大紅山銅礦是云南銅業(yè)(集團)公司的主要銅原料基地之一,是玉溪礦業(yè)公司的主力礦山,屬國家“八五”重點建設項目。大紅山銅礦下屬兩個選廠采用相同的破碎篩分工藝流程:1粗1中2細的“三段一閉路”流程,以及3臺國產YAH2460雙層振動篩。實際運行結果表明,兩條生產線運行平穩(wěn),故障率低,年處理量合計約500萬t,滿足設計產能要求。
2017年3月,美卓礦機服務團隊定期回訪大紅山銅礦。美卓工程師在了解破碎生產情況之余,發(fā)現(xiàn)振動篩堵礦比較嚴重,篩分效率具有一定的提升空間。出于幫助客戶的破碎系統(tǒng)達到更佳效率的考慮,美卓提出了針對現(xiàn)場6臺振動篩的篩網(wǎng)改造建議:通過更換使用美卓Trellex? LS篩板,提高篩分效率、降低循環(huán)量,從而提高小時破碎量。
隨后,雙方針對二選廠2#振動篩進行了篩分效率測試。結果顯示,使用國產聚氨酯篩網(wǎng)的2#振動篩篩分效率為80.01%,與國內其他銅礦相比已是不錯的成績。大紅山銅礦管理層從生產指標和運營成本兩個角度考慮,對篩板改造的必要性比較猶豫。
面對較明顯的振動篩堵礦現(xiàn)象,美卓團隊依然堅持認為,有效提高篩分效率才能更大化地發(fā)揮破碎性能。無論從生產效率上,還是經(jīng)濟效益上,美卓都有能力幫助大紅山銅礦再攀高峰。一周后,美卓根據(jù)回訪期間的測量數(shù)據(jù),遞交了《美卓篩板改造方案》和《經(jīng)濟效益分析報告》。
“美卓的工作非常細致,我們認為篩板改造項目值得一試?!贝蠹t山銅礦選廠廠長楊開忠說。為了不影響現(xiàn)有的生產任務和檢修計劃,雙方商議決定,以二選廠2#振動篩為試驗機型,上下層篩網(wǎng)均更換為美卓篩板。2018年2月7日,美卓篩板完成安裝,正式投產。
在美卓篩板平穩(wěn)運行37天后,美卓與大紅山銅礦的技術人員共同開展了篩分效率測試。結果顯示,使用美卓篩板的2#振動篩的堵礦率幾乎為零,篩分效率達到93.73%,提升幅度高達13.72個百分點,這已經(jīng)超出了美卓最初承諾的10個百分點的篩分效率提升。同時,循環(huán)負荷比之前降低了將近一半,達到175.38%。
自投產以來,美卓篩板已經(jīng)穩(wěn)定使用超過15個月,大大超出美卓承諾的6個月使用壽命,約是原來使用的聚氨酯篩網(wǎng)使用壽命的3倍。截至目前,除了下料沖擊高磨損區(qū)域的個別篩板進行過更換,其余篩板的磨損量小,仍可持續(xù)使用。而且,相比于更換一張聚氨酯篩網(wǎng)需要4人工3小時,美卓篩板采用局部更換、模塊化、卡扣式的設計,每塊篩板更換僅需1人工3分鐘左右,這也大大縮短了維修停機時間。
楊廠長說:“感謝美卓當初對改造工作的堅持。他們的真誠與專業(yè),使我們可以放心地把后續(xù)改造項目交付給他們”。如今,大紅山銅礦一選廠的2臺振動篩已全部完成了美卓篩板安裝。二選廠1#振動篩的篩板改造也將于2019年6月完成。(劉碩)
美卓篩板上層篩網(wǎng)(左)和下層(右)篩網(wǎng)幾乎無堵礦