王平瑞 楊韶蕾 武瑤瑤
【摘 要】抽油機井泵效是抽油機井的實際產(chǎn)液量與抽油泵的理論排量的比值叫泵效。抽油機井泵況是描述油井是否正常生產(chǎn)的重要資料。抽油井生產(chǎn)一段時間后,泵效逐漸下降,泵況變差,影響開發(fā)效果。本文分析了抽油機井泵況變差的因素,闡述了防范抽油機井泵況變差的對策。
【關鍵詞】抽油機井;泵況變差;因素分析;防范對策
抽油井的泵效是有桿抽油設備利用效率的重要指標,提高泵效對于實際生產(chǎn)有重大意義。深井泵泵效的高低反映了桿、管、泵性能的好壞及抽油參數(shù)的選擇是否合適等。油井泵效受砂、蠟、原油粘度、氣體等因素影響。在生產(chǎn)過程中,主要依靠視泵效來判斷油井生產(chǎn)是否正常。
一、抽油機井泵況變差的因素分析
1.1固定凡爾和游動凡爾漏失。固定凡爾和游動凡爾的漏失、管漏、油管絲扣的配合、泵筒活塞的間隙過大等等。
(1)油管螺紋絲扣漏失。在抽油機井的生產(chǎn)過程中,油管螺紋的工作性能對管柱的工作能力有著重要的影響。作業(yè)施工時,由于現(xiàn)有條件的限制,油管接箍與管體很難保持精確的同軸度,在上、卸絲扣的過程中,會對油管絲扣產(chǎn)生不同程度的磨損,若此時油管剌洗不凈,螺旋副內(nèi)夾入雜質(zhì),會對絲扣造成磨損,每次施工作業(yè)都會對絲扣產(chǎn)生較大的損傷,所以油管絲扣漏失也是一個累積損傷的過程。
1.2作業(yè)施工質(zhì)量差。作業(yè)施工時,在油管上扣過程中,由于游動滑車上提單根油管時的慣性作用,油管上部將呈不同程度的輕微擺動,使得游動滑車、油管、井口三點不對中,內(nèi)外螺紋對中性差,同軸度較低,上扣時易對絲扣造成累計損傷,且作業(yè)次數(shù)越多損害程度越大。此類油管下井后,因涂抹了絲扣密封脂,生產(chǎn)一段時間后,由于管柱受載荷和介質(zhì)的作用,在壓差的作用下,井液將沿著絲扣密封能力較差的部位擴散,易造成絲扣處不同程度的漏失。此外,目前施工時對油管絲扣的鑒定僅限于錐度檢測,缺乏一定的科學性,易將一些無明顯破損的絲扣下入井內(nèi),因涂抹了密封脂,油管打壓時也許無明顯變化,但生產(chǎn)一段時間后,易使泵效下降,泵況變差。
1.3振動載荷的影響。在正常工作狀態(tài)下,油管螺紋處于彈塑性工作狀態(tài),主要承受軸向拉伸力、徑向擠壓應力和環(huán)向應力的作用。在彈塑性工作狀態(tài)下,油管螺紋牙塑性變形會隨著應變載荷的增加而增大,在動載荷的作用下,正常狀態(tài)下的螺紋絲扣,每天都要承受上萬次交變載荷的作用。為減緩交變載荷的影響,我們對部分抽油機井采取了錨定措施,但抽油桿在運行過程中易產(chǎn)生彈性振動,在一個沖程中單程振動3-4次,其彎曲一次將對油管產(chǎn)生一次沖擊。
1.4抽油泵泵筒及柱塞磨損影響。抽油泵泵筒和柱塞是一對特殊工況條件下的摩擦副,其工作性能的好壞對抽油泵泵況具有直接影響。我們采用的大流道三級泵,其組合泵襯套與柱塞間的配合間隙為0.12-0.17mm,通過現(xiàn)場實踐,大流道三級泵的打壓及蹩泵狀況均較好,但隨著油田進入高含水期開采,采出液含水增加,柱塞和泵筒間的油潤滑程度降低,水潤滑程度增大,抽油泵成了“抽水泵”,易使柱塞和泵筒間的磨擦系數(shù)變大,磨擦阻力增加,加速柱塞和泵筒間的磨損速度,加之采出液中含有砂、蠟等雜質(zhì),油井生產(chǎn)一段時間后,易使柱塞及泵筒間產(chǎn)生磨蝕,致使抽油泵泵況變差,進而造成泵漏失。
1.5抽油桿斷脫。引起抽油桿斷脫的因素主要因素有:井身結(jié)構(gòu)、沉沒度、沖次、抽油泵直徑與工作狀態(tài)等。沉沒度提供了打開固定凡爾及充滿泵筒所必需的力量,一方面,增加沉沒度可以增大泵的充滿系數(shù)而提高泵效;另一方面,增加沉沒度意味著要加大泵掛深度,這將會因沖程損失及漏失的可能性增加而降低泵效,同時還會增加抽油桿的斷脫事故。
二、防范抽油機井泵況變差的對策
2.1嚴格作業(yè)施工質(zhì)量管理
(1)完善油管絲扣檢測手段,目前現(xiàn)場施工對螺紋絲扣采取的是僅憑肉眼觀察的方法,缺乏一定的科學性。也有一些單位采用的是標準扣錐度檢測儀,但它對新油管和修復管的檢測適用,對絲扣的磨損尚不能進行科學的檢測。
