汽器內(nèi)真空增加。本汽輪機組凝汽器的冷卻水量穩(wěn)定,平均進(jìn)出水的溫差在10 ℃左右,進(jìn)出水溫差總體較大。循環(huán)冷卻水的溫升與凝汽器蒸汽進(jìn)入量成正比關(guān)系,與循環(huán)冷卻水量成反比關(guān)系。分析2#汽輪機負(fù)荷調(diào)整時的參數(shù)趨勢,如圖2所示。

      圖2汽輪機真空凝液量趨勢

      從圖2可以得出,汽輪機組真空度隨凝液量增加而下降,相反則真空明顯上升,可見真空度受凝液量影響較大。凝汽器額定蒸汽進(jìn)汽量為125 t/h,在實際運行中,排汽量為130 t/h,與設(shè)計值相比增加5%左右,在不改變現(xiàn)狀下增開一臺循環(huán)水冷卻泵,采用在增加循環(huán)冷卻水量的方式提高真空,循環(huán)冷卻水泵的電機功率為1 120 kW,這將導(dǎo)致裝置電耗增加明顯,雖然在一定程度上提高真空,但運行方式不經(jīng)濟。

      2 優(yōu)化方向的確定

      繪制凝汽器不同汽、水溫度變化規(guī)律曲線是監(jiān)督凝汽器運行特性一種有效的方法[2]。本汽輪機組繪制的凝汽器運行特性監(jiān)督曲線見圖3。綠色段表示在額定工況下汽輪機組的凝汽器在冷卻水溫升、傳熱端差、過冷度的變化趨勢曲線,紅色段表示實際運行工況下本汽輪機組冷卻水進(jìn)口溫度、冷卻水出口溫度、凝汽器真空下的飽和溫度和凝結(jié)水出水溫度變化趨勢曲線,并將兩種不兩同的曲線進(jìn)行比較,便可得出差異,從而進(jìn)一步評價凝汽器的運行狀況。

      圖3凝汽器運行特性監(jiān)督曲線

      根據(jù)圖3實際運行趨勢線A-B斜率較額定趨勢線T1-T2斜率增大,意味著隨著冷卻水流量減少,冷卻水水溫升高;運行趨勢線B-C斜率較額定趨勢線T2-TS斜率變大,意味著隨著傳熱端差升高,傳熱性能反而變差,可能代表冷卻水管結(jié)垢或抽真空設(shè)備工作偏離設(shè)計工況;運行趨勢線C-D斜率較額定趨勢線TS-Tc斜率變大,意味著隨著凝結(jié)水過冷度升高,系統(tǒng)嚴(yán)密性反而降低,代表凝汽器水位過高或抽真空設(shè)備偏離設(shè)計工況[3];要求檢查冷卻水系統(tǒng),包括冷卻塔性能,影響凝汽器熱負(fù)荷增加的裝置內(nèi)的疏水和排汽狀況,進(jìn)一步降低凝汽器額外熱負(fù)荷,從而改善真空和提高經(jīng)濟性[5]。

      3 結(jié)束語

      通過試驗研究,實施后可提高真空1 kPa,增加發(fā)電1 000 kW,降低供電標(biāo)煤耗1~2 g/kWh,節(jié)能效果顯著。

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