(中國石油西南油氣田分公司,四川 成都 610051)
寧夏石化化肥三廠鍋爐給水泵P8001C采用汽輪機驅動,其汽輪機型號為NG25/20,背壓式汽輪機額定功率為1 881 kW,轉速為12 000 r/min,進汽壓力為4.9 MPa,進汽溫度為385 ℃,進汽流量為18.0 t/h,排汽壓力為0.44 MPa。汽輪機油牌號為ISOVG46,潤滑油流量為12 m3/h,壓力為0.25 MPa,調(diào)節(jié)油正常流量為5 m3/h,瞬時最大用油量為7 m3/h,調(diào)節(jié)油總管油壓為0.85 MPa,二次油壓范圍為0.15~0.45 MPa。汽輪機安裝完成后,放置時間較長。
油動機主要由油缸、錯油門、連接體和反饋機構組成(見圖1)。在錯油門上連接有動力油(P),二次油(C),回油(T),當二次油壓出現(xiàn)瞬時升高的情況,就會打破二次油與彈簧(14)平衡,使錯油門滑閥向上移動,從而控制動力油進入油缸活塞上腔,油缸活塞下腔與回油管路連通排油,此時活塞下行,從而控制調(diào)節(jié)汽閥開度加大。與此同時,隨著活塞下行,通過反饋板(4)帶動彎角杠桿(13)、反饋杠桿(10)動作,作用在錯油門彈簧上使其壓縮,增大彈簧力,與二次油壓力建立新的平衡,錯油門滑閥又回到中間位置,調(diào)節(jié)汽閥保持在新的開度。當二次油壓出現(xiàn)瞬時降低的情況,油動機動作與上述過程相反。
圖1 油動機結構注:1—桿端關節(jié)軸承;2—拉桿;3—調(diào)節(jié)螺栓;4—反饋板;5—活塞桿;6—油缸;7—活塞;8—連接體;9—錯油門;10—反饋杠桿;11—調(diào)節(jié)螺釘;12—調(diào)節(jié)螺母;13—彎角杠桿;14—錯油門彈簧;15.推力球軸承;16—轉動盤;17—滑閥體;18—泄油孔;19—調(diào)節(jié)閥;20—放油孔;21—調(diào)節(jié)閥;22—噴油進油孔; 23—測速套筒;24—噴油孔;25—上套筒;26—中間套筒;27—下套筒 C:二次油;P:動力油;T:回油
鍋爐給水泵P8001C透平單試前進行靜態(tài)調(diào)試,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)汽閥在開啟過程中,調(diào)速控制系統(tǒng)給出閥位指令后,調(diào)節(jié)汽閥動作不靈活,且閥位10%以內(nèi)動作指令,現(xiàn)場閥門無動作,但二次油壓有變化,超過10%以上動作指令,閥門才動作。且調(diào)節(jié)閥動作后,給出零閥位指令,現(xiàn)場指示不回零位。為進一步查清問題,將油動機桿端關節(jié)軸承與調(diào)節(jié)汽閥傳動機構脫開,單獨調(diào)試油動機,問題仍然存在,說明調(diào)節(jié)汽閥故障出在油動機部分。
由于油動機不能正常動作,判斷錯油門內(nèi)部滑閥存在銹蝕、異物進入等情況,導致錯油門滑閥卡澀。決定對錯油門進行拆檢,拆檢發(fā)現(xiàn)滑閥與滑閥體均存在局部銹蝕情況(見圖2)。使用細砂紙對其進行打磨,洗油清洗后回裝?;匮b完成后透平進行靜態(tài)調(diào)試,仍存在閥門動作不靈活,閥位10%以內(nèi)動作指令現(xiàn)場閥門無動作的故障。
圖2 錯油門內(nèi)部銹蝕情況
再次拆檢錯油門,對內(nèi)部滑閥體用油石進行打磨處理。同時檢查滑閥轉動盤噴油孔是否存在堵塞狀況,即用儀表風吹入滑閥噴油進油孔,用手分別感覺5個噴油孔是否有儀表風吹出。打磨完成并確認噴油孔暢通后,回裝錯油門,并通過調(diào)整調(diào)節(jié)閥(19)增大滑閥動作轉速,調(diào)節(jié)閥(21)增大滑閥動作振幅,以此來提高油動機的靈敏度。經(jīng)過此次處理后,在透平靜態(tài)調(diào)試過程中,通過錯油門殼體上蓋的冒汽管口監(jiān)測滑閥,現(xiàn)場閥門動作靈活,但油動機仍存在超過10%以上閥位指令才動作的故障。
拆檢油動缸(見圖3),對油動缸活塞桿表面進行檢查,未發(fā)現(xiàn)活塞桿表面有劃痕、蝕坑情況,活塞密封環(huán)也無磨損現(xiàn)象。對活塞密封環(huán)與缸體內(nèi)壁貼合度進行漏光度檢驗,發(fā)現(xiàn)貼合度較差,且漏光度檢測的最大間隙超出要求0.1 mm(要求為不大于0.03 mm);將活塞密封環(huán)自由平放在平板上檢查,發(fā)現(xiàn)其與平板接觸情況較差,有多處漏光點,說明其端面水平度也較差。而活塞密封環(huán)的密封面就是環(huán)面和端面,這兩個面分別與油動缸內(nèi)壁、活塞環(huán)槽的上下端面貼合起密封作用,其間隙超標必然不能起到很好的密封作用,就會導致活塞缸體內(nèi)部漏油,從而引起油動機動作遲緩,不動作故障。
圖3 活塞缸體拆檢
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)油動機拉桿(2)與活塞桿(5)存在偏斜及同心度較差的現(xiàn)象。當油動缸動作時,活塞所受壓力油的力與作用在活塞桿上的調(diào)節(jié)閥彈簧力不能在同一中心線上(見圖4),彈簧力產(chǎn)生垂直和水平方向的分力F1和F2,在F2的作用下必然導致活塞發(fā)生偏斜,從而增大與缸體內(nèi)壁的摩擦阻力,引起油動機動作困難。
圖4 拉桿與活塞桿正常狀態(tài)下和發(fā)生偏斜狀態(tài)下受力示意
針對油動缸活塞密封環(huán)不能滿足使用要求的情況,聯(lián)系廠家對密封環(huán)進行更換,并進行漏光度檢查其與活塞缸內(nèi)壁貼合情況,漏光只有一處,且間隙小于0.03 mm,活塞密封環(huán)開口兩端30 mm范圍內(nèi)無漏光情況;對其端面水平度進行檢查,發(fā)現(xiàn)其與檢驗平板貼合良好,滿足使用條件。
針對拉桿與活塞桿同心度較差情況,采取調(diào)整油缸底座下部雙耳環(huán)調(diào)整螺桿來校正活塞桿和拉桿同心度,使之誤差在0.04 mm范圍內(nèi)。
調(diào)節(jié)汽閥油動機經(jīng)過處理后,靜態(tài)調(diào)試無卡澀現(xiàn)象,油動機反應靈敏。靜態(tài)調(diào)試完成后,對透汽輪機進行單試,運行狀況良好,調(diào)速汽閥工作正常。通過對調(diào)節(jié)汽閥油動機故障的查找、處理,不難看出故障原因與汽輪機安裝完成后放置時間較長有很大關系。因此,做好長期停放設備的維護保養(yǎng)工作非常重要。