(2)進一步規(guī)范作業(yè)井立放架子標準,完善校對技術,確保天車、游動滑車及井口的對中性。油管上扣過程中,最好采取人工扶油管的方法,以提高其同軸度,消除上扣過程中油管及滑車的擺動,減輕對油管絲扣的損害。
(3)為減輕振動載荷及交變載荷對油管的沖擊,應進一步推廣油管錨定技術,降低抽油機井沖次,避開共振,降低抽油桿柱振動載荷的幅度。
(4)為減輕柱塞和泵筒間因磨蝕造成的漏失,油井生產(chǎn)一段時間后,可在滿足沖程的基礎上,將防沖距再上提1m左右,以此改變柱塞和泵筒間的工作狀態(tài),減少漏失量。
2.2合理調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)。合理優(yōu)化參數(shù),使抽油機井在合理工作制度下生產(chǎn),使慣性載荷對管、泵影響小,它是預防漏失的重要保證,一般來說要保證大泵徑長沖程慢沖次。技術創(chuàng)新是預防漏失的關鍵所在。在偏磨影響漏失治理上,采用大流道三級泵,統(tǒng)一桿徑,下高強扶正環(huán),在進泵倒數(shù)第二根桿下雙環(huán),有效地制止二次偏磨的發(fā)生。
2.3預防桿斷脫防治。依據(jù)抽油桿斷裂事故發(fā)生的原因,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,提出有針對性的防治措施:⑴采取長沖程、低沖次,因隨著沖次的降低,最小載荷上升,下行阻力減少,抽油桿收縮量減少,同時可增加油層液體向泵筒內(nèi)流動的時間,泵充滿程度增加,提高油井的泵效,增加油井的產(chǎn)量,進而提高油井的系統(tǒng)效率。
⑵合理優(yōu)化管柱結(jié)構(gòu)設計,采取大泵徑、長沖程、低沖次的設計思路。對于連續(xù)使用2年以上的抽油桿,要上下倒換或降級使用,并且抽油桿上部嚴禁使用抽油桿短節(jié),或?qū)⒍坦?jié)連接在同級抽油桿的底部,最大限度地減少生產(chǎn)管理對抽油桿使用壽命的影響。
⑶加強抽油桿柱強度設計,適當?shù)膽贸邚姸瘸橛蜅U。目前超高強度抽油桿一種是材料型的,另一種是工藝型的。工藝型超高強度抽油桿,采用超音頻感應加熱表面淬火及拋丸強化處理工藝,經(jīng)處理后的抽油桿,不僅具有較高的抗拉強度和表面硬度,而且還有很高的表面殘余應力,最小抗張強度為1150~1360MPa。
2.4合理利用氣體能量減少氣體和砂子的影響。抽油泵在實際作業(yè)過程中難免會受到諸多外界因素的影響,因此我們有必要采取積極的措施,減少其對抽油泵的影響。在地質(zhì)環(huán)境中氣體和砂子都會影響抽油泵的實際使用效果,為了確保抽油泵的工作效率多會安裝氣錨,其能夠借助外界氣體的能量有效提高抽油效率,提升抽油泵的實際工作效率,從而更好的確保企業(yè)的經(jīng)濟效益。此外對于那些由自噴轉(zhuǎn)抽的油井,可以控制套管內(nèi)部的氣體,讓油井在一定深度下增加泵的沉沒壓力,讓氣體來推動活塞運動,從而提高工作效率的目的。
2.5確定合理的沉沒度。沉沒度提供充滿泵筒所必需的能量,當增加沉沒度能夠增加油泵的充滿系數(shù),有助于提高泵效。但一味的增加沉沒度卻必須要增加泵掛的深度,這方面的操作會因為沖程損失而降低泵效,也會在無形中增加抽油桿的斷脫事故率,所以合理確定沉沒度也是保障泵效的關鍵。在此基礎上,還需要優(yōu)化抽油機的管理。通過改善泵的結(jié)構(gòu)以及材料來提高泵效,這部分工作單靠采油企業(yè)根本無法完成,還需要相關技術部門共同努力。更需要在日常工作中強化檢泵作業(yè)質(zhì)量,以避免漏失問題的發(fā)生。
三、結(jié)語
隨著油田進入高含水期開采,部分抽油機井在生產(chǎn)一段時間后,泵效逐漸下降,泵況變差。針對抽油機井泵況變差的實際,要認真分析泵況變差的原因分析,制定針對性的技術和管理對策,改善泵的工作狀況,提高泵效,進而提高油井開發(fā)效果,降低生產(chǎn)成本。
【參考文獻】
[1]沈迪成,艾萬誠.抽油泵[M].北京:石油工業(yè)出版社,1994.
[2]列平HЛ,尤蘇波夫OM等.機械采油工藝[M].楊代睿譯.北京:石油工業(yè)出版社,1976.